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沉金板阻焊半塞孔冒油問題改良

2015-11-24 08:09邢玉偉東莞生益電子有限公司廣東東莞523039
印制電路信息 2015年7期
關(guān)鍵詞:油墨影響試驗(yàn)

常 盼 邢玉偉(東莞生益電子有限公司,廣東 東莞 523039)

沉金板阻焊半塞孔冒油問題改良

常 盼 邢玉偉
(東莞生益電子有限公司,廣東 東莞 523039)

為了降低沉金板阻焊半塞孔冒油比例,設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)證總結(jié)影響沉金板阻焊半塞孔冒油的影響因素:阻焊塞孔油墨更換、重氮片更換、顯影參數(shù)調(diào)整及后烘參數(shù)優(yōu)化等。通過試驗(yàn)逐一驗(yàn)證后輸出控制措施從而達(dá)到改善沉金板阻焊半塞孔冒油問題。

塞孔油墨;重氮片;菲林粘油;顯影參數(shù);后烘參數(shù)

1 現(xiàn)狀分析

隨著電子產(chǎn)品的發(fā)展,PCB沉金板阻焊半塞孔設(shè)計(jì)類型板也隨之增多,而此類半塞孔設(shè)計(jì)的板生產(chǎn)流程長(zhǎng)、過程失效點(diǎn)多,在阻焊顯影后及后烘后會(huì)出現(xiàn)半塞孔位冒油上焊盤缺陷,導(dǎo)致沉金后該位置沉金不上金。此問題已嚴(yán)重影響阻焊工序及沉金工序的生產(chǎn)計(jì)劃及公司的交貨計(jì)劃,急待解決。

1.1 阻焊半塞孔設(shè)計(jì)介紹

阻焊半塞孔制作流程為:前處理→阻焊塞孔→板面絲印→預(yù)烘→曝光(半塞孔開窗面擋光)→顯影→后烘。具體流程示意圖(剖面圖)如表1所示。

小結(jié):從上述生產(chǎn)流程可以看出,此類設(shè)計(jì)板生產(chǎn)流程長(zhǎng),過程控制難度大,易出現(xiàn)品質(zhì)問題。

1.2 沉金板結(jié)構(gòu)分析

在阻焊顯影后及沉金后易出現(xiàn)半塞孔位冒油上焊盤導(dǎo)致沉金不上金缺陷。前期多次生產(chǎn)此類型板均出現(xiàn)了不同程度的冒油問題,嚴(yán)重影響了工序的生產(chǎn)計(jì)劃及公司交貨計(jì)劃。統(tǒng)計(jì)我公司2014年1月至2014年6月沉金半塞孔板冒油比例數(shù)據(jù),結(jié)果如圖1所示。

小結(jié):從上述數(shù)據(jù)可以看出平均缺陷比例達(dá)到1.93%,6月份半塞孔板冒油比例達(dá)到2.22%,出現(xiàn)半塞孔冒油輕則擦掉補(bǔ)金處理,嚴(yán)重的則需報(bào)廢處理。

2 原因分析

阻焊半塞孔的生產(chǎn)流程相對(duì)復(fù)雜,因此影響阻焊半塞孔位冒油的因素也是多方面的。通過魚骨圖分析,阻焊半塞孔位冒油的影響因素如圖2所示。

表1 半塞孔生產(chǎn)制作流程

圖1 2014年1月至6月半塞孔板冒油上焊盤比例

通過長(zhǎng)期對(duì)問題板看板積累,從魚骨圖中進(jìn)一步篩選出主要影響因素:塞孔油墨性能不足、塞孔控制不當(dāng)、預(yù)烘不均勻、曝光照片粘油、顯影參數(shù)不當(dāng)、后烘低溫段時(shí)間不足等因素。

