李 虹 梁志成
(中石化江蘇石油工程公司地質(zhì)測井處 江蘇 揚州 225007)
SDZ30B0 雙感應(yīng)-八側(cè)向是獲取井下油、氣、水資料的重要測井儀器之一。儀器內(nèi)部由電路、線圈系、儀器骨架和硅油組成,外部主要由玻璃鋼承壓筒、八側(cè)向電極探頭和平衡系統(tǒng)組成。其中,平衡系統(tǒng)是實現(xiàn)儀器在井下內(nèi)外壓差平衡,保證儀器玻璃鋼外殼在井下不被壓破。平衡系統(tǒng)的工作是靠八側(cè)向內(nèi)的平衡活塞實現(xiàn),其內(nèi)外壓力差可通過活塞的移動,將壓力傳遞給儀器玻璃鋼筒內(nèi)的硅油,通過硅油完成內(nèi)外壓力平衡。硅油是平衡系統(tǒng)中重要的壓力傳遞介質(zhì),不能缺少。因此,工作中通過觀察平衡活塞顯示硅油位置,判斷平衡系統(tǒng)是否缺油,非常重要。但是,筒內(nèi)含有較多氣體存在,就會影響到平衡活塞油位檢查的準確性,使缺油得不到及時發(fā)現(xiàn)和補油問題,導(dǎo)致儀器平衡系統(tǒng)工作失靈[1、2]。
在實際生產(chǎn)中,雙感應(yīng)-八側(cè)向儀器玻璃鋼筒內(nèi)有較多氣體存在,是時常出現(xiàn)的普遍問題,已影響到儀器平衡油位檢查的準確性,并出現(xiàn)儀器玻璃鋼筒被壓裂現(xiàn)象。本文通過從查找儀器玻璃鋼筒內(nèi)產(chǎn)生氣體原因和缺油問題入手,改進八側(cè)向平衡活塞裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)解決問題。
通過現(xiàn)場拆解從組成結(jié)構(gòu)上進行了分析,儀修人員認為結(jié)構(gòu)性密封問題較大,存在接觸面間隙泄露可能,理由如下:
1)該電極系結(jié)構(gòu)密封采用的是平面靜密封,平面靜密封面多達10 處,而平面靜密封存在密封不可靠的現(xiàn)象。
2)該電極系結(jié)構(gòu)并非為一個整體,是由7 個獨立的電極環(huán)、5 個電極環(huán)絕緣隔套和10 個密封圈,通過螺帽擠壓實現(xiàn)部件組合和平面靜密封。
因此,單個部件加工精度誤差、多個部件組裝后的誤差、螺帽擠壓松緊程度都會影響儀器的整體結(jié)構(gòu)的靜密封性[3]。另外,也存在細微接觸面間隙泄露的問題。通過客觀科學(xué)分析形成二點共識(排除化學(xué)反應(yīng)方式產(chǎn)生氣體前提下),一是儀器內(nèi)的氣體是從外部進入;二是氣體進入要符合三個條件:
(1)空間,有容納氣體存在的空隙;
(2)壓差,儀器內(nèi)部壓力小于外部壓力,有負壓差存在;
(3)路徑,有供氣體滲入密封間隙存在。
為證實是否具備上述三個條件,在現(xiàn)場從多個方面開展調(diào)查與分析,認為基本符合三個條件:有容納氣體存在空隙;因儀器玻璃鋼殼體存在質(zhì)量缺陷;硅油的滲出,留下了空氣進入的空隙。主要原因是現(xiàn)使用的平衡活塞有一定滯后性,需要有外力克服阻力后才能起平衡作用。因此,儀器內(nèi)硅油缺失時平衡活塞不能很好和及時的填充漏油空間;壓差是因缺油,出現(xiàn)內(nèi)外負壓差;路徑,氣體密度很小,微量氣體從儀器密封不好的接觸面間隙中浸入,經(jīng)長時間日積月累的聚集,形成了大量氣體[4]。
