潘紅衛(wèi),沈愛軍
(臨汾熱電公司,山西 臨汾 041000)
某熱電有限公司安裝有2×300 MW機組為燃煤、直接空冷、可調(diào)整抽汽凝汽供熱機組。該機組汽輪機由哈爾濱汽輪機廠制造,系亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸、直接空冷、供熱凝汽式汽輪機?;?zé)嵯到y(tǒng)設(shè)有7級抽汽,分別供給3臺高壓加熱器、1臺除氧器(CY) 和3臺低壓加熱器,除氧器滑壓運行,各加熱器疏水逐級自流;配套的給水泵為3×50%BMCR(鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量)電動調(diào)速給水泵;汽封系統(tǒng)采用自密封系統(tǒng)(SSR),高、中壓端汽封漏汽供低壓缸封汽用,多余蒸汽溢流至排汽裝置,汽封用蒸汽不足時由高排或輔汽源補充。配汽方式為閥門管理配汽方式,可實現(xiàn)噴觜調(diào)節(jié)或節(jié)流調(diào)節(jié)無擾切換;采用高壓抗燃油數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù): 型號,CZK250/N300-16.7/538/538;型式,中間再熱、雙缸雙排汽、直接空冷凝汽式供熱汽輪機;額定功率,300MW;閥門全開功率VWO功率(Vavle Whole Open Rating),331080kW;額定新汽流量,944.85 t/h;最大新汽流量,1060.0t/h; 主汽門前蒸汽壓力,16.7 MPa;主汽門前蒸汽溫度,538℃; 再熱蒸汽壓力,3.339 MPa;再熱蒸汽溫度,538℃;給水溫度,274.7℃;排汽壓力,0.017 MPa;額定供熱壓力,0.4 MPa; 冷卻方式,單元制空氣直接冷卻機力通風(fēng)。
通過對某汽輪機組進(jìn)行熱力性能考核試驗的報告,可以得出機組存在如下問題。
a)汽輪機在額定THA工況(機組熱耗保證工況),3VWO狀態(tài)下,經(jīng)一、二類修正及臨時濾網(wǎng)修正后,機組熱耗率為8 394.13 kJ/(kW·h),比制造廠家保證值的熱耗率8 225.4 kJ/(kW·h)高出168.7 kJ/(kW·h),熱耗率高出近2%。
b)從試驗結(jié)果來看:機組高壓缸、中壓缸、低亞缸三缸效率均低于設(shè)計值,其中高壓缸效率約偏低設(shè)計值4.30%,考慮高壓臨時濾網(wǎng)修正后的高壓缸效率約在82.8%;中壓缸效率考慮中壓濾網(wǎng)修正后的值與設(shè)計值基本相當(dāng)、低壓缸效率偏低設(shè)計值約2.7%。共計影響熱耗率182.3 kJ/(kW·h)。
c)在各負(fù)荷試驗過程中,軸加溫升在2℃左右,較設(shè)計溫升0.5℃偏大4倍,且在運行中,機組軸封溢流開度較大,表明機組軸封泄漏量較大;從過程曲線來看,機組低壓缸各段抽汽溫度偏高,表明部分級汽封間隙較大。這些因素一定程度上影響了機組的通流效率。
具體數(shù)據(jù)見表1所示。
表1 機組通流效率的具體數(shù)據(jù)
由于該機型是由哈爾濱汽輪機廠引進(jìn)三菱公司原型機技術(shù),結(jié)合現(xiàn)代汽輪機技術(shù)理論和制造工藝水平,歷經(jīng)數(shù)次優(yōu)化面生產(chǎn)的。按現(xiàn)有汽輪機設(shè)計技術(shù)和制造工藝水準(zhǔn),從整體結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造角度,再進(jìn)一步提高機組運行的經(jīng)濟性,已是不現(xiàn)實的了。為了充分挖掘機組設(shè)計性能,提高機組運行的經(jīng)濟性,專業(yè)人員認(rèn)為在確保機組運行安全的前提下,通過改進(jìn)和完善,以進(jìn)一步縮小汽封徑向間隙,是汽輪機本體節(jié)能降耗最為重要而有效的措施[1]。
