黃建江
(湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)
閥控式鉛酸蓄電池組著火原因分析及應對措施
黃建江
(湛江電力有限公司,廣東 湛江 524099)
閥控式鉛酸蓄電池被廣泛運用在電廠控制、保護及動力等系統(tǒng),若選型及維護不到位將會給機組安全運行造成極大威脅。介紹了某電廠蓄電池組的著火經(jīng)過,分析了蓄電池組的著火原因,并提出了具體的應對措施,以保證設備的安全穩(wěn)定運行。
蓄電池;著火;選型;試驗;維護
閥控式鉛酸蓄電池在電廠內(nèi)占據(jù)著舉足輕重的地位,若其發(fā)生事故將會給機組安全運行造成極大威脅。某電廠某日夜間集控室消防報警警鈴響。運行人員就地檢查,發(fā)現(xiàn)直流室有濃煙冒出,并伴有刺激性氣味,直流室內(nèi)能見度低,立即通知消防值班員及相關責任人員到場配合處理。因煙氣過濃,在直流室大門處用風機進行強制通風,待直流室內(nèi)能見度提高后,技術(shù)人員與消防人員攜帶正壓呼吸器進直流室檢查。經(jīng)檢查,確認為動力用蓄電池中間段的蓄電池組著火,立即用滅火器將火源滅掉,同時通過操作將故障蓄電池組隔離。
事故后打開門窗散盡濃煙后,發(fā)現(xiàn)動力組蓄電池室毗鄰的控制組蓄電池室、直流充電器室、UPS室的墻壁上均已熏黑;蓄電池外殼、充電器機柜內(nèi)外、UPS裝置內(nèi)外均布滿了厚厚的黑塵;室內(nèi)焦臭味濃烈。動力組蓄電池室屋頂上方的砂漿層已經(jīng)部分脫落,室內(nèi)頂部環(huán)氧樹脂板制成的通風風道也已脫落。
從外觀上觀察,北側(cè)靠墻的01-36號蓄電池中的上層12個蓄電池頂部塑料防護罩已完全燒熔,外殼熏黑,并出現(xiàn)不同程度的鼓包;中層的12個蓄電池頂部防護罩已有部分因高溫而變形,極柱沒有受損,外殼熏黑,但還能模糊看得到外殼上的文字;下層的12個蓄電池基本沒有受損,僅有粉塵粘附在其表面外殼上。
南側(cè)靠墻的69-104號蓄電池中的上層12個蓄電池頂部塑料防護罩已完全燒熔,外殼變黑,并出現(xiàn)不同程度的鼓包;中層的12個蓄電池頂部防護罩已有部分因高溫而變形,極柱沒有受損,有6個蓄電池外殼熏黑;下層的12個蓄電池基本沒有受損,僅有粉塵粘附在其表面外殼上。
中間段37-68號蓄電池嚴重燒損,其中上層12個蓄電池極柱完全燒斷,外殼燒熔,已經(jīng)露出極板,匯流條熔化;中層的12個蓄電池極柱較為完整,但外殼也已燒熔露出極板,匯流條部分熔化;下層的12個蓄電池中有2個燒損嚴重,外殼已燒熔露出極板,極柱燒損,匯流條熔化,其他的電池外殼熏黑。
經(jīng)查運行值班記錄,運行人員在事件當天交接班時到直流室進行過檢查,沒有發(fā)現(xiàn)異常。出事前運行無任何操作,動力段負荷電流基本為0,其中充電器輸出電流約0.8 A,浮充電壓為234 V。
(1) 設備選型不規(guī)范,個別電池質(zhì)量存在問題是本次事件的直接原因。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)個別燒毀電池中內(nèi)部存在疑似短路故障的情況,而對正在運行的同品牌型號的電池檢查中也發(fā)現(xiàn)了個別電池存在著較為嚴重的電池漏液和極線柱、連接片腐蝕現(xiàn)象,電池內(nèi)部發(fā)生故障或者漏液導致電池短路的可能性非常大。因此推斷由電池內(nèi)部短路產(chǎn)生的高溫使其外殼塑料燒熔,引發(fā)了本次火災。電力標準DL/ T 637—1997《閥控式密封鉛酸蓄電池訂貨技術(shù)條件》4.2.2要求:蓄電池槽、蓋、安全閥、極柱封口劑等的材料應具有阻燃性。而事后分別對廠內(nèi)仍使用的同品牌蓄電池外蓋進行了燃燒試驗,發(fā)現(xiàn)蓄電池蓋完全不阻燃,可用打火機點燃,且燃燒劇烈,而對其他品牌電池蓋進行燃燒試驗,均無法用打火機點燃。這表明該品牌的蓄電池蓋子所使用的塑料無阻燃性,這是火勢擴大的首要原因。
(2) 巡檢與維護工作不到位是此次事件的間接原因。運行人員與檢修人員的巡檢與維護工作不夠細致。由電池在線監(jiān)測裝置數(shù)據(jù)可知,蓄電池組中的第8,9號單節(jié)電池電壓很長時間就已為0,但運行當月的定期測量記錄中第8,9號單節(jié)電池電壓仍然正常,而檢修人員也沒有按時對蓄電池進行巡查維護,沒有及時發(fā)現(xiàn)第8,9號單節(jié)電池電壓及內(nèi)阻異常,從而沒有及時對其進行檢查處理。