3 分析

根據(jù)上述原因分析,關(guān)鍵控制點(diǎn)主要為:塞孔油墨性能不足、塞孔控制不當(dāng)、預(yù)烘不足、對(duì)位曝光過程照片粘油、顯影熱水洗及烘干段以及后烘低溫段時(shí)間不足,半塞孔冒油關(guān)鍵改善點(diǎn)如表2所示。改善沉金板半塞孔冒油主要從關(guān)鍵控制點(diǎn)入手。

4 試驗(yàn)過程

我司在線大批量板中A型號(hào)板為沉金半塞孔板,且其板設(shè)計(jì)難度大(半塞孔孔徑多數(shù)量大且最大半塞孔孔徑為0.45 mm)本次試驗(yàn)均采用此板作為試板,保證試驗(yàn)參數(shù)的一致性,同時(shí)降低其他生產(chǎn)過程對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響。

圖2 沉金板阻焊半塞孔位冒油原因分析魚骨圖

表2 沉金阻焊半塞孔板冒油關(guān)鍵改善點(diǎn)

4.1 塞孔油墨對(duì)沉金半塞孔冒油的影響

4.1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

分別采用不同的塞孔油墨進(jìn)行試驗(yàn),驗(yàn)證塞孔油墨性能對(duì)沉金板半塞孔冒油的影響,具體試驗(yàn)方案如表3所示。

表3 不同塞孔油墨對(duì)比試驗(yàn)方案

4.1.2 試驗(yàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)記錄

過程關(guān)鍵參數(shù)記錄如表4所示。

表4 不同塞孔油墨對(duì)比試驗(yàn)過程關(guān)鍵參數(shù)記錄

4.1.3 試驗(yàn)結(jié)果

(1)沉金后檢板結(jié)果。

阻焊后烘后對(duì)不同組試板過沉金前處理微蝕后全檢,檢板結(jié)果如表5所示。

表5 不同塞孔油墨對(duì)半塞孔冒油的影響檢板結(jié)果

小結(jié):三組試驗(yàn)在相同的試驗(yàn)參數(shù)下試驗(yàn)(對(duì)比不同塞孔油墨對(duì)半塞孔冒油的影響),阻焊后烘并過沉金前處理后全檢,冒油比例分別為:A油墨20.0%, B油墨6.7%,C油墨16.7%,使用B塞孔油墨的半塞孔冒油數(shù)量明顯少于使用A及C兩種油墨塞孔板。

(2)不同塞孔油墨后烘后冒油圖片。

不同塞孔油墨后烘后冒油表觀圖片如表6所示。

小結(jié):從圖可以看出,三組試驗(yàn)狀態(tài)下,半塞孔冒油主要出現(xiàn)在大孔(0.45 mm),A油墨及C油墨半塞孔冒油位置點(diǎn)數(shù)多,且每個(gè)孔冒油范圍大,而B油墨半塞孔冒油位置則出現(xiàn)點(diǎn)數(shù)少且冒油范圍小。

4.1.4 原因分析

使用B油墨半塞孔位冒油較使用A及C油墨塞孔少,很多原因在于B油墨屬專業(yè)塞孔油墨,其固含量高于A(板面油墨)及C(板面油墨),即油墨中揮發(fā)性物質(zhì)含量較少。后烘過程中油墨中揮發(fā)性物質(zhì)多的更容易因揮發(fā)性物質(zhì)揮發(fā)而導(dǎo)致冒油上焊盤。

表6 不同塞孔油墨后烘后冒油表觀圖片

4.2 不同預(yù)烘參數(shù)對(duì)照片粘油的影響

4.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

因阻焊預(yù)烘不足直接受影響的是孔內(nèi)油墨固化程度,因?yàn)榭變?nèi)油墨即可看作一個(gè)綠油柱,高度與板厚相當(dāng),而板面油墨厚度則只有40 μm左右。通過延長(zhǎng)預(yù)烘時(shí)間來提高孔內(nèi)油墨的固化程度,防止對(duì)位曝光過程中照片粘油。

