謝小軍
(徐州機(jī)務(wù)段技術(shù)科 江蘇 徐州 221007)
HXD1D型機(jī)車制動盤擦傷故障原因分析及解決措施
謝小軍
(徐州機(jī)務(wù)段技術(shù)科 江蘇 徐州 221007)
對HXD1D型機(jī)車制動盤擦傷慣性故障的原因進(jìn)行了分析,并提出了解決措施。
HXD1D型機(jī)車;制動盤;擦傷;限位環(huán);閘片
HXD1D型機(jī)車是在HXD1B、HXD1C型機(jī)車的基礎(chǔ)上,按照模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化的設(shè)計要求,我國自主研制的干線鐵路時速160 km、7 200 kW交流傳動大功率客運(yùn)電力機(jī)車,目前已大量配屬上海、蘭州、西安、鄭州和武漢等鐵路局,是目前承擔(dān)客運(yùn)牽引任務(wù)的主力機(jī)型之一。HXD1D型機(jī)車自投入使用以來,頻繁發(fā)生走行部制動盤與制動閘片接磨擦傷故障,是一直困擾運(yùn)輸單位的慣性問題,不但干擾鐵路運(yùn)輸秩序,而且給機(jī)車運(yùn)行安全帶來較大隱患。針對該問題,雖然各機(jī)務(wù)段及廠方開展了大量質(zhì)量控制工作,但均未徹底解決,問題依然發(fā)生。找出故障原因,消除源頭隱患尤為迫切。
2015年3月,徐州機(jī)務(wù)段配屬了10臺HXD1D型機(jī)車,上線運(yùn)用后不久,便發(fā)現(xiàn)機(jī)車制動盤表面均有不同程度的圓周形擦傷,在后續(xù)的機(jī)車運(yùn)用中,此類故障頻繁發(fā)生。期間雖然采取了非常規(guī)手段強(qiáng)化控制,對入庫機(jī)車趟趟拆檢閘片、測量閘片間隙,但問題依然發(fā)生。至2015年底,發(fā)生制動盤擦傷故障近百余件,其中因制動盤與閘片摩擦冒火星而非正常停車5件,構(gòu)成機(jī)破事故2件,給機(jī)車運(yùn)用安全及運(yùn)輸秩序帶來嚴(yán)重影響。
2015年3月19日、6月26日,HXD1D288號、HXD1D282號機(jī)車運(yùn)行途中左5輪外側(cè)制動盤冒火星,發(fā)生制動盤擦傷故障(見圖1),構(gòu)成機(jī)破?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),HXD1D288號機(jī)車左5外側(cè)制動盤擦傷拉傷深度約0.4 mm,寬度約2 mm,HXD1D282號機(jī)車左5外側(cè)制動盤擦傷拉傷深度約1.27 mm,寬度約27 mm。拆檢閘片,發(fā)現(xiàn)制動盤與閘片間均鑲嵌金屬物(見圖2),測量2臺機(jī)車的閘片與制動盤間隙,雙側(cè)間隙均為2 mm,單側(cè)間隙為1 mm,閘片有不同程度的擦傷、剝離現(xiàn)象。
圖1 制動盤擦傷圖2 金屬鑲嵌物
(1)基礎(chǔ)制動裝置結(jié)構(gòu)
目前,鐵路機(jī)車基礎(chǔ)制動裝置主要有盤形制動和踏面制動2種。由于盤形摩擦因數(shù)穩(wěn)定,制動功率大,熱負(fù)荷和熱損傷小[1],大大提高了機(jī)車運(yùn)行品質(zhì)和安全性,因此成為目前大功率電力機(jī)車摩擦制動的主導(dǎo)方式。HXD1D型機(jī)車基礎(chǔ)制動裝置采用輪裝盤形制動方式,每條輪對采用獨(dú)立制動夾鉗,每個轉(zhuǎn)向架共6個制動夾鉗,如圖3所示。
