李鳳朝,陳 巖
(江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠,江蘇 淮安 223200)
江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠2011年2月建成投產(chǎn),其一期設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)純堿30萬t。其中重質(zhì)純堿年產(chǎn)能力達(dá)到20萬t。通過填平補(bǔ)齊技術(shù)改造實(shí)施,目前裝置能力達(dá)到了45萬t/a(輕質(zhì)純堿)。2012年通過技改新增了一套固相水合法重質(zhì)純堿生產(chǎn)裝置,生產(chǎn)能力為20萬t/a。
我廠利用此次新上一套重質(zhì)純堿系統(tǒng)的機(jī)會,與北京廣廈公司共同研發(fā)了國內(nèi)第一套重質(zhì)純堿粉體流冷卻器。本文通過與傳統(tǒng)流化床冷卻器相比較,對其進(jìn)行了總結(jié)分析,同時對其在生產(chǎn)過程中存在的問題進(jìn)行了改進(jìn),確保了粉體流冷卻器在生產(chǎn)過程中能夠達(dá)到其自身設(shè)計(jì)能力、冷卻效果及長周期穩(wěn)定運(yùn)行。
早期純堿企業(yè)重質(zhì)純堿冷卻工序主要采用的是回轉(zhuǎn)式?jīng)鰤A爐,其設(shè)備的最大缺點(diǎn)是:體積龐大,換熱效率低,故障率高,爐內(nèi)換熱管易結(jié)疤,運(yùn)行周期短。
從上世紀(jì)90年代初期,純堿企業(yè)從德國引進(jìn)沸騰式干燥流化床。其特點(diǎn)是流化床末端帶冷卻段,干燥冷卻一次性完成。后來行業(yè)內(nèi)進(jìn)行了國產(chǎn)化研究開發(fā),目前完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化冷卻流化床裝置,并成為重質(zhì)純堿的主打裝置。但其最大的缺陷是動力消耗大,能耗高,尾氣處理系統(tǒng)配套裝置占據(jù)裝置較大比例,噪音污染和尾氣排放仍不盡人意。
21世紀(jì)初,加拿大SOLEX公司粉體流冷卻器引入重灰生產(chǎn)過程,并取得成功。最早用于土耳其某純堿廠。2009年青海昆侖堿業(yè)首先引進(jìn)SOLEX公司粉體流裝置用于重質(zhì)純堿冷卻,應(yīng)用效果較好,得到了行業(yè)的認(rèn)可,并引起純堿行業(yè)的高度重視。
粉體流冷卻器具有運(yùn)行能耗低、操作維護(hù)簡便、設(shè)備占地面積小、環(huán)境友好、傳熱效率高、不影響產(chǎn)品質(zhì)量等優(yōu)勢。但目前該裝置主要還是依賴進(jìn)口,價格昂貴,因此粉體流冷卻器自主研發(fā)勢在必行。
淮安堿廠利用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)會與北京廣廈環(huán)能科技有限公司聯(lián)合開發(fā)了第一套豎板間壁式粉體流換熱器,并在淮安堿廠20萬t/a重質(zhì)純堿生產(chǎn)裝置中成功應(yīng)用。
3.1.1 重質(zhì)純堿流化床冷卻工藝流程
在流化床重質(zhì)純堿冷卻工藝中,重質(zhì)純堿通過斗提進(jìn)入流化床。重質(zhì)純堿進(jìn)入流化床內(nèi)需要的動力由鼓風(fēng)機(jī)提供,重質(zhì)純堿和鼓入的冷風(fēng)直接接觸,呈流化狀態(tài),同時和流化床內(nèi)的列管換熱器內(nèi)的冷卻水接觸,迅速冷卻,而后通過卸料閥進(jìn)入重質(zhì)純堿運(yùn)堿系統(tǒng)。流化床鼓入的尾氣經(jīng)過引風(fēng)進(jìn)入旋風(fēng)除塵器和布袋除塵器除塵后,由引風(fēng)機(jī)排入大氣,如圖1所示。
圖1 重質(zhì)純堿流化床冷卻工藝流程
3.1.2 重質(zhì)純堿粉體流冷卻工藝流程
重質(zhì)純堿通過振動篩后進(jìn)入粉體流冷卻器中,而后通過自身重力自上而下緩慢下降,與換熱板內(nèi)的軟水進(jìn)行換熱,傳熱板組下部安裝有可調(diào)頻率的振動式下料器,通過進(jìn)料倉料位的反饋信號來調(diào)節(jié)出料速率。重質(zhì)純堿以均勻的速度通過該裝置的整個斷面,利用密相輸送技術(shù)提供柔緩的下料工藝,使最終產(chǎn)品顆粒的均一性品質(zhì)得以保障,如圖2所示。
