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關(guān)于GD機(jī)組小包噴碼控制系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

2015-12-30 03:26曾燕云
中國設(shè)備工程 2015年12期
關(guān)鍵詞:噴碼控制程序小包

陳 曉  簡 文  曾 杰  曾燕云

(湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司郴州卷煙廠,湖南 郴州 423000)

關(guān)于GD機(jī)組小包噴碼控制系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用

陳 曉 簡 文 曾 杰 曾燕云

(湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司郴州卷煙廠,湖南郴州423000)

在GD機(jī)組原配MICROII電控系統(tǒng)平臺上開發(fā)小包噴碼控制系統(tǒng),提高了設(shè)備控制精度與小包噴碼機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定性,提升了產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備保證能力及運(yùn)行效率。

標(biāo)識技術(shù);噴碼機(jī);MICROII控制系統(tǒng);控制精度;運(yùn)行效率

為配合“芙蓉王”品牌的引進(jìn),卷煙廠在用GD機(jī)組需加裝噴碼防偽系統(tǒng),并配套相應(yīng)的小包噴碼控制系統(tǒng),以完成產(chǎn)品的標(biāo)識工序。然而據(jù)了解,其他廠廣泛采用的外掛式小包噴碼控制系統(tǒng)存在運(yùn)行不穩(wěn)定,控制精度低,維護(hù)成本高等缺點,相對而言,GD機(jī)組原配MICROII微機(jī)控制系統(tǒng)工作更穩(wěn)定,檢測精度更高,并對輸入輸出點有診斷功能,操作者可通過OPC實時了解機(jī)器的控制和機(jī)器運(yùn)行狀況。綜上所述,有必要在GD機(jī)組原配的MICROII控制系統(tǒng)平臺上開發(fā)1套小包噴碼控制系統(tǒng),以確保小包噴碼機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

一、噴碼防偽系統(tǒng)的設(shè)計方案

通過多年的學(xué)習(xí)研究,在對GD機(jī)組原配的MICROII微機(jī)控制系統(tǒng)熟練掌握的基礎(chǔ)上,決定采用新增小包噴碼控制系統(tǒng)與原機(jī)控制系統(tǒng)融合的設(shè)計方案,這樣不但可發(fā)揮原機(jī)外圍電路簡潔,檢修方便,檢測精度高,運(yùn)行穩(wěn)定的優(yōu)點,而且噴碼控制的相關(guān)參數(shù)可在OPC上進(jìn)行修改,噴碼故障信息和統(tǒng)計信息可及時顯示,甚至通過數(shù)采系統(tǒng)可對小包噴碼控制系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,便于設(shè)備管理與系統(tǒng)分析。具體的工作實施要根據(jù)小包噴碼機(jī)的控制要求,在MICROII電控制系統(tǒng)平臺上開發(fā)1套小包噴碼控制系統(tǒng),并通過編寫相應(yīng)的小包噴碼控制程序源代碼,實現(xiàn)如下功能。

1.小包噴碼自動剔除功能

當(dāng)系統(tǒng)捕捉到小包噴碼機(jī)檢測系統(tǒng)發(fā)出剔除信號時,需跟蹤此剔除信號的煙包工位,使該煙包到達(dá)剔除口時完成自動剔除,系統(tǒng)控制程序具有統(tǒng)計每個班次對應(yīng)的剔除數(shù)量功能,如出現(xiàn)連續(xù)剔除煙包過多時,則發(fā)出停機(jī)指令,并在OPC顯示屏上顯示“小包噴碼剔除煙包過多”的紅色提示信息。

2.小包噴碼機(jī)聯(lián)機(jī)功能

當(dāng)系統(tǒng)捕捉到小包噴碼機(jī)發(fā)出停機(jī)信號時,設(shè)備自動停機(jī),并顯示“小包噴碼檢測引起停機(jī),請檢查噴碼檢測識別系統(tǒng)是否正?!奔t色提示信息。

3.機(jī)器同步觸發(fā)功能

由MICROII控制系統(tǒng)根據(jù)透小包編碼器的角度準(zhǔn)確提供小包噴碼及噴碼檢測觸發(fā)信號,且能夠在OPC上對相應(yīng)的相位參數(shù)進(jìn)行修改,滿足生產(chǎn)需求。

二、外圍電路原理圖設(shè)計

為保證與原機(jī)控制系統(tǒng)的一致性。設(shè)計原理圖時采用與原機(jī)相同工藝,并利用原系統(tǒng)連接電纜中多余的導(dǎo)線及原機(jī)控制系統(tǒng)數(shù)字量輸入、輸出電子板上未用的通道進(jìn)行整體設(shè)計。

