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鞍鋼新2號高爐降料面停爐生產(chǎn)實踐

2015-12-04 07:15:06趙長城張磊金國一曾宇趙迪平
鞍鋼技術 2015年1期
關鍵詞:爐頂爆震水槍

趙長城,張磊,金國一,曾宇,趙迪平

(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)

鞍鋼股份有限公司新2號高爐設計有效容積為3200 m3,爐身、爐腰、爐腹采用4段銅冷卻壁。2012年一代爐齡結(jié)束大修時,爐腹、爐腰處的7、8代銅冷卻壁進行了整體更換,而對爐身中下部9、10代銅冷卻壁未做處理。2012年2月28號開爐以后,取得了良好的經(jīng)濟技術指標。但是隨著生產(chǎn)不斷強化,9、10代冷卻壁開始破損,尤其2013年年底呈現(xiàn)破損加劇現(xiàn)象,爐身漏水多,補水量有時高達2.1 t/h,對正常爐型的維護和操作十分不利,不但影響高爐順行,而且導致燃料比升高,給高爐生產(chǎn)和鐵廠的生鐵成本控制帶來不利影響。截至2014年3月份,9、10代銅冷卻壁共計損壞水管165根,損壞比例達43%,因此公司決定于3月22日降料面停爐,為期20天,整體更換受損的9、10代銅冷卻壁。由于制定的停爐方案周密,控水得力,此次降料面過程沒有發(fā)生大的爆震,達到了安全、環(huán)保、順利、快速降料面到爐缸風口區(qū)域以下的預期目的。

1 停爐前準備

1.1 制定詳實的降料面停爐方案

對本次降料面高度重視,改進以往降料面停爐的不足,提前準備,制定詳細、周密的停爐方案。包括停爐前的倒槽、爐況的調(diào)整、適當洗爐、排查漏水情況、預休風料負荷的調(diào)整計算、預休風工作安排、降料面期間的操作、出鐵及停止回收煤氣的時機選擇及安全防范均做了細致規(guī)定,確保降料面停爐工作萬無一失。

1.2 倒槽工作

為減少爐料的粉末入爐,保證停爐前爐況的穩(wěn)定順行,停爐前一個月就開始對礦、焦槽進行倒槽工作,逐一檢查各槽缺陷,確認工程施工量。停爐前兩周在滿足高爐生產(chǎn)前提下,控制中限槽存,不但大大減少了入爐料的粉末,改善高爐順行狀態(tài),而且按工程要求,停爐后順利完成倒槽計劃,為工程施工帶來了便利。

1.3 排查爐身漏水情況及控制措施

通過以往及預休風期間的查漏水數(shù)據(jù),徹底查明爐身漏水情況,9~10代銅冷卻壁共計損壞水管165根,其中已穿管140根,未穿管25根。已穿管140根中通軟水102根,又損壞38根(再次穿細管通軟水20根,通工業(yè)水養(yǎng)護18根);未穿管25根中通工業(yè)水養(yǎng)護18根,卡死7根。

對上述損壞情況畫出9~10代爐身冷卻壁破損分布圖,供操作人員參考。利用平時休風機會在爐身10代冷卻壁上沿處安裝一圈爐皮打水環(huán)管和在8代冷卻壁處安裝排水槽。在破損多的爐皮重點部位安裝無線測溫裝置,時時在線監(jiān)控爐皮溫度,并啟動爐皮打水。

1.4 洗爐

為確保停爐前爐況的穩(wěn)定順行,停爐后爐墻干凈,以減輕爐墻的清理工作量,給爐內(nèi)更換冷卻壁及噴涂創(chuàng)造良好的工作條件,新2號高爐于2014年3月16日開始加入錳礦洗爐,直至22日停爐共計消耗錳礦1 997 t。洗爐期間鐵水[Si]按0.500%~0.700%、[Mn]按 0.500%~0.600%、鐵水物理熱>1 500℃控制,避免了低爐溫、高堿度現(xiàn)象的出現(xiàn)。同時在爐頂布料制度的選擇上逐步采取發(fā)展邊緣氣流的控制措施,即增加邊沿布焦和減少邊沿布礦的圈數(shù)。二系統(tǒng)除鹽水水溫差逐步上升至4.5℃,在預計的受控范圍之內(nèi)。實踐證明,洗爐效果非常好,不但在降料面操作中沒有發(fā)生大的爆震,而且停爐后觀察爐內(nèi)9~10代爐墻總體比較干凈。配加錳礦成分見表1。

表1 配加錳礦成分(質(zhì)量分數(shù))%

2 停爐前預休風

2.1 預休風爐料的加入

根據(jù)此次降料面到爐缸風口區(qū)以下、盡量消除中心料柱和沖刷爐墻黏結(jié)物的要求,于2014年3月22日夜班2:00開始上休風料。為確保降料面期間[Si]在1.2%,鐵水溫度>1 480℃,故減輕綜合負荷20%,入爐堿度降低0.24,最后加40 t凈焦做為蓋面焦,至8:35休風共計上料48批,與理論計算相差無幾[1]。

