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S135鋼級Φ139.7 mm鉆桿管體斷裂失效分析

2016-01-09 21:11:44陳長青
焊管 2016年10期
關(guān)鍵詞:管體外壁脫碳

陳長青,劉 聰,錢 強

(渤海裝備第一機械廠,河北 青縣062658)

1 鉆桿斷裂概況

在新疆某油田進行鉆井作業(yè)時,鉆井使用的Φ139.7 mm×10.54 mm、S135鋼級鉆桿發(fā)生管體斷裂失效。失效為一口垂直井,設計井深6 270 m。

該鉆桿失效過程為:當天11∶55二開鉆進至4 696.27 m時鉆桿管體斷裂,在鉆進過程中發(fā)現(xiàn)泵壓升高,隨后司鉆停泵,此時泵壓仍然達到了10 MPa,然后司鉆上提鉆具,上提方鉆桿往下第一根鉆桿母接頭端面出轉(zhuǎn)盤面2.5 m時,司鉆摘氣門剎車,鉆具突然從距鉆桿內(nèi)螺紋臺肩面2.65 m處斷裂,12∶00~17∶00 組裝卡瓦打撈筒打撈,17∶00~18∶00組裝打撈筒打撈成功。

鉆桿管體斷裂時鉆井參數(shù):鉆進井段4 690~4 696 m,層位為K1s層,鉆進時鉆壓40 kN,轉(zhuǎn)速50 r/min,泵壓19 MPa。

鉆桿管體斷裂時鉆井泥漿性能參數(shù):密度1.25 g/cm3,漏斗粘度 52 s,塑粘 16 MPa·s,動切力 4 Pa, 靜切力 3~7 Pa, 失水 4 mL, 固含0.3%,pH值9.5。

鉆桿管體斷裂時鉆具組合:Φ250.88 mm×0.41 m PDC+Φ197 mm×8.78 m螺桿+Φ177.8 mm×8.96 m DC+Φ250 mm×1.88 m扶正器+Φ177.8 mm×44.97 m(5 根 DC)+ Φ158.8 mm DC×160.98 m(18根)+轉(zhuǎn)換接頭×6.42 m+ Φ127 mm HWDP×55.45 m+ Φ127 mm S135 DP×1 922.65 mm(199 根)+Φ139.7 mm S135 DP×2 471.49 mm(256根)。

鉆桿是石油鉆井中的重要工具,其失效形式有刺穿、斷裂、腐蝕等[1-3],導致失效產(chǎn)生的原因多種多樣[4-11]。為了查明鉆桿管體斷裂原因,對斷裂的鉆桿管體進行取樣,對樣品進行分析研究。

2 斷裂失效分析

2.1 宏觀分析

鉆桿斷口宏觀形貌如圖1~圖3所示,尺寸測量結(jié)果見表1。該斷口呈刀刃形,斷面與管壁呈45°傾斜夾角。斷口附近存在明顯的縮頸,斷口處平均直徑縮減至130 mm,平均壁厚縮減至8.33 mm。斷口附近的內(nèi)涂層亦存在多條周向裂紋,均與斷口方向平行,說明斷口斷裂前發(fā)生了明顯的塑性變形。外壁可見若干點蝕坑,蝕坑直徑1~3 mm,蝕坑深度約0.5 mm。

圖1 斷口宏觀形貌

圖2 內(nèi)涂層存在的周向裂紋

圖3 斷口附近腐蝕坑形貌

表1 尺寸測量結(jié)果(有內(nèi)涂層)

2.2 理化性能試驗

2.2.1 化學成分檢測

從斷裂鉆桿上取樣做化學成分分析,結(jié)果見表2。其化學成分滿足API SPEC 5DP規(guī)范要求。

2.2.2 力學性能試驗

根據(jù)API SPEC 5DP規(guī)定,在斷裂鉆桿管體上取樣做拉伸、沖擊和硬度性能試驗。取縱向板狀拉伸試樣,標距長度為50.8 mm,標距內(nèi)試樣寬度25.4 mm;取縱向夏比沖擊試樣,尺寸為10 mm×10 mm×55 mm;取橫截面硬度試樣,測試內(nèi)壁、壁厚中心、外壁的硬度。

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表2 鉆桿化學成分

拉伸、硬度試驗均在室溫下進行,沖擊試驗溫度為23℃,試驗結(jié)果見表3和表4。從表3和表4可以看出,該鉆桿的拉伸、沖擊試驗結(jié)果均符合API SPEC 5DP規(guī)范要求,硬度值分布均勻。

表3 拉伸及沖擊試驗結(jié)果

表4 硬度試驗結(jié)果(HRC)

2.2.3 金相分析

在鉆桿管體(臨近斷口約20 mm處)取樣并進行金相分析。管體的金相組織為回火索氏體,如圖4所示。非金屬夾雜物級別為細系C1.0和D1.0,見表5。晶粒度級別為8.5級。內(nèi)外壁均存在輕微的脫碳現(xiàn)象,其中外脫碳層深度約0.05 mm,內(nèi)壁脫碳層深度約0.03 mm。金相分析表明,該鉆桿的組織及其非金屬夾雜物無異常。

圖4 斷口附近金相組織照片 1 000×

表5 夾雜物級別評定結(jié)果

2.3 斷口微觀分析

2.3.1 斷口掃描電鏡分析

分別從、外壁起裂位置取樣進行微觀分析,結(jié)果如圖5和圖6所示。結(jié)果表明,斷口起裂處均為剪切韌窩形貌,這是塑性斷口的典型特征。因此亦說明該斷口為典型的過載拉伸斷口。

