王澤
摘 要:本文對(duì)超聲波鋼軌探傷儀新型0°+37°窄探頭、直70°內(nèi)偏斜探頭的研制進(jìn)行了簡(jiǎn)要論述。
關(guān)鍵詞:超聲波鋼軌探傷儀;探頭;無(wú)損檢測(cè)
1 研究背景與課題來(lái)源
鋼軌在服役過(guò)程中承受很大的交變荷載,在列車加速或制動(dòng)過(guò)程中對(duì)鋼軌產(chǎn)生的復(fù)雜應(yīng)力以及溫度、氣候、表面附著物對(duì)鋼軌的反復(fù)作用下極易產(chǎn)生疲勞傷損和腐蝕,如果鋼軌中出現(xiàn)超過(guò)允許標(biāo)準(zhǔn)的缺陷,就會(huì)引發(fā)斷軌事故。因而各國(guó)鐵路部門對(duì)鋼軌探傷都十分重視,不惜投入大量人力、物力對(duì)在役鋼軌進(jìn)行定期檢驗(yàn)。超聲波探傷是國(guó)內(nèi)外鋼軌探傷的主要探傷方法,國(guó)外鋼軌探傷以大型探傷車為主,小型探傷設(shè)備一般只用來(lái)復(fù)查檢測(cè)結(jié)果;而我國(guó)鐵路由于運(yùn)輸繁忙,車流密度大,探傷作業(yè)無(wú)法固定時(shí)間,大型設(shè)備難以使用,因此鋼軌探傷至今仍以小車為主,超聲波鋼軌探傷儀是探傷工作的核心設(shè)備。
探傷儀由發(fā)射電路產(chǎn)生電脈沖信號(hào),通過(guò)超聲波換能器(探頭)的轉(zhuǎn)換后發(fā)射出頻率為2MHz~2.5MHz的超聲波對(duì)鋼軌進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)。探頭根據(jù)折射角的不同分為70°、37°及0°三種類型。目前探傷儀配備的探頭均為長(zhǎng)47mm、寬23mm的標(biāo)準(zhǔn)探頭。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格探頭的普遍應(yīng)用給探傷設(shè)備、配件的更換、維修帶來(lái)了極大便利,節(jié)省了時(shí)間,但是另一方面,由于我國(guó)鐵路正在向高速、重載的方向發(fā)展,超期服役的鋼軌數(shù)量很大,我局管內(nèi)的老軌、舊軌、再用軌普遍存在不同程度的傷損,且傷損情況復(fù)雜,標(biāo)準(zhǔn)探頭已不能滿足重點(diǎn)區(qū)段探傷作業(yè)的要求。尤其是曲線處所的鋼軌探傷一直是困擾探傷工作的一大難題:
由于曲線上股磨耗使得鋼軌探測(cè)面不平且變窄,70°探頭在軌面偏斜達(dá)到20°時(shí)與軌面產(chǎn)生接觸不良。由于超聲波直線傳播的特性,一旦與軌面接觸不良,超聲波束則無(wú)法有效射入和接收而造成失檢。
另一方面,曲線下股除部分剝離、掉塊等影響檢測(cè)外,曲線下股鋼軌存在的凹心問(wèn)題,軌頭放寬,使得探頭無(wú)法良好接觸軌面形成耦合不良而造成失檢。
因此,研發(fā)一些新型探頭用以針對(duì)曲線地段磨損嚴(yán)重、傷損情況復(fù)雜的鋼軌進(jìn)行探傷成為了探傷工作亟待解決的難題。
2 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)目標(biāo)
2.1 研究?jī)?nèi)容
