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整體式柔性篩管全程快速護(hù)孔工藝在煤礦的應(yīng)用研究

2015-12-17 07:36張士環(huán)
西部探礦工程 2015年10期
關(guān)鍵詞:篩管固定裝置淮南

張士環(huán),童 碧

(淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,安徽淮南232001)

整體式柔性篩管全程快速護(hù)孔工藝在煤礦的應(yīng)用研究

張士環(huán)*,童 碧

(淮南礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,安徽淮南232001)

全程護(hù)孔工藝可有效保證篩管下入孔底,提高瓦斯抽采效率。但是淮南礦區(qū)普遍選用的插接式篩管在實際使用過程中易脫扣、耗時長且有埋鉆風(fēng)險的問題,針對這些問題,在淮南丁集礦進(jìn)行了整體式篩管的試驗。通過插接式篩管和不同規(guī)格整體式篩管的對比,整體式篩管的下管時間短,提升了勞動效率,降低了埋鉆風(fēng)險;退鉆時篩管不易脫節(jié)和斷裂,提高了瓦斯抽采濃度;增大篩眼孔徑和間距可一定程度上提高瓦斯抽采率,但還需進(jìn)一步研究論證。

插接式篩管;整體式篩管;瓦斯抽采濃度

全程篩管護(hù)孔工藝是指在退鉆前將瓦斯抽放篩管通過鉆桿內(nèi)通道下入孔底,避免退鉆過程中鉆孔塌孔導(dǎo)致篩管不能下入孔底,提高瓦斯抽放效率。該工藝已在淮南地區(qū)得到全面推廣。目前淮南地區(qū)使用的篩管主要為插接式和螺紋連接式2種。但這兩種篩管在實際使用過程中存在以下問題:(1)110m左右的篩管下至孔底需要30~40min的時間,由于鉆桿沒有旋轉(zhuǎn),且沒有壓風(fēng),垮孔產(chǎn)生的煤塊無法及時排除,大大增加了埋鉆事故的發(fā)生幾率,導(dǎo)致施工成本增加,施工周期加長,影響瓦斯抽采效率;(2)起鉆時篩管容易脫扣,脫扣后的篩管跟隨鉆桿一起后退,增加了起鉆的工作量和時間;脫扣部分有時會向孔內(nèi)移動,導(dǎo)致起鉆完畢后,在孔口看不見花管,給封孔帶來了很大的麻煩,嚴(yán)重時會導(dǎo)致重新補孔。針對這種問題,開發(fā)了整盤式柔性篩管下放工藝。在丁集礦通過整體式柔性篩管和插接式篩管的對比試驗,取得了良好的應(yīng)用效果。

1 地質(zhì)概況

1341(1)工作面位于東二11-2采區(qū),設(shè)計走向長1312~1419.9m,斜長217m,1341(1)軌順巷道規(guī)格:5.4m×4.8m(寬×高),巷道為錨索網(wǎng)支護(hù),遇斷層及破碎帶地段為架棚支護(hù)。工作面掘進(jìn)范圍東至SF224斷層附近,西至東二11-2回風(fēng)大巷。1341(1)軌順北鄰的1331(1)工作面,現(xiàn)已回采完畢。

工作面煤層底板標(biāo)高為-856~-801m,總體為東高西低,煤層傾角0°~5°,平均3°,煤層傾向260°,工作面內(nèi)1331(1)3-3∠65 H=1m等多個斷層發(fā)育。該區(qū)域11-2煤實見揭露厚度為0.5~1.8m,其瓦斯含量為5.2m3/t,瓦斯壓力為0.85MPa。

此處每10m設(shè)計一個順層孔,共計141個,鉆孔方位:180°,傾角:2°~3°,設(shè)計孔深:110m,孔徑:?113mm。

2 鉆具簡介

2.1 三棱螺旋鉆桿

三棱螺旋鉆桿為整體式結(jié)構(gòu),如圖1所示,鉆桿外輪廓與三棱鉆桿相似,在普通三棱鉆桿的外壁上設(shè)計了不連續(xù)的螺旋槽連通三棱平面。該鉆桿具有以下優(yōu)點:(1)整體式結(jié)構(gòu),鉆桿機械強度高,使用壽命長;(2)螺旋導(dǎo)槽配合三棱平面結(jié)構(gòu)設(shè)計使鉆桿排渣效率極大提高,有效減少卡鉆、埋鉆事故發(fā)生;(3)螺旋槽與三棱面減少了鉆桿與孔壁的接觸面積,降低了鉆桿對鉆孔孔壁的摩擦擾動,維護(hù)了孔壁的穩(wěn)定性,提高了鉆孔的成孔率及鉆進(jìn)效率。

圖1 三棱螺旋鉆桿

2.2 內(nèi)通孔鉆頭

試驗采用?113mm內(nèi)通孔開閉式鉆頭(如圖2所示),鉆頭體采用特種合金鋼加工而成,切削刀片采用高強度金剛石復(fù)合片,加上獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計、加工工藝和焊接工藝,為鉆頭在多巖性地層中鉆進(jìn)施工提供了保證;特別是在巖層中施工時,鉆頭體和橫梁不易變形,保證下管時橫梁可以靈活打開;復(fù)合片也不宜損壞,提高了鉆進(jìn)效率、節(jié)約了施工成本。