原汽封利用許多依次排列的汽封齒與軸之間形成較小的間隙,形成一個個的小汽室,使高壓蒸汽在這些汽室中壓力逐漸降低,來達(dá)到減小蒸汽泄漏的目的。每個汽封塊的背部裝有平板彈簧片,彈簧片的作用使汽封塊壓向汽輪機轉(zhuǎn)子,使得汽封齒與轉(zhuǎn)子軸向之間保持較小的間隙,在運行中不可調(diào)整。
缺點:在機組啟停過程中、在機組過臨界轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)子振幅較大,汽封徑向間隙安裝較小時汽封齒易磨損;汽封環(huán)形腔室的不均勻性易產(chǎn)生氣流激振危急機組的安全運行;汽封能源損耗大,降低機組經(jīng)濟性。
布萊登汽封取消了傳統(tǒng)汽封背部板彈簧,在汽封弧塊端面加裝了4支螺旋彈簧,汽封弧塊在彈簧應(yīng)力作用下使汽封弧塊遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子。機組啟機時,隨著進(jìn)汽量的增加汽封弧塊開始閉合并最終達(dá)到與轉(zhuǎn)子保持最小間隙值運行,也就是說布萊登汽封在小蒸汽流量下是張開的,在一定的設(shè)計蒸汽流量下是閉合的。
汽封磨損或最大磨損是產(chǎn)生在機組啟、停機,尤其是熱態(tài)啟動過臨界時,此時機組轉(zhuǎn)子振動擺幅最大,而且是在小蒸汽流量下。按布萊登汽封技術(shù)設(shè)計性能此時布萊登汽封是處于張開狀態(tài),最大張開間隙一般在2~3 mm,從而能夠有效地避免與轉(zhuǎn)子碰摩造成汽封磨損。隨著機組負(fù)荷增加,主蒸汽流量的增大,按布萊登汽封技術(shù)設(shè)計性能要求當(dāng)主蒸汽流量達(dá)到3%左右時,布萊登汽封開始逐級關(guān)閉,隨流量的增加最終使全部布萊登汽封處于工作狀態(tài),并保持最小間隙運行。技術(shù)原理核心是汽封間隙小而且能夠有效避免碰磨(見圖1、圖2、圖3)。
圖2 壓力分布圖
圖1 自由狀態(tài)下的布萊登汽封
圖3 工作狀態(tài)下的布萊登汽封
高中壓缸布萊登汽封:12圈,高壓缸及噴嘴隔板及葉頂阻;汽片,53道;高中壓軸端及低壓缸敏感鐵素體汽封,36圈(見表2)。
表2 1號機通流汽封改造方案
a)改造后機組一次啟動成功,布萊登汽封工作正常。根據(jù)監(jiān)視段壓力修前、修后與設(shè)計值對比分析,本次檢修后監(jiān)視段壓力均不同程度地較大修前降低,機組各部通流能力增強。高中壓缸上下缸溫差由原來的42℃,降低為20℃。1號機汽封改造前后監(jiān)視段參數(shù)對比見表3。
b)汽封改造后高中壓缸效率明顯提高。
高壓缸效率為
式中:H0——主蒸汽焓值,kJ/kg;
表3 1號機汽封改造前后監(jiān)視段參數(shù)
H′1——汽輪機高壓缸等熵排汽焓,kJ/kg;
H1——汽輪機高壓缸排汽焓,kJ/kg。
1號機組汽封改造后負(fù)荷300MW工況,單閥運行,主蒸汽壓力16.226 MPa,主蒸汽溫度533℃,主蒸汽焓值3 388.71 kJ/kg。高壓缸排汽壓力3.416 MPa,高壓缸排汽溫度322℃,高壓缸排汽焓3037.45kJ/kg,高壓缸等熵排汽焓2 956.47 kJ/kg。
分析得:機組單閥運行高壓缸效率81%;機組單閥運行影響高壓缸效率約3%,機組順序閥運行后高壓缸效率約84%;機組設(shè)計高壓缸效率85%,汽封改造前2012年11月18日機組性能試驗高壓缸效率80.8%??紤]高壓主蒸汽濾網(wǎng)未拆除修正后高壓缸效率約為82.8%,根據(jù)目前現(xiàn)場表計顯示測算,高壓缸順序閥運行后效率修前比修后約增加缸效3.2%。
若機組缸效提高3.2%,供電煤耗約降低1.984 g/(kW·h)。
中壓缸效率為
式中:Hr——再熱蒸汽焓值,kJ/kg;
H′i——汽輪機中壓缸等熵排汽焓,kJ/kg;
Hi——汽輪機中壓缸排汽焓,kJ/kg。
1號機組汽封改造后負(fù)荷300 MW工況,再熱蒸汽壓力3.166 MPa,再熱蒸汽溫度528℃,再熱蒸汽焓值3 517.7 kJ/kg。中壓缸排汽壓力0.476 MPa,中壓缸排汽溫度272℃,中壓缸排汽焓3 007.23 kJ/kg,中壓缸等熵排汽焓2 958.73 kJ/kg。
