李超超(中國第一重型機械股份公司重裝事業(yè)部,黑龍江161042)
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曲柄軸的質(zhì)量控制及分析
李超超
(中國第一重型機械股份公司重裝事業(yè)部,黑龍江161042)
摘要:分析曲柄軸產(chǎn)生扭曲變形的原因,提出加強熱處理工序的控制以解決該問題。
關(guān)鍵詞:曲柄軸;扭曲變形;熱處理工藝
曲柄軸是專項產(chǎn)品中的一個重要傳動零件。曲柄軸的一端與曲柄相配合,中間部位與曲臂相配合,另一端與復撥杠桿相配合。曲柄軸的左側(cè)端面開有方形孔可用來安裝手柄,用于手動轉(zhuǎn)動曲柄軸,使之帶動其他零件運動。曲柄軸在運動過程中受力比較復雜,曲柄軸的受力和變形大小直接影響到產(chǎn)品的傳動精度,因此有必要對曲柄軸進行受力分析和變形分析。
曲柄軸材質(zhì)為40Cr,調(diào)質(zhì)處理后具有良好的綜合力學性能、良好的低溫沖擊韌性和低的缺口敏感性。該鋼的淬透性良好,除此之外該鋼還可適用于氰化和高頻淬火處理,切削性能良好。該材質(zhì)常溫下( 20℃)彈性模量為210 GPa,泊松比為0.277,屈服強度≥785 MPa。根據(jù)曲柄軸實際工作工況繪制了三維圖,其模型見圖1。
曲柄軸固定在本體上,曲柄軸與曲臂相配合,曲臂在彈簧的作用下帶動曲柄軸進行轉(zhuǎn)動,從而帶動其他零件的相互運動。
曲柄軸在試驗期間出現(xiàn)了相關(guān)零件運動不到位,屏幕顯示故障產(chǎn)生,導致產(chǎn)品試驗無法繼續(xù)進行。為了查找問題產(chǎn)生的根本原因,對曲柄軸分別做了尺寸、硬度、化學成分、力學性能和金相組織等檢測。
現(xiàn)場對曲柄軸和相關(guān)零件拆解,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)曲柄轉(zhuǎn)動面根部約寬3 mm,周長1/4處有研傷。
圖1 曲柄軸模型Figure 1 Model of crank shaft
圖2 曲柄軸簡圖Figure 2 Sketch of crank shaft
曲柄軸返廠后對其進行了機床打表的檢查,發(fā)現(xiàn)曲柄軸發(fā)生了扭曲變形,從而導致曲柄與曲柄軸同軸度發(fā)生變化,造成曲柄研傷,導致試驗無法進行。
曲柄軸簡圖見圖2。
2.1尺寸檢測
針對曲柄軸發(fā)生扭曲變形的質(zhì)量問題,對其主要尺寸進行了檢測,檢測結(jié)果見表1。
表1 尺寸檢測結(jié)果Table 1 Test results of dimension measurement
表2 曲柄軸化學成分分析結(jié)果(質(zhì)量分數(shù),%)Table 2 Results of chemical composition analysis of crank shaft ( mass fraction,%)
表3 金相組織Table 3 Metallographic structure
表4 力學性能檢測結(jié)果Table 4 Test results of mechanical property
從表1可以發(fā)現(xiàn),曲柄軸小圓直線度超差是造成曲柄軸變形、曲柄研傷的主要原因之一。
2.2化學成分分析
為了分析曲柄軸發(fā)生彎曲變形的根本原因,對已發(fā)生變形的曲柄軸進行分解,并取樣進行化
表5 硬度檢測結(jié)果Table 5 Results of hardness test
學成分分析,分析結(jié)果見表2。
分析結(jié)果表明,曲柄軸化學成分滿足要求。
2.3金相分析
查找曲柄軸材料證明書,曲柄軸熱處理狀態(tài)為淬火+高溫回火的調(diào)質(zhì)狀態(tài),其金相組織應(yīng)為回火索氏體,為驗證組織的正確性,對曲柄軸進行了金相組織檢查,結(jié)果見表3。