1.電器原理圖設(shè)計

彈性波傳播速度計算式為:式中q為膠帶、貨物及托輥單位長度的質(zhì)量之和,kg/m;計算得,承載分支滿載時,j1=1 145 m/s;承載分支空載時,回程分支j2=2 103 m/s。承載分支滿載時,彈性波傳播時間t1=0.764 m/s;回程分支傳播時間t2=0.415 m/s。

根據(jù)GD主控制柜內(nèi)IO點的設(shè)計要求,結(jié)合GD機(jī)組原電器原理圖的設(shè)計特性,以及小包噴碼系統(tǒng)的接口電路特點,對小包噴碼控制系統(tǒng)的電器原理圖展開設(shè)計工作。最終設(shè)計出的電路原理圖如圖1、2所示。

圖1 電配輸入信號(小包噴碼系統(tǒng))原理圖

2.原理圖上電柜兩路輸入信號功能說明

(1)小包噴碼檢測發(fā)出的剔除信號:通過電柜10號輸入板的第23號通道對小包噴碼檢測器發(fā)出的剔除信號進(jìn)行捕捉。當(dāng)噴碼檢測系統(tǒng)檢測到噴碼不合格的透明紙,檢測系統(tǒng)的觸點將閉合,此時23號通道的電路內(nèi)將產(chǎn)生信號流,輸入板的23號指示燈被點亮。剔除信號將被主控制程序捕捉。

(2)小包噴碼的聯(lián)鎖信號:通過電柜9號輸入板的第3號通道對小包噴碼系統(tǒng)的故障信號進(jìn)行捕捉。當(dāng)噴碼系統(tǒng)發(fā)出停機(jī)指令時,檢測系統(tǒng)的觸點將閉合,此時3號通道的電路內(nèi)將產(chǎn)生信號流,輸入板的3號指示燈被點亮。剔除信號將被主控制程序捕捉。

圖2 電配輸出信號(小包噴碼系統(tǒng))原理圖

3.原理圖上電柜兩路輸出信號功能說明

(1)小包噴碼觸發(fā)控制信號:通過電柜13號輸出板的第13號通道對小包噴碼機(jī)發(fā)出觸發(fā)信號。當(dāng)此輸出板的13號通道有觸發(fā)信號輸出時,此電路內(nèi)將產(chǎn)生信號流,此通道的指示燈被點亮,觸發(fā)信號將被小包噴碼機(jī)捕捉。

(2)小包噴碼檢測控制信號:通過電柜13號輸出板的第16號通道對小包噴碼機(jī)發(fā)出觸發(fā)信號。當(dāng)此輸出板的16號通道有觸發(fā)信號輸出時,此電路內(nèi)將產(chǎn)生信號流,此通道的指示燈被點亮,噴碼檢測信號將被小包噴碼檢測系統(tǒng)捕捉。

三、軟件設(shè)計部分

噴碼控制程序通過調(diào)用原控制系統(tǒng)中透小包編碼器的處理程序來完現(xiàn)小包噴碼觸發(fā)控制與小包噴碼同步檢測信號功能。主要的軟件設(shè)計工作是增加噴碼剔除功能與噴碼聯(lián)機(jī)停機(jī)功能相應(yīng)控制程序的源代碼編寫與調(diào)試。

根據(jù)小包噴碼剔除功能的要求:檢測器檢測到小包噴碼、給出剔除信號時,需跟蹤此剔除信號的相位,當(dāng)對應(yīng)煙包到達(dá)剔除口時給予剔除,并統(tǒng)計每個班次對應(yīng)的剔除數(shù)量,如連續(xù)剔除煙包過多則停機(jī),且卷包操作顯示屏上顯示對應(yīng)信息。

結(jié)合GD機(jī)組整個MICROII控制系統(tǒng)的控制工藝與邏輯。設(shè)計出如圖3所示程序控制流程圖。

2.小包噴碼的聯(lián)鎖信號

圖3 小包噴碼剔除程序控制流程圖

根據(jù)聯(lián)機(jī)控制的要求:當(dāng)檢測到停機(jī)信號輸入端有信號時停機(jī),并顯示相應(yīng)停機(jī)信息。同時結(jié)合GD機(jī)組整個MICROII控制系統(tǒng)的控制工藝與邏輯。設(shè)計出如圖4所示程序控制流程圖。

