劉華
摘 要:廣東省羅定電廠#1汽輪機(jī)一次沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,由于高壓內(nèi)缸上下缸溫差大,引起汽輪機(jī)大軸振動(dòng)達(dá)到振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作值跳閘。本文記錄了故障的現(xiàn)象及過(guò)程,并分析了產(chǎn)生故障的原因及防范措施。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);沖轉(zhuǎn);振動(dòng);疏水;溫差
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.08.152
1 機(jī)組概況
羅定電廠#1號(hào)機(jī)組系上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N135-13.24/535/535超高壓、中間再熱、雙缸、雙排汽、單軸凝器式汽輪機(jī),配套QFS-135-2型雙水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)及DG-420/13.7-Ⅱ2型鍋爐,于2004年投產(chǎn)。
2 異常經(jīng)過(guò)
2015年5月4日, #1機(jī)組溫態(tài)啟動(dòng)。03:15 達(dá)到?jīng)_轉(zhuǎn)參數(shù),主蒸汽壓力2.6/2.6MPa,主蒸汽溫度361/363℃,再熱蒸汽壓力0.73/0.73MPa,再熱蒸汽溫度355/340℃,高壓內(nèi)缸內(nèi)壁溫度上/下 256/236℃,中壓內(nèi)缸內(nèi)壁溫度上/下235/223℃,盤(pán)車(chē)電流 26.5 A,大軸晃動(dòng)值4.5絲。03:25打開(kāi)汽輪機(jī)本體疏水氣動(dòng)門(mén),全面檢查無(wú)異常,建立安全油后用DEH掛閘沖轉(zhuǎn),升速率100rpm,盤(pán)車(chē)脫扣正常。3:40轉(zhuǎn)速升至145rpm,高壓缸調(diào)整段蒸汽溫度244℃,高壓缸調(diào)整段蒸汽溫度開(kāi)始下降,高壓內(nèi)缸內(nèi)壁缸溫差開(kāi)始變大。3:42高壓缸調(diào)整段蒸汽溫度下降至135℃,沖轉(zhuǎn)至500rpm后打閘后聽(tīng)音正常,重新掛閘沖轉(zhuǎn),高壓缸調(diào)整段蒸汽溫度開(kāi)始回升。03:48 轉(zhuǎn)速升至1720rpm時(shí),汽輪機(jī)#1軸承軸振大保護(hù)動(dòng)作跳閘,最大值258μm(我廠保護(hù)值為250μm),此時(shí)高壓內(nèi)缸內(nèi)壁溫度上/下 251/185℃,溫差66℃。停機(jī)后,執(zhí)行悶缸措施,轉(zhuǎn)速到零投入盤(pán)車(chē)運(yùn)行,高壓內(nèi)缸上下溫差開(kāi)始逐漸縮小,至06:59溫差降至26℃,重新點(diǎn)火。07:51主蒸汽壓力2.78/2.78MPa,主蒸汽溫度343/344℃,再熱蒸汽壓力0.3/0.3MPa,再熱蒸汽溫度340/338℃,高壓內(nèi)缸內(nèi)壁溫度上/下 232/208℃,檢查各參數(shù)無(wú)異常后,重新沖轉(zhuǎn),啟動(dòng)正常。
3 原因分析
從此次開(kāi)機(jī)過(guò)程來(lái)看,對(duì)比沖轉(zhuǎn)前后參數(shù),不難發(fā)現(xiàn)沖轉(zhuǎn)后調(diào)整段溫度急劇下降(兩分鐘由244℃降至135℃),高壓內(nèi)缸內(nèi)壁溫度也隨之快速下降(從236℃降至185℃),致使高壓內(nèi)缸上下缸溫差拉大至66℃,已經(jīng)超出規(guī)程上下缸溫差不得大于50℃的要求,顯然這是引起此次汽輪機(jī)振動(dòng)大跳機(jī)的主要原因。那么,是什么原因造成了此次上下缸溫差增大呢?我們分析有以下幾點(diǎn)原因:
3.1 疏水不充分,低溫蒸汽進(jìn)入下汽缸
我們知道汽輪機(jī)下汽缸比上汽缸受熱條件相對(duì)要惡劣很多,主要由于下汽缸有抽汽口和抽汽管道,內(nèi)部疏水由上而下流到下汽缸,從下汽缸輸水管排出。因此,如果疏水不充分或疏水管路不暢,極易造成疏水進(jìn)入下汽缸,引起下汽缸溫度降低。
我廠汽輪機(jī)疏水管道比較復(fù)雜(如圖1),自動(dòng)主汽門(mén)后高壓平衡管疏水與電動(dòng)主汽門(mén)前后疏水接到同一段疏水母管后,再接入高壓疏水膨脹箱。那么,當(dāng)電動(dòng)主汽門(mén)前后疏水壓力高過(guò)高壓平衡管疏水壓力時(shí),將導(dǎo)致高壓平衡管疏水不暢通。這樣,當(dāng)汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),主蒸汽將把高壓平衡管內(nèi)的積水帶進(jìn)高壓缸,導(dǎo)致高壓內(nèi)下缸溫度快速下降(從236℃降至185℃),致使高壓內(nèi)缸上下缸溫差拉大至66℃,引起汽機(jī)大軸振動(dòng),達(dá)到振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作值,汽機(jī)跳閘。
