葛德忠
(安徽中糧生化燃料酒精有限公司,安徽 蚌埠 233000)
脫胚機(jī)的提產(chǎn)節(jié)能改造
葛德忠
(安徽中糧生化燃料酒精有限公司,安徽蚌埠233000)
針對(duì)公司20臺(tái)現(xiàn)用TTPW63×120脫胚機(jī)產(chǎn)量低、能耗高等缺陷進(jìn)行改造,達(dá)到增產(chǎn)、節(jié)能、降低故障的效果
玉米脫胚機(jī);產(chǎn)能;效率;節(jié)能;改造
安徽中糧生化燃料酒精有限公司現(xiàn)用20臺(tái)TIPW63×120脫胚機(jī)(45kW電機(jī)、產(chǎn)量6.5t/h)由無(wú)錫某設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)制造。通過(guò)幾年的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備存在工藝效果差、產(chǎn)量低和相對(duì)動(dòng)力消耗大等嚴(yán)重缺陷和不足。
1.生產(chǎn)流程簡(jiǎn)介
根據(jù)玉米物理性質(zhì),通過(guò)適當(dāng)?shù)臐?rùn)水,使玉米胚具有抗擊打的韌性,在脫胚機(jī)的擊打下使玉米胚脫出,再通過(guò)磨粉機(jī)、挑擔(dān)篩將玉米胚芽分離出來(lái),送到玉米制油工序,玉米面經(jīng)調(diào)漿后送至酒精車間,玉米糝直接送到破糝車間進(jìn)行破糝。
2.具體生產(chǎn)工藝過(guò)程
經(jīng)過(guò)清理后的玉米根據(jù)含水量及工藝要求進(jìn)行潤(rùn)水(水溫控制在70%~90%),并在潤(rùn)水倉(cāng)中潤(rùn)悶5~7h,潤(rùn)悶后的玉米水份保證在16%~19%,此時(shí)毛臍具有較好柔韌性,進(jìn)入脫胚機(jī)后毛臍不易被破碎;潤(rùn)水倉(cāng)的玉米在九孔變頻器的控制下經(jīng)輸送設(shè)備進(jìn)入四樓暫存箱,暫存箱下裝有有磁欄,用于清除玉米種的鐵質(zhì)物體。
經(jīng)過(guò)對(duì)機(jī)器的缺陷進(jìn)行分析后認(rèn)為其成因如下。
(1)體工作段設(shè)計(jì)過(guò)短。
(2)軸向出料不暢。
(3)打板的排列位置和相應(yīng)角度與玉米脫皮、破糝、脫胚機(jī)理不符。
(4)輥體動(dòng)平衡和主軸剛性差。
(5)進(jìn)料端軸承選用不當(dāng)?shù)取?/p>
1.提高產(chǎn)量的措施
(1)由軸向出料改為徑向出料,重新設(shè)計(jì)、安置出料腔(圖1、2)。
圖1 改造前脫胚機(jī)軸向出料形式
圖2 改造后脫胚機(jī)徑向出料形式
(2)改變打板的排列和打齒相應(yīng)角度(圖3、4)。
圖3 改造前脫胚機(jī)打板的排列和打齒相應(yīng)角度結(jié)構(gòu)
圖4 改造后脫胚機(jī)打板的排列和打齒相應(yīng)角度結(jié)構(gòu)
改造后的打板數(shù)量為204塊,比原來(lái)增加了64塊。使玉米散粒體的打擊推動(dòng)次數(shù)提高了1.46倍,脫皮、破糝、脫胚效果增強(qiáng)。
“人字形”進(jìn)料打板的結(jié)構(gòu)不合理,該打板有一邊起反向推動(dòng)作用,改造后在出料端設(shè)立反向打板有助于出料,可防止回轉(zhuǎn)輥體出料端部與側(cè)面圓立板之間進(jìn)入物料,避免產(chǎn)生磨損和增加阻力,同時(shí)具有提高脫皮、破糝、脫胚效率的作用。
(3)改造進(jìn)料口的結(jié)構(gòu),使玉米散粒自由落下,保障物料充足供應(yīng)(圖5)。
(4)增大皮帶輪,提高線速度。
2.提高脫皮、破糝、脫胚效率的措施
(1)原設(shè)計(jì)輥體的徑向打板為均勻放射性排列,改造時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整其軸向安裝角度,以達(dá)到玉米散粒脫皮、破糝、脫胚的最佳效果。
圖5 改造后脫胚機(jī)進(jìn)料口圖
表1 改造后脫胚機(jī)破糝率測(cè)試表
角度過(guò)大,軸向運(yùn)動(dòng)速度快,會(huì)造成玉米散粒體承受打擊推動(dòng)的次數(shù)低,工藝效果差;角度太小,會(huì)使玉米承受打擊推動(dòng)的次數(shù)過(guò)高,玉米破碎率上升,造成玉米散粒體橫向翻滾、軸向運(yùn)動(dòng)減慢、工藝效果減弱。
(2)在打板矩形翅的工作面上開(kāi)斜齒形溝槽,并進(jìn)行合金鋼多元共滲處理,適度增加耐磨性,確保其邊、角、棱性能恒定,并進(jìn)一步提高破糝效率。
(3)加長(zhǎng)脫胚機(jī)八角回轉(zhuǎn)輥體的軸向長(zhǎng)度。八角回轉(zhuǎn)體的軸向有效長(zhǎng)度<1200mm時(shí)會(huì)造成玉米脫皮、破糝、脫胚完成不徹底;而有效長(zhǎng)度>2500mm時(shí)則會(huì)造成玉米承受打擊推動(dòng)次數(shù)過(guò)多、玉米胚破碎率上升,工藝效果同樣會(huì)變差?,F(xiàn)將原回轉(zhuǎn)輥體軸向加長(zhǎng)325mm,以改善其功能(圖6)。
3.提高動(dòng)平衡和輥體剛性以及密封的措施
圖6 改造前后脫胚機(jī)八角回轉(zhuǎn)輥體圖
(1)輥體主軸用42GMo調(diào)質(zhì)料和45號(hào)鋼管(φ140mm×18mm)制造。
(2)軸承由角接觸球軸承改為調(diào)心輥?zhàn)虞S承,以提高工作穩(wěn)定性。
(3)將軸承室密封結(jié)構(gòu)改造為迷宮式結(jié)構(gòu)。
1.破糝率得到提高
對(duì)改造的1#、2#、3#、4#及未改造的5#進(jìn)行破糝率對(duì)比測(cè)試,改造后的脫胚機(jī)平均破糝率95.96%,未改造的破糝率86.01%,改造后破糝率提高了9.74%。改造前后的脫胚機(jī)破糝率實(shí)際取樣檢測(cè)如表1所示。
2.節(jié)電效果
從2010年4臺(tái)脫胚機(jī)的改造結(jié)果來(lái)看,電流由原來(lái)的68A下降為47.5A,節(jié)電效率達(dá)30%。
3.產(chǎn)能提升
改造前后的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比如表2所示。
表2 改造前后脫胚機(jī)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比表
通過(guò)計(jì)算得出:每臺(tái)設(shè)備每年可節(jié)約生產(chǎn)成本5.萬(wàn)元左右?,F(xiàn)已經(jīng)對(duì)20臺(tái)脫胚機(jī)進(jìn)行改造,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本104萬(wàn)元左右,產(chǎn)能提升30%。改造效果顯著。
(三等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)魑模?/p>
TS210.3
B
1671-0711(2015)06-0083-03