魏美平
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司陽(yáng)化分公司 山西晉城048104)
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脫硫系統(tǒng)在線(xiàn)清塔總結(jié)
魏美平
(山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司陽(yáng)化分公司山西晉城048104)
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司陽(yáng)化分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)陽(yáng)化分公司)半水煤氣脫硫原設(shè)計(jì)為60 kt/a合成氨生產(chǎn)能力。近年來(lái),雖然對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了部分改造,但隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,脫硫系統(tǒng)仍不能適應(yīng)目前的生產(chǎn)負(fù)荷,尤其在原料煤中硫含量發(fā)生變化時(shí),容易造成系統(tǒng)(尤其是脫硫塔內(nèi)部)堵塞,系統(tǒng)出口硫化氫指標(biāo)難以控制,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)和設(shè)備的正常使用,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。
1脫硫工段生產(chǎn)現(xiàn)狀
2014年4月,陽(yáng)化分公司組織年度小修,對(duì)造氣脫硫塔內(nèi)的填料進(jìn)行了人工清洗更換;2014年5月開(kāi)車(chē)投用后,脫硫塔進(jìn)出口壓差基本穩(wěn)定在2.67 kPa左右;2014年9月,脫硫塔壓差呈上升趨勢(shì);2014年10月,脫硫塔進(jìn)出口壓差上升至10.67 kPa,直接影響生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,盡快設(shè)法降低壓差勢(shì)在必行。為此,決定對(duì)脫硫塔進(jìn)行清塔,消除內(nèi)部堵塞,降低脫硫塔的阻力。
2清塔思路
經(jīng)調(diào)研,陽(yáng)化分公司決定由長(zhǎng)春市寶利科貿(mào)有限公司為脫硫塔提供清塔服務(wù),并使用其生產(chǎn)的BL- Ⅱ型高效清塔劑進(jìn)行在線(xiàn)清塔,可實(shí)現(xiàn)不停車(chē)、不減量且工藝穩(wěn)定,脫硫塔壓差逐步降至工藝要求。該清塔劑對(duì)消除聚乙烯花環(huán)散裝填料中硫堵造成的阻力上漲現(xiàn)象效果明顯,塔阻可降低40%~60%。
3清塔方案
根據(jù)陽(yáng)化分公司產(chǎn)能、溶液總量、設(shè)備參數(shù)及阻力情況,結(jié)合清塔劑的使用要求,每1 m3溶液中加入清塔劑0.4~0.6 kg,清塔劑對(duì)消除填料中硫堵造成的阻力上漲現(xiàn)象效果明顯,但對(duì)脫硫塔填料碎片和防腐碎片脫落造成偏流和“干區(qū)”現(xiàn)象無(wú)作用,需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并判斷。
清塔劑的使用量和加入方法:①溶液總量約300 m3,需投加清塔劑200 kg,分2次投加,第1次添加120 kg,間隔時(shí)間4~6 h后,第2次投加80 kg;②為了使清洗效果更好,須同時(shí)添加PDS脫硫催化劑,初次使用量為10.0 kg,分2次平均添加,隨著清洗劑一同添加即可,之后每天還需要補(bǔ)充PDS脫硫催化劑0.5~1.0 kg,以維持脫硫系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行;③PDS脫硫催化劑在使用前需要活化4~6 h;④在使用清塔劑過(guò)程中,不會(huì)對(duì)脫硫溶液造成污染,當(dāng)填料中積硫和其他雜質(zhì)被清洗下來(lái)后,應(yīng)及時(shí)收集,防止積硫再次沉積在填料上;⑤直接加入液位調(diào)節(jié)器處或貧液槽頂人孔處即可;⑥在清洗的同時(shí)可以適當(dāng)提高煤氣和脫硫液的溫度,清洗效果會(huì)更好,待清洗完成之后,再降至正常溫度。
4使用清塔劑出現(xiàn)的現(xiàn)象及處理方法
(1)再生槽內(nèi)硫泡沫減少甚至消失,出現(xiàn)很細(xì)小的碎泡,加入清塔劑約10 h,積硫在填料上被分離;同時(shí),加大脫硫泵的循環(huán)量,沖洗脫硫塔中“干區(qū)”部分,每班沖洗2~3次,每次沖洗時(shí)間約30 min,間隔時(shí)間約2 h。
(2)再生液顏色有明顯加重現(xiàn)象,懸浮硫含量升高,原因是填料上的積硫和催化劑被清理下來(lái)。同時(shí),應(yīng)保證再生空氣量,再生空氣壓力不低于0.40 MPa,再生槽中將有大量的泡沫浮選出來(lái),不必降低液位,應(yīng)及時(shí)收集處理泡沫。
(3)系統(tǒng)壓差會(huì)有較大波動(dòng),瞬時(shí)升高或降低,也可能出現(xiàn)壓差持續(xù)升高現(xiàn)象,此為正?,F(xiàn)象。原因是上段積硫被清洗下來(lái)后落至下段填料中,待下段填料中的硫膏被清理下來(lái)后,系統(tǒng)阻力會(huì)逐步降低。
(4)清塔劑作用效果會(huì)持續(xù)5~7 d,在此期間如出現(xiàn)再生槽冒槽現(xiàn)象,不必減小泵的流量和降低液位,應(yīng)及時(shí)收集泡沫。如無(wú)再生槽冒槽現(xiàn)象,可置換約15%的溶液,同時(shí)補(bǔ)充部分新液,壓差能下降約50%。
(5)在加入清塔劑過(guò)程中,日常生產(chǎn)時(shí)的加藥量維持不變。
(6)加入清塔劑后,熔硫釜出硫質(zhì)量不好,放出的硫渣較多,排出的殘液較渾濁。建議熔硫殘液不返回系統(tǒng),防止清理下來(lái)的硫再次沉積在填料上。
5清塔效果
(1)從2014年10月24日至29日,整個(gè)清洗過(guò)程持續(xù)了5 d,系統(tǒng)阻力由原來(lái)的10.67 kPa下降至4.67 kPa左右,達(dá)到了預(yù)期目的。
(2)整個(gè)清洗過(guò)程系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定,未對(duì)脫硫系統(tǒng)造成影響,出口氣中H2S質(zhì)量濃度由150 mg/m3(標(biāo)態(tài))下降至80 mg/m3(標(biāo)態(tài)),脫硫效率明顯提高。
(3)清洗初期,再生槽泡沫層被破壞,但在隨后的清洗過(guò)程中,再生槽泡沫情況很快有所好轉(zhuǎn),未對(duì)熔硫釜的運(yùn)行產(chǎn)生影響。
(4)從2014年10月清塔結(jié)束后,逐步停用原先的栲膠脫硫劑,改用PDS- 600型脫硫催化劑,運(yùn)行半年多來(lái),脫硫塔進(jìn)出口壓差基本穩(wěn)定在4.00~4.67 kPa。
6結(jié)語(yǔ)
脫硫系統(tǒng)在線(xiàn)清塔技術(shù)的成功應(yīng)用,降低了系統(tǒng)阻力和出口氣中硫化氫指標(biāo),減少了停車(chē)清洗更換填料的開(kāi)、停車(chē)消耗,保證了有效生產(chǎn)天數(shù)。整個(gè)清塔過(guò)程操作簡(jiǎn)單,節(jié)省了各種人工勞動(dòng)消耗,對(duì)生產(chǎn)的安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行起到一定的積極作用,具有一定的推廣價(jià)值。
(收稿日期2015-05-11)