楊安成 , 顧朝暉 , 徐嚴(yán)偉 , 呂云辰 , 樊安靜
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)
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蒸汽熱力管網(wǎng)系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化
楊安成 , 顧朝暉 , 徐嚴(yán)偉 , 呂云辰 , 樊安靜
(河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng)453731)
蒸汽作為化工企業(yè)日常產(chǎn)品生產(chǎn)中重要的能源之一,有著耗量大、使用環(huán)節(jié)多、管網(wǎng)分布廣等特點(diǎn)。結(jié)合公司“24.40”系統(tǒng)合成氨、尿素生產(chǎn)裝置蒸汽生產(chǎn)、使用過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析并提出優(yōu)化措施,提高蒸汽網(wǎng)絡(luò)使用能效。
蒸汽管網(wǎng) ; 節(jié)能 ; 優(yōu)化
河南心連心化肥有限公司“24.40”(240 kt/a合成氨,400 kt/a尿素;以下簡(jiǎn)稱二期系統(tǒng))系統(tǒng)蒸汽網(wǎng)絡(luò)中分布有5.3、3.0、2.2、1.3、0.5 MPa等不同等級(jí)的蒸汽管路,來(lái)源包括熱電車間、合成廢鍋、低壓甲醇、造氣夾套自產(chǎn)等,同時(shí)“24.40”蒸汽管網(wǎng)與其他系統(tǒng)(“18.30”工程系統(tǒng);以下簡(jiǎn)稱一期系統(tǒng))蒸汽管網(wǎng)進(jìn)行管道串聯(lián)。日常裝置生產(chǎn)運(yùn)行工況的改變對(duì)蒸汽的生產(chǎn)與消耗具有顯著的影響,高效的產(chǎn)出、減少潛能浪費(fèi)、合理利用蒸汽等級(jí)等措施,能夠降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。
1.1鍋爐生產(chǎn)負(fù)荷低,蒸汽熱力生產(chǎn)效率有待提高
公司二期系統(tǒng)蒸汽熱力生產(chǎn)使用的是次高壓、次高溫TG-130/5.29-M型鍋爐,采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)鍋爐熱力生產(chǎn)效率進(jìn)行計(jì)算,耗煤熱量和蒸汽熱量計(jì)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均為2月份系統(tǒng)運(yùn)行較正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算得出。
蒸汽熱力生產(chǎn)效率(%)=η1/η2=79.2%
結(jié)果顯示,二期工程系統(tǒng)蒸汽熱力生產(chǎn)效率不到80%,鍋爐生產(chǎn)負(fù)荷較低,系統(tǒng)實(shí)際蒸汽產(chǎn)量?jī)H90 t/h,與鍋爐自身額定負(fù)荷相比還有很大提升空間。
1.2蒸汽分級(jí)利用不合理
二期系統(tǒng)合成廢鍋副產(chǎn)約35 t/h的3.0 MPa蒸汽通過(guò)烴化預(yù)熱器后,約10 t/h輸送至變換工段,另富余的25 t/h的3.0 MPa蒸汽經(jīng)調(diào)節(jié)閥減壓后并入1.3 MPa蒸汽管網(wǎng),存在蒸汽熱能浪費(fèi)現(xiàn)象。6機(jī)生產(chǎn)時(shí),造氣夾套產(chǎn)生約26 t/h的較低溫飽和蒸汽與管網(wǎng)中合成廢鍋產(chǎn)生的高溫蒸汽匯合,調(diào)節(jié)至200 ℃左右送至尿素工段使用。
1.3跑冒滴漏、冷凝液亂排造成資源浪費(fèi)
管道腐蝕或密封不嚴(yán)等因素造成多處蒸汽“跑冒滴漏”現(xiàn)象,例如:合成疏水閥、蒸汽控制閥腐蝕嚴(yán)重,造成蒸汽泄漏;變換工段配液槽開放式操作,特別冬季氣溫低,溶劑熱量散失較快,加熱蒸汽的“跑冒滴漏”現(xiàn)象更顯著。
通過(guò)蒸汽換熱設(shè)備所排放的冷凝液,不能及時(shí)回收或回收量較少,從而加大脫鹽水使用量,并損失大量熱量。例如變換工段熔硫后冷凝液量較少(3~4 t/d),冷凝液集中送水管網(wǎng)循環(huán)使用的周期為5 d,影響冷凝液熱量的及時(shí)回收利用。
2.1提高鍋爐負(fù)荷,增加效益
二期工程系統(tǒng)蒸汽熱力實(shí)際生產(chǎn)效率僅80%左右,提高鍋爐生產(chǎn)負(fù)荷,實(shí)際蒸汽產(chǎn)量能夠增加30 t/h。由于公司生產(chǎn)系統(tǒng)規(guī)模較之周邊小企業(yè)占優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)出的蒸汽品質(zhì)較優(yōu),可以外售周邊企業(yè)供熱、生產(chǎn)等使用。
2.2增加中壓甲醇系統(tǒng)
二期系統(tǒng)中壓甲醇出口CO+CO2含量較高,原有裝置需要通過(guò)加開經(jīng)循環(huán)機(jī)提壓后,繼續(xù)循環(huán)反應(yīng),以降低該工藝指標(biāo)。針對(duì)這種情況,二期合成現(xiàn)場(chǎng)增加一套中壓甲醇工序。合成廢鍋過(guò)熱蒸汽產(chǎn)量,剛好滿足中壓甲醇裝置中的烴化蒸汽加熱器和醇化蒸汽加熱器使用(烴化蒸汽加熱器需要蒸汽量為17.60 t/h,醇化蒸汽加熱器需要蒸汽量為14.08 t/h,需要總蒸汽量為31.68 t/h)。
