胡小紅(勝利油田分公司濱南采油廠二礦地質隊,山東 濱州 256606)
近年來,濱南油田在如何提高低滲油藏開發(fā)效果上投入了大量研究和建設工作。濱660低滲區(qū)塊是濱南油田在2000年投入開發(fā)的,具有典型的低滲透油藏地質和開發(fā)動態(tài)特征,近年來,通過精細的低滲開發(fā)技術對策研究,使該油藏的水驅效果不斷改善,開發(fā)效果不斷提升。
濱660塊孔隙度小、滲透率低、非均質性強,受斷層與巖性雙重因素的控制,屬構造巖性油藏,碳酸鹽含量高,是典型的特低滲透油藏,到2012年初,因停注、欠注及區(qū)塊先采后注虧空大等原因,各層系注采比相差較大:S331層系注采比1.18,S334層系注采比0.03,S34+5層系注采比0.22,S41層系注采比2.38,S42層系注采比0.5,導致注采比過低的層系日產水平低,供液差,地層壓降大,開發(fā)效果變差。
確定各層系合理注采比需求
濱660塊2010年層系調整方案注采比設計1.56,當前區(qū)塊注采比0.97,遠運低于特低滲區(qū)塊實際需求注采比,根據注采比與當前地層壓力研究,結合低滲透油層在驅動壓力梯度較低時,流體不能流動,當驅動壓力梯度達到一定高度后,流體才開始流動,這時的壓力梯度即為“啟動壓力梯度”,B660塊啟動壓力梯度為0.1MPa/m。驅動壓力梯度大于啟動壓力梯度,油、水井之間能建立起有效的驅替體系。因此抽油開采條件下,地層壓力保持水平必須滿足兩個條件,一是地層壓力不能低于飽和壓力,二是在目前工藝條件下(泵掛深度),必須保征泵在足夠的沉沒壓力(4MPa)下正常工作。但濱660塊目前泵徑44mm,平均泵深1723m,動液面1465m,沉沒度258m,沉沒壓力僅2.1MPa,完全不能滿足油井在泵效75%情況下正常生產。因此除S41其余4個層系注采比均有較大的提升空間,而結合目前濱660塊地層壓力和開發(fā)現狀,分層系提高注采比有利于改善低滲水驅開發(fā)效果。
具體提高各層系注采比措施
為合理保持濱660塊注采壓差,改善油井供液,提高水驅效果:重點針對注采比僅0.03的S334層系,平均日液2.5t,日油2.3t,動液面1622m,平均沉沒度119m;采比僅0.22層系S34+5層系,平均日液2.1t,日油1.7t,動液面1625m,平均沉沒度150m;采比僅0.5的S42層系,平均日液1.7t,日油1.2t,動液面1655m,平均沉沒度51m;做了大量的分層系提高注采比工作:對停注水井及時扶停(2口),對只采不注的采取動態(tài)注采完善(轉注1口,調剖2口),對欠注水井分因素采取酸化(3口),壓裂(1口),上調配注提高注水強度(3口,效果表1),提升泵壓(13口)等增注措施。措施實施后,低滲透油藏特有的“注不進,采不出”現象得到很好改善,水驅開發(fā)效果得到明顯提升。
濱660塊上提配注效果對比表(1)
?
分層系提高低滲區(qū)塊注采比的應用效果
開發(fā)指標好轉:區(qū)塊產量提高,供液明顯好轉,平均沉沒度增加56米,地層壓力回升。水驅效果變好:注水能力增強,區(qū)塊日注水量增加90m3。水驅控制程度提高:注水見效井數增多,水驅效果明顯提高,低滲開發(fā)水平提升(見表2)。
濱660塊分層系提高注采比效果對比表(2)
?
4.1 儲層滲透率越低,建立有效驅替壓力系統(tǒng)所需注采比越高。當儲層滲透率低于1*10-3,所需注采比高達2以上。
4.2 低滲透油藏,保持合理注采比是保持水驅效果的最有效手段,提高注采比,是提高開發(fā)水平的有效措施。
4.3 低滲透油藏啟動壓力梯度的的存在是低滲透油藏開發(fā)過程中造成注不進,采不出現象的重要原因。
[1]楊玉祥.大型低滲透巖性油藏高效開發(fā)技術實踐與認識石油天然氣學報,2009,31(2):326-328.
[2]王建華.低滲透油田超前注水研究[J].斷塊油氣田,2005,12(3):53-54.
[3]謝力.國外低滲透油藏開發(fā)概述[J].國外石油動態(tài),2003,10-25.