2.3 篩管固定裝置

固定裝置連接在篩管的最前端。下篩管的時候,固定裝置頂開鉆頭橫梁,穿過鉆頭后,其翼抓會自動打開,抓住孔壁,從而避免了退鉆時篩管一起往后退,提高施工安全性和降低勞動強度。圖3是固定裝置照片。

固定裝置的桿體和翼爪均采用注塑工藝一次成型,至少可以承受500N的拉力。

圖2 內(nèi)通孔鉆頭

圖3 篩管固定裝置

2.4 整體式柔性篩管

聚乙烯(PE)篩管外徑?32mm,篩眼直徑和間距可定制。該管采用特殊的偶聯(lián)劑對抗靜電荷阻然劑進(jìn)行表面活化,使之與樹脂基體形成分子橋,阻然抗靜電性能更穩(wěn)定。與現(xiàn)在常用的PVC管相比,PE管具有以下優(yōu)點:(1)可彎曲性大,可以繞成盤狀,實現(xiàn)整體式下放,方便搬運;(2)抗變形強度高,PE管抗拉強度為鋼管的15倍,伸長率為鋼管的20倍,當(dāng)煤、巖層垮塌時,不易破裂,可以保持瓦斯抽放通道的暢通;(3)耐腐蝕性高,使用時間更長,連續(xù)抽采能力更強,圖4是整盤式柔性篩管的產(chǎn)品照片。本次試驗采用了一種插接式篩管和3種整盤式篩管,篩管規(guī)格如表1所示。

圖4 整體式柔性篩管

表1 篩管規(guī)格明細(xì)

3 試驗效果分析

試驗累計施工20個鉆孔,篩管下放統(tǒng)計見表2、表3。

表2 下放插接式篩管鉆孔統(tǒng)計

表3 下放整盤式篩管鉆孔統(tǒng)計

3.1 篩管下放效率分析

本次試驗中,有5個鉆孔采用插接式篩管,如表2所示。有15個鉆孔采用整體式篩管,如表3所示。通過對比2種篩管下放時間可知,對110m的鉆孔而言,如果下放整體式篩管的話,下放至孔底大概需要8~10min;如果是插接式篩管,大概需要30min左右。由此可見,整盤式篩管的下放效率更高,這不僅節(jié)省了施工時間,更重要的是縮短了鉆桿在孔內(nèi)的放置時間,降低了埋鉆的風(fēng)險。

3.2 瓦斯抽采濃度分析

鉆孔施工結(jié)束并網(wǎng)聯(lián)抽后多次觀測鉆孔瓦斯?jié)舛?,不同篩管的平均瓦斯?jié)舛冉y(tǒng)計見對比如圖5~圖7所示。

圖5 插接式篩管與整體式篩管瓦斯?jié)舛葘Ρ?/p>

圖6 整體式篩管不同篩眼直徑瓦斯?jié)舛葘Ρ?/p>

圖7 整體式篩管不同間距瓦斯?jié)舛葘Ρ?/p>

圖5是插接式篩管(1#)與整盤式篩管(2#)的瓦斯?jié)舛葘Ρ戎鶢顖D。由圖5可知,下放整盤式篩管鉆孔的瓦斯?jié)舛让黠@高于插接式篩管。整體式篩管的抽采濃度為插接式篩管濃度的1.5倍,抽采效果提升顯著;

圖6是篩眼直徑變化對瓦斯?jié)舛扔绊懼鶢顖D,2#整盤式篩管的篩眼直徑是5mm,3#整盤式篩管的篩眼直徑是8mm。分析圖6可知,整盤式篩管的篩眼直徑從5mm增大至8mm后,瓦斯?jié)舛嚷杂刑岣?,但升高不明顯。

圖7是篩眼間距變化對瓦斯?jié)舛扔绊懼鶢顖D,2#整盤式篩管的篩眼間距是15mm,4#整盤式篩管的篩眼間距是10mm。由圖7可見,篩眼間距縮短之后,鉆孔的瓦斯?jié)舛嚷杂刑岣?,但不明顯。

由以上分析可見,增大篩眼直徑和間距可以增大瓦斯抽采濃度,但是效果不顯著,需要做進(jìn)一步研究。

4 結(jié)論

通過插接式篩管與整體式篩管,不同篩眼直徑和間距的整體式篩管在丁集礦的現(xiàn)場對比試驗,可得出以下結(jié)論:

(1)與插接式篩管相比,整體式篩管下放時間短,降低了勞動強度和埋鉆風(fēng)險,提高工作效率;

(2)整體式篩管在退鉆過程中篩管無斷裂,保證了瓦斯抽采通道的暢通,提高了瓦斯抽采濃度;

(3)增大篩眼直徑和間距可提高瓦斯抽采濃度,但由于鉆孔數(shù)量少,效果不顯著,需要做進(jìn)一步研究。

[1]郭昆明,肖麗輝,馮大鈞,李克松.新型瓦斯抽采鉆孔設(shè)備及下放篩管技術(shù)研究[J].煤炭工程,2014,46(1):50~52.

[2]袁亮.松軟低透煤層群瓦斯抽采理論與技術(shù)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2004.

[3]郭紹什.鉆探手冊[M].北京:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,1993.

[4]肖麗輝,李彥明,郭昆明,鐘沛.松軟突出煤層全孔段下放篩管瓦斯抽采技術(shù)研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2014,,42(7):61-64.

TD712

A

1004-5716(2015)10-0025-03

2015-06-09

2015-06-12

張士環(huán)(1957-),男(漢族),山東棗莊人,教授級高級工程師,現(xiàn)從事煤礦安全管理工作。

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