郭旭超
摘要:本文針對黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司新建2*300MW流化床機(jī)組(三期)給煤系統(tǒng)在調(diào)試及運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,詳盡分析了出現(xiàn)異常的原因,從而制定措施方案,通過優(yōu)化調(diào)整,深入透徹分析給煤機(jī)原理,有效的保證了大型流化床鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:300MW流化床鍋爐;給煤系統(tǒng);經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;異常;分析
引言
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司2*300MW流化床鍋爐是由東方鍋爐廠生產(chǎn),型號為DG1058-17.5-Ⅱ1,鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)、單汽包、單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、爐頂設(shè)密封罩殼,最大蒸發(fā)量為1058t/h,額定主汽壓力17.5Mpa,再熱蒸汽壓力3.85Mpa,額定主汽溫度541℃,再熱蒸汽溫度541℃。配備2×300MW亞臨界中間再熱單軸雙缸雙排汽、直接空冷式汽輪發(fā)電機(jī)組。本鍋爐采用汽冷式旋風(fēng)分離器進(jìn)行氣—固分離、高溫回灰、全鋼架支吊結(jié)構(gòu)。采用床下、床上點火器點火。鍋爐給煤系統(tǒng)采用前墻集中布置,爐前布置有八個給煤口,設(shè)計最大給煤量228t/h。另外還設(shè)有一個單獨(dú)的床料添加系統(tǒng),通過燃料皮帶將床料送至鍋爐床料添加倉,再通過布置在料倉下的皮帶給料機(jī)將床料送入0號給煤機(jī),通過給煤機(jī)將床料送入爐膛。
一、煤倉的設(shè)計分析
每臺鍋爐配備四個原煤斗,爐前8點給煤,每個煤斗下接2套稱重式給煤機(jī),每臺鍋爐設(shè)四只鋼煤斗,每只煤斗的幾何容積為570m3,四只鋼煤斗的有效儲煤量可滿足鍋爐BMCR工況8.8小時(設(shè)計煤種)的耗煤量。
為防止鍋爐棚煤、給煤機(jī)斷煤、煤倉板結(jié)現(xiàn)象發(fā)生,針對流化床鍋爐對煤質(zhì)要求的特點以及實際煤質(zhì)外在水分偏大的問題,在安裝時給各煤倉四周分層裝設(shè)空氣炮,每個煤倉從不同角度分別裝有34臺空氣炮,可謂全方位無死角,另外在煤倉的前后墻還裝了一套給疏松機(jī),以保證煤倉能夠順利下煤。在實際運(yùn)行過程中使用效果良好,特別是給煤疏松機(jī)在運(yùn)行中設(shè)置為每小時運(yùn)行一次,大大降低了棚煤和斷煤事件的發(fā)生。還有,定期降低4個煤倉煤位,觀察倉內(nèi)板結(jié)情況,及時處理積煤,每天檢查一個煤倉,實際效果良好,至該措施實施以來,鍋爐未發(fā)生過一起因煤倉板結(jié)而造成的斷煤事件,保證了鍋爐機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
二、給煤機(jī)選型分析
本鍋爐選用的是由江蘇賽摩集團(tuán)生產(chǎn)的F57耐壓式電子皮帶稱重式給煤機(jī)。該給煤機(jī)主驅(qū)動滾筒具有防滑功能,被動滾筒具有自潔功能,膠帶張緊裝置調(diào)節(jié)可靠、方便,使膠帶保持張力恒定,保證計量準(zhǔn)確,有自動糾正膠帶跑偏功能,給煤機(jī)具備斷煤、堵煤及上煤不足等監(jiān)測報警功能,給煤機(jī)下機(jī)體設(shè)有清掃裝置,與煤流接觸的所有部件材質(zhì)均采用不銹鋼。進(jìn)、出口煤閘門能實現(xiàn)手動、自動啟閉。給煤機(jī)堵煤故障時,應(yīng)具有反轉(zhuǎn)卸煤功能。在實際運(yùn)行中這些基本功能都是很實用的,尤其是皮帶的反轉(zhuǎn)卸煤功能,也就是在就地操作面板上通過簡單的操作就可以實現(xiàn)給煤機(jī)倒轉(zhuǎn),在檢修中該功能使用效果良好,檢修中因其他原因,皮帶上的煤暫時不能給如爐膛時,就可以用該功能實現(xiàn)反轉(zhuǎn)卸煤。
