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660MW火電機(jī)組脫硫超低排放運行調(diào)整及節(jié)能優(yōu)化經(jīng)濟(jì)性運行

2016-04-25 10:18:33張培
中國科技博覽 2016年7期
關(guān)鍵詞:運行優(yōu)化超低排放

張培

[摘 要]近年來,隨著我國的大氣污染形勢日趨嚴(yán)峻,燃煤電廠面臨的環(huán)保壓力日益增大,部分企業(yè)、政府、高校等均提出了燃煤電廠煙氣污染物超低排放、達(dá)到天然氣燃?xì)廨啓C(jī)標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)限值的概念。大唐南京發(fā)電廠率先完成超低排放改造,改造后系統(tǒng)投資成本和運行成本也相應(yīng)增加,其中脫硫系統(tǒng)電耗、石灰石耗量和水耗量對運行成本構(gòu)成的影響尤為突出。文中著重淺析在確保排放達(dá)標(biāo)和系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)上,探究脫硫系統(tǒng)低電耗、低pH、低水耗經(jīng)濟(jì)性運行方式。

[關(guān)鍵詞]濕法脫硫 超低排放 運行優(yōu)化 達(dá)標(biāo)降本

中圖分類號:TM121.1.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1009-914X(2016)07-0036-01

一、概述

大唐南京發(fā)電廠現(xiàn)有2×660MW燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組。脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,采用一爐一塔布置方式,設(shè)置一套脫硫共用系統(tǒng),不設(shè)煙氣旁路。2014年對原有脫硫系統(tǒng)按照如下方案進(jìn)行改造:吸收塔內(nèi)增加篩板,更換噴淋層噴嘴,增加內(nèi)部構(gòu)件強(qiáng)化傳質(zhì)效果,增加塔外漿液罐實現(xiàn)pH分區(qū)控制,同時對脫硫系統(tǒng)附屬的各子系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)增容改造,增容設(shè)備包括:石灰石漿液泵、石膏排出泵、吸收塔地坑泵和石膏脫硫系統(tǒng)。

按照單臺機(jī)組年運行小時數(shù)5500小時,石灰石純度90%,鈣硫比1.03,硫轉(zhuǎn)化率85%,石灰石價格205元/t,電價0.28元/k w? h(不含稅),水耗0.8元/t計算.

經(jīng)計算,改造后脫硫系統(tǒng)年運行成本增加630.7萬元,面對如此大的運行成本投入,探索脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行意義深遠(yuǎn)。就大唐南京火力發(fā)電廠2#機(jī)組超低排放中脫硫系統(tǒng)運行情況并結(jié)合近一年的脫硫系統(tǒng)運行經(jīng)驗,對該脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行作如下探究。

二、脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行探究

2.1 低電耗運行探究

2.1.1 漿液循環(huán)泵運行配比

由表1-1可知電耗占脫硫系統(tǒng)運行中成本比重較大(約占87.2%),吸收塔漿液循環(huán)泵又是脫硫系統(tǒng)較大的耗電設(shè)備。在保證SO2排放達(dá)標(biāo)的前提下,根據(jù)鍋爐負(fù)荷情況和入口SO2濃度,優(yōu)化脫硫系統(tǒng)循環(huán)泵運行配比,找出達(dá)標(biāo)降本的漿液循環(huán)泵運行的最佳組合方式,對于實現(xiàn)脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性運行意義重大。脫硫塔脫硫效果受氣液傳質(zhì)效果影響很大,對于含有篩板的脫硫塔,氣液傳質(zhì)的效果主要受煙氣流速和漿液量的綜合影響也即液氣比的影響。而漿液量的多少,由循環(huán)泵開啟的數(shù)量決定的,在不同負(fù)荷工況下,來選擇合適的循環(huán)泵運行,可以實現(xiàn)脫硫系統(tǒng)的排放達(dá)標(biāo)降本。結(jié)合設(shè)備情況和我廠近一年的脫硫運行經(jīng)驗,我們針對2#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng)作循環(huán)泵配比運行試驗,試圖找出循環(huán)泵經(jīng)濟(jì)性運行的組合方式。

