紀艷 劉芳芳 樊安亮
摘 要:高壓異步電動機現(xiàn)在被廣泛應用在工廠生產(chǎn)之中,介紹了高壓電機在11.6萬噸/年硝酸裝置循環(huán)水場中的應用,并對日常運行中出現(xiàn)的一些主要故障的歸類、分析并總結,著重從這些故障發(fā)生的原因及如何采取有效地方式來排除故障并控制故障的再次發(fā)生,保證高壓電機的安穩(wěn)運行。
關鍵詞:高壓電動機; 故障分析; 電流; 電壓; 繞組; 絕緣
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.037
1 引言
高壓三相異步電動機是指工頻50HZ,額定電壓在1000V以上的電動機,被廣泛應用在國民經(jīng)濟各領域,因此通過日常運行數(shù)據(jù)分析和故障處理來保證電機的安全高效運行具有極其重要的意義。
2 三臺高壓電機的運行環(huán)境
中國石油遼陽石化分公司11.6萬噸/年硝酸裝置循環(huán)水系統(tǒng)選用3臺高壓電動機,采用兩用一備的運行方式,電機型號YKK450-4-6,功率450kW,額定電壓6000V,額定電流55A,防護等級為IP44,絕緣等級F級。設計的固定保有水量2000 m3,最大循環(huán)水量6000 m3/h和污水處理量8 m3/h的系統(tǒng)組成的裝置,裝置循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設計循環(huán)能力為4500 m3/h。
3 電機運行過程中存在的問題及解決方案
自2004年11月循環(huán)水系統(tǒng)投運以來三臺高壓電動機曾經(jīng)多次出現(xiàn)故障,如表1。主要原因為電機絕緣損壞、槽楔損壞、繞組燒毀(或過熱)。
3.1 電機絕緣損壞的原因分析及解決方案
電機故障之中,第1-5次故障是由于電機絕緣老化,及引出線燒損。原因有安裝環(huán)境因素、長時間過載運行、大電流沖擊。
3.1.1 安裝環(huán)境因素
該電機在半地下的循環(huán)水泵房內(nèi)安裝,環(huán)境潮濕、伴有腐蝕性氣體,所輸送的循環(huán)水中含有腐蝕性物質(zhì),導致繞組受潮繞組使絕緣電阻下降。
解決方案:做好環(huán)境通風處理,保持空氣新鮮,地面干燥;消除工藝和機械設備的跑冒滴漏;在檢修時注意做好電機的密封處理[1]。
3.1.2 長時間過載運行
該高壓電動機長期過負荷運行,尤其是在高溫天氣時繞組溫度保持在130℃~160℃(如圖1),運行電流達經(jīng)常到了61A,超負荷10%運行,按規(guī)定:F級電機最高允許溫升105℃,最佳工作狀態(tài)為85%負荷,嚴禁超過額定電流運行,該電機長期過負荷運行,電機溫升過高,對電機線圈及引出線絕緣損壞,導致電機整體絕緣下降。
解決方案:降低電機的運行負荷;改變運行方式從而來降低單臺電機所承載的負荷量;更換新的大容量的電動機[2]。
3.1.3 大電流沖擊
電機啟動電流過大,給繞組造成很大沖擊;該公司提供6kV電壓的供電系統(tǒng)近年來波動時有發(fā)生,電機在系統(tǒng)電壓波動時受到大電流沖擊使電機絕緣受損甚至燒毀繞組。
解決方案:避免頻繁啟動,必要時對電機轉子做動平衡試驗;保持供電系統(tǒng)穩(wěn)定性[2]。
3.2 電機槽楔損壞故障的原因分析及解決方案
第6-7次故障是由于定子繞組槽楔損壞。原因有電機運行溫度高、軸承裝配不當、軸承腔內(nèi)混入雜質(zhì)。
(1)注油不及時。電機運行溫度高,油脂消耗快,按傳統(tǒng)周期注油,無法補充油脂消耗,補加油脂不及時造成缺油使電機定子繞組槽楔損壞及脫落。解決方案:通風、空調(diào)制冷等方式來降低電機運行環(huán)境的溫度;冷卻裝置無積垢,風葉完好;及時注油;必要時電機使用前進行解體檢查,更新油脂[3]。