具體試驗(yàn)設(shè)計(jì)如表7。

表7 不同預(yù)烘參數(shù)對(duì)照片粘油影響試驗(yàn)設(shè)計(jì)

4.2.2 試驗(yàn)結(jié)果

分別對(duì)比正常預(yù)烘參數(shù)(70 ℃*60 min)及延長(zhǎng)預(yù)烘時(shí)間(70 ℃*80 min)的板連續(xù)做板30P后,半塞孔開窗位照片粘油情況進(jìn)行檢查,結(jié)果延長(zhǎng)預(yù)烘時(shí)間對(duì)于照片粘油并沒有明顯改善,反而導(dǎo)致顯影難度加大,易出現(xiàn)顯影不良及斷橋缺陷。

4.2.3 原因分析

因塞孔孔內(nèi)“阻焊油墨柱”高度太大,延長(zhǎng)預(yù)烘烘板時(shí)間并不能有效改善孔內(nèi)油墨的固化程度,故延長(zhǎng)預(yù)烘烘板時(shí)間不能有效改善曝光照片粘油問題,同時(shí)也會(huì)增加阻焊顯影難度。

4.3 不同曝光底片對(duì)照片粘油的影響

4.3.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

照片粘油原因除了塞孔位油墨固化不足之外,還有照片本身表面粗糙度高,與油墨接觸后之間產(chǎn)生的結(jié)合力較大,導(dǎo)致撕照片過程中將孔口油墨返粘至照片表面。不同照片對(duì)粘油影響試驗(yàn)設(shè)計(jì)如表8所示。

表8 不同曝光照片對(duì)照片粘油的影響試驗(yàn)分組

4.3.2 試驗(yàn)結(jié)果

不同曝光照片粘油情況對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果,F(xiàn)OLEX照片粘油較目前使用的GMP照片存在一定的改善,但是效果不夠明顯。且和GMP一樣,粘上的油墨不能有效的被照片水清洗干凈。故采用FOLEX不能改善照片粘油問題。

4.3.4 原因分析

兩種重氮片均為超滑,其表面粗糙度相當(dāng),所以對(duì)于照片粘油不能起到改善效果。

4.4 曝光照片半塞孔位增加透光點(diǎn)對(duì)照片粘油改善

4.4.1 機(jī)理分析

阻焊半塞孔開窗位之所以易返粘板面油墨,原因在于此位置在曝光時(shí)為擋光區(qū),油墨不能經(jīng)過光固化,固化程度不足。在該位置增加透光點(diǎn)(在半塞孔開窗面孔中間增加比孔小的透光點(diǎn)),使該位置油墨在曝光過程中產(chǎn)生光固化(如圖3所示),從而增加該位置油墨與板面的結(jié)合力,不至于返粘于照片之上。

圖3 半塞孔位增加透光點(diǎn)示意圖

4.4.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

試驗(yàn)選取試板含0.45 mm、0.35 mm、0.30 mm及0.25 mm半塞孔。因考慮到0.25 mm及0.30 mm半塞孔孔徑太小,增加透光點(diǎn)易出現(xiàn)因?qū)ζ珜?dǎo)致的孔口顯影不良,故此次試驗(yàn)只針對(duì)0.45 mm及0.35 mm半塞孔。具體試驗(yàn)設(shè)計(jì)表9。

4.4.3 試驗(yàn)結(jié)果

三組試驗(yàn)連續(xù)生產(chǎn)15P板后,半塞孔位增加透光點(diǎn)后粘油情況有一定改善效果,但是不能完全解決。同時(shí)此方法只能適用于孔徑較大的半塞孔,對(duì)于小孔徑半塞孔不能使用,生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)因?qū)ζ珜?dǎo)致的孔口顯影不凈問題。

表9 增加透光點(diǎn)試驗(yàn)設(shè)計(jì)

