劉冬明 田俊義 邢希東
(天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司,天津 薊縣 301907)
大容量燃煤鍋爐低氮燃燒與脫硝系統(tǒng)優(yōu)化運行淺析
劉冬明田俊義邢希東
(天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司,天津薊縣301907)
采用爐內(nèi)低氮燃燒和煙氣脫硝是降低燃煤鍋爐煙氣中氮氧化物的主要手段。通過對這兩種手段所需成本的對比分析,總結(jié)出低氮燃燒和脫硝系統(tǒng)相互配合優(yōu)化運行的基本方法。在保證燃煤鍋爐達標排放的同時,最大限度地實現(xiàn)了鍋爐的經(jīng)濟運行。
氮氧化物;低氮燃燒;SCR脫硝;優(yōu)化運行
為了改善環(huán)境質(zhì)量,降低大氣中氮氧化物的排放,國家規(guī)定單機容量≥20萬kW、投運20年內(nèi)的現(xiàn)役燃煤機組全部需要配套脫硝設施。為此,天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司于2013年在3號機組大修時,進行了鍋爐低氮燃燒系統(tǒng)脫硝改造。
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司2×600MW火電機組是我國華北地區(qū)建設投產(chǎn)最早的600MW亞臨界火電機組。
鍋爐為HG-2023/17.6-YM4型爐,特征為亞臨界、一次中間再熱、固態(tài)排渣、單爐膛、Π型半露天布置、全鋼構(gòu)架、懸吊結(jié)構(gòu)、控制循環(huán)汽包鍋爐;鍋爐采用三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預熱器,平衡通風,擺動式四角切圓燃燒器。設計燃料為準格爾煤;6套正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置ZGM123型中速磨煤機,A、B磨煤機對應的燃燒器裝有等離子點火裝置。
1.低氮燃燒系統(tǒng)介紹
3號鍋爐燃燒器改造采用“分拉垂直親和濃淡煤粉燃燒”立體分級低氮燃燒專利技術(shù),即燃料分級與空氣分級同步進行,利用垂直煤粉濃淡分離技術(shù)將同一股煤粉氣流分離成上下布置的濃相和淡相兩股射流,結(jié)合燃燒器頂部大間距布置5層頂部燃燼風,頂部燃燼風量增加到30%。通過采用上述技術(shù),實現(xiàn)降低NOx生成及排放的目的。
主燃燒器采用CE公司傳統(tǒng)的大風箱結(jié)構(gòu),由隔板將大風箱分隔成若干風室,主燃燒器有6層煤粉風室、9層二次風室,4個油風室組成。在各風室的出口處布置數(shù)量不等的燃燒器噴嘴,油風室可做上下各30°擺動,一次風煤粉噴嘴可上下擺動各20°,二次風空氣噴嘴可做上下各30°的擺動。
主燃燒器上下兩部分由兩組執(zhí)行器單獨控制。以此來改變?nèi)紵行膮^(qū)的位置,調(diào)節(jié)爐膛內(nèi)各輻射受熱面的吸熱量,從而調(diào)節(jié)再熱汽溫;燃燼風燃燒器參照CE的風箱結(jié)構(gòu),由隔板將風箱分隔成若干風室,燃燼風風室噴嘴,既能做左右10°的擺動,也可做上下30°的擺動,以此來改變反切動量矩,達到最佳平衡動量矩效果的同時,通過改變?nèi)紶a風同主燃燒器的間距,達到降低NOx排放及提高燃燒效率的目的。為了保證頂部燃燼風的風量,在原有大風箱上加裝分風擋板。系統(tǒng)布置如圖1、2所示。
圖1 四角低氮燃燒改造燃燼風系統(tǒng)簡圖
圖2 單角5層燃燼風擋板布置簡圖
