徐 巍
優(yōu)化汽輪機(jī)熱耗高的措施芻議
徐 巍
徐 巍 崔志寧 邱 影
中國船舶重工集團(tuán)公司第七○三研究所
徐巍,女,出生于遼寧省沈陽市,畢業(yè)于哈爾濱工程大學(xué)熱能與動力工程專業(yè),本科學(xué)歷,工程師,職務(wù):設(shè)計人員,研究方向:汽輪機(jī)設(shè)計。
在經(jīng)濟(jì)全球化的今天,電力企業(yè)這一國家壟斷行業(yè)正在面臨國際大軍的挑戰(zhàn)。與日韓、歐美國家相比,國內(nèi)所生產(chǎn)的汽輪機(jī)設(shè)備雖然能以其短交貨期和價格低廉勝人一籌,但其關(guān)鍵性能卻無法與其他國家媲美,技術(shù)落后使這一方面的差距逐年增大,大大打擊了國產(chǎn)汽輪機(jī)的國際競爭力,使市場份額占有率降低。怎樣優(yōu)化汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計、提高汽輪機(jī)熱效率是目前汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家亟須解決的問題。本文通過對汽輪機(jī)熱耗高這一問題有針對性地進(jìn)行探討,并總結(jié)出相應(yīng)的應(yīng)對措施建議。
在近十年里,中國電力企業(yè)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的潮流大量開發(fā)外貿(mào)市場,向國外,特別是亞洲國家出口了大量電力設(shè)備。然而,在出口期間,汽輪機(jī)以價格戰(zhàn)略打入國外市場,片面的注重成本控制,忽視了產(chǎn)品性能和質(zhì)量的保障和優(yōu)化。汽輪機(jī)頻發(fā)故障、性能測試不合格等各種問題屢次發(fā)生,由此引發(fā)了不少合同糾紛,這類情況的出現(xiàn)使電力產(chǎn)品質(zhì)量名譽(yù)大大受損,為其在國際市場的立足和業(yè)務(wù)擴(kuò)展畫上一個感嘆號。
對汽輪機(jī)來說熱效率的高低能反映出火電機(jī)組從結(jié)構(gòu)設(shè)計、生產(chǎn)制造到安裝調(diào)試、運(yùn)行管理這一系列的水平高低,除此之外,解決汽輪機(jī)熱耗高的問題能提高發(fā)電廠的可靠性、安全性,提高經(jīng)濟(jì)效益。本文借鑒國內(nèi)一些汽輪機(jī)生產(chǎn)商的經(jīng)驗,以專業(yè)角度分析如何優(yōu)化汽輪機(jī)熱耗高出現(xiàn)的原因,并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議,從而提高中國汽輪機(jī)的國際競爭力。
上述公式中,WT是主蒸汽量(kg/h),HT是主汽門入口蒸汽焓(kJ/kg),HR是通過再熱器的蒸汽焓值差(kJ/kg),WR是再熱蒸汽流量(kg/h),KWG是發(fā)電機(jī)終端輸出功率(KW),HF是省煤器進(jìn)口給水焓(kJ/ kg),∑K Wi指取電動主油泵、靜態(tài)勵磁時消耗的功率(KW)。
由這一公式可以分析得出,汽輪機(jī)的熱耗主要表現(xiàn)在以下過程中。
1.新蒸汽參數(shù):新蒸汽的溫度高低與耐熱高的屬性相關(guān)。公式中,排汽壓力不變時,熱效率的提高與新蒸汽參數(shù)直接相關(guān)。
2.給水加熱:保持背壓和功率、新蒸汽參數(shù)相同的情況下,給水加熱過程增加了進(jìn)汽量,從而使排汽量相應(yīng)減少。普遍來說,汽輪機(jī)設(shè)計師會安排一除氧器、三高壓加熱器、四低壓加熱器的結(jié)構(gòu)。
3.背壓:保持新蒸汽參數(shù)不變,加速熱效率循環(huán)的一大方法是降低背壓,這一方法能有效降低平均放熱溫度。然而,要想降低背壓,要有效控制水溫、冷卻水源等熱條件,同時要增大汽輪機(jī)的凝汽器及末級扇葉,這些做法都會提高技術(shù)經(jīng)濟(jì)成本,要按照實際經(jīng)濟(jì)情況選用。
4.再熱循環(huán):一般的汽輪機(jī)提高熱效率的措施都是中間再熱,以保證再熱蒸汽的熵值,提高其溫度。