2.1.2 合理控制氧化風(fēng)機(jī)運行

2#機(jī)組超低排放脫硫系統(tǒng)中氧化風(fēng)系統(tǒng)含有四臺氧化風(fēng)機(jī)(三運一備),氧化風(fēng)機(jī)型式為羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)量5445m3/h、功率200kw,出口壓力>98kPa、冷卻形式為空冷,1#和2#鍋爐機(jī)組規(guī)模相同2臺機(jī)組脫硫系統(tǒng)共用一套石膏脫水系統(tǒng)。從DCS運行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在2015年1月1日至2015年3月31日期間,1#鍋爐脫硫系統(tǒng),吸收塔入口SO2濃度較低在900~1300mg/Nm3(折算后).

在此期間1#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng)僅有一臺氧化風(fēng)機(jī)運行,分析這段時間的石膏檢驗數(shù)據(jù)如圖2-7所示,亞硫酸鹽含量在0.2%至0.3%之間變化,符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JC/T 2074—2011)中亞硫酸鹽含量低于0.5%的要求。因此,我們建議如果吸收塔入口SO2濃度位于圖中所示的區(qū)間變化時,開啟一臺氧化風(fēng)機(jī),便可使石膏品質(zhì)滿足要求。對于2#超低排放脫硫系統(tǒng),從2015年4月5日至2015年10月26日,運行兩臺氧化風(fēng)機(jī),而1#脫硫氧化風(fēng)機(jī)系統(tǒng)由于機(jī)組停機(jī)大修,在此間一直處于停機(jī)狀態(tài)。

2.2 優(yōu)化pH值調(diào)控功能

2.2.1 合理調(diào)控吸收漿液pH

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的漿液pH的直接影響到WFGD系統(tǒng)的脫硫效率、石灰石溶解、亞硫酸鹽的氧化、石膏的結(jié)晶、脫硫系統(tǒng)的腐蝕和控制系統(tǒng)的靈敏性,進(jìn)而影響整個脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性運行。下面我們就其各個事項的影響做簡單分析。

(1)pH對石灰石溶解的影響

石灰石的溶解速率與pH值呈指數(shù)增加關(guān)系,但是當(dāng)pH大于某個值時,石灰石的利用率會急劇下降;因而控制pH在合適的范圍內(nèi),可以提高石灰石的利用率,避免石灰石的浪費,節(jié)約脫硫系統(tǒng)運行成本。

(2)pH對脫硫效率的影響

循環(huán)漿液的pH值越高,總傳質(zhì)系數(shù)越大,吸收率越高。在一定范圍內(nèi),提高吸收塔漿液的pH值,可以增大脫硫效率,但是過高的pH值會導(dǎo)致過高的過剩率(Ca/S),進(jìn)而會導(dǎo)致運行不經(jīng)濟(jì)。

(3)pH對亞硫酸鹽氧化的影響

根據(jù)研究[2],當(dāng)pH>8時,SO2在水中主要以SO32-形態(tài)存在;當(dāng)pH<6時,SO2在水中主要以HSO3 - 形態(tài)存在;當(dāng)pH在3.5~5.4時,幾乎全部為 HSO3 - 形態(tài)存在。因此,當(dāng)脫硫漿液的pH值不同時,氣液接觸過程中發(fā)生的主要脫硫反應(yīng)是不相同的。另外,由研究發(fā)現(xiàn)[2],當(dāng)pH在3.5~5.5范圍內(nèi)亞硫酸鹽的氧化率較高,且變化不大。當(dāng)pH>5.5時,氧化速率急劇下降。顯然低pH對于氧化是有利的。