2.3合新增汽輪拖動(dòng)造氣風(fēng)機(jī)
針對(duì)合成廢鍋富余的3.0 MPa蒸汽,現(xiàn)場(chǎng)增加一套汽輪機(jī),通過(guò)汽輪機(jī)拖動(dòng)造氣1#風(fēng)機(jī)運(yùn)行,代替電機(jī)驅(qū)動(dòng),以達(dá)到余熱余壓的合理利用,富余的電量傳到電網(wǎng)。
2.4冷凝液回收利用
冷凝液回收及其熱量的利用,是蒸汽供熱系統(tǒng)中節(jié)約能源的重要部分之一。例如回收高溫冷凝水的熱量,可以減少鍋爐排放污染,并降低水處理量。另外排查現(xiàn)場(chǎng)冷凝液產(chǎn)量0.2 t/h以上的工序,增設(shè)回收管道,及時(shí)回收并合理利用這些分散的冷凝液熱效,減少能量消耗。
2.5加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)蒸汽能源管理,做好保溫工作,及時(shí)消除泄漏
對(duì)存在蒸汽漏損的管網(wǎng)進(jìn)行重新保溫、加固、消缺補(bǔ)漏,從源頭上降低蒸汽熱損失和“跑冒滴漏”現(xiàn)象發(fā)生,最大限度地提高熱利用率?,F(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)本工段現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)蒸汽閥門和排水閥進(jìn)行排查,杜絕“跑汽、漏汽”現(xiàn)象。并且加強(qiáng)各班組對(duì)生產(chǎn)設(shè)備用汽狀況的巡查,防止蒸汽內(nèi)漏的發(fā)生,隨發(fā)現(xiàn)隨整改,提高蒸汽使用效率,避免浪費(fèi)的發(fā)生。
3.1多產(chǎn)蒸汽效益
通過(guò)提高二期工程系統(tǒng)鍋爐負(fù)荷,可以增加30 t/h蒸汽的產(chǎn)量進(jìn)行外售。公司噸蒸汽成本90元(電耗、煤耗、脫鹽水成本、人工等其他費(fèi)用綜合計(jì)算),按照年運(yùn)行8 000 h計(jì)算:年蒸汽生產(chǎn)量= 30 t/h×8 000 h= 240 000 t;外售價(jià)格為102元/t,則多產(chǎn)蒸汽效益288萬(wàn)元。
3.2醇后氣達(dá)標(biāo)
新一套中壓甲醇運(yùn)行能夠促使氣體循環(huán)反應(yīng)完全,保證控制醇后氣CO+CO2含量。新增中壓甲醇運(yùn)行,同時(shí)可以關(guān)停一臺(tái)608 kW功率循環(huán)機(jī),降低了用電消耗。
3.3汽輪拖動(dòng)節(jié)電效益
新增的汽輪機(jī)利用3.0 MPa蒸汽減壓至1.3 MPa的能量差拖動(dòng)造氣1#風(fēng)機(jī)運(yùn)行。改造前1#風(fēng)機(jī)電耗功率230 kW,按照每年8 000 h運(yùn)行時(shí)間,電價(jià)0.52元/kW·h計(jì)算:年節(jié)電總費(fèi)用95.6萬(wàn)元。
3.4高溫冷凝水回收
系統(tǒng)蒸汽管道中疏水通過(guò)增設(shè)管道至低壓閃蒸擴(kuò)容器進(jìn)行回收,每小時(shí)的疏水量約7 t,冷凝水的回收溫度約為90 ℃。補(bǔ)給冷水溫度約為20 ℃,則ΔT=70 ℃,升高1 kg補(bǔ)給水至90 ℃,所需能量Q=293 kJ,設(shè)蒸汽負(fù)荷1 000 kJ/h,按1年8 000 h運(yùn)行時(shí)間,則加熱補(bǔ)給水能量為:Q(總)=293×1 000×8 000=2.344×109kJ。
燃料煤熱值23 023 kJ;按照鍋爐效率80%,燃煤?jiǎn)蝺r(jià)420元/t計(jì)算,節(jié)約的原料費(fèi)用5.35萬(wàn)元。水需要量統(tǒng)計(jì)56 000t/年,水單價(jià)4元,水的費(fèi)用24.64萬(wàn)元。按脫鹽水成本費(fèi)用3.6元/t計(jì)算,水處理費(fèi)用20.16萬(wàn)元。回收冷凝水節(jié)約的總費(fèi)用50.16元。
隨著“十三五”中持續(xù)提出節(jié)能環(huán)保指標(biāo),煤化工系統(tǒng)中不斷優(yōu)化升級(jí),蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)是重要的節(jié)能優(yōu)化部分,公司生產(chǎn)系統(tǒng)逐漸優(yōu)化整合過(guò)程中,也開始了化工園區(qū)總體蒸汽用量及特點(diǎn)統(tǒng)計(jì)新的蒸汽平衡工作。在化工園區(qū)用能規(guī)劃中做好蒸汽系統(tǒng)利用研究,能夠保證蒸汽管網(wǎng)產(chǎn)汽、用汽、發(fā)電平衡,同時(shí)做好熱能電能聯(lián)產(chǎn),減少最小外部損失,加大蒸汽管網(wǎng)的管理,合理調(diào)配,將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
1003-3467(2016)07-0047-02
2016-05-29
楊安成(1985-),女,助理工程師,從事化工工藝和管道設(shè)計(jì)工作,電話:13663034194。
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