我國汽輪機(jī)在出口貿(mào)易上處于劣勢,提高汽輪機(jī)熱效率,要從其本身結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。參照中國某主要汽輪機(jī)生產(chǎn)廠家的汽輪機(jī)參數(shù),分析得出以下幾個措施來優(yōu)化汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)。
1.改進(jìn)汽封系統(tǒng)
一般的汽封系統(tǒng)中,轉(zhuǎn)子會磨損鐵素體汽封,導(dǎo)致汽封間隙增大,喪失了原有的密封功能。在提升技術(shù)的前提下,新型的高低齒汽封,即DAS汽封,改善了鐵素體汽封齒的缺陷,同時確保了轉(zhuǎn)子和鐵素體汽封二者不被磨損,提高了密封強(qiáng)度,有效優(yōu)化了汽輪機(jī)的熱功能系統(tǒng)。但是美中不足的是,這種高低齒汽封設(shè)計僅僅允許0-0.13毫米的間隙,不易操作,對安裝技術(shù)要求的提高使得現(xiàn)場工作的工作量以及工作難度也隨之提高。
2.通流部分結(jié)構(gòu)優(yōu)化
適時優(yōu)化汽輪機(jī)的通流部分這一措施對汽輪機(jī)熱耗率的降低程度最為明顯。具體的操作可由以下五個方面作為出發(fā)點。
1)改善動葉根部發(fā)動度,重新設(shè)計葉片型線,通過這兩個步驟來相應(yīng)降低動、靜葉在汽輪機(jī)工作過程中的熱損失;
2)增加高壓缸級數(shù)從而提高速比;
3)設(shè)計更優(yōu)的動葉型線和動葉圍帶形狀,從而提高動葉流動效率和級效率;
4)提高級后壓力,降低級焓降;
5)調(diào)節(jié)中壓缸的級間焓降分配和葉高的指數(shù),優(yōu)化結(jié)構(gòu)來提高汽輪機(jī)速比。
3.拉長低壓缸中末級葉片
優(yōu)化汽輪機(jī)熱耗的另一個重要途徑是增加做功能力,為達(dá)到這種效果在理論上可以通過拉長低壓缸中的末級葉片來實現(xiàn),但當(dāng)下汽輪機(jī)組的動靜平衡技術(shù)不夠成熟,沒能把這一設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實。但是,這種方法的有效性是毋庸置疑的,在對汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)的改進(jìn)過程中應(yīng)勇于創(chuàng)新。
目前,中國超臨界機(jī)組大多數(shù)是以主蒸汽壓力24.2MPa,再熱蒸汽溫度及主蒸汽溫度為566℃,再熱壓降損為10%,凝汽器背壓為10.13kPa等參數(shù)來設(shè)計,保證汽輪機(jī)的熱耗在1888keal/KW.h。而要提高汽輪機(jī)熱效率,可以通過以下幾種途徑來實現(xiàn)。
保證再熱熱段管道的完整性。通過增大熱段管道口徑值能減少對管道的壓損,這一措施普遍來說能降低2%管道壓損率,從而降低13kJ/KW .h的熱量消耗。
減少凝汽器背壓。舉現(xiàn)階段印度正在實施的項目作為例子分析,該項目循環(huán)水保持33-34℃的年均溫度,控制凝汽管9~11℃的換熱端差。凝汽器換熱面積的增大,加上冷卻塔換熱面積的增大,都能減少凝汽器背壓,然而,要實現(xiàn)這一結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,會同時要求增高運(yùn)轉(zhuǎn)層平臺的高度以及加深凝汽器坑。分析發(fā)現(xiàn),這一舉措大大提高了建筑成本,因而沒辦法要求凝汽器的背壓無限降低。就現(xiàn)階段來看,10.13kPa減到9.55kPa的背壓水平是允許的,這樣一來大概可降低30KJ/KW .h的熱耗。
提高再熱蒸汽和主蒸汽的溫度。以經(jīng)濟(jì)角度看來,要想提高主蒸汽的溫度,就要求汽輪機(jī)高壓缸、鍋爐的所有參數(shù)都進(jìn)行優(yōu)化,這一舉措所帶來的經(jīng)濟(jì)成本是巨額的。因而,通過提高主蒸汽溫度來提高汽輪機(jī)熱效率的方法并不可取,但是假若提高再熱蒸汽溫度,只需要重新設(shè)計鍋爐管排,在再熱熱段用P92材質(zhì)的管道代替常規(guī)的P91材質(zhì),而對其他方面的設(shè)計沒有改變太多,從經(jīng)濟(jì)角度看來具有一定的可行性。假設(shè)把再熱蒸汽的溫度由566℃改成600℃,就能降低約63KJ/KW .h的熱量損耗。
