于季鵬
(黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司,陜西 黃陵,727307)
240t/h循環(huán)流化床鍋爐異常分析及對策
于季鵬
(黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電公司,陜西 黃陵,727307)
本文首先對黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型循環(huán)流化床鍋爐進行了概述。并在運行過程中發(fā)現(xiàn)了一些故障和缺陷,并結(jié)合自身的運行和經(jīng)驗,對故障原因作出了分析,提出了解決措施。通過現(xiàn)場的測試和運行,證明措施有效,效果非常明顯。
循環(huán)流化床鍋爐;床溫;返料異常;排煙溫度
黃陵礦業(yè)煤矸石發(fā)電有限公司DGJ240/9.8-Ⅱ2型鍋爐是東方鍋爐工業(yè)集團有限公司引進美國Forster Wheeler公司循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計和制造技術(shù)而制造的。本鍋爐屬高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐。該鍋爐連續(xù)運行能達到百日以上,基本能保證鍋爐的安全運行,但在運行經(jīng)濟性方面卻不容樂觀。我公司積極研討循環(huán)流化床鍋爐在運行中遇到的問題,并進行認真分析,積極對設(shè)備加以改造。本文主要針對我公司循環(huán)流化床鍋爐的運行進行了一定的分析,找出原因,并提出了解決措施,為我廠循環(huán)流化床鍋爐機組的安全、經(jīng)濟運行提供經(jīng)驗和參考。
本鍋爐為循環(huán)流化床燃燒方式、自然循環(huán)、單爐膛、單汽包、全封閉布置。由一個膜式水冷壁爐膛、兩臺高溫汽冷式旋風分離器、一個汽冷包墻包覆的尾部豎井組成。爐膛內(nèi)布置有四片水冷蒸發(fā)屏和四片屏式過熱器。爐前共設(shè)有四臺給煤機和兩個石灰石給料口。爐膛底部是水冷風室,風室后布置兩臺點火燃燒器。水冷風室和爐膛之間是由水冷壁管彎制的布風板,布風板上布置有4根排渣管。兩臺高溫汽冷式旋風分離器布置于爐膛與尾部豎井之間,其下部各有一臺“J”型返料器。高溫過熱器、低溫過熱器、省煤器和空氣預(yù)熱器從上到下依次布置在尾部煙道中。過熱器系統(tǒng)中設(shè)有兩極噴水減溫器。
本廠鍋爐床溫測點共有十二只熱電偶,這十二只熱電偶分四列,每列三只,分別布置于四臺給煤機落煤口下,沿前墻至后墻依次布置,床溫測點高出風帽300mm。在運行初期,床溫測點溫度普遍偏低、溫度偏差大、分布不均。十二只測點有六只溫度在820—840℃左右,有四只溫度在790-820℃之間,有兩只溫度在680-720℃,這兩只溫度明顯的偏低,最大溫差在160℃左右。
原因:(1)燃煤粒度控制不合理,粒徑分布不均,較大的煤塊進入爐膛內(nèi),會在爐膛沉積形成死滯區(qū),破壞正常的流化狀態(tài),使爐內(nèi)溫度場分布不均勻,造成床溫局部過低。
(2)由于床溫測點處于爐膛密相區(qū)內(nèi),理論上該區(qū)域的溫度點應(yīng)該是床溫最真實的反映,但在實際運行中,爐內(nèi)流化狀況有差異,這就造成了爐內(nèi)局部流化狀況不好,相應(yīng)點床溫顯示值偏低,由于給煤顆粒粒度嚴重大于設(shè)計值,造成密相區(qū)底部流化狀況不是很良好,沉積在爐膛底部的大顆粒不能很好的排出,加之測點高度比較低,造成測點處于不是很好的流化狀態(tài)中,所有測點反映值比實際床溫值偏低。
