劉飛舟 劉志強 康 威
(中南大學能源科學與工程學院,長沙410083)
基于CO2工質制冷的食品級二氧化碳生產工藝模擬
劉飛舟 劉志強 康 威
(中南大學能源科學與工程學院,長沙410083)
針對原使用氨制冷的食品級二氧化碳生產工藝,提出了一套CO2工質制冷的改進工藝,通過CO2循環(huán)制冷實現了進料液化,以塔釜CO2節(jié)流和塔頂閃蒸氣節(jié)流實現塔頂冷凝。2種工藝流程對比研究表明,改進工藝取消了氨制冷機組,節(jié)約了67%的氨制冷機組電機功率且提高了產品質量,但產品單位產量有所下降。采用Aspen Plus對新工藝流程進行研究發(fā)現,調整再沸器流股分流比和塔壓可以在滿足產品質量的前提下,提高產品產量,但同時會造成改進工藝節(jié)能效果下降。
二氧化碳;食品加工;模擬;氨制冷;節(jié)能
氨制冷系統(tǒng)制冷工質價格低廉且單位制冷量大,廣泛應用于工業(yè)制冷,但同時氨有毒,易燃易爆,安全性能差,易發(fā)生安全事故[1-2]。近年發(fā)生的多起重大責任事故為我國氨制冷企業(yè)的發(fā)展帶來了重大的不利影響及危害[3]。國內外學者呼吁,在應對氨制冷系統(tǒng)安全問題上,決不能簡單的以氟利昂系統(tǒng)來代替,在加大對涉氨企業(yè)安全管理力度的同時,更要加強對企業(yè)氨制冷相關技術的研究[4-14]。對于部分涉氨企業(yè),通過對生產工藝的改進,實現無氨生產,從根源上杜絕安全事故的發(fā)生,將是減少涉氨安全事故發(fā)生的一個重要途徑。
因此,以某氣體公司食品級二氧化碳生產工藝為基礎,提出一套基于CO2循環(huán)制冷的食品級二氧化碳生產工藝,并對工藝進行分析研究,以期在不影響生產質量和生產產量的前提下,實現食品級二氧化碳無氨生產。
圖1 現行工藝流程Fig1 Schematic of current production process
1.1 現行工藝流程
現行食品級二氧化碳生產工藝流程如圖1所示。
來自乙烯裝置的富含二氧化碳尾氣,首先冷卻到常溫,然后進入原料氣緩沖罐,經過二氧化碳壓縮機組壓縮至1.0 MPa,再進入脫烴及干燥工序,然后返回壓縮機的三級入口,繼續(xù)加壓到2.5 MPa左右。從壓縮機三級出口出來的二氧化碳氣體分成2路,1路經過精餾塔底部再沸器降溫,另1路經過主換熱器降溫,2者匯合后送入液化器液化,然后進入精餾塔進行提純。精餾塔塔頂閃蒸汽經節(jié)流降溫,返回精餾塔上部的換熱器殼程,與管程上升的閃蒸氣換熱,然后與儲液罐閃蒸汽匯合,送到主換熱器與原料氣換熱回收冷量,再送到凈化工序用做再生氣。塔底液體二氧化碳產品經過節(jié)流、過冷后送入儲液罐中儲存。
1.2 改進工藝流程
現行工藝中,進料液化器、塔頂冷凝器和產品過冷器都是用蒸發(fā)液氨作為冷源的,因此,改進工藝需要通過CO2循環(huán)制冷和流程改進來解決這3部分冷量的供給。如圖2所示。
圖2 改進工藝流程Fig2 Schematic of new production process
改進工藝通過CO2循環(huán)制冷實現進料液化:低壓CO2經過增壓機壓縮到臨界壓力以上,由于不能直接冷卻液化,所以經節(jié)流閥節(jié)流到進塔壓力進入兩相區(qū),經分離后其中的飽和液體作為進料液體送入精餾塔,飽和氣體進入壓縮機繼續(xù)循環(huán)壓縮。通過塔釜CO2節(jié)流和塔頂閃蒸氣節(jié)流實現塔頂冷凝:塔釜液體CO2經節(jié)流后,經分離后飽和液體作為產品送入貯罐儲存,飽和氣體經再次節(jié)流后與塔頂冷凝器上升閃蒸氣換熱,然后與儲液罐閃蒸氣、塔頂閃蒸氣匯合。
改進工藝未進行產品過冷,管道跑冷損失以及流阻引起的液體氣化損失增大,因此需對貯罐與氣液分離器之間的管道加強保溫措施。
