賀 天
(蘭州西固熱電有限責(zé)任公司,甘肅 蘭州730060)
西固熱電有限責(zé)任公司9、10號(hào)機(jī)為俄制пт142-165/15-2型單軸雙缸機(jī)組,具有25級(jí),有兩段調(diào)整采暖抽汽——上段和下段抽汽,用于熱網(wǎng)加熱器熱網(wǎng)水的逐級(jí)加熱。在通往熱網(wǎng)加熱器對(duì)熱網(wǎng)水作逐級(jí)加熱時(shí),下段和上段的加熱應(yīng)當(dāng)依次進(jìn)行且通水量相等。上下段抽汽裝置可獨(dú)自保持在壓力調(diào)節(jié)范圍內(nèi)工作。
汽輪機(jī)具有可調(diào)整的生產(chǎn)抽汽,可調(diào)整壓力范圍為1.18~2.06MPa,供外廠生產(chǎn)抽汽之用,用中壓調(diào)節(jié)汽門進(jìn)行一次控制調(diào)節(jié)。
高加入口聯(lián)程閥為水壓保護(hù)三通閥,閥門規(guī)格DN300;系統(tǒng)參數(shù)給水溫度210℃,壓力22MPa;該閥門閥座、閥芯接合面、閥蓋接合面及閥門活塞都有不同程度的損傷,閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,造成機(jī)爐側(cè)給水溫度差達(dá)16℃;該聯(lián)程閥內(nèi)部沖刷、腐蝕較為嚴(yán)重,門蓋也有腐蝕現(xiàn)象,這給設(shè)備帶來了不安全因素。為保證9、10號(hào)機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行,特進(jìn)行改造。
該聯(lián)程閥使用12年后,經(jīng)過運(yùn)行檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在以下問題:
(1)該閥門閥座、閥芯接合面、閥蓋接合面及閥門活塞都有不同程度的損傷,因而閥門內(nèi)漏嚴(yán)重,造成機(jī)爐側(cè)給水溫度差達(dá)16℃;該聯(lián)程閥內(nèi)部沖刷、腐蝕較為嚴(yán)重,門蓋也有腐蝕現(xiàn)象。
(2)該聯(lián)程閥最大的問題是閥門上閥座設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)不合理,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行上閥座填料松散、被沖蝕掉,破壞了密封功能。在正常的運(yùn)行中會(huì)使低溫給水短路,經(jīng)上閥座與閥體的密封部位流到高加出口,與加熱后的給水混合,使最終給水溫度大幅度降低,嚴(yán)重影響電廠的熱經(jīng)濟(jì)性。
(3)聯(lián)程閥活塞節(jié)流孔直徑太小,在運(yùn)行中特別容易堵塞,如果發(fā)現(xiàn)不及時(shí),有導(dǎo)致高加保護(hù)誤動(dòng)作的危險(xiǎn)。
由于高加給水聯(lián)程閥的作用及操作方式的獨(dú)特性,要分析原因就必須了解高加聯(lián)程閥作用、功能、給水流程、工作原理、結(jié)構(gòu)情況。
(1)高加給水聯(lián)程閥作用及功能:高加給水聯(lián)程閥(三通閥)的作用是在高壓加熱器管發(fā)生故障時(shí)能在短時(shí)間內(nèi)切除加熱器,切斷給水泵的來水與鍋爐的到流水,并同時(shí)使給水經(jīng)旁路直接到鍋爐;高壓加熱器聯(lián)程閥使加熱器給水快速切斷和旁通,一方面避免了設(shè)計(jì)壓力較低的加熱器外殼的損壞,又保證了鍋爐給水的供應(yīng),同時(shí)防止了由抽汽管道反向流動(dòng)而引起的汽輪機(jī)進(jìn)水。
(2)高加給水聯(lián)程閥給水流程如圖1所示,保護(hù)水流程如圖2所示;高加入口聯(lián)程閥結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖1 9、10號(hào)機(jī)組高加入口聯(lián)程閥給水流程圖