研發(fā)一些新型探頭,一種針對(duì)曲線上股鋼軌,在探頭內(nèi)的晶片制造一個(gè)偏斜角,從而克服側(cè)磨造成的探測(cè)面不平、軌面傾斜的問(wèn)題,使探頭與軌面接觸良好,超聲波束有效射入鋼軌并在鋼軌中傳播,換能器能夠準(zhǔn)確接收超聲波經(jīng)鋼軌內(nèi)缺陷或界面反射的回波,通過(guò)單片機(jī)的編程軟件形成有效的探測(cè)數(shù)據(jù);另一種針對(duì)曲線下股鋼軌普遍存在的凹心、壓寬等現(xiàn)象,將探頭寬度適量減小,使探頭與軌頭的有效探測(cè)面相吻合,解決耦合不良的問(wèn)題。
其主要研發(fā)內(nèi)容為:①曲線上股鋼軌側(cè)面磨耗測(cè)量;②曲線上股鋼軌軌面傾斜角度的范圍測(cè)定;③探頭晶片內(nèi)偏斜角的計(jì)算;④內(nèi)斜70°探頭鋼軌探傷試驗(yàn);⑤曲線下股鋼軌側(cè)磨磨耗及凹心寬度、深度測(cè)量;⑥0°+37°窄探頭縮進(jìn)量測(cè)試。⑦0°+37°探頭鋼軌探傷試驗(yàn);
2.2 技術(shù)目標(biāo)
①研究一種針對(duì)曲線上股鋼軌探傷的探頭,取消原有外斜70°探頭的外傾斜角,在探頭內(nèi)的晶片制造一個(gè)偏斜角,由外斜改為內(nèi)斜,內(nèi)斜探頭探傷時(shí)正交于鋼軌方向,與直70°探頭方向一致,減小了探頭與鋼軌的接觸面,消除了原探頭與鋼軌由于曲線側(cè)磨造成的不良接觸面,從而增大了有效接觸面,克服掉接觸面不平、軌面傾斜的問(wèn)題。②研究一種針對(duì)曲線下股鋼軌探傷的探頭,針對(duì)鋼軌凹心、壓寬等問(wèn)題,將探頭寬度減小,長(zhǎng)度加長(zhǎng),在滿足超聲波束對(duì)鋼軌的探傷范圍條件下減小晶片分布寬度,從而與軌頭的有效探測(cè)面相吻合,解決耦合不良的問(wèn)題。
3 研制過(guò)程
3.1 調(diào)研工作
準(zhǔn)確了解曲線地段鋼軌材質(zhì)、規(guī)格,重點(diǎn)地段、重點(diǎn)位置鋼軌傷損情況、傷損種類,改變?cè)O(shè)備參數(shù)對(duì)探傷數(shù)據(jù)的影響。為做好課題的研究工作,課題組組織工務(wù)處、工務(wù)段相關(guān)技術(shù)人員攜帶探傷儀及測(cè)量設(shè)備深入現(xiàn)場(chǎng),對(duì)曲線地段的鋼軌信息進(jìn)行了準(zhǔn)確的采集,對(duì)傷損情況進(jìn)行了準(zhǔn)確測(cè)量和記錄,并對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。
正線曲線地段一般情況下均鋪設(shè)60kg型鋼軌,高度176mm,軌頭寬度73mm,軌頭內(nèi)高48.5mm。曲線上股鋼軌一般發(fā)現(xiàn)為側(cè)磨、軌面不平、魚(yú)鱗傷、剝離掉塊等傷損,影響探傷結(jié)果的傷損主要表現(xiàn)為鋼軌側(cè)磨及軌面不平;曲線下股鋼軌一般發(fā)現(xiàn)為凹心、壓寬、剝離掉塊等傷損,影響探傷結(jié)果的傷損主要表現(xiàn)為鋼軌凹心。
在使用探傷儀進(jìn)行探傷實(shí)驗(yàn)時(shí),由于曲線上股磨耗和曲線下股凹心造成探頭與軌面的接觸不良,造成耦合度不夠,使得超聲波不能全面有效射入,造成部分失檢。人工調(diào)整探頭位置、加大水量后依然無(wú)法滿足耦合要求;一般探傷工進(jìn)行探傷作業(yè)時(shí)探傷靈敏度定為42~46dB,課題組針對(duì)鋼軌傷損情況調(diào)整衰減器,衰減至40dB時(shí),出現(xiàn)較多雜波,嚴(yán)重影響數(shù)據(jù)分析,無(wú)法有效判斷傷損,且曲線磨耗超過(guò)12mm時(shí)依然處于失檢狀態(tài),衰減至38dB以下時(shí)已無(wú)法區(qū)分傷波。
