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采用先進(jìn)優(yōu)化技術(shù)提高5 000 t/d燒成系統(tǒng)技術(shù)性能

2016-03-27 00:54:19金加勝梅金珂王志遠(yuǎn)李文海陳之專
新世紀(jì)水泥導(dǎo)報 2016年5期
關(guān)鍵詞:風(fēng)閥窯內(nèi)改動

金加勝梅金珂王志遠(yuǎn)李文海陳之專

1. 微山山水水泥有限公司,山東 濟(jì)寧 277000;2. 淄博科邦熱工科技有限公司,山東 淄博 255086

采用先進(jìn)優(yōu)化技術(shù)提高5 000 t/d燒成系統(tǒng)技術(shù)性能

金加勝1梅金珂1王志遠(yuǎn)1李文海2陳之專2

1. 微山山水水泥有限公司,山東 濟(jì)寧 277000;2. 淄博科邦熱工科技有限公司,山東 淄博 255086

5 000 t/d熟料生產(chǎn)線,預(yù)熱器堵塞現(xiàn)象頻發(fā),投料過程非常不穩(wěn)定。采取的措施是:采用“微動性鎖風(fēng)閥”替代預(yù)熱器下料管普通翻板閥;改動三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐的結(jié)構(gòu);重新調(diào)整分解爐撒料箱的位置以及撒料板的幾何形狀和尺寸。改造后點(diǎn)火過程順利,徹底解決了以前點(diǎn)火過程長、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、預(yù)熱器容易堵塞、產(chǎn)量低、質(zhì)量差的工況;點(diǎn)火后系統(tǒng)很快進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)、包括投料過程、產(chǎn)量和質(zhì)量。

預(yù)熱器堵塞 穩(wěn)定 微動性鎖風(fēng)閥 三次風(fēng)管 撒料箱

0 引言

我公司擁有一條設(shè)計能力5 000 t/d的熟料生產(chǎn)線,預(yù)熱器為雙系列低阻力五級旋風(fēng)預(yù)熱器加在線式管道分解爐,Φ 4.8 m×74 m回轉(zhuǎn)窯,設(shè)計轉(zhuǎn)速4.0 r/min、斜度4%;冷卻機(jī)為第三代充氣梁式篦冷機(jī),篦床面積119.3 m2,窯頭配置四通道燃燒器。

燒成系統(tǒng)在正常運(yùn)行的情況下,產(chǎn)量可以達(dá)到5 600~6 100 t/d,與一般的生產(chǎn)線差不多;系統(tǒng)熟料熱耗3 135 kJ/t;熟料電耗49 kWh/t。

石灰石中的氧化鎂含量2.52%,熟料中的氧化鎂含量達(dá)3.69%,生產(chǎn)過程中經(jīng)常在窯30 m、56 m處出現(xiàn)結(jié)圈現(xiàn)象。雖然配料設(shè)計時將液相量控制到26.6%,但在煅燒過程中,熟料發(fā)散,窯前飛砂仍較大。

近兩年來,正常情況下,預(yù)熱器曾因堵塞停窯多次,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。每次停窯再點(diǎn)火開窯的時候,投料過程非常不穩(wěn)定,產(chǎn)量不能快速加上去,熟料質(zhì)量也不穩(wěn)定。

本文對此狀態(tài)進(jìn)行分析,并就采取的措施及收到的效果進(jìn)行總結(jié)。

1 原因分析

我們分析后認(rèn)為造成這些工藝現(xiàn)象的原因有幾方面:

(1)下料管鎖風(fēng)閥漏風(fēng)嚴(yán)重導(dǎo)致預(yù)熱器堵塞。

(2)原料中氧化鎂含量高,窯內(nèi)通風(fēng)偏大,導(dǎo)致窯內(nèi)在燒成帶之后容易結(jié)圈。

(3)三次風(fēng)管在分解爐錐體部位斜向下進(jìn)入(見圖1),高速旋轉(zhuǎn)的氣流阻擋了窯內(nèi)煙氣的順利、穩(wěn)定排出,影響了窯內(nèi)煅燒工況的穩(wěn)定性。

圖1 三次風(fēng)管入爐結(jié)構(gòu)

