?
水煤漿添加劑用量?jī)?yōu)化調(diào)整
何曉方孫少文
(萬華化學(xué)〔寧波〕有限公司315812)
隨著煤氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,節(jié)能降耗、精益生產(chǎn)成為各家企業(yè)的必然選擇。萬華化學(xué)(寧波)有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬華化學(xué)公司)在不同的水煤漿濃度下,對(duì)水煤漿添加劑的控制比例進(jìn)行了一定的探討研究,摸索出不同條件下最佳添加劑加入量,對(duì)降低運(yùn)營成本、提高員工的成本意識(shí)的意義重大。
1 基本情況介紹
本次試驗(yàn)用煤為神華的神優(yōu)2號(hào)煤,其原煤分析數(shù)據(jù)為:灰熔點(diǎn)1 124 ℃,揮發(fā)分(空干基) 32.25%,w(全水分) 16.20%,w(固定碳) 52.76%,w(灰分) 7.05%(空干基),w(水分) 7.94%(空干基),低位發(fā)熱量23.65 MJ/kg。元素分析(物質(zhì)的量比):氯 0.010 3%,硫 0.44%,氫4.17%。
水煤漿的粒度分布好壞對(duì)黏度影響比較大。在保證負(fù)荷一定的情況下,由于測(cè)試時(shí)間較短,近似認(rèn)為水煤漿的粒度分析是一致的。試驗(yàn)前、中、后的水煤漿粒度分布情況見表1。
表1試驗(yàn)前、中、后的水煤漿粒度分布情況
項(xiàng) 目粒度分布/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))<2.360mm<1.400mm<0.420mm<0.147mm<0.075mm<0.044mm試驗(yàn)前2014-09-10T08:01:07100.0099.9693.6766.1547.3837.97試驗(yàn)中2014-09-15T08:01:17100.0099.9392.4965.2846.0637.31試驗(yàn)后2014-09-18T08:01:0999.9999.8788.3860.6542.4334.00
萬華化學(xué)公司所使用的添加劑是南京某公司生產(chǎn)的陰離子型水煤漿添加劑,原液濃度為40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)左右,在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配至5%~10%的濃度后進(jìn)行添加。
2 試驗(yàn)方案及注意事項(xiàng)
2.1試驗(yàn)方案
(1)先保持水煤漿濃度不變,調(diào)整不同的添加劑加入量。記錄水煤漿分析指標(biāo),查看水煤漿的現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)性情況。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),水煤漿的黏度控制在(1 000±200) mPa·s,若是超過該范圍或現(xiàn)場(chǎng)玻璃杯取樣有分層等情況,水煤漿視為不合格。
(2)現(xiàn)場(chǎng)玻璃杯取樣,采取目測(cè)法定性觀察水煤漿流動(dòng)性指標(biāo),分為A,B,C和D 4個(gè)等級(jí),每個(gè)等級(jí)的劃分如下:A級(jí)——稀流體,流動(dòng)連續(xù),平滑不間斷;B級(jí)——稠流體,流動(dòng)較連續(xù),流體表面不光滑;C級(jí)——借助外力才能較好地流動(dòng);D級(jí)——泥狀,不成漿,不能流動(dòng);并以“+”、“-”號(hào)表示等級(jí)間更細(xì)微的區(qū)別。
(3)找出某水煤漿濃度下最低添加劑添加量之后,將該水煤漿濃度在原基礎(chǔ)上提高0.5%并且穩(wěn)定運(yùn)行2 h之后,根據(jù)分析數(shù)據(jù)調(diào)整水煤漿添加劑添加量。
(4)重復(fù)上一個(gè)步驟,找出水煤漿濃度在61.0%~63.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))時(shí)的最佳水煤漿添加劑添加量。
2.2注意事項(xiàng)
整個(gè)測(cè)試過程中保持煤種不變,使用同一臺(tái)磨機(jī)進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試的負(fù)荷盡量保持不變,保證水煤漿的粒度分布一致。
添加劑的加入量和比例按照以下公式計(jì)算:
3 試驗(yàn)過程
3.1添加劑添加比例由0.25%降至0.20%
