張海安,王海峰,董喜榮,陳曉楠,高光河
(鞍鋼股份有限公司熱軋帶鋼廠,遼寧 鞍山 114021)
鞍鋼股份有限公司熱軋帶鋼廠2150熱連軋機(jī)組承擔(dān)著寬、厚、硬等難軋帶鋼品種的生產(chǎn)任務(wù),設(shè)計(jì)年產(chǎn)量500萬(wàn)t。該產(chǎn)線精軋區(qū)共有6架軋機(jī),其設(shè)備穩(wěn)定性對(duì)整條生產(chǎn)線的產(chǎn)量有直接影響[1]。精軋工作輥擋板系統(tǒng)的作用是把上下工作輥鎖在精軋機(jī)機(jī)架內(nèi),使其在軋鋼過(guò)程中不會(huì)因軸向力發(fā)生軸向竄動(dòng),以保證軋制的穩(wěn)定。在每架軋機(jī)上,工作輥擋板系統(tǒng)由操作側(cè)傳動(dòng)側(cè)上下共8個(gè)擋板缸組成,通過(guò)液壓驅(qū)動(dòng)擋板動(dòng)作。自投產(chǎn)以來(lái),工作側(cè)擋板缸故障率居高不下,造成油品的大量浪費(fèi),并且制約工作輥換輥時(shí)間及生產(chǎn)節(jié)奏,成為困擾生產(chǎn)的難題。為解決此難題,對(duì)造成2150精軋機(jī)工作輥擋板缸缺陷的原因進(jìn)行了分析,制定出有針對(duì)性的具體改造方案并加以實(shí)施。
2150精軋機(jī)操作側(cè)工作輥擋板的關(guān)閉和打開(kāi)是靠一個(gè)雙柱塞液壓缸的往復(fù)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)的,每個(gè)液壓缸后部安裝一個(gè)機(jī)械彈簧極限裝置,原工作輥擋板缸結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
擋板打開(kāi)時(shí),尾部柱塞克服彈簧力將機(jī)械檢測(cè)桿向后頂,觸發(fā)打開(kāi)位置的金屬檢測(cè)極限開(kāi)關(guān),表明擋板缸打開(kāi)到位;擋板關(guān)閉時(shí),液壓缸柱塞縮回,彈簧自動(dòng)復(fù)位,機(jī)械檢測(cè)桿向前移動(dòng),觸動(dòng)關(guān)閉位置的金屬檢測(cè)極限開(kāi)關(guān),表明擋板缸關(guān)閉到位。
在生產(chǎn)過(guò)程中,該套擋板缸裝置經(jīng)常產(chǎn)生設(shè)備故障,主要表現(xiàn)為:后壓蓋密封損壞漏油、前透蓋螺栓斷裂導(dǎo)致液壓油泄漏、前透蓋密封損壞泄漏。經(jīng)常出現(xiàn)工作輥更換時(shí)擋板打不開(kāi)的問(wèn)題,延長(zhǎng)了工作輥更換時(shí)間。2011年下半年至2012年上半年,對(duì)這些擋板缸發(fā)生的漏油事故頻次和擋板打不開(kāi)的頻次進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),具體情況見(jiàn)表1。擋板缸故障時(shí)泄漏的液壓油量約為2000 L/月,直接經(jīng)濟(jì)損失約3萬(wàn)元/月。
表1 各架軋機(jī)擋板缸損壞頻次統(tǒng)計(jì) 次
因工作輥擋板缸原設(shè)計(jì)為雙柱塞活塞桿,當(dāng)竄輥回零位、擋板打開(kāi)時(shí),后柱塞桿移動(dòng)至固定塊圓孔內(nèi)。圓孔直徑為72 mm,活塞桿直徑為70 mm,活塞桿與圓孔配合間隙為2 mm。但實(shí)際當(dāng)竄輥回零時(shí),由于回零誤差及各部間隙積累,2個(gè)月左右擋板缸柱塞與這個(gè)固定塊圓孔之間的位置偏差就能達(dá)到6~7 mm,易造成后活塞桿與圓孔邊緣之間出現(xiàn)干涉、刮劃,引起活塞桿表面研傷、變形,進(jìn)而刮傷密封、刮壞壓蓋密封槽,造成嚴(yán)重漏油。當(dāng)泄漏量太大時(shí),就會(huì)導(dǎo)致?lián)醢骞δ苁?,影響生產(chǎn)。另外,此部位設(shè)備集成度很高,維修時(shí)需拆卸竄輥缸及移動(dòng)塊,極不方便。這些問(wèn)題嚴(yán)重影響工作輥更換效率,制約2150線達(dá)到更高的產(chǎn)量。