對玻璃鋼殼體是否存在質(zhì)量缺陷進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有較多儀器玻璃鋼殼體表面,有不規(guī)則的油跡,有多有少,位置各不相同。因此,經(jīng)分析認為,儀器內(nèi)部的硅油的缺失是因內(nèi)腔中硅油從殼體處流失的。
通過原因分析可知,接觸面間隙存在與缺油、氣體產(chǎn)生之間存在密切關(guān)聯(lián)性,是氣體進入的路徑,泄露程度取決于電極系結(jié)構(gòu)密封性好壞。所以,利用反向思維,借助活塞能移動的特點,給活塞外側(cè)增加外力來阻斷氣體進入條件,實現(xiàn)解決問題目的。
1)改進思路。如圖1 所示,在平衡活塞外側(cè)施加外力,使儀器內(nèi)部壓力始終大于儀器的外部壓力。通過活塞把外力傳遞給硅油,達到壓縮硅油,及時消除內(nèi)腔空隙和用硅油填充密封面間隙,阻斷從接觸面間隙中進氣途徑;
圖1 八仙向內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
2)增加儀器內(nèi)壓。如圖2 所示,在活塞外側(cè)增加彈簧。
圖2 彈簧安裝位置圖
3)選擇合適內(nèi)壓。方法確定后,我們對增加多少內(nèi)部油壓進行了分析與討論,一致認為彈簧在被壓縮一半位置時,彈簧所提供的壓力,應(yīng)該略大于活塞的摩擦力和硅油的粘力,確保注油嘴打開后只往外滲油,而不噴油為合適壓力,在滿足硅油能及時填充密封面間隙,防止外部氣體滲入,也方便彈簧的安裝與平時的儀器維護。
對此,我們選用了兩種直徑(4 mm、5 mm)的彈簧。技術(shù)要求是彈簧被壓縮到320 mm 時,能為儀器內(nèi)部硅油分別提供25 kg ~30 kg、45 kg ~50 kg 的內(nèi)壓。通過在儀器上的試驗,確認4 mm 直徑的彈簧所提供的25 kg ~30 kg 壓力能滿足要求[5],見表1。
表1 彈簧壓力效果對比表
4)改進工藝措施。為了便于將彈簧安裝到平衡筒內(nèi),對平衡系統(tǒng)裝配工藝進行了改進,并制作了相配套的帶油尺線彈簧裝配桿,如圖3 所示。
圖3 彈簧裝配桿圖
(5)改進后電極系裝配示意圖,如圖4 所示。
通過改進平衡系統(tǒng)的措施實施,解決了因儀器存在平面靜密封間隙和殼體滲油出現(xiàn)的儀器缺油、進氣問題,避免了因儀器平衡系統(tǒng)工作失靈,避免發(fā)生玻璃鋼殼體被壓裂和儀器進泥漿的事故發(fā)生。
圖4 改進后八側(cè)向結(jié)構(gòu)示意圖
用安裝彈簧的方法改進儀器平衡系統(tǒng),是在現(xiàn)有的平衡系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行改造,無需更換平衡筒,因而有投入小、見效快、低成本、高回報的優(yōu)點。
[1]中國電子科技集團公司第二十二研究所.SDZ-3000 快速測井平臺測井儀器培訓(xùn)教材.電氣部分,2008(資料)
[2]馮啟寧,鞫曉東,柯式鎮(zhèn),等.測井儀器原理[M].北京:石油工業(yè)出版社,2010:140 -141.
[3]中國電子科技集團公司第二十二研究所.SDZ-3000 快速測井平臺測井儀器培訓(xùn)教材結(jié)構(gòu)部分,2008(資料)
[4]梁志成,柯 濤.801 雙感應(yīng)-八側(cè)向儀器電極系存在的問題及改進方法[J].石油儀器,2003,17(1):47 -49.
[5]吳宗澤.機械設(shè)計實用手冊(第三版)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:56 -57.