改造后每角燃燒器共有24個風室。燃燼風風室5個,空氣風室9個,煤粉風室6個(含2個等離子點火煤粉風室),油風室4個。根據(jù)各風室的高度不同,布置數(shù)量不等的噴嘴,每個燃燼風風室布置5個噴嘴,煤粉風室布置6個一次風噴嘴,自下(底層)向往上數(shù)第一、二層是等離子燃燒器,滿足點火節(jié)油要求。A層油風室中間布置有帶穩(wěn)燃葉輪的噴嘴。
2.SCR脫硝系統(tǒng)介紹
天津大唐國際盤山發(fā)電有限責任公司脫硝系統(tǒng)采取選擇性催化還原(SCR)法去除煙氣中NOx。還原劑采用純氨(純度≥99.6%),由液氨槽車運送液氨,利用卸料壓縮機,將液氨從槽車輸入液氨儲罐內(nèi),并依靠自身重力和壓差將液氨儲罐中的液氨輸送到液氨蒸發(fā)槽內(nèi)利用輔汽提供的熱蒸發(fā)為氨氣,再與稀釋風機鼓入的空氣在氨、空氣混合器中混合后,送達氨噴射系統(tǒng)。在SCR入口煙道處,噴射出的氨氣和來自鍋爐省煤器出口的煙氣混合后進入SCR反應器,SCR反應器采用高灰型工藝布置(即反應器布置在鍋爐省煤器與空氣預熱器之間),通過催化劑進行脫硝反應,最終從出口煙道至鍋爐空預器,達到脫硝目的。整套脫硝裝置主要由SCR反應區(qū)和氨站區(qū)兩個區(qū)域組成。
脫硝系統(tǒng)布置在鍋爐省煤器和空預器之間。根據(jù)鍋爐機組現(xiàn)狀,SCR反應器系統(tǒng)每臺機組配置兩臺脫硝反應器,煙道分兩路從省煤器后接出,經(jīng)過垂直上升后變?yōu)樗剑尤隨CR反應器,反應器為垂直布置經(jīng)過脫硝以后的煙氣經(jīng)水平煙道接入空預器入口煙道
選擇性催化還原法(SCR)是利用氨(NH3)對NOX的還原功能,使用氨氣(NH3)作為還原劑,將體積濃度為5%的氨氣通過氨注入裝置(AIG)噴入溫度為280~420℃的煙氣中,在催化劑作用下,氨氣(NH3將煙氣中的NO和NO2還原成無公害的氮氣(N2)和水(H2O),“選擇性”的意思是指氨有選擇的進行還原反應在這里只選擇NOX還原。其化學反應式如下:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
催化劑是整個SCR系統(tǒng)的核心和關(guān)鍵,催化劑的設計和選擇是由煙氣條件、組分來確定的,影響其設計的3個相互作用的因素是NOx脫除率、NH3的逃逸率和催化劑體積。
上述脫硝反應在位于省煤器和空氣預熱器之間的反應器內(nèi)進行。反應器內(nèi)裝有催化劑層,進口煙道內(nèi)裝有氨注入裝置和導流板,為防止催化劑被煙塵堵塞,每層催化劑上方布置了吹灰器。SCR脫硝反應所需的還原劑氨氣,可以通過液氨、氨水及尿素3種化學藥品獲取。在能保證藥品正常供應的情況下,優(yōu)先選擇液氨作為還原劑。
本工程煙氣在鍋爐省煤器出口處被平均分為兩路,每路煙氣通過垂直布置的SCR反應器,經(jīng)均流器后進入催化劑層,每臺鍋爐配有兩個SCR反應器經(jīng)過脫硝以后的煙氣直接接入空預器入口煙道,然后經(jīng)空預器、電除塵器、引風機和脫硫裝置后,排入煙囪。在進入煙氣催化劑前設有氨注入的系統(tǒng),煙氣與氨氣充分混合后進入催化劑反應,脫去NOx。系統(tǒng)布置如圖3所示。
圖3 脫硝SCR工藝系統(tǒng)(單側(cè))布置圖
由于低氮燃燒降氮的主要原理是主燃燒區(qū)缺氧燃燒,因此低氮系統(tǒng)投入后造成鍋爐飛灰及大渣含碳量增大、CO含量增大,綜合表現(xiàn)為鍋爐效率降低,直接影響供電煤耗指標。
華北電科院對600MW、450MW和300MW負荷下,低氮投入和退出工況的鍋爐主要經(jīng)濟指標測試如表1所示。
表1 電科院低氮系統(tǒng)投入退出試驗數(shù)據(jù)
由表1數(shù)據(jù)可以看出,低氮投入的不利影響比較大。實際運行中,如果退出低氮系統(tǒng),為了保證NOX達標排放,必然導致脫硝系統(tǒng)噴氨量的增加。
1.計算公式說明
(1)理論噴氨量
理論噴氨量的計算公式:
