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半水煤氣脫硫系統(tǒng)技改小結(jié)

2016-03-13 17:59念吉紅
氮肥與合成氣 2016年5期
關(guān)鍵詞:水煤氣云峰填料

念吉紅

(云南云天化股份有限公司云峰分公司云南宣威655413)

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半水煤氣脫硫系統(tǒng)技改小結(jié)

念吉紅

(云南云天化股份有限公司云峰分公司云南宣威655413)

云南云天化股份有限公司云峰分公司合成氨裝置始建于1966年,1971年12月建成投產(chǎn)。1987年,合成氨裝置年生產(chǎn)能力由45 kt增加至60 kt,增加1套2#變換系統(tǒng)。1992年,合成氨裝置年生產(chǎn)能力增至100 kt。2004年8月,半水煤氣脫硫系統(tǒng)由ADA脫硫改為栲膠脫硫;2005年5月,泡沫除塵器改為二次洗滌塔;2005年11月,氣柜出口增加電捕焦油器,半水煤氣脫硫系統(tǒng)由高塔再生改為噴射氧化再生。

1工藝流程

一次風(fēng)機送來壓力為12~20 kPa的半水煤氣,由脫硫塔底部自下而上與貧液泵送來的栲膠溶液逆流接觸,吸收H2S,脫除H2S后的半水煤氣由脫硫塔頂部經(jīng)總管到復(fù)檔式除沫器;二次加壓風(fēng)機將總管壓力升至15~25 kPa,然后送至壓縮機一段入口。

吸收H2S的栲膠溶液經(jīng)脫硫塔底部至液封槽,然后去富液槽,再由富液泵加壓至0.5~0.7 MPa,經(jīng)溶液加熱器升溫至35~45 ℃,再送至噴射氧化再生槽的32組噴射器,通過噴射器吸入空氣,使酚類物質(zhì)經(jīng)空氣氧化成較高電位的醌態(tài)物質(zhì),醌態(tài)物質(zhì)將低價釩氧化為高價釩,進而將吸收在溶液中的硫氫根氧化,析出單質(zhì)硫。析出的硫泡沫懸浮在噴射氧化再生槽的擴大部分,由溢流管送至泡沫罐;再生后的溶液經(jīng)液位調(diào)節(jié)器至脫硫貧液槽,通過脫硫貧液泵送至脫硫塔,以脫除半水煤氣中的H2S。

2存在的問題

2008年11月,溶液組分失控,難以調(diào)節(jié),化工原料損失,管道、設(shè)備受腐蝕后發(fā)生泄漏,進而污染環(huán)境。具體問題如下:系統(tǒng)進口氣中H2S質(zhì)量濃度在650~750 mg/m3時,出口氣中H2S含量超標(指標為H2S質(zhì)量濃度≤150 mg/m3),最高時達到439.75 mg/m3。溶液組分中硫酸根含量急劇上升,進而腐蝕設(shè)備、管道,使其發(fā)生泄漏,導(dǎo)致溶液污染環(huán)境,系統(tǒng)被迫停車檢修。

根據(jù)目前脫硫系統(tǒng)運行實際情況,由于脫硫塔實際有效填料高度較低(3.9 m),故脫硫效果較差,系統(tǒng)出口氣中H2S含量超標嚴重,影響系統(tǒng)高負荷運行;加之脫硫副反應(yīng)增加,生成大量副鹽,造成部分設(shè)備、管道及閥門腐蝕嚴重,存在安全隱患,隨時可能發(fā)生泄漏,嚴重影響生產(chǎn)安全。特別是在準備試燒塊煤后,系統(tǒng)進口氣中H2S含量大幅上升,嚴重影響系統(tǒng)高負荷運行。為此,云峰分公司成立了半水煤氣脫硫系統(tǒng)技改小組,對脫硫系統(tǒng)存在的問題進行整改。

