張翠萍
(新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)
引風(fēng)機水平振動大原因分析及處理
張翠萍
(新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)
本文主要闡述了某150MW機組引風(fēng)機振動的原因以及處理過程,最終采用加裝配重的方法消除風(fēng)機振動。
引風(fēng)機振動軸承
對轉(zhuǎn)動機械來說,微小的振動是不可避免的,振動幅度不超過規(guī)定標準的屬于正常振動。振動幅度超出設(shè)備規(guī)定值,則對設(shè)備的安全運行有很大影響,本文主要針對150MW機組兩臺引風(fēng)機水平振動大的處理過程進行原因分析,經(jīng)過查找引起振動的原因,通過加裝配重方式最終消除風(fēng)機振動。
該引風(fēng)機型號為DFY25F—C5D3.3,為雙吸雙支撐離心式風(fēng)機。兩臺風(fēng)機自2012年7月就存在水平方向振動大問題,振幅最高達到200μm左右,振動值一直保持在此范圍內(nèi),運行中液力耦合器軸承多次發(fā)生損壞現(xiàn)象,2013年7月#2引風(fēng)機進入小修,2013年9月#1引風(fēng)機進入小修,小修期間,更換軸承,調(diào)整頂部間隙,推力間隙后,振動有所下降,但水平方向仍保持在120~150μm,引風(fēng)機運行至11月中旬,風(fēng)機自由端和傳動端軸承相繼開始損壞,新軸承使用周期在一個月左右。2013年11月至2014年1月共更換過6副風(fēng)機軸承。
在更換新軸承期間,通過排除法查找振動原因,檢修過程中通過參考安裝、小修技術(shù)資料,對于按照實際進行對比,檢修專業(yè)人員不斷調(diào)整檢修工藝并外請專家協(xié)助,在檢修過程中,更換不同游隙軸承、調(diào)整軸承頂部間隙、調(diào)整軸承推力間隙,調(diào)整對輪中心、檢查軸承座基礎(chǔ)以及調(diào)整風(fēng)箱地腳螺栓等工作,均未能消除風(fēng)機軸承振動問題。在現(xiàn)場條件許可的情況下,最后通過振動數(shù)據(jù)采集分析儀分析,借助外部的技術(shù)力量計算決定增加配重來消除,在實施過程中發(fā)現(xiàn)引風(fēng)機葉輪曾經(jīng)已經(jīng)增加過配重塊,但廠家技術(shù)資料中未提供記錄,通過幾次配重,最終#1引風(fēng)機累計加重約1900g、#2引風(fēng)機累計加重約1600g,角度與出廠位置基本吻合,啟動后,各項振動在50μm左右均達標。為此,引起引風(fēng)機振動的主要原因基本確定:即葉輪質(zhì)量不平衡所致,通過對葉輪動平衡處理,消除風(fēng)機振動。等待運行一定周期后進一步證實,現(xiàn)風(fēng)機滿負荷運行,檢修人員每天進行測量,持續(xù)觀察風(fēng)機振動情況。
第一次檢修思路按照常規(guī)思路重點檢查軸承質(zhì)量和油品質(zhì),軸承運行1個月。2013年11月19日,# 1~#2引風(fēng)機自由端軸承解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承(23056cc/ c3w33SKF)滾柱有明顯麻點痕跡,更換風(fēng)機自由端軸承(23056cc/c3w33SKF),壓鉛絲測量新軸承游隙平均值380μm。風(fēng)機自由端軸承箱內(nèi)加注新油(昆侖牌L-HM#46抗磨液壓油)。軸承頂部間隙165 μm。對輪中心調(diào)整到合格范圍內(nèi)。開啟風(fēng)機后,風(fēng)機傳動端水平振動100μm,自由端水平振動110 μm,其他各向振動均小于20μm,運行1個月后,軸承有明顯異音,且溫度上升,軸承水平振動上升到140 μm,停風(fēng)機解體檢修。
第二次檢修思路為調(diào)整軸承頂部緊力以及推力間隙,軸承運行1個月。解體發(fā)現(xiàn)自由端軸承(23056cc/c3w33SKF)內(nèi)圈外側(cè)靠液耦側(cè)有嚴重銼傷痕跡,拆卸軸承內(nèi)圈時,軸承加熱至65℃軸承內(nèi)圈斷裂成四塊。且自由端軸承箱體內(nèi)部有大量鐵屑積聚。更換風(fēng)機傳動端軸承,(23056cc/w33SKF)壓鉛絲測量軸承游隙平均值200μm。更換風(fēng)機自由端軸承,(23056cc/w33SKF)壓鉛絲測量軸承游隙平均值100μm。自由端頂部間隙85μm,傳動端頂部間隙117μm,對輪中心調(diào)整在合格范圍內(nèi)。開啟風(fēng)機后,風(fēng)機傳動端水平振動110μm,自由端水平振動110 μm,其他各向振動均小于20μm,運行1個月后,風(fēng)機軸承有明顯異音,且溫度上升,軸承水平振動上升到140μm,停風(fēng)機解體檢修。