珠光體是過冷奧氏體在A1以下的供析轉(zhuǎn)變產(chǎn)物,是鐵素體和滲碳體兩相組成的機械混合物。根據(jù)珠光體片間距的大小,通常把珠光體分為普通珠光體、索氏體和屈氏體。普通珠光體的片間距S0約為150 nm~450 nm,形成于A1~650℃溫度范圍內(nèi)。索氏體是在650~600℃范圍內(nèi)形成的珠光體,其片間距較小,約為80 nm~150 nm。屈氏體式在600~550℃范圍內(nèi)形成的珠光體,其片間距極細,約為30 nm~80 nm。但如果珠光體是在連續(xù)冷卻過程中形成時,轉(zhuǎn)變產(chǎn)物的片間距大小不等,高溫形成的珠光體片間距大,低溫形成的珠光體片間距較小。這種片間距不等的珠光體在外力作用下,將引起不均勻的塑性變形,并導致應(yīng)力集中,從而使鋼的強度和塑性都降低,晶粒度7級反映出珠光體片間距較大,從而導致材料的強度降低[1]。
2.4力學性能分析
曲柄軸力學性能檢測結(jié)果見表4。
從表4可以看出,曲柄軸強度偏低,低于要求。
為了追溯產(chǎn)品的質(zhì)量,查找了曲柄軸質(zhì)量證明書,對同爐、同一批次的曲柄軸進行了硬度檢查,檢查結(jié)果見表5。
為了保證零件的完整性,采用便攜式硬度儀HL-80現(xiàn)場測定硬度,前10點在零件兩端進行檢測,最后兩點在中間表面進行檢測。曲柄軸要求硬度為247~293HBW。
由表2可以看出,卡號為56、57、58的曲柄軸前端5點的硬度普遍低于要求值,且硬度分布不均勻。卡號59的曲柄軸硬度分布均勻,且硬度值滿足設(shè)計圖紙要求。
綜上述,曲柄軸產(chǎn)生扭曲變形的根本原因是:曲柄軸在熱處理工序段由于溫度掌控不當,導致曲柄軸強度降低,從而導致其扭曲變形、曲柄研傷。
曲柄軸出現(xiàn)扭曲變形主要是因為熱處理工藝控制不當造成的,因此加強熱處理工序的控制和檢查是解決該問題的根本途徑。
( 1)為了保證產(chǎn)品的可追溯性,凡有力學性能要求的工件,必須傳遞帶有化學成分的質(zhì)量證
明書。如果是外廠毛坯,也必須帶有化學成分單。不同鋼號的工件同裝一爐時,其加熱溫度應(yīng)相同或相近,相近時二者溫度范圍的平均值之差;煤氣爐加熱不能超過20℃、電爐加熱不能超過10℃。
( 2)有性能要求的工件,當送來的試料數(shù)量、尺寸和質(zhì)量不符合取樣圖或有關(guān)技術(shù)要求時,分廠應(yīng)拒收。采用分批出爐淬火時,頭批工件出爐后,待下批工件的爐溫恢復正常才能出爐。為使零件加熱均勻,保溫過程中爐膛應(yīng)保持正壓力。
( 3)用大爐加熱較小(少)的工件時,爐膛空燒部位的爐表也應(yīng)啟動起來,但指示溫度只作參考。電爐和臺車爐升溫、降溫和均溫時,以爐頂儀表(大表)溫度為準,爐側(cè)儀表(小表)溫度只作參考,但保溫時兩種儀表溫度都應(yīng)達到規(guī)定的溫度。在個別情況下,經(jīng)過檢查員和基層管理人員共同確認后,方可僅以爐頂表溫為準。
( 4)不同截面的工件同裝一爐時,其保溫時間應(yīng)相同或相近。相近時其保溫時間之差不能超過一倍,分批出爐時不受限制。在執(zhí)行工藝過程中,應(yīng)做好升溫、均溫、保溫和回火冷卻,應(yīng)每小時記錄一次溫度(大、小溫度表均記錄)。工藝卡和關(guān)鍵件、重要件的儀表記錄應(yīng)保存于相關(guān)部門。
分析了曲柄軸發(fā)生扭曲變形的根本原因,并在實際應(yīng)用中反復進行實驗和論證。采取有效措施加強曲柄軸在熱處理工序的控制和檢查。經(jīng)嚴格加強質(zhì)量控制和規(guī)范熱處理工藝,該零件在后續(xù)試驗中未出現(xiàn)類似問題,該問題得到了有效控制。
參考文獻
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編輯杜青泉
生產(chǎn)技術(shù)
Quality Control and Analysis of Crank Shaft
Li Chaochao
Abstract:This article has analyzed the reason of distortion of crank shaft,and has proposed to strength the controlling of heat treatment process,as so to solve the problem of distortion.
Key words:crank shaft; distortion; heat treatment process
收稿日期:2015—01—15
文獻標志碼:B
中圖分類號:TG156