丁智剛
摘 要:本文論述了一種利用Petro-Sim軟件,將某煉廠加氫裝置熱進料溫度提高10.5℃優(yōu)化換熱流程,使其先與分餾塔進料低分油換熱,再與穩(wěn)定塔底穩(wěn)定汽油換熱,可將分餾塔進料溫度提高8.5℃,節(jié)省裝置煉油綜合能耗0.67KgEO/t,年創(chuàng)效益為89.78萬元。
關鍵詞:換熱網絡;模擬;優(yōu)化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.013
1 背景介紹
Petro-Sim軟件是由美國KBC公司開發(fā)的煉廠全流程非線性反應動力學模擬軟件?;贖YSYS.Refinery的Petro-Sim是一個多功能的圖解式流程模擬模型,能較好的實現煉油廠換熱器的模擬計算。以某煉油廠加氫精制裝置2013年2月綜合能耗為例,燃料氣消耗約占總能耗的40%,電耗約占總能耗的51%。如何節(jié)省燃料氣消耗是推進裝置節(jié)能工作的關鍵,而優(yōu)化換熱網絡,提高換熱終溫是節(jié)省裝置燃料氣消耗的重要措施。根據該加氫裝置2月份的生產實際,分餾塔底重沸爐的燃料氣消耗占裝置燃料氣總耗的87%至94%。因此,應重點考慮降低分餾塔底重沸爐的燃料氣消耗的措施。
2 優(yōu)化過程分析
2.1 對Petro-Sim軟件和設計院使用的設計軟件進行對比分析
目前,以中石化洛陽設計院提供的裝置設計手冊為依據,分餾塔底精制柴油以311℃的溫度先與穩(wěn)定塔底T202穩(wěn)定汽油換熱即E205,降至299℃再與分餾塔進料低分油換熱。如果能改造換熱流程,使得分餾塔底311℃精制柴油先與分餾塔進料低分油換熱,再與穩(wěn)定塔底穩(wěn)定汽油換熱,就能明顯提高分餾塔的進料溫度。
2.2 Petro-Sim軟件模擬現場實際工況,進行改造分析
以2013年6月,裝置混合進料177t/h的工況為基礎,利用Petro-Sim軟件進行模擬分析。計算結果見表1。
對表1數據進行對比分析,可得到如下結論:(1)通過改造,低分油進分餾塔溫度可提高8.5℃,可節(jié)省分餾爐的燃料氣消耗;(2)通過上表中的數據偏差分析,證明Petro-Sim軟件能較好地模擬裝置實際生產工況;(3)雖然改造后精制柴油進E205溫度降低了99.7℃,但是通過調節(jié)E205跨線閥門增加精制柴油進E205流量至45 t/h,可以將穩(wěn)定塔底循環(huán)進料溫度重新調回136℃;(4)改造后裝置混合原料油出E106溫度將降低6℃,必須將熱進料溫度由85℃提高至95.5℃,才能維持混合原料油出E106溫度在125℃。從而保證反應爐熱負荷不增加。
3 經濟技術評估
改造后要求增加部分工藝管線,但裝置可節(jié)省1387Kw/h,裝置節(jié)省的燃料氣,按天然氣熱值39.82MJ/m3估算,可節(jié)省燃料氣125.39Nm3/h,燃料氣價格按0.85元每立方計算,年創(chuàng)效益為89.78萬元。
4 結論
將熱進料溫度由85℃提高至95.5℃,改變某煉廠加氫裝置分餾塔底精制柴油的換熱流程,使其先與分餾塔進料低分油換熱,再與穩(wěn)定塔底穩(wěn)定汽油換熱。通過測算,可將分餾塔進料溫度提高8.5℃,節(jié)省裝置煉油綜合能耗0.67KgEO/t,年創(chuàng)效益為89.78萬元。endprint