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苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥的泵沖洗技術(shù)

2016-03-13 16:49朱炳梅魏新軍
河南化工 2016年3期
關(guān)鍵詞:調(diào)節(jié)閥

朱炳梅 , 陳 輝 , 魏新軍

(1.無(wú)錫市恒禾工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)有限公司 , 江蘇 無(wú)錫 214031 ; 2.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司 , 河南 平頂山 467013 ; 3.平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司 , 河南 平頂山 467013)

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苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥的泵沖洗技術(shù)

朱炳梅1, 陳輝2, 魏新軍3*

(1.無(wú)錫市恒禾工程咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)有限公司 , 江蘇 無(wú)錫214031 ; 2.河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司 , 河南 平頂山467013 ; 3.平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司 , 河南 平頂山467013)

摘要:具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗技術(shù)應(yīng)用于平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司苯加氫裝置,解決了硫酸鹽結(jié)晶堆積造成管線堵塞的問(wèn)題,使環(huán)己醇生產(chǎn)能力在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到進(jìn)一步提升,滿(mǎn)足了整套環(huán)己醇系統(tǒng)的擴(kuò)能要求,節(jié)約了出料管線及調(diào)節(jié)閥的更換、維修費(fèi)用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

關(guān)鍵詞:苯加氫 ; 出料管線 ; 調(diào)節(jié)閥 ; 泵沖洗

0前言

平頂山市神馬萬(wàn)里化工股份有限公司在20世紀(jì)90年代建設(shè)的國(guó)內(nèi)第一套引進(jìn)的環(huán)己醇工業(yè)化生產(chǎn)裝置,經(jīng)過(guò)十幾年的改造,已成為環(huán)己醇生產(chǎn)領(lǐng)域代表世界先進(jìn)水平的裝置。苯加氫反應(yīng)器是以苯和氫氣為原料,在釕—鋅催化劑的作用下,經(jīng)高溫高壓部分加氫制備環(huán)己烯產(chǎn)品的裝置,也是整套環(huán)己醇生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行的穩(wěn)定性直接影響到環(huán)己醇的產(chǎn)量和質(zhì)量。由于加氫催化劑漿液中是液相和微顆粒共存,在反應(yīng)物料流經(jīng)出料管線及調(diào)節(jié)閥死角時(shí),產(chǎn)生硫酸鹽結(jié)晶堆積使管線堵塞,從而導(dǎo)致系統(tǒng)停車(chē),這種情況平均每年出現(xiàn)3~4次,每次停車(chē)都要造成數(shù)十萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失,有效解決這一問(wèn)題。

1技術(shù)方案及原理

在苯加氫裝置反應(yīng)物料經(jīng)出料管線及調(diào)節(jié)閥后,析出微量的硫酸鹽結(jié)晶會(huì)堵塞管線,根據(jù)硫酸鹽結(jié)晶易溶于水這一特性,我們采用國(guó)產(chǎn)雙隔膜計(jì)量泵,以高純水對(duì)苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥進(jìn)行在線沖洗,有效解決了堵塞的問(wèn)題。該泵傳動(dòng)端由渦輪、蝸桿、曲柄連桿和行程調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)成,流量調(diào)節(jié)是N形曲軸變量結(jié)構(gòu)。工作原理:電機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器與蝸桿直聯(lián),并帶動(dòng)蝸輪和N形曲軸(偏心輪)運(yùn)轉(zhuǎn),N軸帶動(dòng)連桿作往復(fù)運(yùn)動(dòng);當(dāng)柱塞向后止點(diǎn)移動(dòng)時(shí),吸入單向閥打開(kāi),液體被吸入,當(dāng)柱塞向前止點(diǎn)移動(dòng)時(shí),吸入單向閥關(guān)閉,排出單向閥打開(kāi),液體被排出泵體外,如此達(dá)到吸排之目的。由于液壓隔膜泵是柱塞在隔膜液缸內(nèi)作往復(fù)運(yùn)動(dòng),液壓油腔內(nèi)的液壓油推動(dòng)隔膜在膜腔內(nèi)往復(fù)撓曲形變,泵蓋與膜片之間的介質(zhì)腔體積會(huì)發(fā)生變化,柱塞與輸送介質(zhì)之間靠隔膜將其隔開(kāi),確保介質(zhì)無(wú)泄漏。

2工藝簡(jiǎn)介

2.1主要設(shè)備及運(yùn)行過(guò)程

2.1.1加氫反應(yīng)器供給泵

該泵是高揚(yáng)程多級(jí)屏蔽泵,最大輸送量為16.6 t/h,且安裝有段孔板式最小流量配管,最小出口流量約5.5 t/h,用于把苯輸送到壓力為4.0~6.0 MPa的加氫反應(yīng)器。另外,因泵故障需緊急停止時(shí),為防止從加氫反應(yīng)器逆流設(shè)計(jì)有自動(dòng)啟動(dòng)備用機(jī)構(gòu)和連鎖裝置,以備緊急時(shí)加氫裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.1.2加氫催化劑循環(huán)泵

第一、二級(jí)加氫反應(yīng)器所需的催化劑漿液由計(jì)量泵按調(diào)整流量供給,氫氣由增壓計(jì)量調(diào)節(jié)流量后供給。為保證催化劑漿液有較好的分散效果,加氫反應(yīng)器設(shè)計(jì)有內(nèi)插式分散器和攪拌機(jī),使催化劑漿液、苯、氫能夠充分混合。

