康博 杜坤
概 要:空壓反循環(huán)清孔技術在施工中以清除樁底沉渣為目標,有縮短清孔時間,提高沉渣清理效果,從而縮短樁基施工周期的作用。本文通過G108國道成都市青白江段改擴建工程B段(大件路東繞線)項目的施工實施,重點介紹反循環(huán)清孔施工工藝及控制要點,希望能給同類工程提供借鑒和參考。
關鍵詞:反循環(huán);清孔;應用
1 概述
G108國道青白江段改擴建工程B段(大件路東繞線)起于青白江大道與川陜復線交叉口(K0+140),止于青南大道(K10+600.355),全長10.455公里,其中樁基施工結(jié)構(gòu)物有達成鐵路立交橋 (K1+060)、福安中橋(K2+040)、毗河大橋(K2+641.5)、福龍中橋(K3+694.5)、西河江大橋(K8+504.5)、先鋒小橋(K9+697.5),合計樁基206根。
橋梁樁基礎均為鉆孔灌注樁,直徑分別為2m、1.8m、1.6m、1.5m、1.25m和1.2m,共206根。樁長在18~41m范圍。設計橋梁為大件運輸使用,成橋后承載力大于千噸。根據(jù)圖紙設計,樁基均為端承樁,沉渣厚度均應控制在50mm以內(nèi)。在樁基施工過程中,無論鉆孔還是下鋼筋籠,無疑會引起樁底沉渣增厚,因此樁底沉渣控制是樁基施工過程控制中的重難點。
2 方案選擇
本工程紅線征地難道度,紅線交地較為緩慢,但最終完成時間節(jié)點不易順延,導致施工過程時間控制要求高,為保證工程質(zhì)量及工程節(jié)點目標,根據(jù)目前施工工期及質(zhì)量技術要求,制定方案如下:
施工區(qū)域樁基需穿過卵石層,成孔后樁底有小粒徑卵石及沉渣,利用空壓反循環(huán)能有效清理底部沉渣,同時縮短了施工時間,因此,最終確定方案為空壓反循環(huán)清孔。
3 施工準備
3.1 技術準備 根據(jù)樁基所在區(qū)域地質(zhì)土層條件,確定施工技術方案及技術交底,對施工流程操作人員進行技術操作培訓,確保施工正常有效進行。
3.2 現(xiàn)場準備 根據(jù)原有施工場內(nèi)規(guī)劃新建一個不小于50方的排渣池,并設置頂寬為1m,底寬為0.5m,深度為0.5m的梯形排渣渠,使排渣流至排渣池。
3.3 機械設備準備 ①25t汽車吊一臺;②排氣量為16m3/min,壓力為0.7Mpa空壓機一臺;③1寸高壓氣管50m(一端帶空壓機連接螺母,一段帶有排氣連接鋼管。);④內(nèi)徑為100mm,壁厚3.5mm鋼管排渣管(10m長節(jié)4節(jié)、3m長節(jié)1節(jié)、2m長節(jié)兩節(jié)、1m長節(jié)2節(jié)和鋼管連接彎頭一個。);⑤自制清孔吸渣管道系統(tǒng)(選用和排渣管相同直徑的鋼管5m,在一端有限焊接與排渣管連接的法蘭盤,在另一端底部沿管道中心對稱兩側(cè)割口,開割口為半圓形狀,開割高度不小于4cm;再在距管底以上1m處焊接與空壓管連接的進氣口鋼管,進氣口鋼管與吸渣管夾角為45°,夾角開口向上,在將進氣口與高壓進氣管連接。)(圖1);⑥排渣管一道(直徑為127mm的夾布鋼絲管7m)。
3.4 人員準備 每個樁基施工點技術員1名,水電工1名,機械安裝工3人,雜工5人,合計10人。
4 空壓反循環(huán)清孔施工方案
4.1 施工工藝 空壓反循環(huán)清孔是利用高壓氣流上襲,抽出樁底沉渣及濃漿,具體施工工藝流程見圖2、圖3。
4.2 測沉渣確定清孔系統(tǒng)吸渣管底部高程 采用底直徑13cm~15cm,高20~22cm,質(zhì)量4kg~6kg的錐形沉渣錘測出孔道深度,根據(jù)實測深度和成孔深度判定孔底沉渣厚度,確定下設吸渣管的底部高程,吸渣管頂部應距離沉渣頂面20-35cm,以30cm為宜。
4.3 安裝清孔管道系統(tǒng) 根據(jù)實測判定吸渣管底部高程、孔深和吸渣管長度,選擇不同長短節(jié)配置排渣管長度,并用吊車下設吸渣管和排渣管。在第一節(jié)吸渣管管頂下設至孔口時,用臨時卡扣將吸渣管固定在孔口,再將排渣管吊至該位置法蘭螺栓對接,法蘭盤之間設置3mm橡膠墊,連接好后撤銷臨時卡扣,管道依次下設,當吸渣管底部達到預設高度且排渣管頂部高出孔口0.1m-5m時,最后連接直角彎頭及排渣夾布鋼絲管。在吸渣管及排渣管下設過程中,應將進氣高壓管固定在管道一側(cè)。