圖3 制動夾鉗位置分布圖
HXD1D型機(jī)車基礎(chǔ)制動裝置由制動盤(見圖4)、制動缸、制動夾鉗和閘片等組成,制動盤通過一組周向分布的高強(qiáng)度螺栓和鍵,按一定的扭矩要求緊固在車輪上。閘片由17塊空心摩擦塊、閘片安裝托板及固定螺栓、彈簧卡子組成。
當(dāng)機(jī)車采取空氣制動時,制動單元得到壓縮空氣,通過制動缸活塞推動制動夾鉗,經(jīng)中間杠桿,使閘片將壓力作用到安裝在車輪輻板的制動盤上,閘片與制動盤間產(chǎn)生摩擦,消耗功率,將動能轉(zhuǎn)化為摩擦熱能散發(fā)掉,從而使機(jī)車達(dá)到減速或停車的目的。
圖4 制動盤結(jié)構(gòu)圖
(2)制動盤與閘片設(shè)計參數(shù)
HXD1D型機(jī)車制動盤為鑄鋼盤,閘片采用的摩擦材料是以銅基合金為基體材質(zhì),添加摩擦組元和潤滑組元,用粉末冶金技術(shù)制成。新造出廠的HXD1D型機(jī)車閘片與制動盤單側(cè)間隙為1~2 mm,雙側(cè)間隙為2~4 mm。從實際運(yùn)用情況看,設(shè)計間隙偏小,導(dǎo)致制動盤擦傷問題多發(fā)。
(1)機(jī)車乘務(wù)員操縱情況排查?!惰F路機(jī)車操作規(guī)程》規(guī)定:牽引旅客列車運(yùn)行途中實施常用制動時,采取自動制動閥減壓,單獨(dú)制動閥緩解,列車制動,機(jī)車呈緩解狀態(tài)。對發(fā)生制動盤擦傷故障的機(jī)車LKJ數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,列車運(yùn)行途中,不存在機(jī)車制動缸帶壓力運(yùn)行的情況,也就是說,排除機(jī)車乘務(wù)員操縱不當(dāng)造成閘片接磨制動盤的問題。
(2)制動夾鉗設(shè)計缺陷。經(jīng)與中車株洲電力機(jī)車有限公司、克諾爾公司共同對故障機(jī)車基礎(chǔ)制動裝置進(jìn)行現(xiàn)場檢查測量,HXD1D型機(jī)車制動閘片與制動盤雙側(cè)間隙為2~4 mm,單側(cè)間隙為1~2 mm,測量其他HXD1D型機(jī)車,間隙相同。該間隙本身設(shè)計偏小,而轉(zhuǎn)向架與車體有3.3°的回轉(zhuǎn)角,加之輪對本身也有一定的橫動量,在機(jī)車通過軌道曲線時,輪對與構(gòu)架間會產(chǎn)生一定角度的回轉(zhuǎn)角和橫向位移。由于制動夾鉗安裝在構(gòu)架上,制動盤安裝在輪對上,此時閘片相對制動盤也產(chǎn)生了相應(yīng)的位移和偏轉(zhuǎn),制動盤與閘片間隙進(jìn)一步減小甚至接觸,且構(gòu)成一定的夾角(非平行面),造成閘片局部與制動盤摩擦。這種非正常的局部接觸(甚至是點接觸),摩擦產(chǎn)生的熱量不易快速擴(kuò)散和對流,導(dǎo)致制動盤和閘片接觸部位溫度急劇升高,在制動盤和閘片內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力,繼而產(chǎn)生裂紋,在摩擦力作用下閘片和制動盤材質(zhì)發(fā)生熱熔剝離。剝離后金屬材質(zhì)夾在閘片和制動盤之間,進(jìn)一步加劇制動盤擦傷,甚至使機(jī)車抱閘。因HXD1D型機(jī)車是按準(zhǔn)高速(160 km/h)設(shè)計的,日常主要擔(dān)當(dāng)直達(dá)特快客運(yùn)列車牽引任務(wù),運(yùn)行速度高,過曲線時產(chǎn)生較大的轉(zhuǎn)動慣量,更易造成閘片與制動盤摩擦損傷。