3技改措施

3.1增加脫硫溶液沉降池

2009年8月,新增1臺脫硫溶液沉降池(規(guī)格為3 m×5 m×2 m)。溶液排放進入脫硫溶液沉降池,副鹽結(jié)晶后沉降于池底,上部清液回收后清除結(jié)晶物,溶液部分置換進入噴射氧化再生槽管道,引出支流至沉降槽沉降副鹽。沉降后分離出來的清液由硫泡沫罐底部排出進入脫硫溶液地下槽,經(jīng)液下泵抽回系統(tǒng)內(nèi)使用。

3.2設(shè)備技改

原先溶液中副鹽的取走采用置換部分溶液和溶液沉降過濾的方法,后進行了改造:①1#脫硫塔取消原填料層中間的支架,由原17層改為中部填料層間裝1層,取消16層支架,有效填料層高度為5.89 m,填料總高6.04 m;②原液體分布器安裝的空間用于裝填料,現(xiàn)將其由原位置提高7 m;③脫硫塔下段一、二層蓖子板保留,在蓖子板上用架子管搭成架子,在上面裝少量竹條板,使上段下來的溶液落至竹條板上噴濺分散開來, 比較均勻地分布在下段空間。

脫硫溶液副反應(yīng)物較多,腐蝕嚴重。原流程中溶液管道、碳鋼閥門及閥心腐蝕,特別是彎頭處腐蝕嚴重,隨時有泄漏的可能,既影響生產(chǎn),又會造成水體污染。為此,將溶液管道和彎頭部分更換為不銹鋼材質(zhì),噴射氧化再生槽溶液環(huán)形管用碳鋼法蘭連接,采用內(nèi)外防腐。

3.3工藝操作

操作人員加強巡檢,掌握工藝運行情況,發(fā)現(xiàn)異常時,應(yīng)及時采取措施進行處理,并認真總結(jié)、分析、優(yōu)化工藝系統(tǒng)及操作條件,確保系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行。

4效果分析

(1)進行一系列的組分調(diào)整后,脫硫系統(tǒng)溶液組分逐步正常,總堿度由0.78 mol/L上升至1.97 mol/L。每周對脫硫溶液中硫酸根含量進行分析監(jiān)控,脫硫溶液中硫酸根質(zhì)量濃度逐步由1.12 g/L下降至0.27 g/L,對管道、設(shè)備的腐蝕威脅消除;懸浮硫質(zhì)量濃度由2.23 g/L下降至1.17 g/L,硫泡沫能及時分離、回收。脫硫塔在進行填料的改造、更新后,脫硫塔阻力未增加,能滿足生產(chǎn)要求。

(2)避免全部置換系統(tǒng)溶液,按Na2CO31 500元/t、栲膠12 500元/t、V2O594 100元/t、RTS脫硫劑400元/kg計,僅此項措施可節(jié)約費用14.5萬元左右。

(3)管道、設(shè)備腐蝕得到緩解,不再發(fā)生泄漏,避免了系統(tǒng)停車,減少了檢修頻次,節(jié)約檢修費用,并節(jié)省了勞動力,保證系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行,減輕了環(huán)保壓力。

5結(jié)語

對洗滌塔水質(zhì)進行分析,定期對水體中的氰化物含量進行分析,確保半水煤氣中的氰化物含量不超標;及時取硫,確保取出的硫泡沫能及時分離、回收。對現(xiàn)有的脫硫狀況嚴加監(jiān)控,合理調(diào)整溶液組分;每月組織員工進行崗位工藝操作技能培訓(xùn),提高員工操作水平,并用月度崗位練兵作業(yè)和每半年的崗位練兵考試來檢驗培訓(xùn)和操作的成果。上述措施實施后,管道、設(shè)備的腐蝕速率減緩,降低了檢修頻次,保證生產(chǎn)正常穩(wěn)定運行,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)的目標。

(收稿日期2016-02-18)

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