■萊鋼集團設備檢修中心 呂云平
板帶助卷器結構改進設計
■萊鋼集團設備檢修中心 呂云平
萊鋼集團冷軋生產(chǎn)線自投產(chǎn)以來,助卷器在調(diào)試后很長一段時間內(nèi),運行狀態(tài)極其不穩(wěn)定,助卷器傳送帶經(jīng)常跑偏,傳送帶調(diào)節(jié)困難,最大的缺點是由于機架為整體結構,更換傳送帶時間過長,需要4人8h完成,嚴重影響冷軋線連續(xù)生產(chǎn)?;谥砥鹘Y構缺陷,技術人員決定對其進行改進設計,以提高設備性能,保障正常連續(xù)生產(chǎn)。
卷取機是帶材生產(chǎn)線實現(xiàn)帶卷卷曲、開卷的主要設備,由行走車體、助卷頭、軌座等組成,其中助卷頭由上下擺臂和導板構成。
工作原理:在工作過程中,助卷頭的上下擺臂和導板打開,橫移液壓缸推動橫移車體至助卷位,上下擺臂抱緊卷筒,張緊液壓缸作用張緊傳送帶,帶頭通過傳送帶作用卷曲到卷筒上,卷取機旋轉,帶頭纏繞在卷筒上,助卷成功后,上下擺臂打開,張緊液壓缸松開傳送帶,行走車體后退,助卷結束。
技術人員針對冷軋助卷器結構進行剖析,并與帶材生產(chǎn)線其他卷取助卷器做對比分析,總結出冷軋卷取機助卷器存在的以下幾方面的主要問題。
(1)上下擺臂軸受力不合理上下擺臂軸經(jīng)由螺栓固定在助卷器主框架上,液壓缸作用于上下擺臂的中間橫梁上,當助卷器處于抱緊狀態(tài)時,上下擺臂前端與卷筒接觸,液壓缸伸出的活塞桿與擺臂軸接觸,此時液壓缸作用于擺臂軸的力臂只有30mm左右,即相當于液壓缸的推力直接作用于擺臂軸,擺臂軸很容易被拉彎變形,液壓缸頭鉸接軸位置易發(fā)生變形撕裂,固定擺臂軸的螺栓也容易被拉彎甚至被拉斷。
(2)拆裝傳送帶困難 從助卷器結構可以看出,助卷器主機架設計為整體結構,更換傳送帶時,需拆掉上下擺臂及與之連接的液壓缸、張緊輥,才能把傳送帶移出。由于上下擺臂容易撕裂變形,維修人員把擺臂軸橫梁部位的螺栓連接直接改為焊接,橫梁上再焊接加強筋。每次更換傳送帶需4名維修人員,一人指揮橋式起重機,兩人拆除與其相關的輥子,一名焊接人員割除并焊接相關的部位,要準備扳手、鋼絲繩、氣割和焊接工具各一套,每次更換完傳送帶后還要試車調(diào)節(jié)傳送帶定心。因此每更換一次傳送帶需要四名維修人員一天甚至更長時間,維修難度和工作量都比較大。
(3)傳送帶調(diào)整困難 助卷器傳送帶調(diào)節(jié)依靠上下擺臂軸輥子的四個偏心軸調(diào)節(jié),因輥子的偏心距設計只有1.5mm,因此四個輥子的最大調(diào)節(jié)量只有12mm,當傳送帶磨損變形后,相對長達6m的傳送帶,12mm的極限調(diào)節(jié)量不能滿足需要,調(diào)整量不夠直接導致傳送帶跑偏、磨損邊緣部位等非正常損壞。
(4)傳送帶張緊行程短 張緊液壓缸行程為150mm,張緊輥行程為300mm,理論計算傳送帶張緊行程為160mm,去掉傳送帶60mm裝配余量,實際有效張緊距離不到100mm,一條新傳送帶使用三個月后就出現(xiàn)難以張緊的問題。
針對助卷器在使用過程中存在的問題,技術人員參考技術資料,并參照其他冷軋線助卷器結構,對其進行改進設計。
(1)助卷器上下擺臂改造 設計去掉原來的上擺臂,用一套可水平調(diào)節(jié)的咬入輥代替,咬入輥的軸承座設計為滑塊模式,相應助卷器機架部分設計為滑道,直接省去了上擺臂液壓系統(tǒng),為防止輥子對應的兩軸承座不同心而出現(xiàn)卡死的問題,軸承座與輥軸之間采用關節(jié)軸承連接,為防止調(diào)節(jié)好后的傳送帶出現(xiàn)跑偏問題,在輥子兩端加裝了V形尼龍環(huán)。