(4)操作存在一定的問題。燒成系統(tǒng)的大多數(shù)問題是由多方面原因引起的,任何一項改動,都會因?yàn)楸姸嗟挠绊懸蛩囟垢膭拥男Ч麉⒉畈积R。本次的優(yōu)化改動措施,是在考慮了分解爐撒料裝置的位置和結(jié)構(gòu)以及對應(yīng)的操作方法后實(shí)施的。

2 解決措施

2.1 預(yù)熱器下料管采用“微動性鎖風(fēng)閥”

我公司測量過C1預(yù)熱器出口氣體含塵濃度,相對于其他工廠回灰量偏大(大約在35 t左右)。公司生料制備系統(tǒng)配置兩臺輥壓機(jī),經(jīng)常一臺生產(chǎn)一臺停用,而由于回灰量大,生料質(zhì)量波動較大,給熟料煅燒帶來困難。更換“微動性鎖風(fēng)閥”(專利號 ZL201020652408.4)后減少了含塵濃度和窯回灰量,穩(wěn)定生料配料,提高生料配料合格率,同時解決了預(yù)熱器堵塞和下料不穩(wěn)的問題。

2.2 改動三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐的結(jié)構(gòu)

采用“分解爐三次風(fēng)管的結(jié)構(gòu)”專利技術(shù)(專利號 201620412656.9)中的一種三次風(fēng)管的入爐結(jié)構(gòu),把三次風(fēng)管由原來的斜向下入爐改為水平入爐,同時調(diào)整了截面尺寸、幾何形狀以及相對位置四個方面的參數(shù)。

2.3 改進(jìn)撒料裝置

根據(jù)三次風(fēng)管的位置,重新調(diào)整了分解爐撒料箱的位置以及撒料板的幾何形狀和尺寸;采用了新型撒料板:原撒料板的角度為15°,對物料的分散能力較弱,改為新型撒料板后角度增大到30°并加長了伸出分解爐的柱體。同時在撒料板的表面增設(shè)了打撒筋板。

以上改動工作量不大,但形成了新的運(yùn)行參數(shù)和狀態(tài)。三次風(fēng)管抬平后,可使三次風(fēng)水平進(jìn)入爐內(nèi),三次風(fēng)的這種進(jìn)入方式使其減少了對窯內(nèi)出來的通過縮口上來的煙氣的干擾,從而形成了狀態(tài)更好的“旋流+噴騰”的氣體流場;使分解爐柱體中的氣體流場更加合理、穩(wěn)定、均勻。同時配套改造的分解爐撒料箱(C4預(yù)熱器撒料箱)可使入爐的生料不但能夠沖入爐內(nèi)較遠(yuǎn)位置,在縮口噴騰效應(yīng)的區(qū)域和三次風(fēng)旋轉(zhuǎn)效應(yīng)的區(qū)域都能很好地分散,使物料不會在爐內(nèi)產(chǎn)生趨壁效應(yīng),使分解爐內(nèi)風(fēng)、煤、料充分混合,既避免了爐壁結(jié)皮,又延長了物料在爐內(nèi)的停留時間。

改造完成后,在操作技術(shù)方面,我們根據(jù)“精準(zhǔn)平衡操作技術(shù)”的原理[1],重新定位了窯頭燃燒器的位置,將燃燒器定位在窯口中心線以上(0,30)處,確保窯皮平整堅實(shí)、長度控制在5D左右。

3 改造效果

改造后點(diǎn)火過程順利,徹底解決了以前點(diǎn)火過程長、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、預(yù)熱器容易堵塞、產(chǎn)量低、質(zhì)量差的工況;點(diǎn)火后系統(tǒng)很快進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài),包括投料過程、產(chǎn)量(第二天就投到了正常運(yùn)行時的產(chǎn)量)、質(zhì)量?,F(xiàn)就運(yùn)行三個月后系統(tǒng)綜合技術(shù)性能的表現(xiàn)分析如下:

(1)三次風(fēng)管改造后,三次風(fēng)閘板開度由之前的只能打開36%,調(diào)整至80%,增加了分解爐的用風(fēng),提高了分解爐煤粉燃燒的速度和燃盡率。在減少用煤量的情況下,保持分解爐溫度不變,而且入窯分解率由92%提升至96%左右。

由于減少了窯內(nèi)通風(fēng)量,同時增大了分解爐的用風(fēng)量,這兩項調(diào)整后的現(xiàn)象,完全符合燃燒學(xué)的原理,既減少了頭煤的用量,又保證了分解爐煤粉的燃燒狀態(tài),整體來看頭尾煤都有所降低。