應(yīng)對措施:(1)從煤源著手,檢查維護破碎系統(tǒng),嚴格控制進入爐膛內(nèi)的燃煤粒度,進入爐膛內(nèi)的燃煤粒度應(yīng)控制在0~8mm,最大不超過10mm。
(2)在停爐后,把床溫測點的高度增加了200mm,其目的是盡可能使床溫測點處在密相區(qū)良好的流化狀況中。
(3)應(yīng)合理調(diào)整一次風量及上、下二次風的配比,一次風量應(yīng)在保證床料完全流化的前提下適當降低,但不應(yīng)低于最低流化風量;下二次風要保證高風壓,有足夠大的穿透能力和床料進行良好的混合,上二次風可根據(jù)風量和氧量進行調(diào)整。
經(jīng)過上述調(diào)整和改進,床溫測點值普遍有所升高,床溫偏差值降低到70~80℃,提高了鍋爐運行的經(jīng)濟性。
我廠循環(huán)流化床鍋爐在運行初期,頻繁出現(xiàn)返料異常的現(xiàn)象,主要有返料中斷或大量返料進入爐膛。其主要原因是加減負荷過快、過急,使燃燒工況發(fā)生了改變,從而導致物料循環(huán)被破壞。
我廠運行人員在增加負荷過程中,經(jīng)常根據(jù)自身運行經(jīng)驗,直接將一次風量增加至理想值,然后依據(jù)實際情況逐漸加煤,而在這一過程中爐內(nèi)工況發(fā)生了變化。當一次風量增加時,給煤量、二次風量并沒有跟著增加,這時,爐膛內(nèi)一次風占絕對優(yōu)勢,一次風速會隨著風量的迅速增大而增大,顆粒濃度(燃燒份額)發(fā)生改變。原本停留在爐膛密相區(qū)內(nèi)的大量顆粒超過顆粒終端速度,被送入爐膛稀相區(qū),使爐膛稀相區(qū)顆粒濃度增加。這時,床層顆粒濃度下降,料層阻力減小。同時,由于爐膛稀相區(qū)顆粒濃度增加,稀相區(qū)燃燒份額也會增加,這樣就會增加爐膛出口的顆粒濃度和煙氣溫度,若爐膛出口一直為負壓運行,則煙氣流速也會增加。因為分離器的分離效率會隨著分離器入口的煙氣濃度、溫度和速度的增大而提高,所以,被分離器分離出來且進入返料器的返料量就會增加,一旦進入返料器的返料量超過進入爐膛的返料量,返料在自重的作用下,會導致返料器內(nèi)的風帽被壓死,返料在返料器內(nèi)不能流化,造成返料中斷。
同樣,在減負荷過程中,過快、過急,就會使分離器分離效率下降。這時,進入返料器內(nèi)的返料量就會減少,返料器內(nèi)的返料得不到補充,從而使爐膛內(nèi)壓力大于返料器立管內(nèi)壓力,造成返料中斷,形成惡性循環(huán)。所以運行人員在調(diào)整時,要循序漸進,不急不躁,也許需要經(jīng)過數(shù)小時的調(diào)整才能重新建立新的物料平衡。
本循環(huán)流化床鍋爐共四臺給煤機,每兩臺給煤機接在一個3003的煤倉上,煤倉為鋼制結(jié)構(gòu),煤倉的前壁和后壁與水平夾角都為60°,每個煤倉在下部分叉后變成夾角為60°的兩個小煤斗,形狀為方形椎體。煤倉內(nèi)壁鋪設(shè)一層光滑、耐磨、阻燃的微晶板,小煤斗與給煤機之間用4塊800×800mm的方形鋼板連接,在連接管上安裝了電動插板門。正常情況下,煤倉內(nèi)的燃煤經(jīng)自重落至四臺稱重式皮帶給煤機入口處,經(jīng)給煤機輸送至爐膛內(nèi)燃燒,在給煤機出口還設(shè)置了電動快關(guān)門,內(nèi)部引入了一次冷風作為密封風,防止斷煤時,爐膛內(nèi)的熱煙氣反竄進入給煤機燒壞皮帶。
我廠以黃陵礦業(yè)集團一號煤礦洗煤廠洗出的煤矸石、中煤和少量煤泥作為燃料,水分大、粘度大,我廠在運行中經(jīng)常會發(fā)生斷煤、堵煤、煤倉內(nèi)壁貼煤的現(xiàn)象,嚴重危機鍋爐機組的安全運行。
