孫清汝,袁福東,王濤,柴立超
螺栓緊固件頭桿結合強度是主要質量指標,是行業(yè)的技術關鍵。在機械化、自動化大批量生產(chǎn)過程中,有時發(fā)生螺栓掉頭質量問題,造成大批廢品。多年來緊固件行業(yè)在這方面采取了一些挽救措施。當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品掉頭后,可采用調(diào)質處理或正火工藝來加以解決,以采用調(diào)質處理為好,如用正火工藝,螺栓掉頭可以解決,但力學性能卻不一定全部保證。例如有的采用700~750℃加熱水淬,有的采用400~600℃的軟化退火,但都存在加熱溫度高,浪費能源,以及螺桿彎曲變形的質量問題,如何采取有效的廢品補救措施,降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品質量,是緊固件行業(yè)的一個重要課題。為此,我們進行了低溫回火工藝試驗。
(1)頭部夾層處斷裂 初沖預鐓成形形狀不合適引起的掉頭。
(2)頭桿結合處引起斷裂的原因 ①材料組織缺陷:材料中有比較嚴重的偏析帶存在;材料縮孔、疏松、夾雜物等缺陷;材料有過熱引起的晶粒粗大組織。②生產(chǎn)工藝缺陷:材料改制過程中臨界變形度不合理引起的掉頭:原則上,在材料拉拔工序中,嚴禁采用6%~16%的斷面縮減率;材料酸洗、鍍鋅產(chǎn)生氫脆缺陷引起的掉頭;螺栓頭下圓角R 過小或根本沒有圓角引起的掉頭,如R 過小,勢必應力集中,并有可能使金屬纖維折斷,從而引起螺栓掉頭。
(3)殘余應力的影響 螺栓冷鐓前,材料在改制過程中由于拉伸產(chǎn)生宏觀殘余應力,在冷鐓變形過程中,位錯和晶體缺陷大為增加,產(chǎn)生點陣畸變,使其頭桿結合處應力增加,強度降低。
(4)纖維組織的影響 螺栓冷鐓成形后,由于頭部在桿長方向上受到壓縮,使其冷拔時的晶粒在拉長的方向發(fā)生改變,隨著變形量的增加,晶粒伸長的程度也越顯著。纖維組織的出現(xiàn),將使鋼的力學性能呈現(xiàn)各向異性,沿著流線的方向具有較高的力學性能,垂直于流線方向的性能則較低,特別是塑性和韌性表現(xiàn)得更為明顯。由于纖維組織的影響,使其頭桿結合強度降低。
試驗所用設備為井式RJJ-24回火爐、拉力試驗機,試驗產(chǎn)品規(guī)格:M20×90螺栓,試驗產(chǎn)品:第一組1~8號,第二組9~16號,第三組17~24號,第四組25~32號。試驗材料為Q235AF鋼,化學成分見表1。
具體試驗數(shù)據(jù)見表2。
(1)試驗方法與平均抗拉強度,如圖1所示。
(2)試驗方法與合格率,如圖2所示。
圖1 試驗方法與平均抗拉強度
圖2 試驗方法與合格率
表1 材料化學成分(質量分數(shù)) (%)
(1)殘余應力的影響 螺栓在冷鐓過程中產(chǎn)生殘余應力,當采用250℃×90min的低溫去應力回火后。殘余應力減少或消除,螺栓頭桿結合強度提高,使其斷裂部位移向螺紋處。
(2)回復的作用 當加熱溫度不太高時,冷變形金屬的顯微組織無明顯變化,仍保持纖維組織,力學性能也變化不大,但殘余應力顯著降低,物理和化學性能也部分地恢復到變形前的情況?;貜偷淖饔脤β菟ǖ念^桿結合強度也有一定的貢獻。
綜上所述,對普通螺栓掉頭問題進行了補救工藝試驗及分析探討,初步得到如下看法:
(1)Q235材質的普通螺栓產(chǎn)生掉頭質量問題后,可以采用250℃×90min的低溫回火熱處理工藝方法來挽救產(chǎn)品,既可提高產(chǎn)品質量又可節(jié)約能源,在生產(chǎn)中取得了較好的經(jīng)濟效益。
(2)螺栓產(chǎn)品在低溫回火過程中,強度略有提高,產(chǎn)生時效現(xiàn)象。
表2 試驗數(shù)據(jù)