圖2 9、10號(hào)機(jī)組高加入口聯(lián)程閥保護(hù)水流程圖
圖3 高加入口聯(lián)程閥結(jié)構(gòu)圖
(3)高加入口聯(lián)程閥工作原理:
1)在正常運(yùn)行時(shí),給水壓力均勻作用于高加聯(lián)程閥的入口,因?yàn)閴毫p失的存在,旁路管道中的水壓總是要低一點(diǎn),這一壓差以及伸出到外部的平衡閥將安全地保證高加聯(lián)程閥的閥芯維持在開啟的位置,從而隔斷了流向旁路的通道。在高加發(fā)生故障時(shí),水位控制裝置向電磁閥發(fā)出脈沖信號(hào),同時(shí)發(fā)出聲光報(bào)警,并使得控制閥開啟,將液壓缸“A”腔室泄壓,由一小通道來的保護(hù)水全壓地作用于液壓缸“B”腔室,驅(qū)動(dòng)閥芯向其關(guān)閉位置移動(dòng),這樣加熱器就退出運(yùn)行,給水經(jīng)旁路流過。
2)如果加熱器內(nèi)給水壓力降低到給水泵壓力90%以下而不再升高,即使電磁閥控制閥未動(dòng)作,高壓加熱器聯(lián)程閥仍在關(guān)閉位置。
3)在檢修后啟動(dòng)時(shí),加熱器由給水管道通過充水管束充水。只用加熱器內(nèi)壓力與系統(tǒng)壓力達(dá)到均衡后,高壓加熱器聯(lián)程閥才會(huì)自動(dòng)開啟。
4)高壓加熱器聯(lián)程閥保護(hù)控制示意圖如圖4所示。
圖4 聯(lián)程閥保護(hù)控制示意圖
(1)針對(duì)高加聯(lián)程閥小旁路漏流,影響給水溫度的問題,采取以下改造方案:
1)采用倒掛式密封技術(shù),使上閥座由于閥瓣的上推而上移后不會(huì)重新下移,使填料環(huán)越壓越緊,消除了填料泄漏的可能性。
2)在聯(lián)程閥上閥座安裝就位過程中,利用專用工具將上閥座上提,盡量增大填料預(yù)緊力,然后再緊固好上閥座的拉緊螺栓;改善以前只是用拉緊螺栓給填料環(huán)施加預(yù)緊力的情況。
3)拉緊螺栓加粗,并提高拉緊螺栓材質(zhì)級(jí)別。
(2)對(duì)于聯(lián)程閥在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)高加注滿水后閥芯提不起來的問題,采取如下改造方案:
1)為保證閥門存在卡澀時(shí)的閥芯上升,用專用連接器將活塞桿及上閥桿連到一起,在高加注水投運(yùn)過程中可以利用活塞將閥芯提起保證高加可靠投入運(yùn)行。相應(yīng)更換改造活塞桿及閥桿,改造活塞結(jié)構(gòu)以保證活塞桿能承受反頂系統(tǒng)工作時(shí)的拉力。
2)活塞頂部增加泄水管,保證高加保護(hù)動(dòng)作的可靠性。
(4)由于高加給水聯(lián)程閥作用及操作運(yùn)行方式的獨(dú)特性,要求閥門的上閥座不能在垂直方向有往復(fù)的移動(dòng)(不能讓密封件與閥體有摩擦)以及不能使填料松緊交替變化。往復(fù)的摩擦及填料松緊交替變化是造成上閥座泄漏的根本原因,閥芯、閥座密封面損傷是另一個(gè)主要原因。
(5)受力計(jì)算:當(dāng)聯(lián)程閥打開時(shí),上閥座上下存在的壓強(qiáng)差一般在0.5MPa,閥芯面積為282×3.14×0.25≈615cm2,作用在上閥座上下壓力差為615×5+42×3.14×0.25×(170+5)≈5.3t。這么大的推力,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于套筒施加給上閥座密封填料的預(yù)緊力,將造成上閥座的密封填料壓縮,上閥座上移;當(dāng)停運(yùn)高壓加熱器時(shí),推力釋放,填料因彈性恢復(fù)而松弛,如此交變幾次,填料自然產(chǎn)生泄漏。
(6)高加注水后不容易開閥的原因有以下幾點(diǎn):活塞上部無泄水孔,活塞上升時(shí)上部的水不能及時(shí)排出;活塞泄水孔堵,活塞上部水不能排出;閥門內(nèi)部部件故障,影響閥門開啟;活塞卡澀。
(1)查找準(zhǔn)備圖紙及相關(guān)技術(shù)資料,掌握聯(lián)程閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)、動(dòng)作原理并分析討論。
