張鵬 王令臣
中圖分類號:TD743 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)04-0032-02
一、富力煤礦概況
富力煤礦隸屬于龍煤集團鶴崗礦業(yè)有限責任公司,位于鶴崗礦區(qū)中部,井田南北走向長2km,東西平均傾向?qū)?.13km,面積為6.26km2。該礦始建于1958年,由多個分散的斜井群,后經(jīng)過兩次技術(shù)改造,成為目前具有集中生產(chǎn)規(guī)模的現(xiàn)代化礦井。目前礦井開拓方式為斜立井多水平,集中石門分組運輸大巷開拓布置方式。礦井采煤方法為走向長壁全部陷落法,采煤工藝采用綜放、綜采和滑移支架放頂煤工藝。礦井現(xiàn)有可采煤層6個,平均煤層厚度4.8米,其中厚煤層3個,中厚煤層3個。煤層呈單斜構(gòu)造,向東南傾斜,傾角25°~42°。3個厚煤層均為自燃發(fā)火傾向煤層,發(fā)火期3~6個月。礦井現(xiàn)在延深到-690米標高,現(xiàn)開采水平為二水平四分段和五分段同時生產(chǎn)。
截止2014年底礦井地質(zhì)儲量為5507萬噸,可采儲量為3246萬噸。核定生產(chǎn)能力為180萬噸/年,2014年實際產(chǎn)154.4萬噸,剩余服務年限11年。
二、灌漿系統(tǒng)的改造簡介
富力煤礦灌漿系統(tǒng)的改造工程分四部分:一是由大地公司在地表施工Φ219mm的灌漿立孔570米,孔內(nèi)下Φ146mm的套管,套管內(nèi)壁厚18mm,內(nèi)徑Φ108mm,立孔與-310豎井石門貫通,然后在貫通點加設三通,安設閘閥。二是-310豎井石門分別鋪設Φ100mm耐磨管路2000m至新南風井與原來主管線碰頭對接,主干線下延伸至-610水平。三是在地面灌漿場的建設,先是平整場地,將原矸石井井口附近土堆移除,作為灌漿站儲灰場地,場地長度50m,寬度40m米,周圍用2m高的圍墻隔離,并安設防塵網(wǎng)。并拆除運輸區(qū)門口的危房,同時將運輸區(qū)辦公樓出口道路改為南側(cè)行走。在立孔周圍20~25m范圍內(nèi)向下挖3m,然后圍建灌漿池。四是將灌漿站廠房建設在灌漿池上,采用鋼混結(jié)構(gòu)保溫廠房式廠房,房高6m,面積約為400m2,地下基礎部分采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),墻體采用磚混砌筑,外加保溫板。屋頂采用鋼結(jié)構(gòu)。
三、問題的提出
富力煤礦有3個特厚煤層,均屬于易發(fā)火煤層,隨著開采深度的增加,煤層自燃發(fā)火傾向也明顯增加,最短發(fā)火期不到3個月,同時灌漿路線的加長使管路阻力增加,這些因素對礦井防火灌漿工作非常不利,加上灌漿系統(tǒng)的入井部分,經(jīng)過多年使用已經(jīng)接近報廢,為了不影響礦井防滅火工作的接續(xù),該礦在2014年提報申請計劃,預計施工兩個灌漿立孔,一個使用,一個備用,一旦出現(xiàn)堵孔,立即啟用備用灌漿立孔。2015年5月份接受委托的大地公司為其施工地表灌漿鉆孔,以解決該礦防火灌漿接續(xù)問題。為提升冬季灌漿效率,2015年8月份該礦通風區(qū)自行設計建設了地面灌漿站,以實現(xiàn)新系統(tǒng)的更替。但是出現(xiàn)了問題,在地表立孔達到設計深度時,并未按原設計貫通目標巷道(-310豎井石門灌漿孔洞室),卻誤透-170豎井石門,怎么找到并連接-310豎井石門灌漿孔洞室和灌漿鉆孔,變成了個難題,怎樣解決呢?以下是該礦的解決方法。
四、以往解決辦法
以往為了確保找到立孔,在鉆孔臨近貫通巷道時,在被貫通巷道內(nèi)根據(jù)鉆具旋轉(zhuǎn)的聲音,判別終孔所處方位,然后向該方位掘送巷道,來揭露該鉆孔,這種方法并不準確,經(jīng)常是掘送多條小川才能貫通立孔,既費時又費工,成本高。本次立孔工程穿透-170豎井石門,但未貫通-310豎井石門,偏離目標較遠,當時該鉆孔進行了測斜工作,在掘送連接巷道前,分析該孔測斜資料時發(fā)現(xiàn),依據(jù)測斜成果所透-170豎井石門的坐標與設計坐標和現(xiàn)場實際坐標不一至,偏差較大,以至于沒法使用該測斜結(jié)果。