3.2 研發(fā)思路
無(wú)論怎樣調(diào)整設(shè)備參數(shù),均無(wú)法有效解決探傷儀在線路曲線鋼軌傷損嚴(yán)重地段的失檢問(wèn)題,由此課題組得出結(jié)論,須改進(jìn)探傷儀超聲波換能器(探頭)設(shè)計(jì),突破原有標(biāo)準(zhǔn)探頭的設(shè)計(jì)規(guī)格,研發(fā)一些新型探頭,用以專門針對(duì)曲線地段鋼軌探傷。研發(fā)方向?yàn)椋?/p>
改造一種新探頭,取消原有的外斜70°探頭的外傾斜角,在探頭內(nèi)的晶片制造一個(gè)偏斜角,由外斜改為內(nèi)斜,增大有效接觸面,使探頭與鋼軌耦合良好。
改造一種新探頭,將探頭寬度減小,長(zhǎng)度加長(zhǎng),在滿足超聲波束對(duì)鋼軌的探傷范圍條件下減小晶片分布寬度,與軌頭的有效探測(cè)面相吻合,解決耦合不良的問(wèn)題。
3.3 細(xì)化設(shè)計(jì)方案
①取消70°探頭外傾斜角度,新探頭探傷時(shí)正交于鋼軌方向,與直70°探頭方向一致,探頭與鋼軌的接觸面由斜矩面變成了正矩面,消除了原探頭與鋼軌由于曲線側(cè)磨造成的不良接觸面,增大了有效接觸面,從而克服掉接觸面不平、軌面傾斜的問(wèn)題。
70°探頭主要探測(cè)鋼軌軌頭的內(nèi)部傷損情況,原外斜70°探頭由超聲波束折射出的一次波與二次波的覆蓋來(lái)檢測(cè)軌頭中心與兩端部分的區(qū)域。
超聲波探頭與鋼軌的接觸面大致呈矩形,原外斜70°探頭與鋼軌接觸面為斜矩面,在曲線段作業(yè)時(shí),探頭與軌面接觸不良,多處于懸空狀態(tài)。
70°探頭探測(cè)范圍為軌頭部分,取消外傾斜角度后,探傷范圍僅為軌頭中心部分,超聲波傳播特性為輻射型直線傳播,超聲波進(jìn)入鋼軌后產(chǎn)生聲軸偏斜角,由此擴(kuò)大了部分探測(cè)面。
軌頭部位的探傷主要依靠一次波與折射后產(chǎn)生的二次波探測(cè)傷損情況,探頭由外斜改為內(nèi)斜后,入射的超聲波束與鋼軌軌面法向產(chǎn)生偏角。
將探頭內(nèi)的晶片增加偏斜楔塊,制造一個(gè)偏斜角成為內(nèi)斜探頭,內(nèi)偏斜角為14°~18°時(shí),發(fā)出的一次波與二次波覆蓋軌頭中心到兩邊緣的部分,達(dá)到與外斜探頭同樣的效果。
探頭內(nèi)偏斜角是通過(guò)在探頭內(nèi)增加偏斜楔塊來(lái)實(shí)現(xiàn)的,偏斜楔塊的角度在制作時(shí)根據(jù)探傷作業(yè)班組作業(yè)線路鋼軌的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。通過(guò)課題組的反復(fù)試驗(yàn),確定將調(diào)整范圍規(guī)定在14°~18°,超聲波束可覆蓋原外斜70°探頭所有探測(cè)范圍,且探傷靈敏度有少許提高,提高數(shù)值1~2dB。
改進(jìn)前后探頭對(duì)比
一臺(tái)探傷儀安裝兩個(gè)新型內(nèi)斜70°探頭,一個(gè)探測(cè)軌頭里口,一個(gè)探頭探測(cè)軌頭外口。
最終兩個(gè)內(nèi)斜70°探頭與一個(gè)直70°探頭共同完成軌頭部分的探測(cè)。
