張 華
(遼寧省瓦房店市松樹水庫管理局,遼寧瓦房店116300)
松樹水庫溢洪道加固方案分析
張 華
(遼寧省瓦房店市松樹水庫管理局,遼寧瓦房店116300)
以遼寧省松樹水庫為研究對象,對其溢洪道裂隙發(fā)育現(xiàn)狀進行了分析總結(jié),并以此為基礎(chǔ)通過分析對如何進行溢洪道裂隙的除險加固展開探究。
水庫;溢洪道;裂隙發(fā)育;除險加固
松樹水庫位于遼寧省大連市瓦房店市松樹鎮(zhèn)境內(nèi)的復(fù)州河上游段,水庫始建于1970年,控制流域面積302.4km2,設(shè)計灌溉面積1231hm2,壩址以上河道長45km,是一座以城市供水及防洪為主的大(Ⅱ)型水庫。水庫樞紐工程由攔河壩、溢洪道、輸水洞3部分組成。水庫溢洪道型式為寬頂堰,堰頂高程為104.34m,堰頂寬度為42m,最大泄量1652m3/s。水庫運行至今五十多年來,先后經(jīng)受了多次大洪水考驗,起到了很好的工程實效,但溢洪道溢流堰面表層混凝土在水流長時間沖刷及季節(jié)變化導(dǎo)致的溫度改變等因素影響下,多處出現(xiàn)裂縫,堰面表層存在碳化與蜂窩麻面的現(xiàn)象,需及時對溢洪道進行除險加固,以免出現(xiàn)安全事故。
2.1 裂隙發(fā)育現(xiàn)狀
依據(jù)現(xiàn)場實測,溢流面裂隙主要發(fā)育在溢洪道閘室段與泄槽段。其中閘室段主體為混凝土結(jié)構(gòu),在溢流面上共發(fā)現(xiàn)具有威脅性的裂隙6條,同時溢流面還有沖蝕與破損的現(xiàn)象,止水老化、開裂;泄槽段側(cè)墻結(jié)構(gòu)為漿砌石,用砂漿進行抹面作業(yè),至今雖未出現(xiàn)明顯的質(zhì)量問題,但表面碳化現(xiàn)象嚴重,止水老化、開裂。
2.2 裂隙成因
(1)依據(jù)《水庫溢洪道設(shè)計規(guī)范》與《水工混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》等相關(guān)施工規(guī)范,對于有抗沖耐磨特性的水工施工,混凝土強度的等級不可小于C25[1]。而松樹水庫原溢流道采所采用的混凝土設(shè)計強度為R250即C20混凝土強度,明顯低于國家相關(guān)標準,無法很好的滿足實際使用需求。
(2)溢流面混凝土表層厚度為100mm,在最初設(shè)計時未設(shè)置縫分塊,這使得溢流面在較大的四季溫差變化下,特別是冬季寒流的影響下底部基巖與砌體對其產(chǎn)生約束效果而出現(xiàn)裂隙。
(3)依據(jù)國家現(xiàn)有“水利工程溫度作用設(shè)計原則”,當壩體底板遭受來自底部基巖的約束作用時,必須在其頂板面布設(shè)鋼筋網(wǎng),各個方向的配筋率以0.1%為佳,每1m距離上配置的鋼筋數(shù)量不得超過5根,鋼筋直徑不得低于16mm[2]。而松樹水庫溢洪道溢流面表層鋼筋網(wǎng)配置規(guī)格為φ12@30cm,各方向配筋率不足0.05%,無法達到溫度裂隙擴張所需求的鋼筋配置要求,為裂隙的出現(xiàn)提供了可能。
(4)根據(jù)實測數(shù)據(jù)顯示,裂隙出現(xiàn)的位置多為施工縫所在,這說明對施工縫處理的不恰當是引起裂隙出現(xiàn)的主要原因之一。此外,最初混凝土施工時,為在其中摻入引氣劑而使得固結(jié)后混凝土層含氣量較低,抗凍性能不佳,亦是導(dǎo)致溢流面表土層出現(xiàn)問題的原因之一。
綜上所述,溢流面裂隙出現(xiàn)的原因為溢流面混凝土層及其鋼筋配置強度不足;溢流面最初設(shè)計時為設(shè)置縫分塊;施工中施工縫處理不當和初期施工工藝存在缺陷等,從而使得溢流面在溫度變化下受到溫度應(yīng)力的干擾而出現(xiàn)問題,需對其進行及時有效的除險加固。
3.1 方案介紹
基于要求溢洪道加固后現(xiàn)有裂隙得到妥善修復(fù)且避免新裂隙出現(xiàn)的同時溢洪道自身強度與抗沖刷能力及抗凍性有所增強的前提,對松樹水庫溢洪道的加固提出2種方案。
方案1:對水流速度較低區(qū)域(溢洪道上部)的裂縫采取常規(guī)手段進行加固,對水流速度較快(溢洪道直線段到鼻坎)的區(qū)域先去除30cm的原有混凝土層隨后對上部鋼筋網(wǎng)結(jié)構(gòu)進行重新布設(shè)[3]。
方案2:對水流速度較慢的區(qū)域采取與方案1相同的方法,對水流速度較快的區(qū)域則不去除原有混凝土層改用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)對裂隙進行填充。充填時需注意應(yīng)先對表層的碳化部分進行清除,待表面潔凈后方可進行作業(yè)。
3.2 方案比較
施工方案的選擇必須在充分結(jié)合工程實際狀況的前提下,綜合考慮經(jīng)濟、可行性等多方面因素,先對上述2個方案作出比較以選擇最優(yōu)方案。
方案1:采用常規(guī)治理方法,久經(jīng)實踐,技術(shù)上可行;采用該方案進行治理,單位面積的治理費用約為360元,整個工程需加固3400m2,費用共計122.3萬元。不足:對舊有混凝土面的清除作業(yè)較為繁瑣且重新澆筑混凝土后仍存在出現(xiàn)裂隙的可能。