這時候該鉆孔已經(jīng)下完套管,鉆具無法下到孔內(nèi),不能利用原來聽鉆具聲音的方法確定鉆孔位置,通過敲擊鐵管的聲音也判斷不出鉆孔在巖體里具體方位。使用KDZ1114-6A30型地質(zhì)探測儀和YCS512(A)型瞬變電磁儀分別進行了兩次物探,探測效果也不理想。使用金屬探測儀,超過10m距離也探不著,沒有更好的辦法,只能回到現(xiàn)場采用測量的方法。
五、多種測量手段的應用
為了精確定位該鉆孔的終孔位置,該礦采用了五種測量方法,綜合平差,最后確定方位和偏移平距。
1、測斜法
利用測斜成果生成都三維曲線,將其通過地表開孔點坐標(109716.53,115412.87,254.38),終孔位置的新坐標就是我們需要的目標位置,但是該成果在-170標高的平面位置與誤透點相矛盾。所以該終孔位置不可用。分析偏差的原因,測斜探頭直徑Φ60mm遠小于鉆孔直徑Φ146mm,探頭在孔中逛量太大,以及磁方位受環(huán)境干擾,所記錄的方位不準確(表1、圖1)。
2、經(jīng)緯儀推斷法
就是用經(jīng)緯儀準確測量地表開孔坐標和-170豎井石門貫通灌漿套管坐標,然后用該兩個測點所確定的方位及鉆孔垂高來推斷鉆孔終點坐標。見平面圖紅色軌跡。下圖為鉆孔軌跡平面對比圖(1:1000)。該方法不準確的原因是未反映鉆孔真實彎曲形態(tài)(圖2)。
3、中心投影法
以-170誤透點為起算點,使用地質(zhì)編錄成像儀在-170豎井石門鉆孔貫通點對套管的幾何中心,從巷道走向和法向上進行攝影,成像后,利用CAD分析其天頂角,在利用公式求出鉆孔和-170豎井石門巷道的夾角,同時也是與-310豎井石門的夾角。見平面圖粉紅色軌跡。
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α—鉆孔與巷道走向所夾天頂角;
β--鉆孔與巷道法向向所天頂角;
γ—巷道中心與鉆孔夾角;
θ—鉆孔真傾角。
α=0.81,β=4.43將具體數(shù)值帶
入公式,得出γ=10.34,θ=85.497
4、直接量取法
也是以-170誤透點為起算點,用垂線法量出套管垂線1300mm垂高時,套管在巷道走向偏移112mm,巷道法向上偏移30mm,換算成角度,代入上述公式進行計算,α=0.81,β=4.43將具體數(shù)值帶入公式,得出γ=15,θ=84.90,只是人為讀數(shù)偏差較大。
見平面圖粉紅色軌跡,由方法3和方法4推斷出靶區(qū)范圍。在此基礎上設計聯(lián)絡巷道的方位和距離。
5、綜合擬合法
以測斜成果生成的鉆孔平面投影為基礎形態(tài),以地表開孔坐標為原點,旋轉(zhuǎn)該曲線并通過-170豎井石門鉆孔誤透點坐標(109738.69,115410.85,-169.91),這樣曲線旋轉(zhuǎn)后的終點坐標即是所求鉆孔終點坐標,該位置恰恰落在方法3、4圈定的靶區(qū)內(nèi),結(jié)果現(xiàn)場向靶區(qū)施工2m硐室見灌漿鉆孔。通過現(xiàn)場的施工實見,證實方法5推斷正確。
六、工程成果及結(jié)論
通過施工灌漿立孔聯(lián)絡巷工程,我們感到:①在工程中使用測量方法時,不能局限于一種或兩種方法,而是多種方法并用,互相校驗,互相彌補不足,才能發(fā)揮作用。②測斜采集數(shù)據(jù)測點應加密,小于25米,最好15米一測,這樣可以排除誤差較大的數(shù)據(jù),使整體成果更接近實際。本次地表灌漿立孔的終孔定位測算的成功得益于該孔貫通了-170豎井石門,使定位準確率大大提高,如果該孔沒有貫通-170豎井石門,那么終孔的定位就很難,但是通過本次推算和現(xiàn)場實際貫通的經(jīng)驗,我們發(fā)現(xiàn):測斜的傾角是準確的,方位可能不準確,所以③在設計鉆孔聯(lián)絡巷時,可以沿著水平偏移弧線(以開孔點為圓心,累計水平偏移量為半徑畫?。┎贾孟锏?,這樣可最大程度接近鉆孔。
該灌漿鉆孔偏離設計位置35m,節(jié)省聯(lián)絡分支巷道長度45m,節(jié)約巷探成本54萬元。通過補救措施使-170至-310部分的鉆孔能夠發(fā)揮設計作用,避免重新施工灌漿立孔140m,節(jié)約300×140÷560=75萬元,累計創(chuàng)造經(jīng)濟效益120萬元,為礦井防滅火工程的有效開展做出貢獻。
作者簡介
張鵬,出生于1973年3月,現(xiàn)任龍煤集團鶴崗礦業(yè)公司富力煤礦地測副科長,2009年7月畢業(yè)于黑龍江科技學院,本科,采礦工程專業(yè)。