(2)在技改造中做好各種備品備件的加工,并逐一落實(shí)。(3)對(duì)聯(lián)程閥配件進(jìn)行測(cè)量、檢查、驗(yàn)收,并做好記錄。(4)復(fù)查聯(lián)程閥配件尺寸與廠家的圖紙尺寸相符。
(1)配件制作:按圖紙制作備件,并進(jìn)行檢測(cè)。
(2)根據(jù)圖紙要求,準(zhǔn)備相應(yīng)的工器具,并嚴(yán)格執(zhí)行檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)在工作中嚴(yán)格執(zhí)行安全措施、技術(shù)措施、三級(jí)驗(yàn)收制度,保證檢修質(zhì)量。
(1)聯(lián)程閥技改工作只能在系統(tǒng)隔離情況下進(jìn)行,“三項(xiàng)措施”——技術(shù)措施、安全措施、組織措施落實(shí)到位后方可開工。
(2)閥門解體:按檢修作業(yè)指導(dǎo)書要求解體聯(lián)程閥,做好標(biāo)記,配件妥善保管;閥體補(bǔ)焊:用角磨機(jī)把閥體沖刷部位打磨光整,去除氧化層、銹深坑、高點(diǎn);用清洗劑清理干凈補(bǔ)焊處理表面,要求無油污、銹、灰等異物;冷焊補(bǔ)閥體,直流反接用焊條J507,由下至上逐層疊加,補(bǔ)焊到需要的尺寸,并留出足夠余量;清理藥皮、打磨干凈,進(jìn)行著色探傷,確保無裂紋等缺陷;用專用鏜床車削閥體,恢復(fù)原尺寸,再次探傷,確保無裂紋、氣孔夾渣等缺陷。
(3)閥門研磨:制作專用研磨工具,對(duì)下閥座進(jìn)行精細(xì)研磨;用專用工具對(duì)閥芯進(jìn)行精細(xì)研磨;用專用工具對(duì)上閥座進(jìn)行精細(xì)研磨;分別對(duì)兩對(duì)密封面進(jìn)行紅丹粉接觸試驗(yàn),保證換向80%接觸且無斷點(diǎn)。
(4)執(zhí)行器修復(fù):解體活塞缸,清理打磨光潔;對(duì)活塞上的泄流孔進(jìn)行加粗攻絲,并安裝節(jié)流孔罩;更換新密封件;更新活塞桿,組裝活塞缸。
(5)聯(lián)程閥改造回裝:按解體逆順序回裝閥門?;匮b過程中,上閥座、填料、填料壓環(huán)、上閥座壓盤、自緊螺栓、拉緊螺栓、間隔套、支架墊盤、支架連接螺栓、閥桿、活塞桿、活塞桿連接器均使用新配件;組裝后開關(guān)試驗(yàn)動(dòng)作靈活無卡澀。聯(lián)程閥改造前后示意圖如圖5所示。
圖5 高加入口聯(lián)程閥改造前后示意圖
(6)做好技改后的各閥門技術(shù)數(shù)據(jù)及試驗(yàn)記錄。
(7)根據(jù)圖紙嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)要求,做到按圖施工。
(1)密封面比壓值為78.5~245MPa;密封面表面粗糙度Ra值要求高于0.1μm。
(2)密封面硬度不低于HRC45,閘板(閥瓣)硬度應(yīng)比閥座高HRC3~5,而同一密封面3點(diǎn)硬度差不大于HRC2。
(3)密封面應(yīng)平直,閥芯與閥座應(yīng)對(duì)磨,并應(yīng)保證徑向吻合度不低于80%(應(yīng)用達(dá)到一級(jí)平板要求的檢查工具及涂紅丹粉方法檢驗(yàn)吻合度)。
(4)鑄鋼件內(nèi)、外表面應(yīng)光潔,不應(yīng)有裂紋、嵌入物和超過標(biāo)準(zhǔn)的氣孔、冷隔、夾砂、縮孔及機(jī)械損傷等缺陷;更換的設(shè)備部件材質(zhì)符合設(shè)備參數(shù)要求且符合國(guó)家及電力行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并具備檢驗(yàn)報(bào)告。
(5)允許焊補(bǔ)的鑄件挖補(bǔ)時(shí),應(yīng)采用機(jī)械加工方法,不得使用碳弧氣刨。補(bǔ)焊焊口清理后,補(bǔ)焊前必須進(jìn)行液體浸透檢查,補(bǔ)焊后進(jìn)行無損探傷檢驗(yàn)。