圖2 重質(zhì)純堿粉體流冷卻器工藝流程
3.2.1 運(yùn)行能耗
粉體流冷卻器所需動力裝置僅僅是下料需求的振打電機(jī),運(yùn)行能耗相較于流化床冷卻設(shè)備大功率電力裝置幾乎可以忽略不計(jì)。流化床冷卻與粉體流冷卻正常運(yùn)行時的能耗分別是8.96kWh/t、0.009kWh/t。
3.2.2 環(huán)境污染
環(huán)境污染主要包括粉塵污染和現(xiàn)場噪音污染。由于粉體流冷卻器無需進(jìn)氣及排氣處理單元,并沒有空氣與待冷卻的重質(zhì)純堿直接接觸。因此消除了傳統(tǒng)冷卻工藝風(fēng)冷所帶出的粉塵對環(huán)境污染的可能;而流化床冷卻器由于有風(fēng)冷部分,導(dǎo)致需要不停的向外排放帶有一定熱氣的符合環(huán)保要求的粉塵,同時出現(xiàn)設(shè)備故障時,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。
粉體流冷卻器生產(chǎn)過程中只需兩個小的振動式電機(jī),并無其他任何運(yùn)行設(shè)備,而流化床冷卻器需要鼓風(fēng)機(jī)提供動力,在運(yùn)行過程中噪音較大超出了環(huán)保要求90dB。分別測出運(yùn)行過程中設(shè)備噪音:流化床冷卻器105dB,粉體流冷卻器70dB。
3.2.3 占地面積及安裝
同規(guī)模處理能力的流化床連帶配套除塵系統(tǒng),底座約需20m2,而粉體流冷卻器設(shè)備緊湊,空間利用率高,其底座只需約3m2,現(xiàn)場安裝就位非常方便。同時粉體流冷卻器采用模塊型設(shè)計(jì),如果將來需要增加冷卻量,只需要通過疊加板組即可做到。
3.2.4 產(chǎn)品質(zhì)量的影響
粉體流內(nèi)部重質(zhì)純堿緩慢而且可控的流動確保產(chǎn)品的最佳質(zhì)量,密相輸送設(shè)計(jì)能有效的防止產(chǎn)品的磨損和分解,從根本上保證產(chǎn)品的顆粒性能和晶形不被破壞。但流化床系統(tǒng)卻無法保證,主要是因?yàn)橹刭|(zhì)純堿進(jìn)入流化床內(nèi)部后,必須經(jīng)過鼓風(fēng)機(jī)送入的冷風(fēng)大量的鼓動才能確保物料呈現(xiàn)流化狀態(tài),但粉體在空氣吹動下形成強(qiáng)烈運(yùn)動,顆粒會因碰撞摩擦而破碎,降低產(chǎn)品品質(zhì)。流化床冷卻系統(tǒng)需要通過鼓風(fēng)機(jī)將外部空氣鼓入系統(tǒng),當(dāng)空氣內(nèi)含有灰塵或?yàn)V網(wǎng)含有灰塵時,對產(chǎn)品白度具有一定的影響;而粉體流冷卻器不存在這種影響。
3.2.5 換熱效率
流化床冷卻器內(nèi)部換熱部分為多層列管組成,由于工藝流程的影響,經(jīng)常出現(xiàn)大量堿疤卡主列管,導(dǎo)致?lián)Q熱死角較多,換熱效率低;而粉體流冷卻器換熱部分引用了板式換熱器的原理,重質(zhì)純堿走向與冷卻水逆向行走,使的換熱效率較高,基本沒有換熱死角,同時冷卻水從換熱板內(nèi)部逆流而上,在換熱板內(nèi)部形成高速湍流,傳熱板內(nèi)部難以出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。
從2013年5月14日20:00開始對粉體流冷卻器進(jìn)行72小時考核驗(yàn)收測試。國產(chǎn)粉體流各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),其中出堿溫度平均值為61.29℃;料位控制指標(biāo)平均值為48.8%;裝置能力平均為24.5t/h。
選取實(shí)際運(yùn)行某個時間段數(shù)據(jù)見表1。從表中數(shù)據(jù)計(jì)算得出熱負(fù)荷Q值為2 959MJ/h,達(dá)到了國外進(jìn)口粉體流設(shè)計(jì)處理熱負(fù)荷值。
3.2.6 運(yùn)行平穩(wěn)性及維修量