試驗(yàn)自2014年9月11日00:00開始,在維持水煤漿濃度在61.5%~62.0%不變的前提下,添加劑添加比例由原來的0.25%降低至0.20%。至9月11日20:00,各項(xiàng)指標(biāo)無異常,水煤漿黏度控制在(1 000±200) mPa·s,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性為A級(jí)。添加劑添加比例由0.25%降低至0.20%試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2添加劑添加比例由0.25%降低至0.20%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-102014-09-1100:009.301.480.2447.6261.5103604:009.301.500.2546.8861.8106408:009.301.550.2547.8261.8109412:009.301.600.2648.1661.2102016:009.301.530.2646.3061.1112020:008.101.580.2347.5462.1101800:008.101.390.2047.3962.099004:008.101.330.1947.3360.798408:008.101.310.1848.6161.492612:008.101.460.2146.9961.8108216:008.101.340.1948.1261.984820:008.101.340.1948.5761.6840
3.2添加劑添加比例由0.20%降至0.15%
保持水煤漿濃度在61.5%~62.0%不變的前提下,繼續(xù)降低添加劑添加比例,由0.20%降至0.15%,各項(xiàng)指標(biāo)保持穩(wěn)定,黏度控制在1 000~1 200 mPa·s,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性為A級(jí)。添加劑添加比例由0.20%降至0.15%試驗(yàn)結(jié)果見表3。
表3添加劑添加比例由0.20%降至0.15%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-122014-09-1300:006.201.340.1547.5761.796304:006.201.340.1547.1861.2103808:006.201.370.1548.0261.6102412:006.201.290.1545.9461.7107416:006.201.340.1547.6261.5113520:006.201.350.1448.7561.1108222:006.201.310.1448.9461.2101300:006.201.330.1547.3761.7120502:006.201.280.1448.2660.8103804:006.201.240.1348.4361.2107906:006.201.340.1448.1861.687608:006.201.350.1547.1461.31140
3.3添加劑添加比例由0.15%降至0.10%
保持水煤漿濃度在61.5%~62.0%不變的前提下,再繼續(xù)降低添加劑添加比例,由0.15%降低至0.10%左右。添加劑添加比例由0.15%降至0.10%試驗(yàn)結(jié)果見表4。
添加劑添加比例降至0.10%左右后,水煤漿黏度超過了1 200 mPa·s,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性變差,在B+級(jí)至B級(jí)。
3.4添加劑添加比例恢復(fù)至0.15%
為了確保裝置穩(wěn)定運(yùn)行,在保持水煤漿濃度為61.5%~62.0%不變的前提下,提高添加劑添加比例至0.15%,使黏度恢復(fù)至正常范圍內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性恢復(fù)到正常狀態(tài)(A級(jí))。添加劑添加比例恢復(fù)至0.15%試驗(yàn)結(jié)果見表5。
表4添加劑添加比例由0.15%降至0.10%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-1310:006.200.850.0948.363.0121012:006.200.880.0948.561.2127914:006.200.830.0947.561.9130716:006.200.810.0949.261.31322
表5添加劑添加比例恢復(fù)至0.15%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-1318:006.201.350.1548.663.084820:006.201.430.1547.261.2112222:006.201.290.1548.361.91116
3.5水煤漿濃度提高至62.0%~62.5%
在維持添加劑添加比例0.15%不變的前提下,適當(dāng)提高水煤漿濃度至62.0%~62.5%,試驗(yàn)結(jié)果見表6。
表6水煤漿濃度提高至62.0%~62.5%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-1400:006.201.350.1448.462.5126004:006.201.400.1549.562.4123008:006.201.360.1449.162.0125012:006.201.430.1550.362.51354
提高水煤漿濃度至62.0%~62.5%后,水煤漿黏度超過了1 200 mPa·s,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性為B+級(jí)。