2.1 Aspen Plus流程搭建
Aspen Plus仿真建模的各個單元模塊選擇如表1所示。
值得說明的是,根據現場采集的數據,采用Sep模塊來實現脫烴系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)。精餾塔采用RadFrac操作型計算且無冷凝的模塊,塔頂蒸汽通過Heatx換熱器模塊與節(jié)流后的塔頂蒸汽換熱后,氣液分離液體送回塔頂作為回流液,氣體節(jié)流后通過Heatx換熱器模塊和塔頂蒸汽換熱。另外通過Heat Streams將再沸器流股原料氣熱量導入精餾模塊塔底。
表1 Aspen Plus的模塊選擇Tab1 Choose of Aspen Plus model
2.2 參數設定
根據參考文獻,模擬中采用RK-Soave物性方法[15-21]。模擬進料條件和壓縮機出口壓力根據某公司提供的《13萬噸液體CO2設計說明書》設定。精餾塔只設置塔壓、進料位置和塔板數,其他參數由流程自動耦合。所有換熱器都按冷熱出口換熱溫差為2℃進行設定。
2.3 仿真結果驗證
表2給出了仿真計算結果與現場采集值對比情況,相對誤差在5%的允許范圍內,表明該流程模擬與實際結果吻合較好,用該流程模擬改進工藝流程可以保證較高的精度。
表2 計算值和現場采集值對比Tab2 Comparison between calculated value and actual value
2.4 2種工藝流程仿真結果比較
在不改變現行工藝設備運行參數前提下,對現行工藝和改進工藝進行模擬仿真,其主要結果比較如表3所示。
從表3可知,改進工藝產品質量有所提高但產品單位產量下降較大,這原因是塔底液體CO2節(jié)流后氣液分離,一方面降低了產品產率,另一方面也增加了塔頂冷凝器冷量,增大了回流比,塔底產品質量提高。比較2種工藝的功率情況可以發(fā)現,改進工藝不僅取消了氨制冷機組而且節(jié)約了67%的氨制冷機組電機功率。但需要說明的是,該公司使用的氨制冷機組的能效比(COP)較低,僅為1.088。
表3 2種工藝流程仿真結果比較Tab3 Comparison of simulation results between two production process
改進與現行工藝最大的不同,在于新工藝使用CO2循環(huán)制冷實現了原料二氧化碳的液化,取消了氨制冷機組,但同時采用塔釜CO2節(jié)流也降低了單位產量。所以,如何在保證產品質量的前提下提高單位產量,成為操作調優(yōu)的目標。研究發(fā)現,由于新流程冷凝器冷量由CO2節(jié)流提供,故再沸器流股流量是回流比的主要決定因素。塔壓的改變一方面影響塔內分離過程,另一方面影響進塔流股節(jié)流后壓力,從而影響進料組成和進料狀況。因此,該流程精餾操作的主要因素為再沸器流股(分流至塔底再沸器)分流質量比r(r=再沸器流股質量流量/主流股質量流量)和塔壓。
3.1 再沸器流股分流比對性能參數的影響
改變再沸器流股分流質量比r,產品中CO2質量分數和單位產量qm變化曲線如圖3所示。
圖3 產品CO2含量和單位產量隨再沸器流股分流比變化曲線Fig3 Development of CO2content and unit production with different split fraction
從圖3可知,隨著再沸器流股分流比的增大,產品CO2含量升高而單位產量卻下降。原因是再沸器流股分流比增大,再沸器提供熱量增加,塔內上升蒸汽增多,提餾段液-氣比減小,操作線斜率變小,塔釜重組分含量增加,即產品CO2含量升高。同時塔頂閃蒸氣節(jié)流提供冷量雖稍有增加,但回流比降低,塔頂閃蒸氣量增加,產品放空量增加,單位產量下降。因此,在一定范圍內,減小再沸器流股分流比可以在保證產品質量的同時提高單位產量。
