李明偉,兌幸福
(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450000)
穿梭車編碼器固定連接的優(yōu)化改進
李明偉,兌幸福
(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450000)
本文針對穿梭車編碼器固定和連接部位設計缺陷導致的故障現(xiàn)象,開展原因分析,對編碼器的固定機構和聯(lián)軸器進行優(yōu)化改進,消除了故障,提高了設備運行效率。
穿梭車;編碼器;固定;聯(lián)軸器;改造
叉車不用駛?cè)氲搅Ⅲw倉儲系統(tǒng)貨架內(nèi)部存取貨物,而由穿梭車來完成,以實現(xiàn)非常高的空間利用率。
穿梭車通過編程實現(xiàn)取貨、運送、放置等任務,并可與上位機或WMS系統(tǒng)進行通訊,結合RFID、條碼等識別技術,實現(xiàn)自動化識別、存取等功能。穿梭車在倉儲物流設備中主要有兩種形式:穿梭車式出入庫系統(tǒng)和穿梭車式倉儲系統(tǒng),以往復或者回環(huán)方式,在固定軌道上運行的臺車,將貨物運送到指定地點或接駁設備,配備有智能感應系統(tǒng),能自動記憶原點位置,自動減速系統(tǒng)。作為物流車間的重要設備,穿梭車在運行過程中,需要編碼器反饋速度與位置信息,將電機軸的轉(zhuǎn)動角度實時準確地傳遞給編碼器,不能有信息丟失,因此對同步傳動要求極為嚴格,某企業(yè)自物流設備正式投入運行以來,穿梭車連軸器連續(xù)出現(xiàn)多次斷裂,導致停止運行,影響正常生產(chǎn)。
經(jīng)過觀察分析,穿梭車原有的編碼器安裝固定機構存在設計缺陷。如圖1所示,編碼器安裝固定機構采用4組螺絲,將編碼器固定在電機后端的防護罩上,通過調(diào)節(jié)螺絲進入防護罩的深度來調(diào)整固定機構的水平度,這種固定機構不能保證編碼器與電機軸處在同一平面上。
穿梭車聯(lián)軸器采用具合金材料的圓形裝置,當編碼器軸心和電機軸心不在同一平面中心線上時,難以修正電機軸和編碼器軸的同心度,并且使用的合金材質(zhì)容易折斷,隨著電機高速旋轉(zhuǎn),聯(lián)軸器側(cè)向受力,產(chǎn)生的離心力就會將聯(lián)軸器裝置折斷。
對穿梭車編碼器安裝固定機構重新設計和加工。使用圓柱形鋼坯,兩端加工成長度一致的螺絲,中間形成統(tǒng)一規(guī)格長度的平臺,當螺絲擰進電機后蓋時,可以有效地保證平臺在同一平面,如圖2。
圖1 改造前的編碼器安裝固定機構
圖2 固定裝置對比圖
圖3 麻花形聯(lián)軸器
圖4 麻花形傳動器
將穿梭車編碼器固定架改為不銹鋼材質(zhì),并重新設計加工。在固定架上打通孔,可以穿過固定平臺螺絲,在電機底部組裝固定機構時,保證固定架在同一規(guī)格的平臺上,使編碼器與電機軸處在同一平面。
設計加工聯(lián)軸器,重新設計、加工麻花形聯(lián)軸器,采用圓柱形銅胚在車床上加工,直徑比改造前的鐵質(zhì)圓軸增大了5mm,提高了使用強度。設計加工傳動器,設計、加工麻花形傳動器,改為采用尼龍材質(zhì),如圖3、4所示。
組裝聯(lián)軸器與傳動器時,中間留有間隙,當電機軸和編碼器軸不在同一直線時,可以修正偏差,準確地傳遞電機軸的角速度,新的編碼器聯(lián)接機構安裝、拆卸簡單,堅固耐用,聯(lián)軸器裝配圖見圖5。
節(jié)省了設備維修費用。此項改進實施后,由于編碼器安裝機構和傳動器設計缺陷,導致聯(lián)軸器損壞現(xiàn)象大大減少,按改造前每月每臺設備損壞一個計算,每個聯(lián)軸器約500元,4臺穿梭車4×500=2000元,每年可節(jié)約維修費用約2000×12= 24000元。
提高了設備運行效率。穿梭車編碼器固定連接部位改造后,減少了穿梭車聯(lián)軸器斷裂的故障現(xiàn)象,避免了因為穿梭車編碼器故障造成停產(chǎn),如果每月停機維修時間按8小時估算,此項可每年減少了維修時間96小時,提高設備運行效率1.6%。(每年按250個工作日,每日三班三運轉(zhuǎn)24小時計算)。
圖5 聯(lián)軸器裝配圖
[1]李旭,劉鵬,滿春紅. 穿梭車定位用編碼器傳動裝置, CN201895935U[P]. 2011.
[2]李旭,劉鵬,滿春紅. 穿梭車定位用編碼器傳動裝置, CN201895935U[P]. 2011.
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1671-0711(2016)12(下)-0049-02