為解決此問(wèn)題,曾將后柱塞桿直徑減小至65 mm,使其與固定塊孔的配合間隙最終達(dá)到7 mm,雖有一定效果,但沒(méi)有從根本上消除缺陷。進(jìn)一步?jīng)Q定將原有雙活塞桿設(shè)計(jì)改為單活塞桿,并在活塞內(nèi)安裝檢測(cè)磁環(huán),改制后的擋板缸結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2。
后壓蓋由透蓋改為悶蓋,并在其上安裝檢測(cè)桿。檢測(cè)數(shù)據(jù)線由移動(dòng)塊上新設(shè)計(jì)的孔內(nèi)引出,在檢測(cè)桿內(nèi)設(shè)有擋板缸打開(kāi)和關(guān)閉兩個(gè)位置的檢測(cè)開(kāi)關(guān),開(kāi)關(guān)容量24 V DC/0.1 A。帶限位開(kāi)關(guān)的壓蓋結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3(a);在活塞上安裝了磁鋼,使其與限位開(kāi)關(guān)配合使用,帶磁鋼的活塞桿結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3(b)。
擋板缸柱塞改成單桿活塞后,關(guān)閉狀態(tài)時(shí)的工作載荷增加,為確?,F(xiàn)有設(shè)計(jì)滿足新要求,對(duì)相關(guān)螺栓進(jìn)行了校核。
壓蓋螺栓的規(guī)格為8.8級(jí)M12螺栓,前壓蓋為6顆,而后壓蓋為8顆,液壓缸承受的最大工作壓力為18 MPa,液壓缸柱塞半徑為70 mm。
擋板缸的最大工作載荷為:
通過(guò)查詢機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)可知:8.8級(jí)M12螺栓螺紋應(yīng)力截面積為84.3 mm2,其最小拉力載荷為67 400 N,安全因數(shù)選擇1.3,則前壓蓋螺栓的最小拉力載荷為:
經(jīng)過(guò)實(shí)際校核驗(yàn)算,原有的6顆M12螺栓完全可以滿足實(shí)際工作載荷要求,不需更改配置。
精軋機(jī)操作側(cè)工作輥擋板缸前壓蓋原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)形式如圖4(a)所示。導(dǎo)套、前壓蓋貫穿在一起,擋板鑲嵌在導(dǎo)套內(nèi)。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),前壓蓋把合螺栓經(jīng)常斷,并且斷口部位大部分都在壓蓋與移動(dòng)塊的結(jié)合面處,致使前壓蓋密封漏油,造成擋板打開(kāi)功能失效,影響工作輥更換。
經(jīng)過(guò)對(duì)故障現(xiàn)象的研究分析,判斷引起螺栓斷裂的原因?yàn)椋涸诠ぷ鬏伾舷聞?dòng)作過(guò)程中及軋鋼時(shí),外部負(fù)載對(duì)工作輥擋板導(dǎo)套造成圓周向的旋轉(zhuǎn)力,進(jìn)而造成擋板缸前壓蓋螺栓被剪切斷。
