史 勇 鈕教虎 李廣慧
(國投新集能源股份公司板集煤礦,安徽 利辛 236744)
板集煤礦行政區(qū)劃隸屬安徽省利辛縣胡集鎮(zhèn)管轄,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為3.0Mt/a,2006 年開工建設(shè),2008 年4 月份進(jìn)入井下巷道硐室施工,2009 年4 月18 日副井井筒發(fā)生透水涌沙災(zāi)害,礦井建設(shè)進(jìn)入治水復(fù)礦階段。隨著治水復(fù)礦工程取得不斷進(jìn)展,即將全面進(jìn)入井下巷道清淤及巷道掘進(jìn)施工,風(fēng)井、主井投入罐籠提升,井下巷道充填的淤沙及今后巷道掘進(jìn)的矸石需要大量排到地面。副井透水前,地面排矸系統(tǒng)主要采用1#、2# 兩個臨時高位翻車系統(tǒng)配合裝載車?yán)\(yùn)的方式進(jìn)行排矸,該系統(tǒng)作為礦井建設(shè)前期地面臨時排矸系統(tǒng)使用(后期安裝投入運(yùn)用永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng)),其工作流程為主井、風(fēng)井提升出的矸石礦車由電機(jī)車牽引運(yùn)輸?shù)?#、2# 高位翻車系統(tǒng),再由1#、2# 高位翻車機(jī)房內(nèi)的JD-25 調(diào)度絞車將矸石礦車沿著長30m、坡度20°的斜坡軌道提升至翻車機(jī)內(nèi)卸載,卸載下的矸石由裝載車接收并拉運(yùn)至矸石場地卡放,再用鏟車推平堆放,從而完成地面矸石排放工作,該排矸系統(tǒng)存在諸多弊端,操作工序較為復(fù)雜、繁鎖,不安全因素較多,需要大量的人力和物力,而目前運(yùn)輸人力資源補(bǔ)充不足,另一方面隨著國家對企業(yè)環(huán)保工作要求及礦井矸石綜合利用日益增強(qiáng),形成地面矸石山,新建傳統(tǒng)的翻矸系統(tǒng)已不合時宜,因此改變傳統(tǒng)排矸方式,對原有的排矸系統(tǒng)進(jìn)行改造和設(shè)計(jì)優(yōu)化,能夠達(dá)到減人提效,開發(fā)礦井建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化,保障礦井運(yùn)輸安全,降低礦井建設(shè)成本。
改變傳統(tǒng)的矸石山盤架頭,由提升機(jī)牽引三面翻矸車至矸石山架頭的地面排矸方式,對原有的地面排矸系統(tǒng)進(jìn)行改造和設(shè)計(jì),利用已安裝完的永久翻車機(jī),對地面運(yùn)輸軌道線路進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,改變主井、風(fēng)井原矸石運(yùn)輸軌道線路方向,即將原主井、風(fēng)井至1# 和2# 臨時高位翻車機(jī)的軌道線路改到永久翻車機(jī),在永久翻車機(jī)下口地道至矸石場地安裝一臺DSJ100/80/2×125 帶式輸送機(jī),取代原設(shè)計(jì)由矸石山提升機(jī)牽引三面翻矸車至矸石山架頭,將翻車機(jī)載卸的矸石直接拉運(yùn)到矸石場地堆放,再用鏟車將矸石推平轉(zhuǎn)移或由貨車運(yùn)往他用。同時,保留原有的1# 和2# 兩個高位臨時翻車系統(tǒng),在永久翻車機(jī)或帶式輸送機(jī)發(fā)生故障長時間影響排矸時投入使用1# 或2# 臨時翻車系統(tǒng)。設(shè)計(jì)改造后的排矸系統(tǒng)也可作為礦井建設(shè)后期副井矸石提升排矸使用。