目前我局管內(nèi)各線路運(yùn)載量不同,曲線鋼軌所承受荷載也有差異,鋼軌側(cè)面磨耗發(fā)生于軌頭里口,軌頭核傷也多發(fā)生于里口部位,因此,新型70°內(nèi)斜探頭的研制與推廣應(yīng)用極為必要。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明,探頭晶片偏斜角為12°~18°時(shí),一次波與二次波束可覆蓋至與原外斜探頭一致的范圍,但探頭晶片內(nèi)偏斜楔塊的偏斜角過(guò)大時(shí),晶片所占探頭寬度大于探頭規(guī)格寬度,導(dǎo)致無(wú)法制作。楔塊偏斜角為14°時(shí),探測(cè)范圍與原探頭一致且不超過(guò)探頭寬度限制。
②針對(duì)曲線下股鋼軌的凹心、壓寬等問(wèn)題,改進(jìn)0°+37°探頭設(shè)計(jì),將標(biāo)準(zhǔn)探頭寬度減小,長(zhǎng)度加長(zhǎng),在滿足超聲波束對(duì)鋼軌的探傷范圍條件下減小晶片分布寬度,從而與軌頭的有效探測(cè)面相吻合,解決耦合不良的問(wèn)題。
鑒于曲線下股鋼軌軌面凹凸不平,課題組改變?cè)?°+37°探頭設(shè)計(jì)規(guī)格,調(diào)整晶片尺寸,保證超聲波束發(fā)射頻率(2~2.5HMz)不變的條件下,減小晶片寬度,是超聲波束發(fā)射更加集中,同時(shí)可使探頭寬度減小,縮小了探頭與鋼軌的不良接觸面,從而提高了耦合度。
晶片尺寸過(guò)小時(shí),將無(wú)法保證超聲波束的發(fā)射頻率,在課題組的反復(fù)試驗(yàn)下,發(fā)現(xiàn)將探頭寬度定為16cm時(shí),可在保證超聲波束發(fā)射頻率的條件下將探頭內(nèi)組合晶片合理分布,同時(shí)探頭寬度可達(dá)到與鋼軌軌面耦合度要求,保證探傷作業(yè)質(zhì)量、探傷數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰。
根據(jù)課題組在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)曲線下股鋼軌傷損的分析判定,通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)試將0°+37°探頭寬度由23mm減小為16mm時(shí),探頭與傷損鋼軌軌面耦合效果最佳,探傷數(shù)據(jù)最準(zhǔn)確。
4 0°+37°窄探頭鋼軌探傷試驗(yàn)
4.1 概況 為了解新型0°+37°窄探頭的探傷效果,課題組攜帶安裝了新型實(shí)驗(yàn)探頭的探傷儀來(lái)到百子灣站外曲線進(jìn)行探傷試驗(yàn)。
百子灣站外,豐雙線下行曲線29km+059m處通過(guò)新型探頭進(jìn)行探傷試驗(yàn),鋼軌發(fā)現(xiàn)曲線磨耗、魚(yú)鱗傷等傷損,遇鋼軌接頭時(shí),0°+37°探頭耦合良好,數(shù)據(jù)成像清晰,無(wú)雜波。
4.2 試驗(yàn)結(jié)論
從現(xiàn)場(chǎng)操作及數(shù)據(jù)結(jié)果看,新型0°+37°探頭工作良好,耦合度高,未出現(xiàn)失檢現(xiàn)象,適用于曲線地段鋼軌探傷作業(yè)。
5 內(nèi)斜70°探頭鋼軌探傷試驗(yàn)
5.1 概況
百子灣站外,豐雙線下行曲線29km+059m處通過(guò)新型探頭進(jìn)行探傷試驗(yàn),鋼軌發(fā)現(xiàn)曲線磨耗、魚(yú)鱗傷等傷損,內(nèi)斜70°探頭耦合良好,數(shù)據(jù)成像清晰,無(wú)雜波。