3.6添加劑添加比例由0.15%調(diào)整至0.20%
為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,及時(shí)調(diào)整了添加劑添加比例至0.20%,水煤漿黏度等指標(biāo)又恢復(fù)正常,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性為A-。添加劑添加比例由0.15%調(diào)整至0.20%試驗(yàn)結(jié)果見表7。
表7添加劑添加比例由0.15%調(diào)整至0.20%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-142014-09-1516:006.201.790.1949.461.7108220:006.201.900.2147.262.896400:006.201.990.2345.462.5112004:006.201.740.1947.162.1118008:006.201.800.1950.361.9142811:006.201.900.1952.661.6111012:006.201.830.1951.261.41052
3.7水煤漿濃度提高至63.5%
維持添加劑添加比例在0.20%不變,繼續(xù)提高水煤漿濃度至63.5%,試驗(yàn)結(jié)果見表8。
水煤漿濃度提高至63.5%后,水煤漿黏度波動(dòng)偏大,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性明顯變差(B-級(jí)降至B級(jí))。
表8水煤漿濃度提升至63.5%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-152014-09-1616:006.502.070.2250.2362.00119320:006.501.930.2247.3862.90130600:006.501.760.2048.6762.80125804:006.501.940.2149.1963.80128208:006.501.960.2151.4263.80132711:006.501.890.2150.0063.40125312:005.801.970.2047.5462.50119816:005.802.030.2048.9563.40133920:005.801.940.1949.8963.201281
3.8添加劑添加比例提高至0.25%
維持水煤漿濃度在63.5%不變,添加劑添加比例提高至0.25%,試驗(yàn)結(jié)果見表9。
水煤漿添加劑添加比例提高至0.25%后,水煤漿黏度及各項(xiàng)指標(biāo)又恢復(fù)正常,現(xiàn)場(chǎng)水煤漿流動(dòng)性為A-。
表9添加劑添加比例提高至0.25%試驗(yàn)結(jié)果
取樣時(shí)間添加劑濃度/%加入量/t比例/%磨機(jī)負(fù)荷/(t·h-1)水煤漿濃度/%水煤漿黏度/(mPa·s)2014-09-172014-09-1800:005.802.460.2548.4762.776404:005.802.620.2548.7564.196908:005.802.540.2449.2363.183612:005.802.390.2450.2463.396016:005.802.490.2448.0763.6108620:005.802.410.2449.5563.2107900:005.802.380.2448.9363.6111104:005.802.520.2447.7963.5108508:006.102.550.2648.7763.6972
通過觀察現(xiàn)場(chǎng)的水煤漿流動(dòng)性及比較黏度數(shù)據(jù),認(rèn)為在該水煤漿濃度下,添加劑的用量比較合適。
4 試驗(yàn)結(jié)論
從當(dāng)前的水煤漿分析數(shù)據(jù)和各項(xiàng)指標(biāo)來分析,可以得出不同水煤漿濃度對(duì)應(yīng)的最佳添加劑添加比例。水煤漿濃度與最低的添加劑添加比例關(guān)系見表10。
表10水煤漿濃度與最低的添加劑添加比例關(guān)系
水煤漿濃度/%添加劑添加比例/%61.5~62.00.1562.0~63.00.2063.0~63.50.25
萬華化學(xué)公司日投煤量2 400 t,平均噸干基煤的添加劑添加比例為0.25%左右。通過試驗(yàn)得出,在同樣的水煤漿濃度下,水煤漿添加劑添加比例能減少0.10%。按40%濃度的添加劑原液市場(chǎng)價(jià)2 000元計(jì)算,全年能節(jié)約水煤漿添加劑費(fèi)用300萬元以上。
由于煤種和添加劑具體的成分不一樣,水煤漿的粒度分布也不盡相同,萬華化學(xué)公司的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可能與實(shí)際的數(shù)據(jù)有一定差別,但是仍然可以作為一個(gè)趨勢(shì)參考。
下一步將針對(duì)不同的煤種進(jìn)行添加劑添加比例的數(shù)據(jù)分析和研究,保證在水煤漿穩(wěn)定性和流動(dòng)性的前提下,找出各個(gè)煤種最低的添加劑添加比例,并對(duì)不同煤種的最佳的粒度分布情況進(jìn)行研究和分析。
(收到修改稿日期2015- 09- 22)