4.4 清孔 將清孔進氣高壓管道連接到空壓機出氣口,開啟空壓機,空壓機氣壓達到額定氣壓時,開啟輸氣閥門,使高壓氣流進入吸渣管內(nèi),高壓氣流強勢上襲,樁底產(chǎn)生負壓,使樁底沉渣順著排渣管和高壓氣流排出孔外。
清孔開始5-10min后,每5min測一次孔內(nèi)孔泥漿密度、黏度及含沙量率,清孔直至孔內(nèi)泥漿密度在1.03~1.1、黏度控制在17~20s、含沙率在≤2%方可停止清孔。
4.5 拆除清孔管道系統(tǒng) 拆除清孔管道系統(tǒng)采取至上而下,先安后拆的原則逐一拆除,并將其清洗堆放至指定堆放點,以便下次再利用。拆除完畢后方可進行下一道樁基施工工序。
5 空壓反循環(huán)清孔控制要點
5.1 空壓機選擇 空壓機選擇需根據(jù)樁基清孔深度選定滿足清孔要求規(guī)格型號,主要根據(jù)機械的額定排氣量,排氣壓力參數(shù)而定。一般清孔深度>50m的樁基選用空壓機排氣量不小于20m3/min,排氣壓力0.8Mpa~0.9Mpa;清孔深度≤50m且大于25m的樁基選用空壓機排氣量不小于15m3/min,排氣壓力為0.7Mpa~0.8Mpa;清孔深度≤25m的樁基選用空壓機排氣量不小于10m3/min,排氣壓力為0.6Mpa~0.7Mpa。
5.2 吸渣口高程控制 吸渣口距離沉渣頂面高度不宜大于35cm且不宜小于25cm。吸渣口距離沉渣頂面高度過高,上吸泥漿沉渣含量小,清孔所需時間長;吸渣口距離沉渣頂面距離過小,氣壓反循環(huán)帶出泥漿含渣量大,容易堵管,高壓氣流上襲,容易出現(xiàn)安全事故。
5.3 補漿控制 清孔過程中,應不斷補充與外排量等量泥漿,保證孔內(nèi)泥漿位置穩(wěn)定,防止因補充泥漿不足,孔內(nèi)漿液位置下降,孔壁產(chǎn)生負壓,降低護壁效果產(chǎn)生塌孔現(xiàn)象。
6 常見問題及防治措施
6.1 死角留渣 清孔后樁底四周任然有少量沉渣,主要原因為清孔吸渣口位置固定,局部沉渣得到有效清理,但局部死角處沉渣沉淀密實,不能全部吸出。
防止措施:清孔開始后,每個5分鐘調(diào)換吸渣口位置,確保有效吸渣。
6.2 清孔后孔內(nèi)泥漿不達標 清孔過程中需不斷向孔內(nèi)補充泥漿,但補充泥漿為不滿足要求的泥漿,致使清孔過程中實測深度滿足要求但孔內(nèi)泥漿仍不能滿足要求,且與清孔排水泥漿各項含量一致無法進行下一道工序施工。
防止措施:補充漿液前檢查補充漿液是否滿足要求。
7 施工效果
空壓反循環(huán)清孔技術在本工程上跨北環(huán)達成立交橋K0+556.5—K1+854.5區(qū)段內(nèi)的27-2#、27-1#、27-3#樁基進行試驗,該區(qū)段內(nèi)設計為端承樁,樁底沉渣不的<5cm。經(jīng)試驗驗證,用空壓反循環(huán)清孔技術的樁基沉渣得到有效控制,樁基全部一次性驗收合格,同時清孔用時均在30min-50min范圍內(nèi),有效縮短清孔時間,縮短了單根樁施工時間,提高了樁基施工效率,為緊迫的樁基施工工期提供了質(zhì)量保證措施,由此取得了良好的經(jīng)濟效益。因此,該技術正在項目區(qū)段內(nèi)所屬上跨北環(huán)立交橋、毗河大橋、西江河大橋、福安中橋、福龍中橋、先鋒小橋的樁基施工過程中使用。
8 結(jié)論及意見
空壓反循環(huán)清孔技術在施工過程中屬于施工工序新發(fā)明,各項機械設備選擇,人員操作需要嚴格按照技術人員編制的施工措施、技術交底執(zhí)行,才能取得施工成效。
作者簡介:
康博,男,漢族,生于1976年10月,四川蒼溪人,現(xiàn)任水電五局路橋分局工程部主任,工程師職稱,本科學歷,從事工程技術管理工作;杜坤,男,漢族,生于1990年2月,四川南充人,現(xiàn)任職中電建路橋集團青白江項目部總承包部工程部技術主辦科員,助理工程師職稱,本科學歷,從事公路工程領域工作。