圖4 小包噴碼機(jī)聯(lián)機(jī)程序控制流程圖

3.程序編寫

通過對以上的兩個流程圖的分析,結(jié)合GD控制系統(tǒng)的GD編程語言特點與要求,對小包噴碼控制程序的源代碼進(jìn)行編寫,并讓程序?qū)崿F(xiàn)在OPC上顯示小包噴碼機(jī)調(diào)整的參數(shù)項、故障指示燈、紅色信息等功能。具體程序略。

四、樣機(jī)的安裝與效果驗證

當(dāng)電路原理圖與小包噴碼控制程序設(shè)計完成后,將所需的零配件、軟件、控制程序準(zhǔn)備好后,組織在“芙蓉王”生產(chǎn)區(qū)的13#GD機(jī)組上實施。安裝調(diào)試時多次根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試情況對噴碼控制程序進(jìn)行了修改。為了對小包噴碼控制系統(tǒng)進(jìn)行效果驗證,還制定了相應(yīng)的實驗方法與實驗?zāi)康摹?/p>

1.噴碼控制功能實驗方法

檢查包裝機(jī)主控制柜上小包機(jī)檢測器投入開關(guān)狀態(tài),并選擇投入。查看OPC透小包機(jī)參數(shù)設(shè)置項,查看原機(jī)OPC上透明紙包裝組下面的小包噴碼防偽功能項,找到新增加的小包噴碼觸發(fā)相位與檢測相位設(shè)定參數(shù)是否正確。再檢查小包功能噴碼功能是否投入,同時檢查小包噴碼剔除步數(shù)的設(shè)定參數(shù)是否正確。將透小包輔料準(zhǔn)備到位,盤車查看小包防偽噴碼位置是否正確,觀察小包噴碼檢測器的檢測圖像,對OPC上相應(yīng)的相位參數(shù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)整。設(shè)備運(yùn)行時,噴碼檢測系統(tǒng)強(qiáng)制輸出停機(jī)聯(lián)鎖信號,設(shè)備應(yīng)停機(jī),同時OPC上顯示“小包機(jī)噴碼檢測錯誤”的紅色信息。

2.噴碼功能實驗?zāi)康?/p>

當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時,小包噴碼的位置準(zhǔn)確,同時噴碼檢測圖像的位置準(zhǔn)確。用小紙片擋住噴頭,模擬噴碼不合格煙包,當(dāng)噴碼不合格的煙包到達(dá)剔除工位時,該煙包應(yīng)當(dāng)被正常剔除。同時在小包噴碼剔除統(tǒng)計數(shù)上增加1次統(tǒng)計,邊續(xù)擋住3包煙包時,設(shè)備應(yīng)停機(jī),并在OPC上顯示“小包噴碼剔除過多”紅色信息。再次啟動設(shè)備,小包噴碼不合格的煙包在剔除工位被正常剔除。

3.效果認(rèn)證

組織相關(guān)人員對改進(jìn)后的小包噴碼控制系統(tǒng)進(jìn)行了連續(xù)多日多班的現(xiàn)場模擬實驗。實驗結(jié)果表明,改進(jìn)后的小包噴碼控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,達(dá)到了設(shè)計的效果。于是對B區(qū)其余5臺設(shè)備進(jìn)行推廣,以保證“芙蓉王”品牌能按原計劃組織生產(chǎn)。

五、結(jié)論

在MICROII控制系統(tǒng)平臺上成功開發(fā)的小包噴碼控制系統(tǒng)通過樣機(jī)的安裝、調(diào)試,以及生產(chǎn)現(xiàn)場試驗和生產(chǎn)的運(yùn)行實踐,證明該設(shè)計方案比較完美,實現(xiàn)了對小包噴碼設(shè)備的同步信號觸發(fā)、檢測信號同步控制、噴碼不合格煙包自動剔除、故障自動停機(jī)、紅色信息提示、分班數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能。保證了煙廠小包噴碼控制系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行和小包噴碼質(zhì)量的提升,能方便對小包噴碼產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行分析與管理。使得“芙蓉王”品牌能順利在煙廠轉(zhuǎn)移加工。

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[2]機(jī)械設(shè)計手冊編委會.機(jī)械設(shè)計手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

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[4]譚浩強(qiáng),張基溫,唐永炎.C語言程序設(shè)計教程[M].高等教育出版社,2003.

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1671-0711(2015)12-0087-03

(2015-11-03)

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