錢建新 夏臨明
(湖州市特種設備檢測研究院 湖州 313000)
臥式鍋殼式鍋爐煙管泄漏是檢驗中較為常見的問題,本文通過對4臺臥式鍋爐內(nèi)部檢驗發(fā)現(xiàn)煙管泄漏,分別闡述它們發(fā)生泄漏的原因及預防泄漏的措施和相應的處理辦法。四臺鍋爐的基本情況見表1。
1)對某竹制品廠的鍋爐內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)鍋爐水側結水垢平均厚約3.0mm,鍋筒、集箱內(nèi)堆積大量水垢,鍋筒前后管板水側結水垢厚約3.3mm,鍋筒內(nèi)煙管之間的空隙也已積滿水垢,后經(jīng)業(yè)主告知,鍋爐自投用至今都未曾清理保養(yǎng)過,檢查至后管板高溫區(qū)時,發(fā)現(xiàn)后部煙管有大面積泄漏現(xiàn)象,將泄漏處管孔區(qū)打磨干凈,直至打磨出金屬光澤,打磨完成后經(jīng)肉眼檢查發(fā)現(xiàn)有3個管孔有向外呈輻射狀的裂紋,根據(jù)99版《鍋爐定期檢驗規(guī)則》第19條第2款第4小款規(guī)定,對此種形式的裂紋只能采取挖補或更換的修理方法,鑒于修理工藝的繁瑣、修理費用的高昂及修復之后維護成本的加大,業(yè)主們經(jīng)綜合權衡后,最終決定將此臺鍋爐予以報廢,重新購買一臺新的鍋爐。
表1 4臺鍋爐基本參數(shù)
2)對某炸藥廠的鍋爐內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)鍋爐水側結水垢平均厚約1.5mm,鍋筒、集箱內(nèi)堆積部分水垢,鍋筒前后管板水側結水垢厚約1.8mm,該單位屬國有企業(yè),對鍋爐的清理保養(yǎng)工作都是定期進行的,平常對鍋爐的運行管理都是比較規(guī)范的,檢查至后管板低溫區(qū)時,發(fā)現(xiàn)后部煙管有大面積泄漏現(xiàn)象,遂叫業(yè)主請工人用磨光機將泄漏處管孔區(qū)打磨干凈,直至打磨出金屬光澤,打磨完成后經(jīng)肉眼檢查,在管孔上未發(fā)現(xiàn)裂紋存在,后經(jīng)磁粉探傷和滲透探傷檢查仍未發(fā)現(xiàn)裂紋。可見該泄漏點是在管板與煙管的連接處。
3)對某飼料廠的鍋爐內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)鍋爐水側結水垢平均厚約2.5mm,鍋筒、集箱內(nèi)堆積大量水垢,鍋筒前后管板水側結水垢厚約2.7mm,由于該單位生產(chǎn)比較緊張,平常也沒機會停下來對鍋爐進行全面的維護保養(yǎng),只有當兩年一次的內(nèi)部檢驗期到時才不得不停下來進行清理檢查,當筆者檢查至后管板高溫區(qū)時,發(fā)現(xiàn)后部煙管有大面積泄漏現(xiàn)象,將泄漏處管孔區(qū)打磨干凈,直至打磨出金屬光澤,打磨完成后經(jīng)肉眼檢查,在管孔上未發(fā)現(xiàn)裂紋存在,后經(jīng)磁粉探傷和滲透探傷檢查仍未發(fā)現(xiàn)裂紋。后經(jīng)業(yè)主告知,該臺鍋爐高溫區(qū)煙管脹口,在之前就已泄漏過多次,且都經(jīng)補脹后得以繼續(xù)使用,直至2009年1月的一次大面積泄漏,經(jīng)補脹后又馬上泄漏,后發(fā)現(xiàn)煙管管端壁過薄,且管孔經(jīng)測量也由原來的φ63.5mm變?yōu)樽畲蟮挠笑?5.8mm,已不能再進行補脹的修理方法,遂使用單位請專業(yè)修理單位制定合理的修理方案將脹接改為焊接。