(3)閘片間隙不均,與制動盤接磨。通過測量,發(fā)現(xiàn)制動夾鉗吊座偏離中心4 mm(見圖5)。在機(jī)車制動緩解動作中,夾鉗制動吊桿易向輪軸側(cè)發(fā)生滑動偏移,導(dǎo)致吊桿在夾鉗緩解狀態(tài)下處于非垂直狀態(tài),在吊桿與閘片托之間產(chǎn)生抗勁扭力,造成閘片、制動盤間存在夾角(非平行面),閘片上部與制動盤始終處于接磨狀態(tài),機(jī)車長期運(yùn)行后發(fā)生摩擦損傷制動盤。另外,HXD1D型機(jī)車制動夾鉗在緩解的自由狀態(tài)下,閘片上部與制動盤間的上、下間隙不均,特別是閘片上部與制動盤接磨問題比較普遍。
圖5 吊掛座偏離中心
(4)HXD1D型機(jī)車制動夾鉗閘片由17塊六棱形小閘片組合而成,每塊小閘片中間為空心,機(jī)車運(yùn)行中制動盤或閘片一旦發(fā)生材質(zhì)剝離,易造成金屬堆積,導(dǎo)致機(jī)車制動盤片接磨。
(5)制動夾鉗銷軸油潤保養(yǎng)不良因素的影響。HXD1D型機(jī)車制動夾鉗通過吊桿的上銷軸、下銷軸、制動杠桿的長銷軸、中間軸及銷套等部件傳遞制動力,為基礎(chǔ)制動裝置的關(guān)鍵活動關(guān)節(jié),若以上部位油潤保養(yǎng)不良會造成卡滯,導(dǎo)致緩解不靈活,在機(jī)車實施緩解時,夾鉗復(fù)位不到位,閘片貼輪,造成制動盤擦傷。
(1)更換使用大間隙制動夾鉗。2015年5月,會同廠方人員對徐州機(jī)務(wù)段的HXD1D281號、HXD1D288號機(jī)車試裝了大間隙制動夾鉗,新制動夾鉗閘片與制動盤雙側(cè)間隙由原設(shè)計的2~4 mm調(diào)整到2~6 mm,組裝后測量閘片與制動盤實際間隙,HXD1D281號機(jī)車雙側(cè)間隙為5.0~5.5 mm,HXD1D288號機(jī)車閘片雙側(cè)間隙為4.0~4.65 mm,符合新設(shè)計間隙范圍要求。為驗證改造效果,機(jī)車每次入庫均對閘片間隙進(jìn)行測量,對閘片拆解檢查,通過一個月的跟蹤檢查,運(yùn)行狀態(tài)良好,未再出現(xiàn)制動盤擦傷故障。同年7月底,徐州機(jī)務(wù)段配屬的其他HXD1D型機(jī)車大間隙夾鉗改造工作全部完成,實施改造后,機(jī)車未再發(fā)生制動盤擦傷故障,從源頭解決了制動盤擦傷的主要隱患。
(2)增加限位環(huán),保證夾鉗吊桿處于中心位置。因為吊座偏離中心4 mm,為保證夾鉗吊桿處于中心位置,在HXD1D281號、HXD1D288號機(jī)車夾鉗吊桿上銷軸加裝了2個不對稱限位卡環(huán)(見圖6),寬度分別為13 mm(輪軸側(cè))和5 mm(制動夾鉗單元側(cè)),采取此種方法,一方面對吊座偏離中心問題進(jìn)行糾正,另一方面,有效減小夾鉗吊桿的竄動量,可保證下面吊耳偏離中心位置小于3.5 mm。另外,為增加吊桿的動作靈活性,更換使用小直徑吊桿上銷軸(由?22b9改為?22a11)。經(jīng)過一個月的跟蹤檢查,運(yùn)行狀態(tài)良好,隨后對其他機(jī)車逐臺進(jìn)行了改造。
