宗素梅
(云錫股份公司冶煉分公司,云南 個舊 661000)
澳斯麥特爐煙氣經(jīng)過余熱鍋爐吸收余熱—表面冷卻器冷卻煙溫—3390m2布袋收塵器除塵,進入一級湍沖洗滌器噴淋降溫、除塵,再進二級湍沖洗滌器加石灰石乳液噴淋脫硫產(chǎn)生循環(huán)液的處理。加石灰石乳液脫硫,循環(huán)一段時間后,循環(huán)液比重增大,脫硫效果降低,必須不斷加石灰石乳液更新循環(huán)液,保持脫硫效率,更換出的循環(huán)液是廢棄物,不能直接外排,怎樣處理呢?固液分離的方法很多,根據(jù)澳麥特爐煙氣脫硫的具體情況,這里選用了目前最常用的方法板框壓濾機過濾,此方法的特點是:(1)結(jié)構(gòu)簡單,操作方便;(2)同期短,能耗低,過濾面積選擇余地大;(3)占地面積小;(4)一次性投資;(5)固液分公司效果好,是回收渣或液的好方法。本文對試生產(chǎn)過程中板框壓濾機的使用情況及出現(xiàn)的問題進行分析,并提出解決的辦法和建議。
所選板框壓濾機是集機、電、液于一體的先進分離機械產(chǎn)品,它由機架、過濾部件、液壓系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)四大部份組成。工作原理如圖1所示,由油缸活塞推動壓緊板,形成的一個個的過濾單元-濾室。開始過濾時,料液在進料泵的推動下,經(jīng)止推板的進料口進入各濾室內(nèi),料液借進料泵產(chǎn)生的壓力,借助過濾介質(zhì)(濾布)過濾的作用進行固液分離。固體留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液穿過濾布從水唃或出液閥排出。為使濾餅含水率更低,在完成過濾作業(yè)后,停止壓入料液,改從洗滌口通入壓縮空氣,進行壓干。液壓系統(tǒng)通過驅(qū)動壓緊板和松開壓緊板的動力裝置,以及配備的油泵及各控制閥來進行工作,分為手動換向,自動換向,手動保壓,自動保壓等。
壓濾機的工作流程為:壓緊板框→壓料過濾→沖氣干燥→松開板框→拉板缷料
(1) 最大工作壓力 (進料、 壓縮空氣)<0.4MPa; 最大工作溫度80℃;最大液壓保護壓力25 MPa;油缸最大有效行程550m;油缸直徑200mm。
(2)操作要求:嚴格按技術(shù)參數(shù)操作,壓濾機自動和手動程序的轉(zhuǎn)換必須在停止狀態(tài)下進行,切忌在油泵工作的情況下轉(zhuǎn)換程序,否則會把設置的程序搞亂。不允許開兩臺泵同時進液。進液時,不允許超行程運行,設備一定要在檢查完好正常的情況下進行工作。
按設計工藝要求,一級湍沖洗滌器循環(huán)液,用離心機處理,二級湍沖洗滌器循環(huán)液用4臺過濾面積為100m2的壓濾機過濾,設備設置為2臺過濾,2臺備用。剛開始使用,比較正常,離心機一個班開動12次,板框平均一個班過濾一框,只是一級循環(huán)液呈酸性,刺鼻子,對操作人員和環(huán)境有影響。運行一段時間后,由于操作不規(guī)范、技術(shù)參數(shù)控制不好、維護保養(yǎng)跟不上,沒有備品備件更換,加上其他特殊情況,使板框壓濾機負荷過重,帶病作業(yè)。出現(xiàn)的主要問題是:
(1)操作不規(guī)范,沒有掌握技術(shù)參數(shù),不按操作規(guī)程進行操作。主要表現(xiàn)在,壓緊板框前,不檢查設備,該關的閥門不關,該開的閥門不開,濾布不平整。壓緊過程中在油泵工作的狀態(tài)下轉(zhuǎn)換程序。手動操作時,不注意觀察壓力表,板框是否壓緊都不知道。進液壓力和沖氣壓力經(jīng)常超過技術(shù)參數(shù),有的進液和沖氣交叉進行,有的進液和沖氣不按要求先開1/3的閥門,而是一次開完,使板框突然受壓膨脹。
(2)沒有堅持每班清洗濾布,定期對潤滑部位進行清潔,加油。