針對(duì)前壓蓋擋板螺栓失效的原因,決定采用單獨(dú)固定、功能分開(kāi)的方案:將擋板缸前壓蓋及導(dǎo)套獨(dú)自固定,即將壓蓋直接固定在移動(dòng)塊擋板缸上,承受軸向力,只是起到液壓缸密封作用。在導(dǎo)套和移動(dòng)塊配合的圓周上設(shè)計(jì)了加強(qiáng)鍵,克服擋板所受的圓周力,同時(shí)將加強(qiáng)鍵用螺栓固定在移動(dòng)塊上,對(duì)導(dǎo)套起到軸向固定,克服擋板運(yùn)動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的軸向摩擦力。其結(jié)構(gòu)如圖4(b)所示,這種功能分開(kāi)的做法,可避免螺栓被切斷導(dǎo)致?lián)醢迨Ъ奥┯汀?/p>
改制后的擋板缸裝置與原有裝置的主要區(qū)別為:前壓蓋7與導(dǎo)套2的固定方式發(fā)生改變,原有設(shè)計(jì)用六根螺栓貫穿二者并將其固定在移動(dòng)塊上,改制后將二者分別固定。前壓蓋7上加工沉頭孔,用螺栓6單獨(dú)固定;在導(dǎo)套2與移動(dòng)塊1上加工三個(gè)鍵槽及螺紋孔,用三塊鍵5將導(dǎo)套2固定在移動(dòng)塊1上,限制其圓周向和軸向自由度。這種變化實(shí)質(zhì)上是將擋板的功能與液壓缸功能分開(kāi),消除了原有缺陷。
2012年末改造完成后,1年多的生產(chǎn)實(shí)踐證明,改進(jìn)效果良好,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)通過(guò)對(duì)操作側(cè)工作輥擋板缸位置極限檢測(cè)方式缺陷原因分析及技術(shù)改進(jìn),彌補(bǔ)了因竄輥歸零不準(zhǔn)、誤操作、灰塵顆粒等因素造成的由于缸桿劃傷、密封損壞導(dǎo)致的擋板無(wú)法關(guān)閉、液壓油泄漏等缺陷,保證了換輥時(shí)間,降低了大量液壓油品消耗及環(huán)境污染,既減少了設(shè)備維護(hù)人員的工作量,又提高了生產(chǎn)效率,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(2)通過(guò)對(duì)擋板缸前壓蓋及導(dǎo)套裝置結(jié)構(gòu)形式的改進(jìn),彌補(bǔ)了原結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不足,使擋板缸工作的可靠性大幅度提高,避免了因前壓蓋螺栓被剪切斷而導(dǎo)致液壓油泄漏、擋板打不開(kāi)、無(wú)法換輥等缺陷,同樣降低了油品消耗,節(jié)約了修復(fù)及維護(hù)成本,提高了設(shè)備作業(yè)率。
(3)改造前的擋板缸故障頻次為48次/年,改造后降低為8次/年,而相應(yīng)的因該擋板缸故障所損失的液壓油量由原來(lái)的2000 L/月降低為現(xiàn)在的50 L/月,節(jié)省油品所帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)效益約36萬(wàn)元/年。改造前因工作側(cè)擋板缸故障打不開(kāi)引起的故障頻次是41次/年,改造后一年多再?zèng)]有發(fā)生過(guò)類似故障。
在對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析后,制定了改造方案,對(duì)擋板缸的結(jié)構(gòu)形式和位置極限檢測(cè)方式從根本上進(jìn)行了改進(jìn),實(shí)施后彌補(bǔ)了原有設(shè)計(jì)的不足,降低了油品和備件消耗,減少了維護(hù)人員的工作量,同時(shí)提高了設(shè)備作業(yè)率。
[1] 高光河,張海安.2150 mm精軋機(jī)入口導(dǎo)衛(wèi)標(biāo)高裝置的改進(jìn)[J].鞍鋼技術(shù),2011(2):59-62.