第三次外請專家檢修思路為同心度核準。對于檢修工藝方面,通過前兩次檢修,對于檢修工藝方面問題進行排除,外請專家進行協(xié)助處理風(fēng)機振動問題。在處理過程中,解體檢查發(fā)現(xiàn)軸承出現(xiàn)問題狀況與前兩次相同,更換風(fēng)機自由端及傳動端軸承(23056cc/w33SKF),壓鉛絲測量軸承游隙平均值250μm。對于軸承同心度進行測量,測量發(fā)現(xiàn)軸承同心度左右偏差近300μm,通過調(diào)整,將軸承同心度調(diào)整在50μm以內(nèi),重新調(diào)整對輪中心在合格范圍內(nèi),調(diào)整自由端頂部間隙為175μm,傳動端頂部間隙為155μm。開啟風(fēng)機后,風(fēng)機水平振動在60μm左右,垂直和軸向振動在20μm左右,觀察運行一周左右,振動上升至100μm左右。
通過上述一系列處理過程,基本排除檢修工藝方面問題,通過引風(fēng)機振動分析會,對于各項檢查項目通過排除后,綜合分析決定在線做動平衡測試。通過數(shù)據(jù)采集,兩臺引風(fēng)機振動數(shù)據(jù)見表1,(注:一瓦指引風(fēng)機傳動端,二瓦指引風(fēng)機自由端)。
表1 兩臺引風(fēng)機振動情況μm
由表1可知,#1、#2引風(fēng)機水平方向振動值均超過標準值(<80μm),且引起振動幅值偏大的主要集中在基頻,為葉輪不平衡引起的振動,對于#1、#2引風(fēng)機采取加配重的方式消除葉輪不平衡問題,從而消除風(fēng)機振動。
對于#1引風(fēng)機,利用低負荷機會,先后對風(fēng)機進行了三次配重,1月27日,#1爐#1引風(fēng)機第一次加配重,在140°(以反光標簽為0°基準點,逆旋轉(zhuǎn)方向,以下簡稱“逆旋轉(zhuǎn)方向”)處加400g。1月30日,#1爐#1引風(fēng)機第二次加配重,在105°(逆旋轉(zhuǎn)方向)處加700g。#1爐#1引風(fēng)機第三次加配重,在240°(逆旋轉(zhuǎn)方向)處加800g。加裝配重后,機組在940 r/min試運2h,水平方向振動在40μm以內(nèi),垂直、軸向振動在20μm以內(nèi)(表2)。
表2 #1引風(fēng)機振動情況μm
對于#2引風(fēng)機,利用低負荷機會,先后對風(fēng)機進行了兩次配重,2月1日,#1爐#2引風(fēng)機第一次加配重,在105°(逆旋轉(zhuǎn)方向)處加970g。#1爐#2引風(fēng)機第二次加配重,在320°(逆旋轉(zhuǎn)方向)處加620g/加裝配重后,機組在940r/min試運2h,水平方向振動在50μm以內(nèi),垂直、軸向振動在20μm以內(nèi)(表3)。
表3 #2引風(fēng)機振動情況μm
引起引風(fēng)機葉輪不平衡的原因分析主要有以下幾方面:
(1)設(shè)計問題。轉(zhuǎn)子本身存在質(zhì)量不平衡。
(2)轉(zhuǎn)子變形。由于殘余應(yīng)力、受熱不均等引起轉(zhuǎn)子變形。
(3)轉(zhuǎn)子上有沉積物。
(4)葉輪的磨損。
通過現(xiàn)場風(fēng)機的實際檢查情況,葉輪基本上沒有磨損情況發(fā)生,同時葉輪積灰也較少,基本不會引起葉輪不平衡,在檢查葉輪過程中,發(fā)現(xiàn)兩臺風(fēng)機葉輪出廠時均做過動平衡處理,各有一塊約1kg的鋼板焊接在葉輪邊緣處。因此,分析#1爐引風(fēng)機葉輪不平衡的主要原因有兩點:(1)葉輪本身存在質(zhì)量不平衡,導(dǎo)致風(fēng)機振動。(2)在運行過程中,風(fēng)箱內(nèi)溫度較高,加裝平衡塊處由于受熱不均,引起轉(zhuǎn)子局部熱變形,最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,從而引起風(fēng)機振動。
通過對引風(fēng)機的處理,最終通過動平衡方法消除機組振動情況,對于檢修過程中,出現(xiàn)風(fēng)機振動情況,需要對歷史數(shù)據(jù)進行對比,查找原因,在處理過程中要及時改變思路,避免重復(fù)工作,爭取在最短時間內(nèi)恢復(fù)設(shè)備運行。
[1]振動理論及應(yīng)用.清華大學(xué)出版社,2005.
[2]楊建剛.旋轉(zhuǎn)機械振動分析與工程應(yīng)用中國電力出版社,2007.
收稿:2015-01-19
10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2015.04.042