2.1.3加氫料液沉降器

靜置沉降加氫反應(yīng)后的催化劑漿液和反應(yīng)物料,通過(guò)相對(duì)密度差分離開(kāi)催化劑漿液和反應(yīng)物料。相對(duì)密度大的催化劑漿液向底部移動(dòng),相對(duì)密度小的反應(yīng)物料向上部移動(dòng),被分離出的反應(yīng)物料利用壓力差被送往后處理工序。在沉降分離過(guò)程中,加氫催化劑漿液分出后,反應(yīng)物料會(huì)對(duì)脫水工序的設(shè)備產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致加氫催化劑的損失,因此,沉降器入口設(shè)計(jì)有氣體流入管,可在沉降器內(nèi)全周方向緩慢流動(dòng),且不妨礙靜置分離過(guò)程;并在沉降器底部(錐部)設(shè)置隔片,以減少加氫催化劑的滯留量。

2.2出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗

來(lái)自管網(wǎng)的高純水注入儲(chǔ)水罐內(nèi),經(jīng)沖洗泵輸送至出料管線及調(diào)節(jié)閥沖洗結(jié)晶的硫酸鋅,避免硫酸鋅結(jié)晶造成管線及調(diào)節(jié)閥堵塞,并由中央控制室通過(guò)電磁閥自控儀表控制壓差。沖洗泵是雙隔膜往復(fù)計(jì)量泵,泵的行程通過(guò)行程調(diào)節(jié)器進(jìn)行調(diào)節(jié);泵的進(jìn)口安裝有儲(chǔ)壓罐以減少水流量的波動(dòng);在沖洗泵出口設(shè)置安全閥,在泵超壓時(shí)通過(guò)安全閥將輸送介質(zhì)打回到儲(chǔ)水罐內(nèi),并且安裝電磁閥控制壓差,當(dāng)壓差≤0.15 MPa時(shí)閥關(guān)閉,以防止逆壓,壓差≥1.4 MPa時(shí),電磁閥全開(kāi)啟,防止對(duì)苯加氫裝置出料量造成影響。

3實(shí)施效果

苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗技術(shù)的研究與應(yīng)用經(jīng)過(guò)近一年的試運(yùn)行,調(diào)節(jié)閥的閥開(kāi)度無(wú)明顯增大,出料管線上無(wú)附著結(jié)晶的硫酸鋅,避免了出料管線堵塞,減少了因加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥堵塞而造成的停車(chē)事故。綜上所述,該項(xiàng)目投入使用后苯加氫反應(yīng)器的生產(chǎn)負(fù)荷大大提高,環(huán)己醇年增產(chǎn)量0.2萬(wàn)t,達(dá)到了預(yù)期目的,且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,優(yōu)等品率為100%。同時(shí),降低了設(shè)備檢修頻次和檢修費(fèi)用,節(jié)省了裝置設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本。

4經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目總投資預(yù)算為25萬(wàn)元,新增環(huán)己醇產(chǎn)量0.2萬(wàn)t,每年可新增利潤(rùn)400萬(wàn)元。技改前因加氫裝置出料管線堵塞造成停車(chē)事故平均每年3~4次,每次停車(chē)的公共費(fèi)用、催化劑和環(huán)己醇損耗等合計(jì)為80萬(wàn)元,維修費(fèi)用50萬(wàn)元,技改后每年節(jié)約費(fèi)用共計(jì)290萬(wàn)元。

社會(huì)效益。苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗技術(shù),提升了環(huán)己醇工業(yè)化生產(chǎn)工藝水平,保持了尼龍化工產(chǎn)業(yè)的成本優(yōu)勢(shì);完成了引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新的國(guó)產(chǎn)化改造,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

環(huán)境效益。苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗技術(shù)使用的清洗介質(zhì)是高純水,沖洗物全部回催化劑再生系統(tǒng),無(wú)廢棄物排放,廢水處理量未增加,達(dá)到了增產(chǎn)增效不增廢的目標(biāo)。

5結(jié)論

采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的苯加氫裝置出料管線及調(diào)節(jié)閥泵沖洗技術(shù),苯加氫裝置運(yùn)行狀況良好,至今未出現(xiàn)過(guò)堵塞,且調(diào)節(jié)閥的閥開(kāi)度一直處于正??刂品秶?,消除了因出料管線及調(diào)節(jié)閥堵塞造成的系統(tǒng)停車(chē)現(xiàn)象,節(jié)約了出料管線及調(diào)節(jié)閥更換、維修費(fèi)用,提高了環(huán)己醇的裝置生產(chǎn)能力,達(dá)到了預(yù)期目的。

中圖分類(lèi)號(hào):TQ055.8,TQ056

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

文章編號(hào):1003-3467(2016)03-0041-02

作者簡(jiǎn)介:朱炳梅(1962-),女,高級(jí)工程師,從事化工工程咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和管理工作,電話:13861710839;聯(lián)系人:魏新軍(1972-),男,高級(jí)工程師,從事化工生產(chǎn)一線技改和管理工作,電話:15136999318。

收稿日期:2016-01-28

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