滕 檳 車玉貴
湖北荊工水泥股份有限公司,湖北 荊門 448155
新型全區(qū)域活化裝置的設(shè)計與應(yīng)用
滕 檳 車玉貴
湖北荊工水泥股份有限公司,湖北 荊門 448155
傳統(tǒng)的活化襯板大多呈環(huán)狀、徑向多圈安裝在管磨機細磨倉內(nèi),基于擾動的原理,從點與面上改善“滯留”狀況。而一種新型全區(qū)域活化裝置立足于全區(qū)域?qū)ξ⑿脱心ンw進行擾動,最大限度消除“滯留”,減少無效功。設(shè)計時考慮裝置的材質(zhì)和規(guī)格、組件型式及安裝位置,還要考慮裝置安裝后對磨機主電機工作電流的影響。工藝上需注意磨內(nèi)物料流速的控制、級配及裝載量的調(diào)整。實踐證明,該裝置能夠充分消除“滯留帶”。
活化襯板 擾動
輥壓機(或立磨)水泥聯(lián)合粉磨管磨機細磨倉大多采用微段和小規(guī)格鋼球。相關(guān)粉磨研究資料顯示:微型研磨體規(guī)格小于磨機直徑的1/80時,在磨內(nèi)即產(chǎn)生“滯留帶”。合肥水泥研究設(shè)計院熊焰研磨體的粉磨能量,相關(guān)專業(yè)人士開發(fā)了不同型式的活化襯板,不同程度地減輕了“滯留帶”。但傳統(tǒng)的活化襯板大多呈環(huán)狀、徑向多圈安裝在管磨機細磨倉內(nèi),基于擾動的原理,從點與面上改善“滯留”狀況。本活化裝置立足于全區(qū)域?qū)ξ⑿脱心ンw進行擾動,最大限度消除“滯留”,減少無效功。
1.1 裝置的材質(zhì)和規(guī)格
細磨倉的研磨體也具有一定的集群沖擊力,多數(shù)工作中的細磨倉內(nèi)溫度達到100 ℃以上,有的高達150 ℃以上,裝置對沖擊、高溫、磨損都要具備一定的耐受力。本設(shè)計采用了中鉻合金材質(zhì)并油淬處理,洛氏硬度HRC≥55,沖擊韌性αk≥3~7 J/cm2。
規(guī)格:增加該裝置必須考慮其自身重量,在保證做功效果的同時,盡可能減輕自重。不同直徑磨機參考磨機襯板尺寸,采取不等的規(guī)格設(shè)計,充來教授研究表明,球磨機直徑越大,微段規(guī)格越小,“滯留”狀況越嚴重,并列舉了應(yīng)用微段小于磨機直徑1/180時不同規(guī)格管磨機 “滯留帶”所占比例,見表1。[1]
表1 不同直徑磨機存在的滯留帶比例
為了消除“滯留帶”的負面效應(yīng),激活微型分考慮方便入磨裝配。
1.2 裝置的組件型式
為保證使用的耐久性,減輕安裝工作強度,組件進行鑄造,穿孔組裝后點焊固定。力的傳播是全方位的,附件的設(shè)計為盡可能減少阻力的大幅波動,采用了多種角度,多向多維對研磨體做功。
1.3 安裝位置的選擇
力的傳播是擴散波形,著力點處做功最強,隨著距離增大而減弱。在細磨倉做功的著力點有筒體襯板、隔倉板、出料篦板、活化襯板等,全區(qū)域活化裝置安裝位置定格在原磨內(nèi)活化擾動作功衰弱處,彌補不足,使活化功效最大化。
1.4 裝置安裝后對磨機主電機工作電流的影響
裝置安裝后由于阻力的不均有可能影響到主電機工作電流的波動,設(shè)計安裝時在細磨倉內(nèi)縱向徑向進行均布,充分考慮阻力的均勻性。
2.1 磨內(nèi)物料流速的控制
全區(qū)域活化裝置安裝后,在擾動微型研磨體的同時,也帶動了磨內(nèi)物料,物料流速無疑會加快。物料流速是磨內(nèi)粉磨效率的關(guān)鍵影響因素,加快的物料流速要通過降通風、阻擋等措施控制下來,保證適宜的流速。
2.2 級配的調(diào)整
全區(qū)域活化裝置安裝后,加強了對研磨體的提升和擠壓擾動,研磨力度得以加強。磨內(nèi)研磨體級配要作出適當調(diào)整,增加微型研磨體量,充分發(fā)揮集群研磨效應(yīng)。
2.3 裝載量的調(diào)整
裝置安裝后,“滯留帶”得以消除,原來作“無用功”的研磨體改作有用功,填充率可適當降低,從而取得在保證臺時產(chǎn)量的情況下降低主電機工作電流,或者在保持原工作電流情況下提高磨機臺產(chǎn)的效果。