(6)閥門的閥座、閥芯等密封面堆焊材質(zhì)為D507Mo,閥體補(bǔ)焊材質(zhì)J507,且符合原閥門材質(zhì)要求,堆焊厚度為3~5mm,其他閥體部件堆焊材質(zhì)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(7)組裝后開關(guān)試驗(yàn)動(dòng)作靈活無卡澀;改造后保證機(jī)爐側(cè)給水溫差小于5℃。
(8)修復(fù)、更換設(shè)備部件有材質(zhì)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告及合格證。
(9)高加聯(lián)程閥配件如表1所示。
表1 高加聯(lián)程閥配件表
(1)給水泵啟動(dòng)后高壓加熱器內(nèi)部注水以前絕對(duì)不允許利用聯(lián)程閥反頂系統(tǒng)拉起閥芯。
(2)應(yīng)利用反頂系統(tǒng)先將活塞頂起,保證不會(huì)由于活塞影響閥瓣的開啟,反頂前應(yīng)確保閥桿連接器未安裝。
(3)在高壓加熱器內(nèi)部注水壓力達(dá)到額定值以前,不能利用反頂系統(tǒng)提拉閥芯,注水時(shí)高加內(nèi)外部給水壓差總體控制在10kgf/cm2,具體內(nèi)部壓力控制如表2所示。
表2 高加內(nèi)外部給水壓力允許值
說明:當(dāng)高加聯(lián)程閥前給水壓力為P1時(shí),高加內(nèi)部注水壓力必須大于相應(yīng)壓力下的P2值,才允許利用反頂系統(tǒng)提拉閥芯。
(4)高壓加熱器換熱管出現(xiàn)嚴(yán)重泄漏,且高加內(nèi)注水壓力小于表2中P2值時(shí),不能利用反頂系統(tǒng)提拉閥瓣。
9、10號(hào)機(jī)高加入口聯(lián)程閥改造后,保證了該聯(lián)程閥的嚴(yán)密性及動(dòng)作的可靠性、穩(wěn)定性,給水溫度機(jī)側(cè)與爐側(cè)的溫差小于5℃,實(shí)現(xiàn)了改造目標(biāo)。通過高加入口聯(lián)程閥的改造,提高了分析問題、解決的能力,鍛煉了職工技術(shù)隊(duì)伍。實(shí)踐證明,只要我們認(rèn)真分析、科學(xué)研究,并嚴(yán)格制定實(shí)施方案和施工措施,就能保證技改方案合理高效地實(shí)施,解決技術(shù)難題。
給水溫度每變化10℃,影響煤耗1.13g/kW·h,影響熱耗率-0.32%;9號(hào)機(jī)組爐側(cè)給水溫度提高12℃,10號(hào)機(jī)組爐側(cè)給水溫度提高13℃;9號(hào)機(jī)組全年發(fā)電量7.5億kW·h,10號(hào)機(jī)組全年發(fā)電量7.5億kW·h;標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格按600元/t計(jì)算。
(1)計(jì)算公式:
(機(jī)組提高給水溫度值/給水溫度每變化10℃)×全年發(fā)電量×影響煤耗×標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格
(2)9號(hào)機(jī)組年度經(jīng)濟(jì)分析:
(12/10)×(7.5×108)×(1.13×10-6)×600=610 200元
(3)10號(hào)機(jī)組年度經(jīng)濟(jì)分析:
(13/10)×(7.5×108)×(1.13×10-6)×600=661 050元
(4)9、10號(hào)機(jī)組高加入口聯(lián)程閥改造年度經(jīng)濟(jì)分析合計(jì)127.125萬元。
9、10號(hào)機(jī)組高加入口聯(lián)程閥改造完成后設(shè)備運(yùn)行狀況良好,達(dá)到了技術(shù)要求,實(shí)現(xiàn)了改造目標(biāo),保障了機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,提高了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。