李東升
摘要:本文介紹了發(fā)電機空側(cè)密封油壓波動的原因。針對油壓波動原因進行了分析,并制定了詳細的處理措施,保證了異常的及時消除。
關(guān)鍵詞:空側(cè)密封油油壓;異常波動
中圖分類號TM31 文獻標識碼A 文章編號2095-6363(2015)12-0087-02
許昌禹龍發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺660MW超超臨界火電機組(編號分別為#3、#4),2009年投入運行,汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的超超臨界、單軸、三缸四排汽,一次中間再熱凝汽式汽輪機,機組型號為CCLN660-25-600-600。該型汽輪發(fā)電機密封瓦采用雙流環(huán)式密封型式,密封油系統(tǒng)由氫側(cè)和空側(cè)兩個各自獨立又互有聯(lián)系的油路組成,它們同時向雙流環(huán)式密封瓦供油。
2010年7月17日3號機組正常運行過程中,發(fā)電機汽端、勵端空側(cè)密封油油壓異常波動,同時密封油油氫壓差也隨之波動。經(jīng)分析為補排氫氣時,差壓閥大幅度動作,發(fā)電機膛內(nèi)氫壓變化過大,發(fā)電機空側(cè)油壓隨氫壓波動。密封油系統(tǒng)的安全正常運行,直接影響整個電廠的安全穩(wěn)定,密封油壓力過低將會導(dǎo)致發(fā)電機內(nèi)部的氫氣泄露,如果密封油壓力過高,將會使密封油直接露入發(fā)電機內(nèi),為保證更安全的運行,我們對發(fā)電機密封油空側(cè)油壓波動原因進行了認真分析并制定了處理措施,并嚴格按照要求執(zhí)行,取得了良好的效果。
1.事件描述
2010年7月17日,我廠3號機組發(fā)電機汽端、勵端空側(cè)密封油油壓較之前有20kPa左右的波動,同時密封油油氫壓差也隨之波動,檢查空、氫側(cè)密封油泵電流無變化,就地檢查系統(tǒng)無振動,平衡閥及油氫差壓閥無明顯擺動現(xiàn)象,發(fā)電機膛內(nèi)氫壓平穩(wěn)。7月18日“3號發(fā)電機2號液位監(jiān)測器(發(fā)電機出線)每次排污均有大量油,查看定期工作記錄:7月13日執(zhí)行定期工作有兩紙杯油,7月17日執(zhí)行定期工作有1紙杯油”,影響機組的安全運行,隨即我們對發(fā)電機密封油空側(cè)油壓波動原因進行了認真分析。
2.波動原因
針對發(fā)電機汽端、勵端空側(cè)密封油油壓波動情況進行分析,原因可能有以下幾點。
1)空側(cè)密封油泵出口壓力波動。
2)差壓閥調(diào)節(jié)性能不好。
3)差壓閥氫壓或油壓信號管有輕微堵塞或信號管內(nèi)存有空氣。
4)由于其他原因?qū)е虏顗洪y氫壓或油壓信號管壓力真實波動。
我們首先調(diào)閱了異常出現(xiàn)當天空側(cè)密封油壓的SIS曲線。(見圖1)
由圖1得知:發(fā)電機空側(cè)密封油壓確實有波動,而且是有規(guī)律性的波動。(一天內(nèi)空側(cè)密封油油壓升高2次,隨后油壓開始緩慢下降,油壓升高時間分別為7月17日10:20左右與7月18日0:00左右。通過下面的補排氫時間數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)發(fā)電部在7月17日10:27補氫29m3,7月17日23:59補氫11m3,補氫時間與空側(cè)油壓升高時間正好吻合)
隨后我們調(diào)閱了發(fā)電機空側(cè)油壓、發(fā)電機膛內(nèi)氫壓及油氫差壓的SIS數(shù)據(jù)曲線進行分析。(見圖2)
由圖2得知:發(fā)現(xiàn)空側(cè)油壓隨發(fā)電機膛內(nèi)氫壓有規(guī)律的波動,當發(fā)電機膛內(nèi)氫壓升高時,差壓閥調(diào)整空側(cè)油壓隨之升高,以保持油氫差壓;當膛內(nèi)氫壓降低時,差壓閥調(diào)整空側(cè)油壓隨之降低,以保持油氫壓差。本月發(fā)電機補排氫情況統(tǒng)計(見表1)
由表1得知:1)補排氫平均每1.5天進行一次。2)每次補排氫量在10-35m3之間。3)每次補排氫前后膛內(nèi)氫壓在460至490KPA之間波動。4)補排氫時間與空側(cè)密封油壓波動時間正好吻合。
3.處理措施
1)發(fā)電機空側(cè)油壓有規(guī)律波動的原因是發(fā)電機膛內(nèi)氫氣壓力的規(guī)律性變化。
2)當發(fā)電機膛內(nèi)氫壓變化過大時,密封油差壓閥動作幅度偏大,且油壓變化滯后于膛內(nèi)氫壓變化。在調(diào)整油氫差壓過程中可能導(dǎo)致密封油沿著大軸進入發(fā)電機膛內(nèi)。
3)補排氫氣時,建議運行人員采取合理措施,以避免差壓閥的大幅度動作。endprint