4)對某紡織廠的鍋爐內(nèi)部檢驗時,發(fā)現(xiàn)鍋爐水側結水垢平均厚約1.0mm,鍋筒、集箱內(nèi)堆積部分水垢,鍋筒前后管板水側結水垢厚約1.2mm檢查至后管板高溫區(qū)時,發(fā)現(xiàn)后部煙管有大面積泄漏現(xiàn)象,遂叫業(yè)主請工人用磨光機將泄漏處管孔區(qū)打磨干凈,直至打磨出金屬光澤,打磨完成后經(jīng)肉眼檢查,在管孔上未發(fā)現(xiàn)裂紋存在,后經(jīng)磁粉探傷和滲透探傷檢查仍未發(fā)現(xiàn)裂紋。可見該泄漏點是在管板與煙管的連接處。
1)某竹制品廠鍋爐煙管泄漏的原因初步分析,是由于管板上結水垢過厚,水垢的傳熱系數(shù)為0.58~3.0,碳素鋼的傳熱系數(shù)為46.4~69.6,碳素鋼的傳熱系數(shù)基本上是水垢傳熱系數(shù)的80倍,以致鍋筒內(nèi)的水無法很好的帶走管板上和煙管管端的高溫熱量,使管板和煙管管端長期處于過熱高溫狀態(tài),時間一久,煙管管端在過熱狀態(tài)下就開始開裂,由于煙管與管板是采用焊接的連接形式,開裂處的裂紋會沿著焊縫延伸至管板上,長期下去管孔上就會有向外呈輻射狀的裂紋。
2)某炸藥廠鍋爐煙管泄漏的原因初步分析,內(nèi)部檢驗時發(fā)現(xiàn)鍋爐后部隔煙墻已坍塌,使煙氣直接穿過隔煙墻到達尾部煙道去了,而不走煙管回程了,后管板高溫段煙管是采用90°扳邊脹接而成的,是可以承受高溫煙氣的,而后管板低溫段煙管是采用15°扳邊脹接而成的,是絕對不可以承受高溫煙氣的,由于隔煙墻的坍塌使低溫段煙管承受高溫煙氣,時間一久,那就自然泄漏了。
3)對某飼料廠鍋爐煙管泄漏的原因初步分析,內(nèi)部檢驗時發(fā)現(xiàn)泄露處煙管的管端都伸出過長,煙管管端與焊縫趾部的距離有5mm左右,按照規(guī)范要求煙管管端與焊縫趾部應平齊,且煙管管端與管板的距離不應大于4mm,這樣做的目的就是讓管端更好的被鍋筒內(nèi)的水給冷卻,而不致使管端開裂,現(xiàn)煙管管端與焊縫趾部的距離有5mm,伸出的部分管端就在高溫煙氣中不斷的加熱,沒有任何的冷卻措施,時間一久,煙管管端在過熱狀態(tài)下就開始開裂,由于煙管與管板也是采用焊接的連接形式,開裂處的裂紋可能會沿著焊縫延伸至管板上,幸虧這次用戶發(fā)現(xiàn)的比較及時,開裂處的裂紋還未延伸至管板上,可以再做一次換管處理。
4)對某紡織廠鍋爐煙管泄漏的原因初步分析,內(nèi)部檢驗時在爐膛內(nèi)部發(fā)現(xiàn)鍋筒兩側均有一明顯白色分界線,管板下部有過熱現(xiàn)象,根據(jù)以往的檢驗經(jīng)驗,該鍋爐可能發(fā)生了缺水事故,后詳細詢問當班司爐工人,司爐工人誤將缺水認為是滿水,再往鍋爐內(nèi)注水,導致煙管與管板的脹口在過熱狀態(tài)下受激而發(fā)生泄漏。
1)加強對鍋爐水質的管理,在正常情況下,鍋爐受熱面不結水垢,但是在水質不好的條件下,鍋爐受熱面水側結水垢后,傳熱量會顯著地下降,如需保持同樣的傳熱量,即負荷保持不變,就必須增加燃料量,就要浪費能源。且此時熱阻增加,使受熱面管壁溫度升高。如若水垢厚度增加,該溫度還將升高(結1mm水垢,將使管壁溫度升高50℃)有時就會使受熱面金屬燒壞。因此,為了節(jié)約能源和保證鍋爐的安全運行,必須保證鍋爐不結水垢。
2)加強對鍋爐的日常維護和保養(yǎng)工作,特別是對鍋爐的重大修理和改造方面,一定要請有資質的專業(yè)修理單位進行修理,修理前要制訂合理的修理方案,確保修理質量,及時發(fā)現(xiàn)存在的明顯問題。
3)加強對司爐工人的管理和考核,提高司爐工人的操作技能和安全意識。
綜上所述,鍋爐煙管的泄漏成因是多種多樣的,這里只列舉了4個比較典型的例子,還有更多的事故原因等待發(fā)現(xiàn)和解決,但終歸起來,這些原因基本上都是人為造成的,這樣對使用單位如何更加合理、有效的使用好鍋爐提出了更高的要求。
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