(2)軸承裝配不當。軸承安裝不規(guī)范,出現(xiàn)跑圈現(xiàn)象,引起軸承運行溫升急劇上升導致電機槽楔損壞。解決方案:組裝電機時保證定、轉子鐵心對中,不得錯位[3]。
(3)軸承腔內(nèi)混入雜質(zhì)。檢修安裝時軸承腔內(nèi)處理不凈或所油脂中混入雜質(zhì),使軸承滾道受損引起溫升過高。解決方案:安裝軸承前認真清洗,軸承腔內(nèi)無雜質(zhì);填加油脂時保證油脂潔凈;禁止?jié)櫥椭煊肹3]。
3.3 電機一相或兩相繞組燒毀(或過熱)的原因
第8次故障是由于配電系統(tǒng)突然失電,電機配出柜設計缺陷未及時甩負荷導致。原因有配電系統(tǒng)電機保護功能故障、電壓不穩(wěn)。
(1)配電系統(tǒng)電機保護功能故障。該裝置電機配電柜設計采用機械式配電保護系統(tǒng),系統(tǒng)機構復雜,故障點多,保護動作不靈敏。解決方案:定期對電機配電柜保護單元檢修和試驗;對保護系統(tǒng)改造,將現(xiàn)用繼電保護系統(tǒng)更換為綜保系統(tǒng)[3]。
(2)電壓不穩(wěn)。供電電網(wǎng)波動,導致電壓不穩(wěn),電壓突然降低,電流瞬間升高,動力電纜在過高電流運行導致??刹扇〉慕鉀Q方案:從6kV配電系統(tǒng)整體來改造,提高系統(tǒng)供電的穩(wěn)定性[3]。
4 目前已采取的解決措施及取得的效果
4.1 加裝溫度監(jiān)測系統(tǒng)
在現(xiàn)場加裝記錄測溫系統(tǒng),對電動機的繞組和軸承溫度進行實時監(jiān)測,通過溫度記錄來進行電動機運行狀態(tài)的實時分析,判斷和處理電動機可能出現(xiàn)的各故障,做到電機的預知性檢修,防止電機故障的發(fā)生。
在2009年11月和12月通過溫度指示突然升高,立即對溫度異常電機下線檢修,發(fā)現(xiàn)B臺電機定子繞組的槽楔嚴重脫落和A臺電機槽鍥大面積損壞,及時處理,防止了電機損壞事故的發(fā)生。
4.2 改變運行方式
在夏季高溫季節(jié)高壓電機的轉子和軸承溫度達到了160度以上,甚至達到了180度高溫,電流高達61A,超負荷10%運行時,為了降低單臺電機上的負荷,如圖1。
將電動機原兩備一用的運行狀態(tài)改為了三臺電機同時運行,降低電機的運行負荷。采取措施后效果顯著,電機的溫度明顯下降,如圖2。電流很快降到了56A。
4.3 電機配電柜改造。
保證電機配電柜的完好,對裝置配出的6KV配電系統(tǒng)進行整改:
(1)定期更換保護系統(tǒng)繼電器,防止繼電器性能老化導致保護動作不靈敏。(2)電流繼電器因原設計選型不能滿足現(xiàn)供電要求,進行重新選型并安裝調(diào)試。(3)關鍵保護回路錯用交流繼電器導致小車無法及時甩掉負荷,由直流繼電器替換,經(jīng)試驗,正常工作。
4.4 對循環(huán)水電機房安裝多處安裝通風窗,降低環(huán)境溫度、保持室內(nèi)干燥
5 結語
通過不斷的總結經(jīng)驗教訓,改進修理工藝,循環(huán)水場高壓電機故障和隱患,經(jīng)過上述方法有效分析處理,使故障得到了很好的控制,有效地避免了事故的發(fā)生,提高了設備的完好和運行周期,實現(xiàn)了電機在循環(huán)水系統(tǒng)的安全、平穩(wěn)的運行,為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益提供了可靠的保證。
參考文獻:
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[2]楊萬青,劉建忠.實用異步電動機設計\安裝與維修[M].機械工業(yè)出版社.
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[4]張慶達,高齊烈,杜瑞存.高壓電動機故障與修理[M].上??茖W出版社.
作者簡介:紀艷(1982-),女,本科,助理工程師,研究方向:工程供配電。