除此之外,治理內(nèi)漏閥門和改造疏水系統(tǒng)也是降低汽輪機(jī)熱耗的一大有效措施。疏水閥門在處于高溫高壓時會有內(nèi)漏現(xiàn)象產(chǎn)生,第一會使汽輪機(jī)的熱耗急劇增加,第二會加重凝汽器的熱負(fù)荷,沒辦法保證機(jī)組的真空狀態(tài),這兩方面的弊端都會降低汽輪機(jī)的經(jīng)濟(jì)型。因此,有效治理內(nèi)漏閥門、優(yōu)化疏水系統(tǒng)是非常必要的,可對泄漏嚴(yán)重的疏水氣動門采用研磨處理,或直接更換。在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)條件允許的條件下,簡化疏水系統(tǒng),把多余的閥門去掉,從本質(zhì)上降低系統(tǒng)內(nèi)漏的幾率。在汽輪機(jī)工作過程中,要減少在低負(fù)荷狀態(tài)下疏水門長期打開的狀態(tài)。在低負(fù)荷狀態(tài)且高蒸汽溫度時,只要保證鍋爐的穩(wěn)定燃燒就能關(guān)掉疏水門,這樣能降低能耗,但也要求操作人員在工作流程中做好工作對接。
采用低負(fù)荷調(diào)節(jié)汽門對汽輪機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改造也是降低汽輪機(jī)熱耗的一個方式。依照現(xiàn)階段測試的數(shù)據(jù)結(jié)果顯示,熱耗率在汽輪機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行時的增量很小。因此,在平時管理優(yōu)化閥門時,按照現(xiàn)兩閥開啟的運(yùn)作方式來控制主汽壓時能夠在一定程度上減少低負(fù)荷調(diào)峰工作時候的熱耗。經(jīng)過試驗,汽輪機(jī)在100%到70%電負(fù)荷的條件下工作,負(fù)荷10%的減少量與熱耗率0.3%的增加量相對應(yīng),也就是說,汽輪機(jī)機(jī)組的熱耗增加很少,而相反的,高壓缸效率2%的減少量與負(fù)荷10%的減少量相對應(yīng)。由此可得,這一控制閥門的方法同時兼顧了循環(huán)效率與高壓缸效率的變化,值得堅持。
通過實施以上優(yōu)化措施,汽輪機(jī)的熱耗可以低至1862.8keal/KW. h。除此之外,假設(shè)背壓再降低0.85kPa,即可再有39KJ/KW. h的熱耗降低。在考慮上述舉措來優(yōu)化汽輪機(jī)熱效率時,要充分考慮設(shè)計成本問題,特別時在降低背壓的過程中,更要牢牢結(jié)合公司經(jīng)濟(jì)能力來進(jìn)行,要在保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)收益的基礎(chǔ)上進(jìn)行汽輪機(jī)優(yōu)化改造工作。
從汽輪機(jī)作業(yè)成本看來,理論上說,越早投資進(jìn)行汽輪機(jī)改造就收益得越早,否則因短回收期的限制,投資收益差。就目前電力企業(yè)來說,因設(shè)備的生產(chǎn)任務(wù)多,三到六年之后實施改造能夠較合理地保證汽輪機(jī)的改造質(zhì)量。通過以上措施的改進(jìn),汽輪機(jī)和熱力系統(tǒng)會更加完善,能有效率地優(yōu)化汽輪機(jī)熱耗高的問題,從技術(shù)上保證和支持了我國汽輪機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)軍和擴(kuò)寬國際市場。而這些研究雖然在一定程度上解決了汽輪機(jī)熱耗高的問題,但還是需要相關(guān)專家和技術(shù)人員不斷探討對汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)和工作流程的改進(jìn)方法,從而使我國電力企業(yè)在競爭激烈、復(fù)雜多變的市場大環(huán)境中保有長期的競爭優(yōu)勢。
10.3969/j.issn.1001-8972.2015.01.055