在某公司雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中Φ3.2 m×13 m、Φ 3.0 m×11 m的磨機上使用該活化裝置。該公司采用HFCG160×140輥壓機“一拖二” 雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng),磨機為二倉,使用單層隔倉板。原生產(chǎn)P·O42.5、PSA32.5水泥臺時產(chǎn)量分別為160 t/h、180 t/h,年度粉磨系統(tǒng)平均電耗33.5 kWh/t。
該裝置2015年10月投入使用,使用初期出現(xiàn)出磨物料細度變粗現(xiàn)象,磨音增大,原拉風不變時磨頭負壓增大,磨機主電機電流增大,且有3A~5A的波動。分析認為物料在磨內(nèi)流速明顯增快,特別是拉風保持不變的情況下,磨機負荷增大且不均勻。具體數(shù)據(jù)見表2。
針對以上情況,分別采取以下針對性技術(shù)措施進行調(diào)整。
表2 安裝運轉(zhuǎn)初期出磨物料細度
(1)活化裝置進行適當調(diào)整,結(jié)構(gòu)與分布更加均勻,降低部分阻力,電流降低了2~3 A。
(2)降低磨尾收塵風機風量。
Φ 3.0 m×11 m磨機磨尾風機電機45 kW,供磨機通風和選粉機循環(huán)風部分外排,變頻器原使用50 Hz。為穩(wěn)定磨頭-40 Pa~-50 Pa的微負壓采取了封堵磨尾主風管,減小磨機出料端篦板通風、過料面積,磨尾收塵風機拉風降至25 Hz等措施。
Φ 3.2 m×13 m磨機磨尾風機電機75 kW,保證磨內(nèi)通風,以及三臺風送斜槽的收塵,變頻器原使用32 Hz。采取封堵部分磨尾出料端篦板通風、過料面積,磨尾收塵風機拉風變頻降至20 Hz,以保證磨頭微負壓-40 Pa~-50 Pa。
(3)研磨體級配與填充率的調(diào)整。
Φ 3.2 m×13 m磨機二倉倒出10 t混合鋼鍛,補充Φ 10 mm×12 mm的鋼段9 t,Φ 3.0 m×11 m磨機倒出混合球7 t,補充Φ 15 mm的鋼球6 t。
兩臺磨機二倉填充率均采用30.5%,通過一段時間運行,將二倉填充率逐步調(diào)整為26%。
通過實施以上技術(shù)措施,出磨水泥細度顯著降低,磨機生產(chǎn)P·O42.5、P·C32.5R水泥時,系統(tǒng)產(chǎn)量分別達到了170 t/h、200 t/h,磨機主電機電流也由原來的89 A、102 A分別降到了80A、93A。2015年12月至2016年4月,5個月粉磨系統(tǒng)平均電耗為30.5 kWh/t水泥,比改造前系統(tǒng)粉磨電耗下降3kWh/t。調(diào)整后的出磨物料細度見表3。
表3 采取技術(shù)措施后的出磨物料細度
(1)新型全區(qū)域活化裝置完全區(qū)別于傳統(tǒng)的點與面的活化裝置,立足多向、多維方式對細磨倉微型研磨體進行活化,可以充分消除“滯留帶”。
(2)通過實施降低填充率、降低研磨體直徑、調(diào)節(jié)磨尾收塵風機轉(zhuǎn)速、有效控制物料在磨內(nèi)流速等技術(shù)措施,一般可降低8%~9%的系統(tǒng)粉磨電耗。
(3)按年產(chǎn)100萬t水泥計,采用新型全區(qū)域活化裝置對粉磨系統(tǒng)進行改造,可節(jié)電330萬度,年節(jié)電效益近200萬元,增效顯著。
在全區(qū)域活化裝置的設(shè)計、應(yīng)用過程中,得到了鄒偉斌先生的全面指導(dǎo)和幫助,在此深表感謝。
[1] 鄒偉斌.水泥聯(lián)合粉磨系統(tǒng)故障原因與解決措施[J].新世紀水泥導(dǎo)報,2012(03):2-12.
2016-06-29)
TQ172.632.9
B
1008-0473(2016)05-0052-03
10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.05.010