2.2 預休風工作

2.2.1 壞管閉水及查漏

2014年3月22日休風前減風期間就逐步將已知的壞管閉水,并在休風期間進行最后一次查漏工作。又查出壞管5根,穿管9根。閉水及查漏工作效果好,至送風前,每一個風口前焦炭均為紅熱狀態(tài),說明休風期間沒有漏水跡象,為降料面打下了良好基礎。

2.2.2 安裝爐頂霧化打水槍

均勻、霧化噴水是控制爐頂溫度、減少爆震、安全快速降料面的關鍵。預休風時利用爐頂十字測溫孔,開始安裝爐頂霧化打水槍,外部用法蘭盤固定。爐頂霧化打水槍長7 m,直徑57 mm,打水槍下部前3.8 m每隔30°圓弧鉆一排眼,孔徑5 mm,共5排,孔距離100 mm,根部不鉆眼,每支槍鉆眼190個,此4支槍作為打水系統(tǒng)及調(diào)節(jié)爐頂溫度用。出鐵場平臺安裝2臺高壓水泵,1臺工作,1臺備用,揚程>100 m,要求使用高壓水。每根支水管有閥門、流量計,并與4點爐頂溫度相對應,總管道安裝流量計,總管及分管流量接入高爐主控室電腦監(jiān)控畫面,安裝好后少許通水冷卻。原4支爐頂打水槍保留,即有8支打水槍,保證爐頂打水量>300 t/h。

2.2.3 安裝爐頂煤氣取出管及檢查探尺

預休風期間,利用爐頂西北側(cè)導出管上的頂壓取出孔安裝煤氣取出管,分成兩個頭??紤]降料面后期,煤氣中含水及雜質(zhì)多,堵塞取出管問題,加裝了N2反吹裝置。引致除塵器平臺,原除塵器取樣管保留備用。將3#探尺的鏈條拉出,加長至25 m,并加固,通N2保護,確保能多次使用,并準確測量料線實際深度。

2.2.4 調(diào)輕爐頂煤氣放散閥配重,爐頂各閥液壓管路防火保護

預休風期間,調(diào)輕爐頂4#機械放散閥配重,保證降料面期間若爐頂壓力>150 kPa時能夠自動開啟,放散煤氣,壓力下降后能夠自動關閉。為了防止爐頂煤氣放散時著火,對爐頂放散平臺雜物、殘油及時清凈,爐頂各閥、液壓油缸膠管及電纜全部包裹石棉繩或石棉氈,用以防火。爐頂各閥位確認好后切斷油路,禁止操作。

2.2.5 校對各種儀表

各種儀表檢測數(shù)據(jù)的準確性對降料面的操作過程至關重要。因此,預休風期間對爐頂壓力、4點爐頂溫度、4點爐頂封罩溫度、4點爐喉溫度、風量、風壓及爐頂煤氣自動分析儀進行了校對,確保降料面期間準確、可靠。

2.2.6 爐身、爐頂增加N2量

為了稀釋降料面期間爐身、爐頂?shù)拿簹獬煞?,達到安全停爐的目的,預休風期間將爐身11代冷卻壁處的4個靜壓力孔透開,直接通入N2,同時將爐頂閥箱、齒輪箱的N2閥門全開,喉管上部用盲板封死。

3 降料面實績

3.1 降料面停爐操作

2014年3月22日17:20高爐送風,進入降料面階段。送風后爐身、爐頂及除塵器開始通入N2與蒸汽,并繼續(xù)回收煤氣;開啟爐身9~10代爐皮打水,初始料線10.68 m;隨著風量的增加、爐頂溫度升高,于 18∶30開始爐頂打水。19∶58出現(xiàn)第一次也是唯一的一次爆震,頂壓從107 kPa升高至177 kPa,迅速減風,風壓、頂壓分別退至 120、75 kPa。之后發(fā)現(xiàn)除鹽水II系統(tǒng)補水呈加快趨勢,說明爐身9~10代冷卻壁處有渣皮掉落,而且又有新壞水管開始漏水。本著順行的原則,在風壓、頂壓平穩(wěn)的基礎上,逐步恢復風量;23日5:10停止回收、切斷煤氣;3月23日10:20休風,降料面操作結(jié)束。整個降料面期間比較順利,耗時17 h。

3.2 降料面過程風量的使用情況

理論上,降料面初期由于爐內(nèi)料柱厚可以承受較大風壓,為使鼓風能夠深入料柱中心,可以逐步增加風量并進行適度加風。隨著降料面過程的進行,爐內(nèi)料柱變薄,為避免出現(xiàn)管道行程和控制爐頂煤氣溫度,減少爐頂打水量以防止出現(xiàn)大型爆震,應逐漸減少風量。本次降料面操作中采用了較大的風量,爐頂溫度控制較好,前期頂溫控制在350℃以下,后期控制400℃以下。整個降料面期間僅發(fā)生一次爆震。累計消耗風量3 464 550 m3,總打水量1 321 t。降料面操作參數(shù)見表2。

3.3 爐頂打水及爐身閉水作業(yè)