下擺臂液壓缸從原來機架內(nèi)中間位置引出到機架外,通過液壓缸的伸縮實現(xiàn)下擺臂的擺動,從而抱緊卷筒。根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)空間選定力臂大小和作業(yè)側面,根據(jù)力臂長度、擺動角度、扭矩和液壓系統(tǒng)壓力來選定液壓缸徑、行程及其固定方式和固定位置。
經(jīng)研究分析下擺臂液壓缸放在機架左側較為合理,但機架底座與卷取機箱體之間空間狹小,只有100mm寬的空間余量,在擺臂兩邊各留10mm間隙,擺臂最寬只能達到80mm,無法滿足設計標準要求,在充分考慮其工作原理后發(fā)現(xiàn),擺臂只有在抱緊卷筒時,液壓缸才處于伸出狀態(tài),其余均處于回縮狀態(tài)。在下擺臂處于抱緊狀態(tài)時,機架前端已經(jīng)移出底座,擺臂液壓缸工作時與機架底座沒有關聯(lián),只要滿足不與機架底部干涉就可以了,這樣只要在對下擺臂做程序控制時,做好機架移出到抱緊位置和擺臂液壓缸的互鎖聯(lián)鎖工作即可,液壓缸固定在機架左側的問題就解決了。
(2)改變傳送帶更換形式 機架右側立板傳送帶對應位置豎直和水平方向上各開一條50mm寬的傳送帶更換槽,為保證助卷器工作時機架有足夠的強度,在豎直槽部位置加裝一可移動的連接板,下部槽部位置加兩墊塊,墊塊抽出與安裝時,只需插拔上面的定位螺栓即可。當傳送帶需要更換時,拆除連接塊上的固定螺栓,移出連接塊,拔出墊塊上的兩定位螺栓,取出兩墊塊,拆除鏟頭一側,即可完成傳送帶的更換。傳送帶的對中調(diào)節(jié)原來4人8h完成的工作,現(xiàn)在只需2人1h內(nèi)即可完成,有效降低了維修人員的勞動強度,提高了設備有效作業(yè)率。
(3)改造傳送帶張緊模式 傳送帶的張縮改造由張緊缸推動來實現(xiàn),液壓缸行程設計為650mm,實際有效張緊行程為530mm,去掉傳送帶裝配余量,實際張緊行程可達到500mm,傳送帶的實際張緊距離可達480mm左右,是改造前的4.8倍,有效延長了傳送帶的使用壽命。
(4)改進傳送帶調(diào)節(jié)模式 對傳送帶調(diào)節(jié)采用粗調(diào)和微調(diào)兩種模式,粗調(diào)利用咬入輥滑塊軸承座移動模式來實現(xiàn),滑道有50mm的調(diào)節(jié)余量,甚至還可以延長,完全能夠滿足調(diào)節(jié)傳送帶的對中平衡需要,必要時還可以調(diào)節(jié)傳送帶的張緊程度。另外兩個輔助轉向輥利用軸承座內(nèi)圓與外圓的偏心原理實現(xiàn)微調(diào)的效果,偏心率為1.5mm,兩輥子微極限調(diào)節(jié)可達到6mm。
經(jīng)改進設計后的助卷器結構示意如附圖所示。
(1)助卷器去掉上擺臂,省去該部位的一套液壓系統(tǒng)及其備件消耗。
(2)傳送帶調(diào)節(jié)采用粗調(diào)和微調(diào)兩種模式,增加了傳送帶的調(diào)節(jié)空間。
(3)下擺臂移出,擺臂端部添加鏟頭,更加方便維修人員的點檢維護和降低操作人員技術難度。
(4)更換傳送帶采用整體移出模式,更換傳送帶的效率由原來的4人一天降為2人1h,有效降低了維修人員的技術難度和工作量。
通過對板帶冷軋重卷線卷取設備的改造與應用,成功解決了助卷器傳送帶調(diào)整、更換困難等一系列問題,有效降低了備件消耗和成本費用,同時也降低了停機率,滿足了重卷生產(chǎn)需要。卷筒端部的抗沖擊性能得到有效增強,消除了助卷器傳送帶非正常損壞,使用壽命得到顯著提高,皮帶更換簡單及時,點檢維護方便,進而保證了重卷線高效、穩(wěn)定生產(chǎn)。
改進設計后的卷取機結構
20150708