給煤機(jī)設(shè)置有下列保護(hù):
1.堵煤報警;
2.變頻器故障報警;
3.清掃鏈斷鏈報警;
4.給煤機(jī)超溫報警;
5.清掃鏈故障報警;
6.跑偏報警;
7.進(jìn)口煤流異常報警;
8.斷煤報警。
在我廠二期220t/h的流化床鍋爐同樣用的也是江蘇賽摩的皮帶稱重式給煤機(jī),在正常運(yùn)行中比較穩(wěn)定,大的問題基本沒有,但小問題或多或少還是存在的,主要是給煤機(jī)出料插板動作不夠靈活,出現(xiàn)過關(guān)不嚴(yán)的現(xiàn)象,導(dǎo)致在煤倉穿孔或者給煤機(jī)檢修期間不能有效的隔離爐內(nèi)煙氣,在三期運(yùn)行中目前未出現(xiàn)過該情況。再就是給煤機(jī)的稱重器,雖然在調(diào)試期間就做了專業(yè)的稱重驗證,但是在運(yùn)行一段時間后,往往出現(xiàn)稱重不準(zhǔn)的現(xiàn)象,導(dǎo)致煤耗計算偏差大,我們的做法是每臺給煤機(jī)每個月進(jìn)行一次零點校驗,每年進(jìn)行一次間隔校驗,實際效果良好。還有給煤機(jī)的轉(zhuǎn)速傳感器,在運(yùn)行發(fā)生故障的幾率很高,轉(zhuǎn)速傳感器發(fā)生故障后,皮帶轉(zhuǎn)速不均,煤量可能發(fā)生大范圍的波動,甚至可能滿轉(zhuǎn)速運(yùn)行、煤量顯示異常等問題,要更換轉(zhuǎn)速傳感器時必須打開給煤機(jī)后蓋板才能進(jìn)行,鍋爐運(yùn)行中要更換轉(zhuǎn)速傳感器必須給煤機(jī)出口插板,關(guān)閉給煤機(jī)密封風(fēng),這就對出料插板的要求就很高,必須關(guān)嚴(yán),要不就會造成煙氣反竄,嚴(yán)重的可能將皮帶燒毀,但就目前的情況來看,問題不是很大,三期給煤機(jī)在運(yùn)行中已經(jīng)成功更換過一次轉(zhuǎn)速傳感器,可見出料插板的性能還是能夠滿足的。
三、給煤機(jī)斷煤分析
給煤機(jī)斷煤問題在運(yùn)行中是十分常見的,但往往斷煤后沒有及時處理或者處理不當(dāng),就會造成一系列的連鎖反應(yīng),導(dǎo)致機(jī)組負(fù)荷波動,影響鍋爐機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。給煤機(jī)斷煤分兩種情況,一種是煤倉穿孔,導(dǎo)致煙氣反竄至煤倉;另外一種就是給煤機(jī)進(jìn)煤口棚煤,煙氣不反竄,最終都是皮帶上沒有煤,但處理方式還是有區(qū)別的。
當(dāng)煤倉穿孔斷煤時,爐膛出口負(fù)壓負(fù)向變大,引風(fēng)機(jī)自動關(guān)小動葉,氧量先下降再上升,對應(yīng)給煤機(jī)機(jī)頭溫度快速上升,此時盡快用空氣炮將煤打下,或者啟動疏松機(jī),盡快讓煤壓住反竄煙氣,不能壓住時,迅速關(guān)閉給煤機(jī)出料插板,出料插板不能關(guān)嚴(yán)時,及時關(guān)閉給煤機(jī)進(jìn)料插板;當(dāng)給煤機(jī)進(jìn)煤口棚煤斷煤時,爐膛負(fù)壓變正,引風(fēng)機(jī)自動開大動葉,氧量先先下降后上升,給煤機(jī)機(jī)頭溫度無變化,此時利用最下層空氣炮或者用人工疏通的方法處理。
煤倉棚煤時,無論是煙氣反竄或者不反,只要給煤機(jī)在運(yùn)行狀態(tài),運(yùn)行人員在DCS上看見給煤機(jī)給煤量是快速下降的,直至下降至零,而實際上此時給煤機(jī)轉(zhuǎn)速已經(jīng)加至最快。由于稱重的電子元件在煤倉下煤口前不到2米的距離,所以在DCS上看見給煤已經(jīng)沒有煤量顯示的時候其實皮帶上還有煤正在快速的進(jìn)入爐膛,此時的給煤量實際為該給煤機(jī)的最大出力,這時往往運(yùn)行人員將給煤量已經(jīng)加至原來正常運(yùn)行的給煤量,實際上這時候的煤已經(jīng)給的太多了,三期給煤機(jī)長約16米,16米的給煤機(jī)大概有15s的時間才能將皮帶上的煤排空,所以在DCS上看見給煤機(jī)斷煤的時候氧量會迅速下降,床溫還會上漲,汽壓上漲,其實是在這瞬間加入爐膛的煤要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)前運(yùn)行的煤量了,所以氧量會下降,床溫上升。