1.1.1 風(fēng)井運(yùn)輸軌道線路調(diào)整
前期使用1# 和2# 臨時翻車機(jī)排矸系統(tǒng),原風(fēng)井出矸軌道線路直接進(jìn)入1# 和2# 臨時翻車機(jī)翻矸系統(tǒng),未進(jìn)入永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng),因此將風(fēng)井出矸軌道線路與永久翻車機(jī)進(jìn)車軌道線路相連接,從而完成風(fēng)井至永久翻車機(jī)的運(yùn)輸線路。
1.1.2 永久翻車機(jī)出車軌道線路優(yōu)化
從永久翻車機(jī)卸載后的礦車要分別運(yùn)往主井和風(fēng)井,兩個方向運(yùn)輸線路要共用一段出車軌道,另外風(fēng)井運(yùn)往永久翻車機(jī)的矸石礦車也要使用這一軌道,勢必造成該出車軌道擁擠和沖突,而運(yùn)往風(fēng)井空車皮還需此軌道線路上調(diào)車,直接影響運(yùn)輸效率,為此需將壓濾車間西側(cè)的出車軌道用曲線段直接與風(fēng)井運(yùn)輸軌道線路相連接,形成過渡軌道,以達(dá)到風(fēng)井空車皮供給運(yùn)輸時不需調(diào)車頭,緩減永久翻車機(jī)出車軌道段運(yùn)輸擁擠沖突的壓力。
主、風(fēng)井矸石重車進(jìn)入永久翻車機(jī)軌道是雙軌,若用電機(jī)車將矸石重車抵向翻車機(jī)的推車系統(tǒng),電機(jī)車需在兩路軌道上交替抵車,影響來自風(fēng)井矸石車輛運(yùn)輸,另一方面電機(jī)車抵車要往復(fù)通過路口形成安全隱患,且抵車效率低,因此需在路口北側(cè)的翻車機(jī)進(jìn)車軌道上安裝調(diào)車系統(tǒng),以化解上述難題即在進(jìn)入翻車機(jī)推車系統(tǒng)東側(cè)安裝一臺JD-11.4 調(diào)度絞車,使兩路軌道上矸石礦車均能拉向永久翻車機(jī)的推車系統(tǒng)。
在永久翻車機(jī)下地道至矸石堆料場地安裝一臺伸縮帶式輸送機(jī),機(jī)身全長176m,取代原設(shè)計(jì)的提升機(jī)機(jī)牽引三面翻矸車卸矸,該皮帶機(jī)的特點(diǎn)可根據(jù)帶式輸送機(jī)機(jī)頭卸料堆積場地承受的范圍可自由延長皮帶機(jī),從而減少鏟車轉(zhuǎn)運(yùn)矸石工作量。
1.3.1 帶式輸送機(jī)安裝角度的調(diào)整
永久翻車機(jī)下地道坡度為20°,長35m,根據(jù)皮帶輸送井下巷道泥沙及矸石物料特點(diǎn),將帶式輸送機(jī)機(jī)尾安裝傾斜角度改為14°,即將皮帶機(jī)尾抬高2500mm,減少皮帶輸送物料的下滑力,避免運(yùn)行的物料滑向皮帶機(jī)尾造成物料堆積。設(shè)計(jì)安裝的帶式輸送機(jī)機(jī)尾段58m為14°的傾斜坡度,中間段52m 為水平,為能在皮帶機(jī)頭堆卸較多物料及便于鏟車轉(zhuǎn)移物料,將皮帶機(jī)頭抬高5m,形成66m 長約4°的傾斜坡度。
1.3.2 帶式輸送機(jī)機(jī)尾下料溜槽改造
