王德生(莊河市朱隈水庫(kù)灌區(qū)管理局,遼寧大連116402)
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朱隈水庫(kù)第一輸水洞的防滲加固
王德生
(莊河市朱隈水庫(kù)灌區(qū)管理局,遼寧大連116402)
[摘 要]文章主要針對(duì)朱隈水庫(kù)第一輸水洞的滲漏問(wèn)題,提出合理有效的加固處理措施。采用對(duì)輸水洞混凝土方涵內(nèi)襯鋼管,并灌漿填塞方涵與鋼管之間空隙的方法,解決了輸水洞洞身的滲漏問(wèn)題,工程實(shí)施后可為類(lèi)似輸水洞滲漏處理提供了經(jīng)驗(yàn)和參考。
[關(guān)鍵詞]防滲加固;內(nèi)襯鋼管;灌漿處理;施工方案;朱隈水庫(kù)
朱隈水庫(kù)位于遼東半島南端,大連莊河市境內(nèi),壩址坐落于莊河西支流上的太平嶺鄉(xiāng)大趙村。水庫(kù)屬大(2)型水庫(kù),主要用于防洪、灌溉、工業(yè)和城市供水,兼顧養(yǎng)魚(yú)等。壩址以上流域面積260.1 km2,河道長(zhǎng)27.61 km,河道平均比降0.468%。
朱隈水庫(kù)1958年3月動(dòng)工興建,同年7月竣工。水庫(kù)樞紐工程主要由主壩、副壩(一、二、三副壩)、溢洪道、輸水洞(第一、二輸水洞)組成。
第一輸水洞位于主壩左側(cè),最大泄量為14.2 m3/s,其主要任務(wù)是承擔(dān)農(nóng)業(yè)供水和城市供水。為壩內(nèi)鋼筋混凝土有壓方涵,洞長(zhǎng)127.0 m,比降為1%,洞身尺寸為1.5 m×1.5 m,洞壁厚0.3 m,進(jìn)口底高程為31.45 m。閘門(mén)的孔口尺寸為1.8 m×1.6 m。設(shè)有檢修木質(zhì)門(mén)、工作鋼閘門(mén)各一扇,螺桿式啟閉機(jī)啟閉,啟門(mén)力為15 t。動(dòng)水啟閉,設(shè)計(jì)水頭12.66 m。
第一輸水洞早在1993年水庫(kù)除險(xiǎn)加固時(shí),因洞壁有5處漏水孔洞而被列入除險(xiǎn)加固項(xiàng)目中.由于各種原因當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目未能實(shí)施,后來(lái)采用高標(biāo)號(hào)水泥砂漿堵洞的方法進(jìn)行了防滲處理,但效果不佳。通過(guò)近十多年對(duì)主壩靠近輸水洞側(cè)的測(cè)壓管水位觀測(cè)中發(fā)現(xiàn):每當(dāng)?shù)谝惠斔捶潘畷r(shí),這3個(gè)觀測(cè)孔內(nèi)的水位就上升,輸水洞停水時(shí)觀測(cè)孔內(nèi)的水位就下降。2008年12月份又發(fā)現(xiàn)洞壁在輸水洞末端有漏水現(xiàn)象,造成大量結(jié)冰。初步分析推測(cè),可能是現(xiàn)在輸水洞常年在壓力水的作用下,水從洞身裂縫處滲漏造成的。
為確定輸水洞滲漏原因,在輸水洞停供水后,進(jìn)入輸水洞內(nèi)實(shí)地查勘,發(fā)現(xiàn)洞壁存在10余處較大漏水孔洞,且部分漏點(diǎn)呈射水狀,滲漏量較大,較小孔洞若干處。據(jù)此可得出結(jié)論,第一輸水洞洞身滲漏的主要原因?yàn)槎幢谏洗嬖谥T多漏水孔洞。
經(jīng)洞身混凝土強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)論及專(zhuān)家討論研究認(rèn)為:水庫(kù)第一輸水洞混凝土洞身整體質(zhì)量較好,只存在部分滲漏點(diǎn),加固方案仍應(yīng)以洞身堵漏為首選。據(jù)此,結(jié)合工程自身實(shí)際情況,提出以下兩個(gè)方案進(jìn)行比選:
方案一:對(duì)洞身的滲漏點(diǎn)進(jìn)行化學(xué)灌漿封堵,灌漿材料采用水溶性聚氨酯或丙烯酸鹽+超細(xì)水你組合漿液,洞身表面采用厚度為1~2 cm的丙烯酸共聚乳液砂漿涂刷。
方案二:采用輸水洞內(nèi)襯DN1 400鋼管,在鋼管與原襯砌混凝土之間進(jìn)行灌漿處理,使兩者結(jié)合為一體。