圖6 加裝改造限位卡環(huán)和銷軸后的吊桿裝置
(3)更換使用實心制動閘片。將空心制動閘片更換為整體實心閘片,有利于排出閘片與制動盤摩擦產(chǎn)生的金屬碎屑,降低故障隱患。
(4)油潤保養(yǎng)。為確保HXD1D型機(jī)車制動夾鉗銷軸、銷套的靈活性,每次修程及出入庫,對制動夾鉗各銷軸、銷套進(jìn)行細(xì)密給油,防止銷軸干磨卡滯。給油位置:夾鉗吊桿的上軸、下軸,制動杠桿的長銷軸上、下端的銷套,制動杠桿的中間軸上、下端共6個位置。
通過加裝改造和一系列措施, HXD1D型機(jī)車制動盤擦傷慣性故障得到有效治理,從源頭消除了故障隱患。但后續(xù)新出廠的HXD1D型機(jī)車由于廠方仍采用了原設(shè)計制動夾鉗構(gòu)造,上線后制動盤擦傷問題依然發(fā)生,為此,應(yīng)采取以下方法加強(qiáng)日常基礎(chǔ)制動裝置的檢查:
(1)在基礎(chǔ)制動裝置完全緩解的狀態(tài)下,確認(rèn)制動夾鉗單元、左右兩側(cè)均存在閘片間隙,晃動制動杠桿,制動夾鉗應(yīng)活動靈活;拉動制動杠桿,使另一側(cè)閘片緊貼制動盤,采用通規(guī)對閘片與制動盤間隙進(jìn)行檢測,通規(guī)厚度 2 mm,止規(guī)厚度4 mm(改造后的機(jī)車使用6 mm止規(guī)),手推塞尺向上劃過制動盤與閘片之間的間隙,通規(guī)通過,止規(guī)不能通過,閘片間隙則符合技術(shù)要求;
(2)若用力拉動制動杠桿,另一側(cè)閘片不能緊貼制動盤時,應(yīng)查找制動銷桿固死的原因并處理;
(3)更新或調(diào)大間隙的閘片,應(yīng)進(jìn)行至少3次制動與緩解,確保制動夾鉗單元間隙不再調(diào)整后,按第1步要求測量間隙,應(yīng)符合技術(shù)要求;
(4)途中發(fā)生閘片與制動盤接磨時,必須立即停車,機(jī)車乘務(wù)員在確認(rèn)機(jī)車緩解(制動缸無風(fēng)壓)后,晃動制動夾鉗,確認(rèn)是否活動靈活,并使用1.5 mm通規(guī)檢測(配在隨車工具箱內(nèi)),若通規(guī)通過,可維持運(yùn)用。若鑲嵌異物,使用扳手將閘片間隙調(diào)整螺母順時針方向旋轉(zhuǎn)2/3圈,使閘片與制動盤間隙變大,清理異物后(因HXD1D型機(jī)車基礎(chǔ)制動裝置具有閘片間隙自動調(diào)整功能,間隙調(diào)整螺母松開后,不需要人為進(jìn)行恢復(fù)),進(jìn)行制動緩解試驗,正常后維持運(yùn)行。
[1] 錢坤才,郭立賓,黃 彪.大功率機(jī)車制動盤和閘片的研究[J].現(xiàn)代鑄鐵,2012(5):69-73.□
(編輯:林素珍)
2095-5251(2016)05-0043-03
2016-03-07
謝小軍(1976-),男,本科學(xué)歷, 工程師, 從事機(jī)車檢修技術(shù)管理工作。
U260.35+1
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