由于皮帶機(jī)的中心線向東移動,翻車機(jī)下方的溜槽口中心與皮帶機(jī)中心偏離200mm,下料溜槽口尺寸為1100mm×1200mm,而皮帶機(jī)帶面寬為1000mm,因此需將下料溜槽口縮小為1100mm×700mm,并將下料溜槽順著皮帶運(yùn)行方向向前傾斜75°,延長500mm,使改造后的下料溜槽口中心與皮帶機(jī)中心一致,以減輕翻卸物料對皮帶的沖擊和影響皮帶運(yùn)行跑偏。溜槽的閘板采用氣動換向閥控制,該閥不可調(diào)控,即打開閥時閘板便為最大排料口,為控制溜槽下來的物料量過大而積壓機(jī)尾皮帶,將原氣動換向閥改用液壓支架操縱片閥控制,該閥可有效地控制閘板開啟程度,使溜槽的排放量與皮帶的輸送量相對應(yīng)。
永久翻車機(jī)為雙車摘鉤電動翻車機(jī),翻車次數(shù)為2 次/分,生產(chǎn)率為1137t/h,每日按2h 檢修時間計(jì)算,翻車機(jī)進(jìn)出車用時和其它時間扣除12h,翻車機(jī)每日運(yùn)行10h,每日可翻車2400 輛,翻矸11370t,原主井、風(fēng)井提升絞車每日共提升矸石礦車在650—800 車之間,使用的礦車為MGC1.7-9 固定式礦車,每車矸石重約2.6t,按主井、風(fēng)井日提升矸石礦車最大數(shù)量800 車計(jì)算,主井、風(fēng)井日提升矸石重量為2080t,可以看出永久翻車機(jī)翻矸量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于主、風(fēng)井提矸量,而永久翻車機(jī)下方安裝的伸縮帶式輸送機(jī),帶面寬為1m,輸送量為800t/h,按帶式輸送機(jī)每日運(yùn)行10h 計(jì)算,每日輸送量為8000t,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于主、風(fēng)井提矸量和永久翻車機(jī)翻矸量,因此改造后的翻矸系統(tǒng)不僅能滿足主、風(fēng)井提矸需求,而且翻矸和排矸能力能力極大提高。
1# 和2# 臨時高位翻車系統(tǒng)排矸,需使用調(diào)度絞車將矸石礦車沿著長30m、坡度18°的斜坡提升到翻車機(jī)內(nèi)卸載,由于排矸工作的連續(xù)性,需要絞車頻繁地往復(fù)提升下放礦車,斜坡安全防護(hù)設(shè)施得不到很好地運(yùn)用,而絞車頻繁提升和下放礦車也需要把鉤工頻繁地摘掛鉤,安全管理難度增大,同時擔(dān)負(fù)接收裝運(yùn)矸石的裝載車需將矸石運(yùn)往矸石堆料場地卡放,而運(yùn)往矸石堆料場路段有6°坡度,雨雪冰凍天氣對車輛運(yùn)輸有一定的安全危險。使用永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng)只是在翻車機(jī)調(diào)車系統(tǒng)中使用調(diào)度絞車,一次可拉8-10 輛礦車,且是水平拉運(yùn),同時配合推車系統(tǒng),無需頻繁的絞車提升操作和人工摘掛鉤操作,另翻車機(jī)下方使用帶式輸送機(jī)運(yùn)輸堆放矸石,無需裝載車運(yùn)輸矸石這一環(huán)節(jié),排矸系統(tǒng)工序得到極大簡化,安全管理了得到了可靠保障。
原1# 和2# 臨時高位翻車系統(tǒng)使用時,若電機(jī)車抵車不及時,高位翻車機(jī)斜坡下方給矸石礦車掛鉤時,需用人工將礦車推到調(diào)度絞車鉤頭處掛車,而翻車機(jī)內(nèi)卸完的礦車也需用人工將其拉出,勞動強(qiáng)度較大,高位翻車機(jī)正下方的矸石倉較小,若接收矸石的裝載車不及時,矸石倉就會很快裝滿導(dǎo)致翻車機(jī)停運(yùn),翻矸效率較低。使用永久翻車機(jī)翻矸系統(tǒng)不需人工推運(yùn)礦車,且翻矸連續(xù),具有勞動強(qiáng)度低、生產(chǎn)效率高的特點(diǎn)。