(4)pH值對吸收塔結(jié)垢的影響

有研究[2]表明,在較高的pH值(pH>6.2)下,易于產(chǎn)生CaSO3.1/2H2O軟垢,進(jìn)而生成硬垢,進(jìn)而會影響吸收塔運行阻力和設(shè)備壽命。綜合以上,根據(jù)2#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng)運行數(shù)據(jù),我們總結(jié)出吸收塔漿液pH控制在4.8~5.4之間可有效防止篩盤堵塞,且可實現(xiàn)脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性運行。

2.2.2 吸收漿液pH分區(qū)化控制

2#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng)中設(shè)主漿液吸收塔和塔外漿液罐以實現(xiàn)pH的分區(qū)控制,繼而提高整個脫硫系統(tǒng)的運行效果,實現(xiàn)超低排放系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性運行。

為探究pH分區(qū)控制對超低排放系統(tǒng)中脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行的影響,將脫硫系統(tǒng)供漿方式分為兩路:一路原供漿直接供吸收塔底部漿液池,另一路進(jìn)塔外漿液罐;采取不同的進(jìn)漿方式來實現(xiàn)pH分區(qū)控制。

(1)、石灰石漿液進(jìn)吸收塔

在鍋爐不同負(fù)荷和吸收塔入口SO2下,循環(huán)泵A、B、D三臺泵運行,控制石灰石漿液密度在1180kg/m3左右,控制石灰石漿液進(jìn)2#吸收塔,并控制漿液罐和吸收塔pH值5.2至5.35之間波動,漿液密度1120kg/m3左右;

(2)、石灰石漿液進(jìn)吸收塔和塔外漿液罐

在鍋爐不同負(fù)荷和入口SO2下,控制石灰石漿液密度在1180kg/m3左右,控制石灰石漿液進(jìn)2#吸收塔和塔外漿池罐,并控制漿液罐和吸收塔pH值均位于5.3至5.4之間波動,漿液密度1120kg/m3左右。

2.3 一定范圍內(nèi)pH調(diào)控和增開循環(huán)泵運行經(jīng)濟(jì)性對比

液、氣比和pH是影響石灰石-石膏濕法煙氣脫硫效率的主要因素,在一定范圍內(nèi)升高液氣比和pH均有利于脫硫效率的提高。在負(fù)荷工況即煙氣量一定的條件下,增開循環(huán)泵,液氣比提高,也會使脫硫系統(tǒng)電耗增加;pH的升高,需要加大脫硫系統(tǒng)的供漿量,也會導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)運行成本的增加。在一定的運行工況下,兩種運行調(diào)節(jié)方式的成本是有差別的。針對2#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng)進(jìn)行如下試驗,試圖找出二者經(jīng)濟(jì)性差別。

三、結(jié)論

針對2#鍋爐超低排放脫硫系統(tǒng),經(jīng)過近一年對該系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性運行探究,綜合分析了電耗、石灰石耗量以及水耗量對脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行的影響。其中,重點分析了:循環(huán)泵和氧化風(fēng)機(jī)的較優(yōu)運行組合方式對脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行的影響;充分運用 pH調(diào)控功能對節(jié)約石灰石耗量進(jìn)而控制脫硫運行成本的影響;另外,簡述了水耗量控制和熱控儀表校驗維護(hù)對實現(xiàn)脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性運行的作用。文中分析的各種因素并不是孤立存在的,它們之間息息相關(guān)彼此聯(lián)系又相互制約,只有在運行中,綜合各種因素,才能實現(xiàn)脫硫系統(tǒng)真正意義上的經(jīng)濟(jì)性運行。

參考文獻(xiàn)

[1] 郭東明,戴燕紅等. 脫硫工程技術(shù)與設(shè)備[M]. 北京.化學(xué)工業(yè)出版社,2007.

[2] 余鵬,高小春,何德明等. 石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運行[J]. 熱力發(fā)電,2007,36(7):34-36.

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