液氨耗量=脫硝入口流量×脫硝入口濃度×(17/46)× 氨氮摩爾比×10-6
其中:氨氮摩爾比=(氨逃逸率/脫硝入口濃度)×(17/46)+脫硝效率/100。
(2)氨逃逸率
氨逃逸率一般用ppm表示,脫硝入口濃度單位用mg/ m3表示,其換算公式為:mg/m3=M/22.4·ppm·[273/ (273+T)]×(Ba/101325)
式中:M——氣體分子量;
ppm ——測定的體積濃度值;
T——溫度;
Ba——壓力。
由于換算比較麻煩,下文中氨氮摩爾比采用與設計值換算的簡易方法計算:設計效率80%對應的設計氨氮摩爾比為0.815,根據(jù)實際效率可以換算出實際的氨氮摩爾比。
2.600MW工況經(jīng)濟性對比
(1)低氮退出時脫硝噴氨量增加成本
600MW工況低氮低氮退出時,脫硝入口NOX為563mg/m3,煙氣流量為1400km3/h,如果脫硝出口NOX要達到100mg/m3,則:脫硝效率應為(563-100)/563=82.2%。
脫硝系統(tǒng)氨氣和NOX反應的氨氮摩爾比為(80%效率對應的摩爾比為81.5%,依此推算)0.815/0.8×0.822=0.837。
脫硝系統(tǒng)的理論噴氨量為(入口煙氣量×入口NOX含量/NO2分子量×氨氮摩爾比成氨氣分子量)1400×563/46×0.837×17=244kg/h。
600MW工況低氮低氮投入時,脫硝入口NOX為150mg/m3,煙氣流量為1400km3/h,如果脫硝效率要達到80%,則:脫硝系統(tǒng)氨氣和NOX反應的摩爾比為0.815,脫硝系統(tǒng)的理論噴氨量為1400×150/46×0.815×17=63kg/h。
綜上,600MW負荷時低氮投退影響氨氣用量增加244-63=181kg/h,按3000元/t單價計算,增加費用為543元/h;日氨氣成本增加1.3萬元。
(2)低氮投入時供電煤耗增加成本
按照上述試驗數(shù)據(jù),600MW負荷低氮投入影響鍋爐效率下降1.8%,折合供電煤耗6.12g/kW·h,標煤單價按700元/t計算,增加費用為2570元/h,日燃煤成本增加6.17萬元。
(3)600MW工況低氮投退經(jīng)濟性對比
低氮投入時,燃料成本增加每日增加6.17萬元,低氮退出時,氨氣成本每日增加1.3萬元,則:低氮退出比低氮投入時每日節(jié)約費用4.87萬元(按負荷率100%計算)。
3.450MW工況分析
(1)低氮退出時脫硝噴氨量增加成本
450MW工況低氮低氮退出時,脫硝入口NOX為327mg/m3,煙氣流量為1260km3/h,如果脫硝出口NOX要達到100mg/m3,則:脫硝效率=(327-100)/327=71%,不滿足環(huán)保要求,應按80%計算。
脫硝系統(tǒng)氨氣和NOX反應的摩爾比為0.815,脫硝系統(tǒng)的理論噴氨量為1260×327/46×0.815×17=124 kg/h,450MW工況低氮低氮投入時,脫硝入口NOX為179mg/m3,煙氣流量為1260km3/h,如果脫硝效率要達到80%,則:脫硝系統(tǒng)的理論噴氨量=1260×179/46×0.815×17=68kg/h。
綜上,450MW負荷時低氮投退影響氨氣用量增加56kg/h,按3000元/t單價計算,增加費用為168元/h;日氨氣成本增加4032元。
(2)低氮投入時供電煤耗增加成本
按照上述試驗數(shù)據(jù),450MW負荷低氮投入影響鍋爐效率下降1.14%,折合供電煤耗3.88g/kW·h,標煤單價按700元/t計算,增加費用為1630元/h,日燃煤成本增加3.9萬元。
(3)450MW工況低氮投退經(jīng)濟性對比
低氮投入時,燃料成本增加每日增加3.9萬元,低氮退出時,氨氣成本每日增加4032元,則低氮退出比低氮投入時每日節(jié)約費用3.51萬元(按負荷率75%計算)。