新的排矸系統(tǒng)于2014 年1 月20 日完成安裝工作,25 日進(jìn)入排矸試運(yùn)行,帶式輸送機(jī)在使用初期,皮帶局部存在跑偏現(xiàn)象,為此在皮帶尾部和中部的皮帶架兩邊各安裝一對防跑偏托輥,有效地扼制了皮帶跑偏現(xiàn)象,同時在皮帶機(jī)尾安裝3m 長的擋板,避免皮帶尾撒料現(xiàn)象,經(jīng)過一系列完善工作,帶式輸送機(jī)的使用比較平穩(wěn)。從矸石車輛的調(diào)車、翻矸、輸送、堆料各個環(huán)節(jié)崗位,共設(shè)置6 人,滿足排矸設(shè)備操作人員的需要。當(dāng)前井下生產(chǎn)能力,每日提升矸石車輛在400 車左右,結(jié)合地面運(yùn)輸軌道線路優(yōu)化,車場設(shè)置合理,新的地面排矸系統(tǒng)足以滿足井下排矸需要,且在人力、物力應(yīng)用和安全管理上,效果將更為顯著。
使用新的排矸系統(tǒng),人力資源得到了很好的節(jié)省。使用1#、2# 臨時高位翻車系統(tǒng)排矸,每個翻車系統(tǒng)每班(三·八工作時制)需配置小絞車司機(jī)1 人,高位翻車機(jī)上口信號工1 人,翻車工1 人,下口信號工、把鉤工各一人,裝運(yùn)汽車司機(jī)1 人,每個臨時翻車系統(tǒng)每班共需配置6 人,正常生產(chǎn)時1#、2# 臨時高位翻車系統(tǒng)均投入使用,矸石山鏟車司機(jī)每班需配置1 人,每班共需配置13 人。投入使用永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng)排矸,每班需配置翻車工1 人、小絞車司機(jī)1 人、把鉤工1 人、皮帶機(jī)機(jī)尾信號工1 人、皮帶機(jī)司機(jī)1 人,鏟車司機(jī)1 人,共6 人,比使用1#、2# 臨時高位翻車系統(tǒng)排矸每班減少7 人,三班可減少21 人(不包括替休班人員),在煤礦人力資源緊缺的今天,節(jié)省人員就是最大的社會效益。在使用1# 和2# 臨時高位翻車系統(tǒng)排矸,每臺翻車機(jī)下方都需要一輛裝載車接收卸載的矸石。投入使用永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng)后可省去裝載車輛運(yùn)輸環(huán)節(jié),每年節(jié)省裝載車輛運(yùn)輸費(fèi)用240 多萬元,同時節(jié)省人力資源21 人,每年可節(jié)約人工費(fèi)用約100 多萬元,而帶式輸送機(jī)及供電設(shè)備為礦庫存設(shè)備,帶式輸送機(jī)基礎(chǔ)鋼架結(jié)構(gòu)材料為礦廢舊鋼材,生產(chǎn)成本較低,投入使用永久翻車機(jī)排矸系統(tǒng)每年可節(jié)省340 多萬元。
板集煤礦結(jié)合礦井建設(shè)實(shí)際,對地面排矸系統(tǒng)進(jìn)行深入研究和優(yōu)化,大膽創(chuàng)新和設(shè)計(jì),改變傳統(tǒng)排矸方式,利用現(xiàn)有資源,改變之前的排矸模式,同時取代原設(shè)計(jì)由矸石山提升機(jī)牽引三面翻矸車排矸的方式,不僅提高排矸效率,每年可節(jié)省340 多萬元,而且改善了現(xiàn)場安全管理,人力資源得到極大優(yōu)化,礦井技術(shù)經(jīng)濟(jì)一體化建設(shè)得到了很好的體現(xiàn)。