(2)調(diào)整窯頭噴煤管火焰形狀和位置后,窯皮平整,長度合理可控,基本保持在24 m。燒成帶筒體表面溫度穩(wěn)定控制在300°左右,窯內(nèi)30 m、56 m處經(jīng)常結(jié)圈現(xiàn)象完全消除。

(3)由于三次風(fēng)管的閥門開到80%,預(yù)熱器系統(tǒng)的阻力降低。由于窯內(nèi)通風(fēng)量減少,煙室負(fù)壓由之前的-400 Pa左右降至-200 Pa左右。分解爐出口負(fù)壓由之前-900~-1 000 kPa降至-500~-700 kPa,系統(tǒng)無塌料飛灰現(xiàn)象,高溫風(fēng)機(jī)在轉(zhuǎn)速不變的情況下,電流下降2~3 A。改造前后運(yùn)行界面見圖2。

(4)采用“微動型鎖風(fēng)閥”,C1旋風(fēng)筒的收塵效率得到提高,出口煙氣中含塵濃度降低到了8~12 mg/m3。同時由于翻板閥靈活可調(diào)且活動幅度很小,又解決了系統(tǒng)內(nèi)漏風(fēng)現(xiàn)象和下料管的堵塞現(xiàn)象。

(5)由于采用了新的燒成操作制度,熟料質(zhì)量提高,熟料結(jié)粒均齊、致密,色澤發(fā)亮,窯前飛砂明顯減少,有利于降低水泥磨熟料料耗,降低水泥生產(chǎn)成本。

(6)由于燒成制度的改變使熟料結(jié)粒均勻,篦冷機(jī)的冷卻效果提高,對余熱發(fā)電產(chǎn)生了好的影響,余熱發(fā)電中高溫取風(fēng)溫度明顯提升,發(fā)電功率明顯提高。

(7)改造前后各項指標(biāo)對比見表1,改造前后熟料、原煤各項指標(biāo)對比見表2。

(8)經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)計:改造后噸熟料發(fā)電量提高1 kWh,按年產(chǎn)130萬t、每度電價0.65元計算,年創(chuàng)效益為:0.65×1.00×130=84.5萬元;改造后標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低5.84 kg,折合2016年指標(biāo),可節(jié)約實(shí)物煤耗6.5 kg/t,原煤價格每噸360元(不含稅),年創(chuàng)效益為:6.5/1 000×130萬t×360元=304.2萬元;改造后噸熟料電耗降低3.11 kWh,每度電價0.65元,年產(chǎn)量為130萬t,年創(chuàng)效益為:3.11×130萬×0.65元=262.79萬元;因熟料強(qiáng)度提高,可降低熟料料耗,降低水泥生產(chǎn)成本,年可節(jié)約成本約60萬元。

本次改造投資不到100萬元,創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益約711.5萬元/年,是一次投資回報率很高的優(yōu)化改造措施。

圖2 改造前(左)后(右)運(yùn)行界面

表1 改造前后燒成系統(tǒng)各項指標(biāo)對比

表2 改造前后熟料、原煤各項指標(biāo)

4 結(jié)束語

燒成系統(tǒng)是水泥生產(chǎn)的核心,影響因素多,每一工藝部位的改動都要綜合考慮。單一的改動往往會因?yàn)槠渌课还に噮?shù)不能匹配而使效果大打折扣。我們這次改動,就是在咨詢了淄博科邦公司后,按照所提出的系統(tǒng)方案,不但改動了主要工藝結(jié)構(gòu),同時還改動了與之相關(guān)的其他輔助的工藝部位;在改動后的生產(chǎn)運(yùn)行中,還改變了操作方法和燒成制度,使系統(tǒng)的綜合技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)得到了大的提升。

從這次技改采用的技術(shù)措施和效果來看,該系統(tǒng)仍然有再次進(jìn)行技術(shù)改造的空間和大幅度降低熱耗、降低NOx產(chǎn)生量、提高熟料產(chǎn)質(zhì)量的空間。

[1] 郭紅軍, 金加勝, 沈衛(wèi)泉, 等.論熟料燒成系統(tǒng)精準(zhǔn)平衡操作技術(shù)[J].新世紀(jì)水泥導(dǎo)報, 2016(3):22-28.

2016-06-20)

TQ172.625

B

1008-0473(2016)05-0034-03

10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.05.007

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