4.5 貼照片保護(hù)膜對(duì)照片粘油的影響

4.5.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

驗(yàn)證貼照片保護(hù)膜(超滑膜)是否可以降低照片表面粗糙度,從而達(dá)到改善照片粘油的目的。用GMP重氮片分別貼膜與不貼膜各30P試驗(yàn)。

4.5.2 試驗(yàn)結(jié)果

(1)連續(xù)生產(chǎn)30P板,貼保護(hù)膜照片沒有出現(xiàn)照片粘油情況,而未貼保護(hù) 膜的粘油情況嚴(yán)重,已經(jīng)嚴(yán)重影響做板品質(zhì)。

(2)連續(xù)生產(chǎn)30P板,貼保護(hù)膜照片未出現(xiàn)起皺、氣泡情況,采用酒精清潔后可繼續(xù)使用。

4.5.3 原因分析

該保護(hù)膜屬于超滑膜,表面粗糙度小,從而保證在連續(xù)使用過程中照片不出現(xiàn)粘油問題。

4.6 顯影速度對(duì)半塞孔冒油的影響

在于對(duì)比沉金阻焊半塞孔板在不同顯影速度情況下冒油缺陷率對(duì)比(隨著顯影速度的降低,半塞孔孔內(nèi)油墨則會(huì)被沖出更多,半塞孔冒油可能更?。?。

4.6.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

顯影速度對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)設(shè)計(jì)如表10。

表10 顯影速度對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)設(shè)計(jì)

4.6.3 試驗(yàn)結(jié)果

顯影速度對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)結(jié)果如表11??梢钥闯?,通過降低顯影速度并沒有改善沉金阻焊半塞孔冒油比例,反而冒油比例比正常顯影速度還高。

表11 顯影速度對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)結(jié)果

為此我們對(duì)兩組試驗(yàn)的缺陷進(jìn)行觀察,并切片確認(rèn)孔內(nèi)塞孔深度,結(jié)果兩組試驗(yàn)冒油表觀上無明顯差異。經(jīng)過切片分析,兩組試板相同孔徑半塞孔塞孔深度基本持平,故隨著顯影速度的降低,對(duì)半塞孔孔內(nèi)油墨沖洗能力沒有明顯增強(qiáng)。

4.7 顯影熱水洗、水洗壓力及熱風(fēng)風(fēng)干對(duì)半塞孔冒油影響

通過多次看板發(fā)現(xiàn),阻焊顯影后半塞孔開窗位易出現(xiàn)油墨流出至孔口焊盤問題。經(jīng)過初步分析,造成顯影過程冒油主要原因有以下幾點(diǎn),熱水洗未關(guān)閉、水洗壓力大、熱風(fēng)風(fēng)刀未關(guān)閉。

4.7.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

對(duì)熱水洗未關(guān)閉、水洗壓力大、熱風(fēng)風(fēng)刀未關(guān)閉同時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)對(duì)比(表12)。

4.7.2 試驗(yàn)結(jié)果

顯影線對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)結(jié)果如表13??梢钥闯?,顯影線熱水洗、水洗壓力大、熱風(fēng)風(fēng)刀開/關(guān)三個(gè)因素均對(duì)沉金半塞孔冒油影響較大,且各因素影響大小依次為:熱水洗>熱風(fēng)風(fēng)刀>水洗壓力。

4.7.4 原因分析

分析發(fā)現(xiàn)顯影線控制參數(shù)中熱水洗、熱風(fēng)風(fēng)刀及水洗壓力有一個(gè)共同點(diǎn),即經(jīng)過該段時(shí)水或者風(fēng)會(huì)對(duì)半塞孔開窗面孔內(nèi)油墨有沖擊作用,導(dǎo)致孔內(nèi)油墨溢出至孔口焊盤。

表12 顯影參數(shù)對(duì)半塞孔冒油試驗(yàn)設(shè)計(jì)