方案2:采用新型裂縫加固處理技術(shù),該技術(shù)操作較為簡便且已經(jīng)過實際檢驗,具有可行性;單位面積的治理費用約為55元,整個工程需花費187萬元。不足:進行有效施工需提前進行一定的培訓(xùn)且該新型材料可能存在抗老化性能的問題,需在后期實際中進行檢驗。
2種方案工程量的比較見表1。
通過對2方案經(jīng)濟性、實際加固效果、施工便捷性等多方面的綜合對比,選定方案2作為最終施工方案。
4.1 堰面的加固設(shè)計
加固作業(yè)起始于堰面直線段,整個表面采用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進行刷涂,刷涂面積為3400m2。施工時需注意因裂縫中多存在水滲出的現(xiàn)象進而會對柔性抗沖磨的高分子材料(CW)的刷涂造成干擾,需先對裂縫進行封閉的防滲處理。具體施工為先沿裂縫發(fā)育方向開槽,隨后在槽底充填堵漏材料和柔性防水材料并回填丙乳砂漿,最后用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進行刷涂。
表1 松樹水庫溢洪道加固方案比較
(1)開槽。沿裂縫發(fā)育方向開設(shè)燕尾槽,并用鋼絲對槽內(nèi)表面的雜物進行清除。若槽內(nèi)存在滲水現(xiàn)象則在槽底再開設(shè)2cm×2cm的方形槽一個,并在其內(nèi)充填堵漏材料,確保不再出現(xiàn)滲水后將燕尾槽吹干等待使用。
(2)止水材料填充。使用SR—2型止水材料,充填厚度為2cm,充填時必須確保燕尾槽內(nèi)干燥整潔,止水材料須一層一層刷涂,且必須為前一層自然干燥后才可刷涂下一層。
(3)充填丙乳砂漿。進行充填時需先在槽底與兩側(cè)槽壁涂刷一層丙乳砂漿后方可進行。
(4)表層防護。溢洪道堰面上部裂隙處于非水流沖刷區(qū)內(nèi),只需在裂縫兩側(cè)50m范圍內(nèi)刷涂柔性抗沖磨的高分子材料(CW),其余處于水流沖刷區(qū)內(nèi)的裂縫,需對整個壩體表層涂抹防護材料。
4.2 溢洪道側(cè)墻及閘墩加固設(shè)計
(1)側(cè)墻加固設(shè)計。溢洪道側(cè)墻采用漿砌石結(jié)構(gòu),表層砂漿抹面,多年使用中碳化現(xiàn)象極為顯著,鑒于其處于水流較快的區(qū)域,采用柔性抗沖磨的高分子材料(CW)進行刷涂,圖層厚度為4mm,總涂抹面積為近1100m2。
(2)閘墩加固設(shè)計。閘墩混凝土的碳化情況見表2。
表2 混凝土閘墩碳化情況調(diào)差
此次對閘墩表層混凝土碳化的加固處理采用丙乳砂漿進行[4]。相較于傳統(tǒng)加固方法,丙乳砂漿的防滲、防腐等性能更加優(yōu)越,且抗拉強度相比于普通的水泥砂漿提升一倍,粘結(jié)性則提升了2倍以上,而且丙乳砂漿無毒、生產(chǎn)成本低廉、施工工藝簡單,提升經(jīng)濟效益的同時對于施工安全性亦有顯著提升。
具體施工時應(yīng)對碳化的混凝土表層進行打毛處理,待表層清降整潔后方可刷涂丙乳砂漿,涂層厚度以4~6mm為佳,總刷涂面積為3300m2[5]。
通過優(yōu)化比較后獲得的溢洪道裂隙治理方案,經(jīng)過實踐檢驗有效消除了堰面中存在裂縫,并在一定程度上增強了溢洪道的強度與抗寒性能,在消除原有安全隱患的同時,很好地保證了溢洪道原有功能的正常發(fā)揮。自除險加固作業(yè)完成至今,水庫運行狀況一直良好,未出現(xiàn)任何異常問題。
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圖4 最大損傷點位置分布
圖4 為有限元軟件得到的重力壩損傷點分布情況,應(yīng)力分布圖中灰度越深,損傷程度越大。因此黑色部分是壩體最易受損部位,此處對應(yīng)的節(jié)點編號為67。實驗結(jié)果表明:應(yīng)該對67號節(jié)點進行加固處理,以提高重力壩的疲勞壽命。
由于混凝土大壩結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,單憑人為觀測很難獲得其最大疲勞點的分布情況,目前一般采取動力學(xué)監(jiān)測的方法獲得其損傷分布。本文綜合國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,首先對混凝土疲勞分析過程進行研究,闡述了疲勞破壞與靜載破壞的區(qū)別。隨后重點分析了線性疲勞累積損傷和非線性疲勞累積損傷的機理。并依據(jù)混凝土壽命模型對大壩進行疲勞壽命計算。實驗結(jié)果表明:應(yīng)該對67號節(jié)點進行加固處理,以提高重力壩的疲勞壽命。
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TV651.1
B
1672-2469(2015)12-0096-03
10.3969/j.issn.1672-2469.2015.12.033
張 華(1969年—),女,工程師。