兩方案最根本的不同在于最終的處理效果:方案一施工簡(jiǎn)單,但處理后的效果難以保證;方案二施工較為復(fù)雜,但解決了滲漏問(wèn)題,消除了安全隱患,可保證工程安全運(yùn)行。因此,從工程運(yùn)行安全考慮,最終采用內(nèi)襯鋼管方案進(jìn)行加固處理。
現(xiàn)要求輸水洞過(guò)流量為10.5 m3/s,輸水洞長(zhǎng)126.4 m,原輸水洞斷面為1.5 m×1.5 m,選用材質(zhì)Q235,直徑1.4 m的鋼管,厚14mm,鋼管單根長(zhǎng)12 m,經(jīng)計(jì)算滿(mǎn)足工程供水及安全運(yùn)行要求。
由于輸水洞在平面布置上設(shè)有一個(gè)平面轉(zhuǎn)彎,且原隧洞斷面與鋼管外壁空間最小僅為5 cm,因此該方案最大的技術(shù)問(wèn)題在于如何進(jìn)行施工。具體為鋼管就位、鋼管環(huán)縫焊接,鋼管外部灌漿三大難題,對(duì)上述問(wèn)題分別進(jìn)行了認(rèn)真研究后,擬定如下施工方法:
1)鋼管就位。鋼管彎段前直管段長(zhǎng)分別約為24,40 m,而彎管上部土石覆蓋厚度約10 m,鋼管施工前先將彎管段上覆土石及原襯砌混凝土挖除,作為鋼管安裝推進(jìn)場(chǎng)地。在輸水洞底部放置型號(hào)為hdb(50mm×4.5mm×37mm)的槽鋼兩道,間距為28.2 cm,內(nèi)放50mm鋼球,使之剛好與鋼管相切,同一軌道兩鋼球的距離為1.5 m。鋼管在洞口就位后,依次推入隧洞內(nèi),經(jīng)計(jì)算,鋼管彎段前長(zhǎng) 24 m的鋼管總重約11 800 kg,摩擦系數(shù)0.15,所需推力為1 770 kg,采用在進(jìn)口混凝土襯砌部位埋設(shè)滑輪將牽引鋼繩轉(zhuǎn)向后,由位于安裝場(chǎng)地上或進(jìn)水口的絞盤(pán)拉入洞內(nèi)。鋼管彎段后的40 m長(zhǎng)的鋼管可分別由安裝場(chǎng)合隧洞出口推進(jìn),每側(cè)僅推進(jìn)20 m長(zhǎng)即可。
2)環(huán)縫焊接。鋼管內(nèi)徑僅為1.4 m,若在鋼管就位后在其內(nèi)部進(jìn)行環(huán)縫焊接,管內(nèi)空間極為狹窄,作業(yè)困難且焊接質(zhì)量難以保證;若在鋼管就位后在其外部進(jìn)行環(huán)縫焊接,其外部空間僅為5 cm,無(wú)法實(shí)施焊接,因此鋼管在隧洞內(nèi)就位后進(jìn)行環(huán)縫焊接基本不可行。
經(jīng)分析,決定在安裝推進(jìn)場(chǎng)地進(jìn)行環(huán)縫焊接,采用外坡口形式,待上節(jié)鋼管推進(jìn)大部分后,進(jìn)行與下節(jié)鋼管的對(duì)接,并焊接環(huán)縫,這樣既可避免洞內(nèi)焊接,又能保證施工質(zhì)量。
3)鋼管外部灌漿。外部灌漿的主要目的為固定鋼管,使其與原隧洞襯砌混凝土結(jié)合為一整體,同時(shí)也避免外水通過(guò)鋼管與原混凝土之間的縫隙對(duì)鋼管產(chǎn)生較大的外水壓力,并無(wú)結(jié)構(gòu)要求,因此灌漿材料采用M20微膨脹水泥砂漿,為了提高漿液的和易性、分散性和擴(kuò)散能力,漿液中可摻入適量的塑化劑或加氣劑,具體配比根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定。采用預(yù)埋縱向注漿管及排氣管,灌漿泵灌漿的施工方法,灌漿壓力0.2 MPa。
全部施工順序?yàn)閺澒芏紊细餐潦霸r砌混凝土挖除→彎段上下游鋼管安裝→洞內(nèi)鋼管灌漿→彎段鋼管安裝及外部混凝土施工→彎段部位回填至原狀。
朱隈水庫(kù)第一輸水洞經(jīng)過(guò)采用洞身內(nèi)襯鋼管并灌漿填塞洞壁與管壁之間的空隙的處理方法,較好地解決了輸水洞洞身滲漏的問(wèn)題,可以保證工程安全運(yùn)行。目前正在進(jìn)行施工前的準(zhǔn)備工作和設(shè)計(jì)的細(xì)化,加固處理實(shí)施成功后,將為其他類(lèi)似工程提供了經(jīng)驗(yàn)。
[中圖分類(lèi)號(hào)]TV698.2+3
[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]B
[文章編號(hào)]1002-0624(2016)06-0026-02
[收稿日期]2016-03-27