對應(yīng)的,在給煤恢復(fù)后,DCS上看見已經(jīng)有流量了,實際上煤還沒有進(jìn)入爐膛,往往在此時運(yùn)行人員看見煤有了就把煤立即減了下來,而實際上給煤機(jī)給煤量在15t/h左右時要經(jīng)過將近60s的時間煤才能真正的進(jìn)入爐膛,提前減煤的話,就會造成在這60s鍋爐燃燒欠煤,就會使鍋爐負(fù)荷波動。所以在給煤機(jī)斷煤后的加減煤過程一定要注意,把握煤入爐膛的時間,以避免床溫和負(fù)荷有比較大的波動,特別是在負(fù)荷低、床溫低、燃燒不穩(wěn)定的時候,搞清這個實際情況是很有必要的。
四、給煤機(jī)落煤管堵煤分析
為最大化的發(fā)揮流化床鍋爐的優(yōu)勢,鍋爐摻燒煤矸石及低熱值中煤是必然趨勢,我廠入爐煤的發(fā)熱量大概控制在3200kcal左右,但是實際煤質(zhì)外在水分偏大,入場低熱值中煤外在水分超過7%,導(dǎo)致入爐煤的粘度增大,引起煤的流動性嚴(yán)重惡化,甚至?xí)斐陕涿汗芏氯?。借鑒老廠經(jīng)驗,嚴(yán)格控制入爐煤的外在水分,在煤場進(jìn)行嚴(yán)格配煤,化學(xué)嚴(yán)格監(jiān)督,另外在落煤管上加裝空氣炮,設(shè)置為定時打炮,徹底解決了落煤管堵塞現(xiàn)象發(fā)生。
我廠給煤機(jī)本身設(shè)置有落煤管堵塞報警,但是報警點設(shè)置在給煤機(jī)出料插板上方,當(dāng)煤堵塞至該處時才發(fā)報警聯(lián)跳給煤機(jī)。但在實際運(yùn)行中,依據(jù)老廠經(jīng)驗,落煤管堵塞往往是在進(jìn)爐膛口出發(fā)生,從下往上堵塞的幾率較大,要是等到觸發(fā)堵煤報警動作,整個落煤管就已經(jīng)堵實了,處理起來是相當(dāng)困難。根據(jù)三期鍋爐的實際情況來看,給煤機(jī)密封風(fēng)流量顯示比較準(zhǔn)確,當(dāng)關(guān)閉給煤機(jī)出料插板后密封風(fēng)風(fēng)量會瞬間減小,說明正常情況下,密封風(fēng)和播煤風(fēng)是一同吹進(jìn)爐膛的,正常運(yùn)行時密封風(fēng)風(fēng)量大概有1800m3/h(機(jī)組出力在250MW時),當(dāng)出料插板關(guān)閉后風(fēng)量會瞬間減小至900m3/h,下降將近一半,相對應(yīng)的其他給煤機(jī)密封風(fēng)量會增加100m3/h,同理,若落煤管下煤不暢或者堵塞,該風(fēng)量也會有明顯的變化,所以,利用該數(shù)據(jù),可以判斷落煤管下煤是否通暢,可以將給煤機(jī)密封風(fēng)風(fēng)量快速下降作為判斷落煤管下煤通暢與否的一個指標(biāo),甚至可以設(shè)置為堵煤報警觸發(fā)條件,目前我廠正在試驗觀察階段。
結(jié)束語
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司三期兩臺機(jī)組168小時試運(yùn)均已經(jīng)順利結(jié)束,在調(diào)試中我們不斷認(rèn)識、摸索,總結(jié)了上述經(jīng)驗,在我廠已經(jīng)廣泛應(yīng)用,但是我們深知我們還有很多不足,還有許多未知領(lǐng)域需要我們?nèi)W(xué)習(xí)探索,我們將會更加努力,在困難中摸索,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步。
參考文獻(xiàn):
[1]黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司《2*300MW鍋爐運(yùn)行規(guī)程》,2014.03.27版本;
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[3]DG1058-17.5-Ⅱ1,編號:114M-SM,東方鍋爐工業(yè)集團(tuán)有限公司使用說明書。