5.2 試驗(yàn)結(jié)論
從現(xiàn)場(chǎng)操作及數(shù)據(jù)結(jié)果看,內(nèi)斜70°探頭工作良好,未發(fā)生因曲線側(cè)磨引起的軌面不平而導(dǎo)致的失檢現(xiàn)象,可適用于曲線地段鋼軌探傷作業(yè)。
6 研制結(jié)果和建議
通過(guò)課題組歷時(shí)數(shù)月的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、分析改進(jìn)以及新設(shè)備試驗(yàn),結(jié)合鋼軌實(shí)際傷損情況,成功完成了“超聲波鋼軌探傷儀新型0°+37°窄探頭、直70°內(nèi)偏斜探頭的研制”項(xiàng)目的各項(xiàng)工作,新型探頭符合TB/T 2340-2012《多通道A型顯示鋼軌超聲波探傷儀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》要求。
本項(xiàng)目打破了固有的超聲波換能器設(shè)計(jì)規(guī)格,理論結(jié)合實(shí)際,深入現(xiàn)場(chǎng),從實(shí)際出發(fā),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)鋼軌問(wèn)題提出了全新的“內(nèi)斜探頭”設(shè)想,改外斜為內(nèi)斜,成功解決了曲線地段鋼軌探傷失檢的問(wèn)題。
7 效果分析
北京鐵路局北京工務(wù)段檢查監(jiān)控車間管內(nèi)線路多為老軌、舊軌、再用軌,多數(shù)線路曲線地段鋼軌傷損較為嚴(yán)重,傷損情況復(fù)雜。每每當(dāng)探傷工作業(yè)至曲線鋼軌重點(diǎn)地段時(shí),探傷儀開(kāi)始頻繁報(bào)警,曲線上股鋼軌側(cè)磨嚴(yán)重,探傷工執(zhí)機(jī)時(shí)不時(shí)跑偏、掉道,軌面接觸不良至使無(wú)法作業(yè);曲線下股鋼軌軌頭剝離掉塊、凹心現(xiàn)象嚴(yán)重,軌面凹凸不平導(dǎo)致出現(xiàn)雜波和失波,耦合不好導(dǎo)致失檢,走形速度緩慢,判斷傷波困難,探傷作業(yè)極難進(jìn)行。2014年初,我段為管界線路曲線鋼軌傷損最為復(fù)雜的百子灣、密云等探傷工區(qū)配置了新型超聲波0°+37°窄探頭及直70°內(nèi)偏斜探頭,取代了過(guò)去一直使用的標(biāo)準(zhǔn)探頭。在新探頭使用過(guò)程中,探傷作業(yè)質(zhì)量,特別是曲線線路鋼軌探傷作業(yè)質(zhì)量得到了明顯提高。
超聲波探頭是超聲波鋼軌探傷儀的一部分,新探頭的研制保障了超聲波鋼軌探傷儀的進(jìn)一步應(yīng)用,是超聲波無(wú)損檢測(cè)技術(shù)得到進(jìn)一步應(yīng)用的顯著體現(xiàn),為無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展提供動(dòng)力。
鋼軌檢測(cè)能力提高后,可使北京鐵路局對(duì)管界內(nèi)的鋼軌使用情況有了更準(zhǔn)確的把握,減少了工務(wù)部門解決突發(fā)事件的情況,另外傷損檢出率提高后,可使工務(wù)系統(tǒng)更有針對(duì)性地對(duì)各線路采取養(yǎng)護(hù)、大修及更換處理,減少不必要耗材與勞動(dòng)力的浪費(fèi),對(duì)我局的人員與材料的使用起到積極作用。