(3)缷料不干凈,濾布不拉平就壓緊進料,造成噴液,或濾布損壞,沒有檢查更換,造成漏液,使板框受力不均勻,而損壞。
(4)沒有定機、定員、專人管理,責任心不強,出現(xiàn)問題互相推委,得不到及時解決。
(5)手動控制和自動控制,手動換向和自動換向,沒有按要求在停機狀態(tài)下進行,導致控制程序錯亂。
(6)超行程運行,撞壞行程開關、小車開關,特別在手動操作時,人不在設備旁控制操作,使板框不到行程或超行程運行。不到行程,板框未壓緊,進液時噴料,超行程運行,液壓工作壓力過大,板框拉不開。
(7)在試生產(chǎn)期間,出現(xiàn)布袋燒毀時,大量煙塵進入一級湍沖洗滌器,離心機處理不完,改用兩臺板框過濾,同時二級循環(huán)液量隨之增大,兩臺板框過濾,每班平均壓56框,運行負荷大,工作時間長,即使板框破損,備件跟不上,都得堅持過濾。
(1)對操作人員進行技術(shù)培訓,糾正錯誤操作,強調(diào)技術(shù)參數(shù)和工作壓力,嚴格按操作規(guī)程進行操作。
(2)請廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場,對設備的維護保養(yǎng),潤滑部位的清潔,主軸箱更換油等,進行技術(shù)指導和培訓。
(3)對板框進行徹底清理、檢修。小車拉板框鏈條清洗,不能用的更換,濾布全部換下清洗,壞的更換;板框一塊一塊的檢查,壞的更換,清除板框軌道上和機身的濾渣,使軌道水平、干凈;檢查更換出液口的水唃,保證全部完好。
(4)理順進液管,減少管道阻力,改造出水管道,接入高砷污水溝。增加集液槽,使未拉走的濾餅不受下一框的濾液浸濕,接高壓風,幫助缷料。
(5)訂購備品備件,配齊板框,輪換過濾,減輕每臺板框的負荷,堅持清洗濾布,維護保養(yǎng)設備。
(6)制定板框壓濾機的維護保養(yǎng)規(guī)程,定機定人,專人操作,堅持每班交班前清洗濾布,清潔設備,發(fā)現(xiàn)問題當班處理,保證設備清潔完好交班。
(7)收塵系統(tǒng)改造后,大大提高了干式效率,調(diào)整了工藝參數(shù),減輕了一、二級湍沖洗滌器的運行負荷,板框壓濾機達到設計要求每班過濾12框的要求,使運行正常。
可見,板框壓濾機的操作關鍵于,操作責任心強,缷料干凈,堅持每班清洗濾布,保持板框不損壞;合理選擇濾布。
通過整改和培訓操作人員,增強了操作員工的責任心設備事故減少了,板框運行正常,能適應生產(chǎn),特別在布袋燒壞,煙塵大量進入循環(huán)液時,因煙塵含錫高,循環(huán)液經(jīng)板框過濾,回收含錫濾餅,減少金屬流失,為分公司換回不少損失。
(1)操作不認真,濾布清洗、更換不及時;
(2)進液壓力,干燥壓力控制不好;
(3)石灰石液粘結(jié)在濾布上,難清洗,而且顆粒大、緊硬,壓干時,容易損壞濾布;
(4)缷濾餅困難,勞動強度大。
在試生產(chǎn)期間,澳斯麥特爐驗收監(jiān)測時,用石灰乳液作為二氧化硫的吸收劑,吸收二氧化硫的效果好,渣量少,過濾快,易壓干,不粘濾布,缷料容易,清洗方便,更主要的是不易損壞濾布,建議采用石灰乳液吸收二氧化硫,有利于整個煙氣洗滌吸收系統(tǒng)的運作。
板框過濾機在澳斯麥特爐煙氣治理系統(tǒng)的生產(chǎn)實踐證明,過濾過程固液分離效果好,工作周期短、省時間、效率高,不造成二次污染環(huán)境,是一種有效的過濾設備。但在試生產(chǎn)過程中,由于沒有充分了解設備性能,沒有嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè)以及操作管理方面和物料性質(zhì)方面的原因,出現(xiàn)不少問題。雖然經(jīng)過整改有了較大的改進,但仍存在一些問題,還有待于不斷總結(jié)經(jīng)驗,進一步加強操作管理。