應(yīng)對措施:(1)將煤倉前后壁的夾角改為75°,并在煤倉前后每臺給煤機上方各加三層空氣炮,每層一個,定期用壓縮空氣振打或不落煤時振打。
(2)將兩只小煤斗的夾角改為30°,割除小煤斗上部的水平部位,并在每個連接管上各割出一個300×300mm的方孔,便于運行人員在堵煤時用鋼筋捅搗疏通。
(3)從煤源上把關(guān),盡可能提高入爐煤品質(zhì),加強入爐煤的取樣化驗,將水分控制在9%以下。
(4)如果長時間停爐,應(yīng)在停爐前將煤倉的存煤燒空,防止因煤在煤倉內(nèi)長時間不流動而板結(jié),給下次啟爐造成困難
經(jīng)過我們實際改造后,現(xiàn)在鍋爐斷煤、堵煤、煤倉內(nèi)貼煤的現(xiàn)象很少發(fā)生,給我廠鍋爐機組的安全運行帶來了保證。
本廠鍋爐排煙溫度設(shè)計值為140℃,在啟動初期,排煙溫度就基本接近設(shè)計值,運行一周后逐漸升高,最高時排煙溫度可達到200℃,嚴重危及鍋爐的安全穩(wěn)定運行。
原因:(1)布置在尾部煙道的過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等受熱面積灰嚴重,受熱面積灰將使受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空氣預(yù)熱器入口煙溫升高,從而導致排煙溫度升高。
(2)我廠鍋爐臨界流化風量為70000Nm3/h,實際運行中一次風量大于100000 Nm3/h,這樣會使尾部煙道內(nèi)的熱量迅速增加(來自床層內(nèi)),煙氣在單位體積內(nèi)被冷卻的效果下降,排煙溫度也會上升。
(3)爐膛負壓過大,使煙氣流速增大,飛灰含量增加,大量熱量被引風機帶走,導致排煙溫度升高。
(4)我廠風機入口布置有熱風回路,即從空氣預(yù)熱器出口至風機入口接入熱風管道來提高風機入口風溫??諝忸A(yù)熱器入口風溫高,吸收煙氣的熱量減少,導致排煙溫度升高。
應(yīng)對措施:(1)加強空預(yù)器的吹灰,縮短吹灰間隔,由原來的每夜班一次改為每班一次。檢修人員加強對吹灰器的維護與檢修,確保吹灰器的正產(chǎn)投入。
(2)根據(jù)負荷情況,合理調(diào)整一、二次風量,一次風量在保證床料正常流化的前提下盡量減小,這樣可以減小對水冷壁管的磨損,也可降低排煙溫度。對二次風量調(diào)整時,應(yīng)注意對爐內(nèi)燃燒的擾動效果,盡量將兩側(cè)氧量調(diào)平,防止被帶到尾部煙道內(nèi)未完全燃燒的固體顆粒發(fā)生二次燃燒,使排煙溫度不正常升高。
(3)維持爐膛負壓在-50—0 Pa的正常負壓,經(jīng)常對負壓表管進行吹堵,保證負壓表的靈敏度和指示正常,并加裝負壓表防堵裝置,確保爐膛出口壓力表正常工作。
(4)在夏季時,我們停止熱風回路的投入,降低空氣預(yù)熱器入口風溫,從而降低排煙溫度。
經(jīng)過上述調(diào)整與改進,本廠循環(huán)流化床鍋爐排煙溫度現(xiàn)在基本能維持在140℃左右。
總之,隨著我國大型循環(huán)流化床鍋爐的不斷發(fā)展及壯大,從鍋爐廠家到電廠各單位都積累了豐富的經(jīng)驗,各電廠根據(jù)自身的實際情況情況對設(shè)備進行了改造和完善。本文作者結(jié)合自身實際情況,通過全面、準確的分析,找出了原因,并對設(shè)備進行了改造和一些參數(shù)進行了優(yōu)化,達到了機組的經(jīng)濟安全運行。
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于季鵬(1985-),男,助理工程師,大學本科,熱能與動力工程專業(yè),從事鍋爐技術(shù)管理工作。