(3) 設備交接試驗不規(guī)范。電力標準DL/ T 724—2000《電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術(shù)規(guī)程》要求:新安裝或大修后的閥控蓄電池組,應進行I10(即電池10 h放電電流值)全核對性充放電試驗;在3次充放電循環(huán)之內(nèi),若達不到額定容量值的100 %,此組蓄電池為不合格。但經(jīng)查此組蓄電池的交接試驗記錄,發(fā)現(xiàn)當時只是根據(jù)以往的經(jīng)驗做法放了40 %左右的容量就停止了,沒有嚴格按規(guī)范要求檢驗蓄電池的容量。
(4) 蓄電池室門未關閉是此次事件擴大的重要原因。由于蓄電池室與直流配電室、UPS室均連在一起,工作人員進出時沒隨手關閉室與室之間的防火門,造成蓄電池出現(xiàn)火災故障后,相鄰室的直流充電器、UPS裝置均受到嚴重的粉塵污染,造成直流充電器、UPS裝置中的精密集成電路控制板壽命縮短。由于火災發(fā)生后所有與蓄電池室相連的配電室均濃煙彌漫,還拖延了故障判斷與事故搶險的時間。
(1) 嚴控蓄電池選型,對電池外殼阻燃等級提出明確要求。要求必須使用ABS材料,耐燃等級在UL94V0級以上,并控制好進貨渠道,直接向廠家聯(lián)系購貨,避免買到假貨或者劣質(zhì)貨。對目前還在使用的未采用阻燃材料的蓄電池加強監(jiān)視,并盡快將其全部更換。
(2) 嚴格按照國家標準規(guī)范及廠家要求進行蓄電池的運行維護工作。
① 蓄電池室內(nèi)保持清潔、通風,室內(nèi)溫度控制在22-25 ℃之間。
② 每月1次定期測量蓄電池組、單體電池電壓、電池外殼溫度、極柱溫度和環(huán)境溫度。單體電池端電壓的測量不能只在浮充狀態(tài)進行,還應在放電狀態(tài)下進行。
③ 巡視中需檢查蓄電池的連接條有無松動和腐蝕現(xiàn)象,如有松動應緊固螺絲;檢查殼體有無滲液變形,極柱和安全閥周圍是否有滲液和酸霧溢出,如有應及時清潔,保持蓄電池表面干凈。
④ 對新安裝的蓄電池組,應進行全核對性放電試驗,以后每隔2-3年進行1次核對性試驗。對已運行6年的蓄電池組應每年做1次核對性放電試驗。嚴禁過放電,采用在線檢測單體電池電壓時,當單節(jié)電壓降至1.8 V時自動停止放電;核對性放電結(jié)束后,靜置1-2 h,即應進行回充電,采用恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電方式進行。若經(jīng)過2-3次全核對性放電,蓄電池組的容量均達不到額定容量的80 %以上,可認為此組蓄電池已失效,時要將蓄電池室與其他配電室之間的連通門關嚴,嚴禁長期開啟,防止意外事件發(fā)生。
應安排更換。
(3) 增強運行與檢修人員的工作責任心,加強對運行與檢修人員的技術(shù)培訓,提高巡視維護蓄電池技能。加強監(jiān)督管理,保證制度得到落實。
(4) 對蓄電池室進行整改。電力標準DL/ T 5044—2004《電力工程直流系統(tǒng)設計技術(shù)規(guī)程》要求:蓄電池室內(nèi)照明燈具應為防爆型,室內(nèi)不應裝設開關和插座,不應吊天棚,也不宜采用折板或槽型天花板。而此次發(fā)生火災的蓄電池室內(nèi)均為普通照明燈具并在室內(nèi)裝有開關,且蓄電池室還吊了天棚。因此應將蓄電池室內(nèi)照明燈具改為防爆型,取消蓄電池室天棚,將蓄電池室的照明開關與通風機電源控制開關改裝到蓄電池室外,同時將蓄電池在線監(jiān)測裝置也改為裝設在蓄電池室外。另外對與蓄電池室相通的配電室通道進行整改,在設計規(guī)范允許的前提下,如可將連通門堵死的,則砌水泥磚墻將其徹底隔離;如蓄電池室內(nèi)有電纜豎井的,則應在電纜豎井外殼再敷設一層隔熱防火材料;如因建筑結(jié)構(gòu)等原因確實無法封堵隔離的,則要求正常
1 中華人民共和國電力工業(yè)部.DL/T 637—1997閥控式密封鉛酸蓄電池訂貨技術(shù)條件[S].北京:中國電力出版社,1998.
2 中華人民共和國國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會.DL/T 724—2000電力系統(tǒng)用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2001.
3 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會.DL/T 5044—2004電力工程直流系統(tǒng)設計技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2005.
2016-05-06。
黃建江(1972-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠電氣運行維護工作,email:13560538886@139.com。