圖5 內(nèi)壁斷口掃描電鏡分析結(jié)果

圖6 外壁斷口掃描電鏡分析結(jié)果

2.3.2 斷口金相分析

在斷口處沿縱向取樣進行金相分析,結(jié)果如圖7~圖9所示。從圖7~圖9可以看出,斷口與管壁基本呈45°傾斜角;斷口起源處呈鋸齒狀,這是由于材料發(fā)生拉伸過載失效初期,三向應力狀態(tài)下導致縮頸形成,縮頸處孔洞長大連接形成鋸齒狀。

圖7 縱截面斷口形貌

圖8 斷口附近外壁腐蝕坑形貌(蝕坑底部無裂紋)

圖9 斷口附近內(nèi)壁金相組織照片

內(nèi)、外壁均存在輕微的腐蝕現(xiàn)象,其中外壁腐蝕坑深度約1 mm,內(nèi)壁腐蝕坑深度約0.1 mm。內(nèi)壁涂層厚度約0.15 mm。

3 分析結(jié)果討論

3.1 鉆桿實際承載能力計算

根據(jù)表1數(shù)據(jù),已知該鉆桿實測外徑平均值約140.07 mm,實測壁厚平均值約11.39 mm,涂層厚度約0.15 mm,該鉆桿實測屈服強度平均值約1 062 MPa,則該鉆桿能承受的最大抗拉力為

式中:FN—鉆桿最大實際拉伸載荷,N;

A—鉆桿的橫截面積,mm2;

D—鉆桿實測外徑,mm;

d—鉆桿實測內(nèi)徑,mm;

Y—影響因子,考慮到點蝕坑和內(nèi)、外表面脫碳層的影響,取Y=0.9。

將已知數(shù)據(jù)代入式(1)和式(2), 求得 A=4 602 mm2,F(xiàn)N=440 t。

該井選用的鉆機型號為JC70,最大提升能力 F=450 t,則 F>FN。

3.2 鉆桿實際抗扭能力計算

根據(jù)表1數(shù)據(jù),已知該鉆桿實測外徑平均值約140.07 mm,實測壁厚平均值約11.39 mm,涂層厚度約0.15 mm,該鉆桿實測屈服強度平均值約1 062 MPa,則該鉆桿能承受的最大抗扭力為

式中:Qm—最大抗扭力,ft·lb;

Ym—最小單位屈服強度,Psi;

J—極慣性矩,J=0.098 175(D4-d4),in4。

將已知數(shù)據(jù)代入式(3)中,可以計算得到Qm=124 077 ft·lb=168 289 N·m。

該井選用的鉆機型號為JC70,最大扭矩可以達到 Q=200 000 N·m,Q>Qm。

3.3 鉆桿斷裂機理判定

宏觀分析表明斷口呈刀刃形,存在明顯縮頸,為典型的塑性斷口;微觀分析表明斷口內(nèi)外壁的起裂處均為剪切韌窩形貌;理化性能分析結(jié)果表明,該鉆桿的性能均符合API SPEC 5DP標準要求;斷口附近及遠離斷口的金相組織均正常。因此可以排除材料不合格導致失效的可能。

綜合宏觀、微觀及其理化性能結(jié)果,判定該鉆桿為過載斷裂機理,導致鉆桿發(fā)生過載斷裂的原因是鉆桿所承受的載荷超過本身的強度。

鉆桿內(nèi)、外壁存在很薄的脫碳層,對鉆桿抗拉強度影響很小;斷口分析沒有發(fā)現(xiàn)鉆桿外壁腐蝕坑對鉆桿斷裂有影響。

3.4 解決方案

本次鉆桿管體失效為過載斷裂,相對應的解決方案見表6。

表6 解決方案

4 結(jié) 論

(1)所研究鉆桿斷裂機理為過載斷裂,該鉆桿的理化性能符合API SPEC 5DP規(guī)定值。

(2)導致鉆桿發(fā)生過載斷裂的原因是鉆桿所承受的載荷超過本身的強度。

(3)提出解決方案,增加鉆桿鋼級或者增加鉆桿壁厚,以提高鉆桿本身的抗拉、抗扭能力。

[1]API SPEC 5DP—2009,鉆桿規(guī)范[S].

[2]李鶴林,李平全,馮耀榮.石油鉆柱失效分析與預防[M].北京:石油工業(yè)出版社,1999:122-137.

[3]中國機械工程學會熱處理學會.熱處理手冊(第4卷)—熱處理質(zhì)量控制和檢測[M].北京:機械工業(yè)出版社,2008:270.

[4]張春婉,張國正,董會,等.S135鉆桿本體刺穿失效分析[J].石油礦場機械,2009,38(12):65-75.

[5]劉永剛,蘇建文,林凱,等.一例S135鉆桿本體斷裂原因分析[J].石油礦場機械,2007,36(5):58-61.

[6]劉輝.S135 鉆桿失效分析[J].鉆采工藝,2009,32(4):65-75.

[7]余世杰,袁鵬斌,龔丹梅,等.S135鉆桿刺漏原因分析[J].金屬熱處理,2011,36(增刊):173-177.

[8]周杰,盧強,呂拴錄,等.塔里木油田用鉆桿失效原因分析及預防措施[J].鋼管,2010,39(4):48-52.

[9]呂拴錄,駱發(fā)前,高林,等.鉆桿刺穿原因統(tǒng)計分析及預防措施[J].石油礦場機械,2006,35(增刊):12-16.

[10]林元華,鄒波,施太和,等.鉆柱失效機理及其疲勞壽命預測研究[J].石油鉆采工藝,2004,26(1):19-22.

[11]李彥,王坤坤.定向鉆施工中鉆桿受力及斷裂原因分析[J].非開挖技術(shù),2014,32(2):46-48.

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