分析得:1號機組中壓缸效率根據(jù)目前現(xiàn)場表計初步測算為91%;1號機組設(shè)計中壓缸效率91%,汽封改造前2012年11月18日機組性能試驗中壓缸效率90.6%??紤]中壓主蒸汽濾網(wǎng)未拆除修正后中壓缸效率與設(shè)計值接近,本次汽封改造后中壓缸效率初步測算已達(dá)設(shè)計值,汽封改造后中壓缸效率約提高0.4%;1號機組中壓缸效率提高0.4%,供電煤耗降低0.356 g/(kW·h)。
根據(jù)監(jiān)視段壓力修前、修后與設(shè)計值對比分析,本次檢修后監(jiān)視段壓力均不同程度地較大修前降低,機組各部通流能力增強。
根據(jù)監(jiān)視段溫度修前、修后與設(shè)計值對比分析,三段抽汽溫度由汽封改造前的461.58℃,降低為428.4℃,考慮中壓缸進(jìn)汽溫度偏低,經(jīng)參數(shù)修正后三段抽汽溫度與設(shè)計值接近;六段抽汽溫度改造前238.7℃,改造后228℃,改造后較改造前有所下降;七段抽汽溫度改造前152℃,改造后99℃,抽汽溫度大幅下降,與設(shè)計值接近。本次檢修后監(jiān)視段溫度較修前有明顯改善,表明級間漏汽減少。
c)測算結(jié)果。本次某熱電1號機組汽封改造后高壓缸效率提高約3.2%,供電煤耗約降低1.984 g/(kW·h),中壓缸效率約提高0.4%,供電煤耗降低0.356 g/(kW·h);低壓缸效率按0.5%估算,降低供電煤耗0.53 g/(kW·h),本次汽輪機汽封改造后,供電煤耗約降低3.02 g/(kW·h)。如果年利用小時按5 500 h、標(biāo)煤單價按450元計算,改造后每年的效益為224萬元。每年節(jié)約標(biāo)煤4 977 t。
計算公式:單臺機組效益=(改造前煤耗-改造后煤耗)×年利用小時×機組負(fù)荷×標(biāo)煤單價=萬元/年/機 。
綜上分析結(jié)論為布萊登汽封改造可以提高機組運行的經(jīng)濟性:減少軸端漏汽增加機組出力;減少級漏汽提高級效率和整機效率;減少級間漏汽對主蒸汽流暢的擾動,從而提高級效率和整機效率。
a)主動安全。布萊登汽封的主動安全性體現(xiàn)在機組啟停機過程中,汽封能夠主動遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子,張開間隙在2~3 mm,能夠有效避免與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生碰磨,從而使機組啟、停變得十分順暢。
b)被動安全。主要體現(xiàn)在機組事故狀態(tài)下,能夠有效避免事故進(jìn)一步惡化。布萊登汽封是靠汽輪機缸體內(nèi)蒸汽壓力的作用而與轉(zhuǎn)子保持較小間隙運行,當(dāng)機組因突發(fā)事故,引起轉(zhuǎn)子振動超標(biāo)時,保護(hù)系統(tǒng)會立即跳閘,切斷本體通流供汽,汽缸壓力隨即降低,布萊登汽封失去蒸汽的關(guān)閉壓力,在彈簧應(yīng)力的作用下張開,避免了與惰走轉(zhuǎn)子的碰磨,從而避免了彎軸、報死等重大惡性事故的發(fā)生。
c)對于國產(chǎn)引進(jìn)型300 MW機,內(nèi)外缸夾層漏汽量的減少,可有效避免上下缸溫差及缸體變形的增加。
d)汽封工作間隙的減小,轉(zhuǎn)子與汽封間阻尼隨之增加,使機組轉(zhuǎn)子運行更加平穩(wěn)。
發(fā)電市場機組調(diào)峰頻繁,布萊登汽封有別于任何結(jié)構(gòu)形式的傳統(tǒng)汽封,在機組啟停機過程中通過布萊登汽封的一張一合,有效地避免了轉(zhuǎn)子與汽封的碰擦,確保了機組運行的經(jīng)濟性和安全穩(wěn)定性。
通過某熱電公司1號機組采用布萊登汽封改造后的效果可以得出:布萊登汽封技術(shù)可以有效降低煤耗,提高機組可靠性和經(jīng)濟性,用布萊登汽封代替?zhèn)鹘y(tǒng)汽封的改造是可以借鑒和推廣的。
[1]鄭體寬.汽輪機原理[M].北京:水利電力出版社,1992.