粉體流冷卻器是靜設(shè)備,主體結(jié)構(gòu)簡單、無運(yùn)動部件,設(shè)備可靠性高,幾乎沒有維修。相比較而言,流化床冷卻器需配置鼓風(fēng)、引風(fēng)、除塵系統(tǒng),由于運(yùn)行設(shè)備損壞比較厲害,導(dǎo)致整個系統(tǒng)運(yùn)行不太穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)電機(jī)燒壞、絞龍開焊、鏈板拉斷、氣封卡停等現(xiàn)象,日常檢修頻繁。
表1 重灰粉體流冷卻器生成過程中實(shí)時數(shù)據(jù)
由于純堿易吸潮結(jié)塊結(jié)疤物理特性,純堿專用粉體流冷卻器在研發(fā)初始就考慮到換熱板表面結(jié)疤問題。因此在設(shè)計(jì)粉體流時,設(shè)置了干燥空氣吹入管配置,從粉體流下部吹入,防止粉體流換熱板表面結(jié)疤。在控制過程中要求冷卻水進(jìn)水溫度與出料溫度溫差在10~15℃。
但在我廠實(shí)際應(yīng)用過程中,干燥壓縮空氣并沒有投入使用。進(jìn)水溫度受客觀條件影響,尤其是冬季,進(jìn)水溫度與出料溫差常常超過15℃。因此,運(yùn)行過程中出現(xiàn)板片表面輕微結(jié)疤現(xiàn)象。(如圖3所示,線圈內(nèi)的即為表面很薄的一層疤),從而影響了傳熱板片的換熱效率。打開粉體流側(cè)門檢查發(fā)現(xiàn)粉體流板片之間所結(jié)的堿疤并不是顆粒狀組成,而是很明顯的細(xì)粉粘結(jié)在一起。主要是重灰中的細(xì)粉在換熱板表面濕空氣凝結(jié)濕潤后粘結(jié)所致。干燥后的重質(zhì)純堿盡管溫度較高,但與之平衡的空氣中仍然存在著飽和水蒸汽,隨著溫度的降低被冷凝。在粉體流換熱過程中,其換熱板表面溫度最低,因此飽和水蒸汽最易在換熱板表面凝結(jié)。一旦有水蒸汽凝結(jié),重灰中的細(xì)粉便會粘結(jié)在換熱板表面,并最終形成結(jié)疤。見圖4。
圖3 換熱板表面很薄一層細(xì)粉結(jié)疤
解決的技術(shù)措施首先是及時移出含有水蒸汽的空氣。為此在粉體流頂部重新增加了一根DN300的呼吸管線,直接與運(yùn)堿系統(tǒng)的濕法除塵連接在一起,確保粉體流冷卻器進(jìn)料段呈負(fù)壓狀態(tài),進(jìn)料過程中帶入的熱氣及時除去,保證了進(jìn)料段氣相區(qū)的干燥性;其次是盡量保證換熱板片不暴露在氣相區(qū),避免含水分的空氣在換熱板表面凝結(jié)。其技術(shù)措施就是嚴(yán)格控制粉體流的料位,確保料位全部覆蓋換熱板,用重灰隔絕熱空氣。這是操作方面的技術(shù),更是粉體流設(shè)計(jì)的料位控制技術(shù)。解決好這兩個技術(shù)問題,粉體流的結(jié)疤問題可以有效解決,而通入干燥的壓縮空氣配置則可省略,以簡化工藝。
圖4 暴露在含有水蒸汽的氣相中的板片
滿足粉體流冷卻器長周期運(yùn)行必須采取防堵技術(shù)措施。粉體流冷卻器換熱板間距為25mm。由于重質(zhì)純堿中存在堿球、運(yùn)堿系統(tǒng)脫落的受潮堿塊等。一旦這些塊狀物進(jìn)入粉體流冷卻器,很容易造成搭橋捧料,堵塞換熱板間。因此在工藝流程的設(shè)置時,粉體流冷卻器之前需配置篩分裝置。我廠粉體流冷卻器配置了振動篩。其作用有兩個:其一篩分塊狀堿球、堿塊,為防堵措施;其二篩分重灰中的細(xì)粉,以滿足客戶對重灰粒度質(zhì)量需求。
對于老系統(tǒng)改造新增安裝粉體流冷卻器時,需要充分考慮留有篩分裝置的位置。篩分裝置的能力須與粉體流冷卻器配套。相對于重灰流化床,粉體流冷卻器沒有風(fēng)選細(xì)粉功能,更要重視水合后一水堿的結(jié)晶質(zhì)量,以避免細(xì)粉超標(biāo)。如果單純篩分塊狀物防堵,最佳的配置應(yīng)該是氣旋篩。氣旋篩占據(jù)空間小,具有破碎堿球或受潮堿塊的功能,可直接安裝在粉體流冷卻器頂部,簡化振動篩篩分前后的流程。建議作為純堿專用粉體流冷卻器的配套裝置。
