康慧軍
摘要:200MW東方汽輪機(jī)組軸封系統(tǒng)泄漏量普遍較大,軸封溢流開度大,軸封系統(tǒng)大部分多余蒸汽直接排向排汽裝置,造成冷源損失增大。文章所述軸封系統(tǒng)改造后,將軸封多余的蒸汽回收利用,極大地提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,降低了機(jī)組的冷源損失。改造后,機(jī)組各方面狀況均較好。
關(guān)鍵詞:軸封溢流;200MW東方汽輪機(jī)組;軸封系統(tǒng);低壓加熱器;排汽裝置 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TK263 文章編號:1009-2374(2016)06-0027-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.06.014
1 簡介
云岡熱電200MW機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的CZK220/160-12.7/0.294/535/535型超高壓、一次中間再熱、3缸2排汽直接空冷供熱機(jī)組。在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),由高、中壓缸軸端汽封的漏汽經(jīng)噴水減溫后作為低壓缸軸端汽封供汽的汽輪機(jī)汽封系統(tǒng),多余漏汽經(jīng)溢流站溢流至凝汽器。在機(jī)組啟動(dòng)和低負(fù)荷運(yùn)行階段,汽封供汽由外來蒸汽提供。該汽封系統(tǒng)從機(jī)組啟動(dòng)到滿負(fù)荷運(yùn)行,全過程均能按機(jī)組汽封供汽要求自動(dòng)進(jìn)行切換。該系統(tǒng)由軸端汽封的供汽、漏汽管路、主汽閥、調(diào)節(jié)閥的閥桿漏汽管路、主蒸汽站、輔助汽源供汽站、溢流站、減溫站及相關(guān)設(shè)備組成。本系統(tǒng)還設(shè)置一臺JQ-80-2型汽封加熱器及兩臺FZ-0.8-1400-1型軸封風(fēng)機(jī),用于抽出最后一段軸封腔室漏汽(或氣),并維持該腔室微負(fù)壓運(yùn)行。
2 軸封系統(tǒng)布置分析
原軸封系統(tǒng)一漏進(jìn)入#3高壓加熱器,軸封二漏進(jìn)入除氧器,軸封三漏通過軸封回汽管道進(jìn)入軸封加熱器將凝結(jié)水初步加熱升溫。軸封控制站多余蒸汽通過兩路回到排汽裝置,溢流通過溢流站進(jìn)入排汽裝置,一路通過軸封控制站直通閥(DN200)進(jìn)入排汽裝置,機(jī)組在正常運(yùn)行中可以通過這兩個(gè)通道進(jìn)行調(diào)整軸封壓力。東汽設(shè)計(jì)當(dāng)負(fù)荷增至大約70%以上時(shí)機(jī)組建立自密封。但自基建開始運(yùn)行,機(jī)組自密封建立均較早,機(jī)組在負(fù)荷達(dá)到200MW時(shí)軸封溢流調(diào)整門開度達(dá)到75%~96%,這使大量蒸汽未做功直接進(jìn)入排汽裝置,增加了機(jī)組的冷源損失,降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。
3 系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)及改造分析
原軸封系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在不合理問題,從歷年華北電科院性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)可得,汽機(jī)額定負(fù)荷200MW,除氧器參數(shù)(壓力0.53MPa、溫度166℃),門桿漏汽溫度413℃、軸封漏汽溫度424℃,軸封二漏漏汽壓力0.56MPa、大氣壓力88.02kPa。汽機(jī)軸封二漏排至除氧器的壓差僅為0.56-0.53=0.03MPa,其壓差非常小,結(jié)合現(xiàn)場運(yùn)行參數(shù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,汽輪機(jī)前軸封漏汽排至除氧器的漏汽量是非常小的,甚至除氧器蒸汽倒反現(xiàn)象,軸封排汽管道流通不暢,導(dǎo)致軸封向外泄漏蒸汽量加大,造成蒸汽的損失,降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。同時(shí),軸封漏汽量增大,會(huì)增大油中含水,給機(jī)組安全性帶來了隱患??紤]到機(jī)組運(yùn)行期間軸封漏汽壓力在0.45~0.50MPa,溫度為424℃,#3低壓加熱器主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1:
五段抽汽設(shè)計(jì)壓力為0.473MPa,正常運(yùn)行期間五段抽汽溫度為317℃,通過數(shù)據(jù)分析對比,軸封二漏蒸汽壓力與五段抽汽壓力基本相互匹配,所以,將軸封二漏起源由原供給除氧器,通過直徑219mm管道改接至#3低壓加熱器,同時(shí)在管路上加裝手動(dòng)門以及逆止閥,兩路汽源混合。機(jī)組自基建以來軸封溢流量均較大,調(diào)門開度大,軸封大量蒸汽直接排入排汽裝置,這樣加大了機(jī)組的熱損失,致使蒸汽的利用率降低,影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,所以對軸封溢流蒸汽引入#1低加進(jìn)行做功,原軸封系統(tǒng)設(shè)計(jì)一路軸封控制站至排汽裝置直通管路,該路只有在軸封溢流無法調(diào)整時(shí)參與調(diào)解軸封壓力,所以運(yùn)行期間不經(jīng)常投運(yùn),在本次改造過程中,將軸封控制站至排汽裝置直通管路切割,從軸封溢流母管接直徑為¢273mm,同時(shí)加裝DN250的電動(dòng)門至#1低壓加熱器七段抽汽進(jìn)汽管處。軸封控制站整汽溫度在380℃~390℃之間,軸封壓力在0.02~0.03MPa之間進(jìn)行調(diào)整,通過分析對比#1低壓加熱器性能設(shè)計(jì)參數(shù)(見表1)軸封系統(tǒng)壓力變化值可以滿足#1低壓加熱器設(shè)計(jì)要求,蒸汽壓力較7段抽汽壓力略高,蒸汽溫度較7段抽汽溫度高130℃~240℃,高品質(zhì)軸封蒸汽與低溫7段抽汽混合升溫,進(jìn)入低加,通過歷年運(yùn)行參數(shù)分析,軸封蒸汽參與低加換熱,加熱器出水換熱溫差較改造前降低2℃~3℃,且主機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均正常,沒有改變,負(fù)荷在150~155MW時(shí),軸封溢流蒸汽引接入#1低壓加熱器后,改造后混合的蒸汽具有較高的過熱度,進(jìn)入7號低加后需首先將過熱蒸汽冷卻到飽和狀態(tài),而過熱蒸汽比容大,占用了較大的低加空間,使得7號低加凝結(jié)能力下降所至,改造后7段抽汽已經(jīng)被完全排擠,因此,改造前后影響機(jī)組效率分為兩個(gè)方面:一方面是7號低加抽被完全排擠,返加汽機(jī)后增加了汽機(jī)的作功,提高了機(jī)組效率;另一方面是由于7號低加溫升下降,增加了6號低加抽汽量,降低了機(jī)組作功,使得機(jī)組效率下降。
4 軸封系統(tǒng)優(yōu)化后的效果
軸封一漏管道自除氧器改接道#3低壓加熱器,緩解了軸封一漏排汽受阻不暢現(xiàn)象,減少了軸封蒸汽向外泄漏量,從而減少軸封外漏蒸汽進(jìn)入軸承箱蒸汽量,降低油中含水,提高潤滑油油質(zhì),提高機(jī)組的安全性。為評估改造效果,我們調(diào)取了6號和7號低加改造前后200MW負(fù)荷時(shí)凝結(jié)水溫度等相關(guān)數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)如表2。
從表2數(shù)據(jù)可以看出:改造后低加凝結(jié)水溫升下降了5℃,分析原因是由于軸封溢流蒸汽溫度高,具有較高的過熱度,進(jìn)入7號低加后需首先將過熱蒸汽冷卻到飽和狀態(tài),而過熱蒸汽比容大,占用了較大的低加空間,使得7號低加凝結(jié)能力下降所至,改造后7段抽汽已經(jīng)被完全排擠,因此,改造前后影響機(jī)組效率分為兩個(gè)方面:一方面是7號低加抽被完全排擠,返加汽機(jī)
后增加了汽機(jī)的作功,提高了機(jī)組效率;另一方面是由于7號低加溫升下降,增加了6號低加抽汽量,降低了機(jī)組作功,使得機(jī)組效率下降,兩部分對煤耗影響數(shù)值估算如下:
(1)7號低加對煤耗影響計(jì)算:
增加機(jī)組作功:
(2739.9-2513.0)×23813/3600=1500kW
影響發(fā)電煤耗降低:
1500/200000×325=2.43g/kWh
(2)6號低加對煤耗影響計(jì)算:
7號溫升不足造成6號低加多耗汽:
506338×7×4.1868/(2938.2-404.8)=5857.56kg/h
6號低加多耗汽減少機(jī)組做功:
(2739.9-2513.0)×5857.56/3600=369.19kW
6號低加多耗汽造成發(fā)電煤耗升高:
369.189/200000×325=0.600g/kWh
(3)綜合作用降低發(fā)電煤耗:
2.43-0.600=1.83g/kWh
5 結(jié)語
軸封系統(tǒng)的改造從整體效益上分析,改造是成功的,該項(xiàng)目改造投資費(fèi)用低,極大限度地回收機(jī)組的冷源損失,提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,在同類型機(jī)組軸封泄漏量大的機(jī)組可以廣泛推廣。
參考文獻(xiàn)
[1] 云岡熱電機(jī)組2*200MW機(jī)組運(yùn)行規(guī)程[S].
(責(zé)任編輯:周 瓊)