3.2 塔壓對性能參數的影響
調整塔壓的同時需對進塔流股壓力(塔前節(jié)流壓力)進行調整,才能保證精餾塔的正常運行,因此在對塔壓進行調整的同時對塔前節(jié)流壓力進行相應的調整。圖4所示為產品CO2含量和單位產量隨塔壓變化曲線。
圖4 產品CO2含量和單位產量隨塔壓變化曲線Fig4 Development of CO2conten and unit production with different tower pressure
從圖4可知,隨著塔壓的增加,產品CO2含量升高而單位產量下降。經過分析研究發(fā)現,受塔壓影響最大的是塔底產品節(jié)流后氣化率,該因素對產品CO2含量和單位產量影響最大。隨著塔壓的增加,塔底產品節(jié)流后氣化率上升,塔頂蒸氣冷凝量增加,在再沸器流股分流比不變的情況下,回流比增加,產品CO2含量升高。而隨著塔底產品節(jié)流后氣化率上升導致液態(tài)產品單位產量下降。
增壓機功率P和增壓機單位能耗W隨塔壓變化曲線如圖5所示。
圖5 增壓機功率和增壓機單位能耗隨塔壓變化曲線Fig5 Development of duty and unit duty with different tower pressure
從圖5可知,隨著塔壓的增加,增壓機功率和增壓機單位能耗都呈下降趨勢。原因是隨著塔壓的增加,塔前節(jié)流壓力增加,節(jié)流后氣化率下降,CO2制冷循環(huán)流量減小,提壓功率下降,因此增壓機功率減少。盡管產品產量隨塔壓的增加而下降,但增壓機單位能耗下降。
綜上所述,降低塔壓能通過降低一定的產品質量來提高產品單位產量,但同時也會造成增壓機功率的增加,使改進工藝節(jié)能效果下降。
提出了一套基于CO2循環(huán)制冷食品級二氧化碳生產改進工藝,實現了無氨生產。該工藝通過CO2循環(huán)制冷和工藝改進取代了氨制冷系統(tǒng)原有功能:CO2制冷循環(huán)實現原料CO2的液化,塔頂閃蒸汽和塔釜CO2節(jié)流實現塔頂冷凝。由于改進工藝未對產品過冷,故需對貯罐與氣液分離器之間的管道加強保溫措施。
相比現行工藝,改進工藝能節(jié)約了67%冰機功率,提高了產品質量(CO2含量)但降低了單位產量。
對改進工藝流程精餾操作主要影響因素進行了研究分析,結果發(fā)現,通過再沸器流股分流比和塔壓的調整,能在保證產品質量前提下,提高產品單位產量,甚至超過現行工藝單位產量,但同時會造成改進工藝節(jié)能效果下降。
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《蒙特利爾議定書》第27次締約方大會在迪拜召開
《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》(以下簡稱議定書)第27次締約方大會于11月1—5日在阿聯酋迪拜召開。由環(huán)境保護部副部長翟青任團長,環(huán)境保護部、農業(yè)部等部門派員組成的中國政府代表團出席了本次會議。來自140多個國家、7個國際組織和政府間組織、50多個非政府組織及觀察員組織的500多名代表出席了大會。
本次會議除討論各評估小組報告、消耗臭氧層物質必要用途和關鍵用途豁免等常規(guī)性議題外,還決定建立工作小組就HFCs在議定書下管理的可行性進行談判。議定書締約方大會為每年1次,迄今已召開27次。包括中國在內的各締約方在議定書框架下,為保護臭氧層、減少消耗臭氧層物質做出了積極貢獻并取得了豐碩成果。蒙特利爾議定書是國際社會認可最成功的多邊環(huán)境條約。
(本刊編輯部)
TQ025.3
A10.3969/j.issn.1006-6829.2015.06.007
2015-10-18