粉體流料位控制是粉體流冷卻器的關(guān)鍵技術(shù)。由于粉體流動特性受粉體粒度、表面摩擦力等影響存在很大的差異。因此粉體流冷卻器必須是根據(jù)物料的特性專門進(jìn)行試驗(yàn)和設(shè)計(jì)的非標(biāo)設(shè)備。其中出料控制是最重要的技術(shù)。對于不同純堿廠的重灰粒度分布及其他特性,粉體流的出料控制需經(jīng)過反復(fù)的試驗(yàn)調(diào)試才能達(dá)到較理想的效果。其中出料器的柵板的設(shè)計(jì)、振動源的配置、料位計(jì)的選用及自動控制是粉體流研究者的主要研究課題。出料器柵板角度的設(shè)計(jì),需充分考慮板壁、箱壁摩擦力對粉體流動的影響,保證粉體流內(nèi)料面呈近乎平面下降,使得所有換熱板間的物料呈均量流動及換熱。振動裝置的配置,需滿足裝置彈性負(fù)荷的要求,尤其是低負(fù)荷運(yùn)行時,其振動頻率能夠保證正常出料及料面的有效控制。
圖5 進(jìn)料部位堿塊及板片間積堿棒料現(xiàn)象
出堿溫度取決于換熱板的換熱效率、粉體流的出料控制、冷卻水的溫度控制等條件。由于對板片結(jié)疤原因分析的理解,對冷卻水的要求不再苛刻。重要的是出堿溫度與冷卻水量的自動控制滿足生產(chǎn)需要。從表1可以看出冷卻后的平均溫度為68℃,出水溫度也是相對很穩(wěn)定,而同期作業(yè)的流化床出堿溫度為72℃。由此可見,粉體流冷卻器的效果優(yōu)于流化床。不僅是平均溫度,在溫度控制的穩(wěn)定性上,粉體流冷卻器也表現(xiàn)出更好的效果。
粉體流換熱板片的焊接技術(shù)也是一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。目前國產(chǎn)粉體流換熱板片的焊接技術(shù)基本可滿足作業(yè)條件的要求。但在實(shí)際使用中出現(xiàn)過板片焊接點(diǎn)開裂現(xiàn)象,開裂的位置均發(fā)生在換熱板片的上部,見圖6(畫圈部位即為焊接點(diǎn)開裂后的水?。?/p>
分析此現(xiàn)象的發(fā)生,認(rèn)為主要是兩方面原因所致,一是板片的焊接技術(shù)問題,二是生產(chǎn)操作問題。板片的焊接均勻并且保證焊點(diǎn)處不因焊接時造成板片厚度變化,另外不會因焊接造成焊點(diǎn)處金相結(jié)構(gòu)發(fā)生物化性質(zhì)的改變。
操作上的原因主要是使用過程的熱脹冷縮力所致。正常作業(yè)狀態(tài)下,換熱板上部溫度超過160℃。如果突然停止粉體流下堿作業(yè),而冷卻水沒有關(guān)閉,則會使得換熱板溫度急劇降低至40℃左右。約120℃的溫差造成的熱脹系數(shù)勢必會造成板片間的相對應(yīng)力。如果板間有堵料現(xiàn)象,則換熱板面各部位的溫差出現(xiàn)差異,造成受力不均。應(yīng)力集中的位置會出現(xiàn)焊接開裂現(xiàn)象。從熱脹冷縮產(chǎn)生的應(yīng)力集中分析,換熱板的安裝應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)淖杂啥龋葬尫艧崦浝淇s造成的板片變形。在操作技術(shù)規(guī)程上,應(yīng)重視粉體流冷卻器開停操作步驟。尤其是要重視粉體流冷卻器停用前的冷卻水的控制操作,避免換熱板片溫度急劇產(chǎn)生較大溫差的現(xiàn)象。
圖6 粉體流板片焊接點(diǎn)開裂后的水印
如果在設(shè)備制作和操作使用上引起足夠重視,板片的焊接開裂問題完全可以解決。我廠在使用初期出現(xiàn)的板片開裂漏水問題,目前基本上不再出現(xiàn)。
1)由江蘇井神鹽化股份有限公司淮安堿廠和北京廣廈環(huán)能科技有限公司聯(lián)合開發(fā)的第一套豎壁式粉體流冷卻器屬國內(nèi)首創(chuàng),總體技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,在生產(chǎn)過程中其處理能力和換熱性能均能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,滿足生產(chǎn)狀況。
2)相比于傳統(tǒng)的流化床冷卻器,其在重質(zhì)純堿使用過程中具有運(yùn)行能耗低,無噪音污染和粉塵污染,模塊化設(shè)計(jì),安裝便捷,占地面積小,保證原有產(chǎn)品質(zhì)量,換熱效率高,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,幾乎不需維修等優(yōu)點(diǎn)。