75%的負荷率接近年實際負荷率,因此450MW的分析數(shù)據(jù)具有一定的代表性。
4.300MW工況分析
300MW負荷下,低氮投入時的NOX比低氮退出時還高,即低氮投入時鍋爐效率低,噴氨量大,肯定不經(jīng)濟,未做具體數(shù)據(jù)分析。
為了實現(xiàn)煙氣中NOX達標排放,3號鍋爐在大修時同步進行了“低氮燃燒+SCR煙氣脫硝”改造。電科院試驗表明600MW、450MW和300MW3個典型負荷下,低氮燃燒系統(tǒng)分別投入和退出工況相比鍋爐效率分別降低1.82%、1.14%、0.16%,對機組運行經(jīng)濟性影響較大。
通過低氮燃燒系統(tǒng)投入時燃料增加的成本和退出運行時脫硝液氨增加的成本綜合分析,認為:以SCR煙氣脫硝系統(tǒng)為主要降低NOx手段,盡量少用低氮燃燒系統(tǒng)以減少對供電煤耗的影響是最經(jīng)濟的運行方式。
1.低氮燃燒投入運行的主要運行調(diào)整內(nèi)容
(1)適當降低總風量同時關(guān)小主燃燒區(qū)的燃料周界風、輔助風擋板,為主燃燒區(qū)營造缺氧燃燒的大環(huán)境
(2)兩側(cè)大風箱的分風擋板保持50%左右的開度打開頂部燃燼風擋板,實現(xiàn)空氣分級。
(3)燃燒器采用垂直濃淡燃燒器,實現(xiàn)燃料分級燃燒(設備結(jié)構(gòu),運行中無法調(diào)整)。
2.優(yōu)化基本原則
在脫硝系統(tǒng)可以完全滿足NOX達標排放的前提下,弱化或退出低氮燃燒系統(tǒng)運行(保持正常的總風量和主燃燒區(qū)二次風門開度、兩側(cè)大風箱分風擋板全開、關(guān)閉頂部燃燼風擋板),以降低對鍋爐效率的影響
3.低氮燃燒和脫硝系統(tǒng)優(yōu)化規(guī)定
(1)試驗證明將5層燃燼風擋板全部關(guān)至10%,送風機電流會上升2~3A,同時低氮改造時將原有的頂部反切風OFA1、OFA2堵了盲板,不再具有反切風的功能不利于汽溫偏差的調(diào)整;為了降低對送風機電流的影響,同時保留汽溫偏差的調(diào)整手段,低氮退出運行期間規(guī)定:上四層燃燼風(SOFA2~5)關(guān)至10%,最底層燃燼風(SOFA1)可根據(jù)汽溫偏差及脫硝入口NOX情況進行調(diào)整,原則上開度不應過大。
(2)機組低負荷在350MW以下時,應避免最上層磨運行,同時降低氧量運行(空預器入口氧量不得<2.0%)、適當關(guān)小主燃燒區(qū)二次風門(不得<25%),保持大風箱差壓>0.3kPa有利于降低脫硝入口NOX。
(3)正常運行中脫硝入口標態(tài)NOX應維持在400~500mg/m3之間,超過500mg/m3(按80%效率計算,此時脫硝出口NOX為100mg/m3)時,可以適當投入頂部燃燼風,維持脫硝系統(tǒng)達標運行。
(4)脫硝系統(tǒng)按邊界效率方式運行,在保證出口NOX不超過100mg/m3前提下,脫硝效率保證>80且接近80%運行。
(5)當脫硝入口NOX長時間偏高,噴氨調(diào)整門開度已經(jīng)>90%時,如果脫硝效率或出口NOX接近要求值而調(diào)整無效時,可就地手動稍開噴氨調(diào)整門旁路手動門以增大噴氨量。
(6)由于脫硝系統(tǒng)系統(tǒng)投入,SCR區(qū)域、空預器差壓增長速度加快,送風機搶風、引風機喘振可能性增大,運行中嚴格執(zhí)行防止送風機搶風、引風機喘振及處理的相關(guān)措施。
(7)隨著脫硝催化劑活性的降低,脫硝無法滿足NOX達標排放時,根據(jù)實際情況對低氮系統(tǒng)運行進行調(diào)整,必須保證煙氣達標排放。
(三等獎獲獎征文)
TM621.2
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1671-0711(2015)06-0078-04