表13 阻焊后烘對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)結(jié)果

4.8 后烘參數(shù)對(duì)沉金板半塞孔冒油影響

看缺陷板發(fā)現(xiàn),很多半塞孔冒油板,孔口并未發(fā)現(xiàn)明顯綠色物質(zhì),僅僅表現(xiàn)為孔口覆蓋一層類似油狀的物質(zhì)導(dǎo)致沉金時(shí)不上金。經(jīng)過分析,得出如下解釋:半塞孔孔內(nèi)油墨在預(yù)烘及曝光過程中均未得到有效的固化,同時(shí)在顯影過程中孔內(nèi)會(huì)殘留部分水份,后烘過程中半塞孔孔內(nèi)水份及油墨中揮發(fā)性物質(zhì)混合在一起同時(shí)揮發(fā)冒出,部分粘附于孔口銅面則造成冒油缺陷。而延長(zhǎng)后烘低溫段烘板時(shí)間,可以讓孔內(nèi)水份及揮發(fā)性物質(zhì)緩慢揮發(fā),不至于粘附于孔口處。

4.8.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

阻焊后烘參數(shù)對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)設(shè)計(jì),后烘分別采用10#程序和8#程序,其余過程控制參數(shù)完全一致,試板數(shù)量各30P。

(1)10#烘板程序:50 ℃/60 min+60 ℃/60 min+70 ℃/ 30 min+80 ℃/60 min+100 ℃/30 min+120 ℃/30 min+150 ℃/ 60 min(共5.5 h)

(2)8#烘板程序:40 ℃/90 min+50 ℃/30 min+60 ℃/ 60 min+70 ℃/30 min+90 ℃/30 min+120 ℃/30 min+150 ℃/ 60 min(共5.5 h)

4.8.2 試驗(yàn)結(jié)果

阻焊后烘對(duì)半塞孔冒油影響試驗(yàn)結(jié)果如表14。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)延長(zhǎng)后烘烘板時(shí)間對(duì)于半塞孔冒油有改善,待進(jìn)一步批量驗(yàn)證。

5 改善措施輸出

通過上述八組試驗(yàn),對(duì)于半塞孔冒油得出相關(guān)改善措施,具體改善措施見表15。

6 改善措施驗(yàn)證與結(jié)論

按照上述輸出的改善措施進(jìn)行生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)自從實(shí)施改善措施以后沉金板阻焊半塞孔冒油比例降低很多。統(tǒng)計(jì)2014年7月1日至2014年12月31日沉金板阻焊半塞孔冒油比例如表15,改善趨勢(shì)圖如圖4所示。

圖4 2014年7月至12月沉金板半塞孔冒油上焊盤比例曲線圖

通過近一年的試驗(yàn)與總結(jié),輸出沉金板阻焊半塞孔板的控制措施,使得沉金板半塞孔冒油比例由1.93%降低至0.89%,降低比例54%,改善效果明顯。

表14 沉金阻焊半塞孔板改善措施輸出

表15 2014年7月至12月沉金板半塞孔冒油上焊盤比例統(tǒng)計(jì)

常盼,高分子材料與工程專業(yè),制造工程部工程師,主要從事阻焊工序工藝能力提升及工藝能力維護(hù)工作。

Improving the problem of heavy gold plate resistance welding of half jack oil

CHANG Pan XING Yu-wei

In order to reduce the heavy gold plate resistance welding of half jack oil ratio, we made design test, summarized the influence factors of oil in plug hole∶ plug hole solder resist ink change, diazo replacement, imaging parameters adjustment and drying parameter optimization, etc. One by one through the test output control measures so as to achieve improved after heavy gold pl-ate resistance welding half jack take the purpose of the oil problem.

Jack Ink, Diazo Piece; Film Viscosity; Developping Parameter; Drying Parameters

TN41

A

1009-0096(2015)07-0021-07

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