3.2 再熱蒸汽壓力偏高
從此次沖轉(zhuǎn)參數(shù)來(lái)看,我們發(fā)現(xiàn)再熱蒸汽壓力有所偏高(0.73 MPa),而以往沖轉(zhuǎn)時(shí),再熱蒸汽壓力基本控制在0.2 MPa左右。沖轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn)入汽輪機(jī)的進(jìn)汽量是很少的,因此,高壓缸排汽基本沒(méi)什么壓力,若再熱蒸汽壓力高,那么將會(huì)造成高排逆止門(mén)不容易打開(kāi),從而引起蒸汽流通不順暢。另外,再熱蒸汽壓力高,其疏水壓力也隨之升高,且也是排入高壓疏水膨脹箱,這有可能造成膨脹箱壓力過(guò)高,不利于疏水流通順暢。因此,當(dāng)?shù)诙螞_轉(zhuǎn)時(shí),我們將再熱蒸汽壓力降至了0.3MPa,啟動(dòng)順利,由此來(lái)看,這也是有一定影響的。
3.3 熱工測(cè)點(diǎn)安裝不合理,不便于運(yùn)行人員監(jiān)視。
為保證疏水通暢,我廠要求汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),疏水?dāng)U容器應(yīng)維持適當(dāng)負(fù)壓運(yùn)行。然而,疏水?dāng)U容器只安裝有就地真空表,集控CRT上無(wú)法對(duì)該參數(shù)進(jìn)行在線監(jiān)視,且該表計(jì)安裝位置、精確度均不便于運(yùn)行人員觀察。沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,隨著工況的變化,疏水?dāng)U容器壓力也會(huì)發(fā)生變化,有可能正壓運(yùn)行,從而造成疏水不順暢。由于CRT無(wú)該數(shù)據(jù)監(jiān)視,現(xiàn)場(chǎng)也無(wú)專(zhuān)人監(jiān)視,以致該參數(shù)發(fā)生異常時(shí)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)整。
3.4 主蒸汽和再熱蒸汽管道疏水門(mén)節(jié)流不夠充分。
盡管運(yùn)行人員為防止主、再熱汽管道疏水壓力高,造成汽機(jī)本體疏水不暢,已將主蒸汽和再熱蒸汽管道疏水門(mén)節(jié)流(當(dāng)時(shí)節(jié)流剩一圈左右),但對(duì)節(jié)流是否充分,沒(méi)有準(zhǔn)確判斷。從此次事件來(lái)看,極有可能節(jié)流還不夠充分,導(dǎo)致管道疏水壓力高過(guò)本體疏水壓力,造成疏水不暢。
3.5 監(jiān)盤(pán)人員麻痹大意,對(duì)重要參數(shù)監(jiān)視不到位。
此次沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,監(jiān)盤(pán)人員盡管發(fā)現(xiàn)調(diào)整段溫度下降迅速,但由于以往也出現(xiàn)過(guò)類(lèi)似情況,因此并未及時(shí)采取有效控制措施,存在僥幸心理,導(dǎo)致上下缸溫差超過(guò)規(guī)定值而未及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成事故的發(fā)生。
4 防范措施及建議
4.1 運(yùn)行操作方面防范措施
a.汽輪機(jī)溫、熱態(tài)沖轉(zhuǎn)前,應(yīng)適當(dāng)節(jié)流主蒸汽管道和中壓聯(lián)合汽門(mén)前疏水,可考慮節(jié)流該門(mén)至二分之一圈左右,并對(duì)節(jié)流程度要心中有數(shù),同時(shí)控制高壓疏水膨脹箱壓力在微負(fù)壓5kPa以上,沖轉(zhuǎn)前打開(kāi)本體疏水5-10分鐘后,再開(kāi)始沖轉(zhuǎn)。這樣做的目的是降低電動(dòng)主汽門(mén)前后疏水壓力,保證高壓平衡管疏水暢通,防止汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),高壓平衡管內(nèi)的積水被帶進(jìn)高壓缸。
b.運(yùn)行人員在汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)高壓調(diào)整段溫度出現(xiàn)下降時(shí),應(yīng)停止升速,待其溫度回升后再升速。并嚴(yán)格控制升速率,沖轉(zhuǎn)至500轉(zhuǎn)內(nèi),升速率為200-300r/min,檢查正常后以300-500r/min
(下轉(zhuǎn)第276頁(yè))