侯秀
(天津市排水管理處 天津 300202)
厭氧消化污泥板框脫水試驗研究
侯秀
(天津市排水管理處 天津 300202)
厭氧消化污泥進行隔膜板框壓濾脫水試驗,針對板框壓濾機腔室厚度、壓力變化、調(diào)理藥劑、運行控制方式等因素對脫水效果的影響進行了試驗研究,在腔室厚度為30mm、壓榨壓力為1.8Mpa、CPAM、FeCl3投加量分別為3‰和1.67%、采用多次進料多次壓榨的條件下,可以穩(wěn)定實現(xiàn)泥餅含水率≤60%的要求。
厭氧消化污泥;板框脫水;污泥調(diào)理
當(dāng)前,污水廠數(shù)量增加和處理程度提高,導(dǎo)致剩余污泥量大幅增加,每天的大量污泥已經(jīng)開始影響城市的發(fā)展和居民的生活,成為一個亟待解決的嚴峻問題[1]。
污水廠剩余污泥含水率較高(約99.5%),為了減少污泥體積和運輸費用,必須進行脫水處理[2]。由于污泥有機份較高、粘度較大,傳統(tǒng)脫水方式只能脫水至80%左右后就很難繼續(xù)脫水[3]。
為實現(xiàn)剩余污泥處理、處置的減量化、無害化、資源化目標(biāo),規(guī)模較大污水廠都選擇厭氧消化處理剩余污泥[4]。本文以厭氧消化污泥為研究對象,采用隔膜板框壓濾技術(shù)進行污泥脫水試驗研究,探討隔膜板框壓濾機脫水能力和運行控制條件。
1.1 試驗材料
試驗污泥為某污水廠厭氧消化污泥,含水率92.5%,有機份40.2%。
試驗藥劑為陽離子聚丙烯酰胺(CPAM)、三氯化鐵(FeCl3)。
1.2 試驗方法
稱取一定量厭氧消化污泥,按一定比例(本文都以污泥干質(zhì)計算)投加污泥調(diào)理劑,快速攪動5min,慢速攪動5min,然后用隔膜泵打入板框機,進行壓榨脫水,卸料后取泥餅進行含水率測定。
為研究隔膜板框壓濾機脫水性能,尋找最佳運行控制條件,我們進行了腔室厚度、壓力變化、不同調(diào)理劑對比、不同運行控制條件下的試驗研究,結(jié)果如表1。
2.1 腔室深度對比壓濾試驗
表1 腔室深度壓濾對比試驗數(shù)據(jù)
30mm和40mm的腔室深度都取得了較好的污泥含水率,且產(chǎn)能相近。腔室深度為40mm時,壓榨壓力升高至3.0MPa需要更多的時間,導(dǎo)致處理周期延長(285min),且運行中易跑泥,實際運行建議采用30mm腔室厚度。
2.2 壓榨壓力變化對比試驗
表2 壓榨壓力變化試驗數(shù)據(jù)
逐步提高壓榨壓力,出泥含水率逐漸下降,產(chǎn)能逐漸降低。綜合考慮出泥含水率和產(chǎn)能,實際運行建議1.8Mpa的壓榨壓力。
2.3 鐵鹽和CPAM協(xié)同試驗
2.3.1 單獨投加鐵鹽也能取得較好含水率,但鐵鹽投加量大。
2.3.2 同時投加CPAM和鐵鹽,最大壓榨壓力為1.8Mpa時,可降低壓榨時間,提高產(chǎn)能(0.97)。
2.4 多次進料多次壓榨試驗
進行多次進料多次壓榨逐漸升壓方式,試驗藥劑為陽離子聚丙烯酰胺,投加量3‰。
在只投加CPAM條件下,第1次控制條件下泥餅含水率更低,這和每階段進料壓力和壓榨壓力較高有關(guān);第2次試驗在降低每次進料壓力和壓榨壓力條件下,雖然泥餅含水率升高,但是取得了較大的產(chǎn)能(0.91)。綜合考慮泥餅含水率和產(chǎn)能,實際運行建議采用第1次控制條件。
3.1 隔膜板框壓濾機對厭氧消化污泥具有較好的脫水效果。
3.2 腔室厚度對泥餅含水率和產(chǎn)能有一定影響,建議采用30mm厚腔室濾布。
3.3 板框最佳壓力為1.8Mpa,鐵鹽和CPAM協(xié)同進行污泥調(diào)理,可提升產(chǎn)能。
3.4 建議采用多次進料多次壓榨逐漸升壓方式,可提高產(chǎn)能、降低泥餅含水率。
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