根據(jù)停爐方案,降料面時爐頂溫度控制在350℃以下,最高不超過450℃,持續(xù)時間不超過20 min以保護爐頂設備。預休風時安裝的臨時霧化打水槍可以分別控制東南、東北、西南、西北4個方向的溫度,流量可達150 t/h。原爐頂打水槍雖不能與4點爐頂溫度對應,但流量可達200 t/h,這樣就保證了爐頂總流量>300 t/h的要求。而實際操作中,原打水槍沒有用過,臨時霧化打水量最高用至107 t/h就可控制爐頂溫度在350℃以內(nèi),齒輪箱溫度≤80℃,閥箱溫度≤120℃。

表2 降料面操作參數(shù)

由于9~10代銅冷卻壁的壞管數(shù)量占43%,漏水較多,為了減少在降料面期間向爐內(nèi)漏水,按照停爐方案,當實際料面降過10或9代冷卻壁時,就將對應的10或9代冷卻壁的壞管全部卡死。23日1:00在確認實際料面已過9代冷卻壁,將所有壞管卡死后,除鹽水II系統(tǒng)補水次數(shù)開始減緩,效果明顯。為了降低9~10代爐皮的熱負荷,卡死壞管的同時,加大爐皮打水的流量,通過安裝在9~10代爐皮重點部位的65個無線測溫裝置的測溫數(shù)據(jù)顯示,沒有高于80℃的溫度點,最高位于9代爐皮西南側(cè)56℃,說明閉水作業(yè)較為成功。

3.4 爐前出鐵操作

降料面過程中渣鐵排放是否及時、干凈是降料面成功與否的又一關鍵因素。以往降料面過程一般出鐵2次,鑒于此次存在漏水因素,本次降料面過程出鐵4次,排出的渣鐵量與休風料計算基本一致。出渣、出鐵情況詳見表3,表中 [Si]為1.285%,[S]為0.007%,鐵水溫度為1 484℃。

表3 出鐵情況

3.5 判斷料面位置及切斷煤氣時機的選擇

通過探尺和爐頂煤氣中CO2的含量來判斷料面的實際位置,及時、準確的放散、切斷煤氣是安全、快速停爐的核心所在。降料面過程中煤氣成分見表4。為安全起見,本次降料面滿足以下任何條件即放散、切斷煤氣[2]。

①爐頂壓力劇烈波動,頻繁出現(xiàn)高壓尖峰;

②煤氣中含H2>12%,O2>2%;

③煤氣中CO2的含量降至最低3%~5%后,開始快速回升[3]。

表4 降料面過程中煤氣成分

23日2:30探尺測得料線22.02 m,同時煤氣自動分析儀檢測CO2逐漸降低至5%~6%水平,說明實際料面已到達爐腰下部。4:30料線23.8 m,自動檢測CO2回升至8.5%,同時個別風口出現(xiàn)渾濁、吹空現(xiàn)象。由于人工化驗煤氣成分的滯后,5:00得 知4:30的煤氣中O2含量升高至 3.8%,于是5:10切斷煤氣,停止回收,爐頂煤氣開始放散。8:30發(fā)現(xiàn)大部分風口發(fā)黑,吹空,決定出最后一次鐵,兩場同出,但由于前兩次渣鐵已出凈,兩鐵口只出少許渣,無鐵。10:20休風,降料面工作結(jié)束。

4 結(jié)語

安全順利降料面的關鍵是爐頂溫度的控制,而頂溫控制的關鍵取決于打水槍的結(jié)構(gòu)和設置。本次降料面過程中根據(jù)爐頂溫度、閥箱、齒輪箱溫度嚴格控制打水量,均勻打水,防止爆震。均勻打水并使水霧化,使水在高爐上部迅速變成蒸汽排除爐內(nèi),既可降低頂溫,又可防止水珠與高溫料面的紅熱焦炭接觸反應生成H2。由于爐頂打水槍設計合理,水量均勻,霧化好,平均打水流量低于以往50 m3/h以上。本次降料面過程中,出鐵時間安排較為合理,前兩次利用較高的風壓能夠及時將爐缸渣鐵出凈,為順利降料面奠定了基礎。值得一提的是本次新2號高爐降料面是在爐身冷卻壁漏水較為嚴重的情況下進行的,得益于停爐前漏水的排查、預休風漏水的處理及降料面過程中爐身閉水作業(yè)的有效實施,為今后降料面積累了經(jīng)驗。本次降料面通過探尺實測料線、人工與自動煤氣分析相結(jié)合及觀察風口狀態(tài),及時準確的確定切斷煤氣時間,為安全、順利、快速降料面提供了可靠的保障。

[1] 黃澤文,王加山.韶鋼7號高爐降料面操作實踐 [J].煉鐵,2009(4):6-8.

[2] 周傳典.高爐煉鐵技術手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社.2002.

[3] 任國強,董文明,楊光濤.天鋼1#高爐降料面實踐 [C]//2012全國煉鐵生產(chǎn)技術會議暨煉鐵學術年會文集(上),北京:中國鋼鐵協(xié)會,2012:947-549.

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