高巍
摘 要:某發(fā)動(dòng)機(jī)試車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)在中大流量液壓加載狀態(tài)下液壓泵高壓出口壓力偏低。通過(guò)對(duì)整個(gè)液壓加載設(shè)備的檢查,及試驗(yàn)驗(yàn)證,確定安全閥組、液壓閥控制油路及管路氣塞是造成此種故障現(xiàn)象的原因。針對(duì)此故障,重新調(diào)定安全閥開(kāi)啟壓力,更換故障的液壓閥,在管路高點(diǎn)加裝放氣裝裝置的排故措施,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證排故措施有效可靠。
關(guān)鍵詞:液壓加載;壓力降低;流量控制
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.002
0 引言
液壓加載試驗(yàn)是持久試車(chē)(簡(jiǎn)稱(chēng)PFRT70h的重要考核項(xiàng)目。通過(guò)液壓加載試驗(yàn),可以評(píng)估、考核發(fā)動(dòng)機(jī)被飛機(jī)液壓泵提取功率后收到的影響。液壓加載試驗(yàn)壓力、流量控制是否精確是試驗(yàn)的關(guān)鍵。某型發(fā)動(dòng)機(jī)在持久試車(chē)過(guò)程中,出現(xiàn)了液壓泵出口在大流量狀態(tài)下,壓力不滿(mǎn)足指標(biāo)要求,持久試車(chē)過(guò)程中部分階段,發(fā)動(dòng)機(jī)被提取功率輸出未達(dá)到試車(chē)大綱要求,影響了持久試車(chē)的結(jié)果。
1 故障現(xiàn)象
某型發(fā)動(dòng)機(jī)配裝液壓泵在正常工況下,最大流量時(shí)泵出口壓力不應(yīng)小于26.5MPa。在進(jìn)行持久試車(chē)時(shí),大流量狀態(tài)時(shí)泵出口壓力最低降至12MPa左右。
2 故障樹(shù)
針對(duì)液壓泵加載壓力偏低這一事件,結(jié)合液壓加載系統(tǒng)工作原理,列出該事件的故障樹(shù),具體情況見(jiàn)圖1。
3 故障底事件分析
3.1 液壓泵本身缺陷
該問(wèn)題發(fā)生后邀請(qǐng)了南京液壓中心有關(guān)專(zhuān)家共同研究,并開(kāi)展了相關(guān)工作。南京液壓中心分析液壓泵本身工作正常
3.2 液壓油品質(zhì)差
試驗(yàn)使用的液壓油為YH-15航空液壓油,發(fā)動(dòng)機(jī)上臺(tái)試驗(yàn)前、后對(duì)兩個(gè)液壓站使用油液的固體污染度進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果均符合要求,詳見(jiàn)表1。
采用排故措施后驗(yàn)證試驗(yàn)前利用4天時(shí)間分別對(duì)兩套液壓系統(tǒng)使用的油液重新進(jìn)行了循環(huán),并對(duì)使用油液的固體污染度進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果均符合要求,詳見(jiàn)表2。
3.3 液壓泵進(jìn)口壓力不符合要求
液壓泵試車(chē)時(shí)進(jìn)口壓力MPa,符合要求。
3.4 傳感器故障
檢查液壓站進(jìn)出口使用的壓力傳感器,六支傳感器都是經(jīng)過(guò)檢測(cè),并且合格的。有效期到2013年1月,并且檢查了校準(zhǔn)證書(shū)與計(jì)算機(jī)程序內(nèi)工程單位轉(zhuǎn)換的對(duì)應(yīng)關(guān)系,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
7月26日對(duì)六支壓力傳感器進(jìn)行了重新校準(zhǔn),除一只測(cè)量液壓泵出口的傳感器存在重復(fù)性問(wèn)題,其他傳感器正常,而有問(wèn)題的測(cè)點(diǎn)在試驗(yàn)中使用的是雙傳感器測(cè)量,不影響結(jié)果的判斷。
3.5 流量計(jì)故障
先期與計(jì)量部門(mén)核實(shí)了流量計(jì)的轉(zhuǎn)換系數(shù),未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。將流量計(jì)拆下后,7月26日送計(jì)量部門(mén)重新檢校,已完成安裝恢復(fù)計(jì)量,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
3.6 測(cè)試軟件異常
針對(duì)加載設(shè)備上流量,壓力參數(shù),重新核實(shí)了測(cè)試軟件及相關(guān)配置,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
3.7 液壓站安全閥組故障
安全閥組,其作用是對(duì)液壓泵進(jìn)行保護(hù)。安全閥組中的溢流閥設(shè)置的壓力過(guò)低可能會(huì)導(dǎo)致液壓泵出口的壓力下降。安全閥組故障可能引起在加載大流量時(shí),部分加載液壓油從此流過(guò)而未經(jīng)過(guò)流量計(jì),造成流量計(jì)未能測(cè)出液壓泵實(shí)際流量。
3.8 存在未經(jīng)計(jì)量的回油
從原理圖分析,液壓系統(tǒng)中存在3處未流經(jīng)流量計(jì)的回油管路。
安全閥組回油管路;比例閥閥體回油管路;液壓泵泵體回油管路;
在驗(yàn)證試驗(yàn)前,將液壓控制閥組回油管路拆開(kāi),設(shè)計(jì)加工螺堵,將一端封閉,另一端油液接入容器中,檢查液壓控制閥組回油量。
3.9 液壓管路氣塞
試車(chē)過(guò)程中,若循環(huán)管路中存在著氣體,會(huì)導(dǎo)致液壓泵進(jìn)出口壓力、流量波動(dòng),影響加載??梢酝ㄟ^(guò)增加放氣管,消除氣塞。
本次驗(yàn)證試驗(yàn)前,在原有低壓管路安裝有放氣閥門(mén)的基礎(chǔ)上,用2天時(shí)間在2套液壓系統(tǒng)中的高壓管路中安裝了放氣閥門(mén)及放油管,并在試驗(yàn)前對(duì)管路進(jìn)行了充分放氣,排除氣塞對(duì)液壓泵工作的影響。
3.10 液壓管路安裝錯(cuò)誤
如果液壓管路安裝錯(cuò)誤,泵出口管路部分加載液壓油未經(jīng)過(guò)流量計(jì)流出,會(huì)造成液壓泵加載流量測(cè)量值偏低。
已從以下幾個(gè)方面檢查液壓管路安裝情況。
檢查安全閥組液壓回路閥門(mén)是否關(guān)閉。
對(duì)照原理圖檢查比例流量閥、液控單向閥及組件是否符合原理圖要求。
檢查在開(kāi)車(chē)狀態(tài)下,液壓加載系統(tǒng)各閥門(mén)位置是否正確。
已完成上述檢查,未見(jiàn)異常。
3.11 控制軟件異常
經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)判讀,控制軟件無(wú)異常。
4 故障分析
故障樹(shù)之1、2、3、4、5、6、10、11項(xiàng)已完成驗(yàn)證和檢查工作,未發(fā)現(xiàn)異常,可以排除;故障樹(shù)之7、8、9項(xiàng)是需重點(diǎn)排查和解決的項(xiàng)目。
根據(jù)故障樹(shù)分析及試驗(yàn)驗(yàn)證,安全閥組及液壓控制閥組的異常滲漏是造成液壓泵加載問(wèn)題的主要原因。同時(shí),管路氣塞也是造成加載問(wèn)題的另一主要因素。
4.1 安全閥組問(wèn)題
安全閥組是由溢流閥、截止閥、蓄能器、指針式壓力表及球閥組成。如果溢流閥、截止閥故障或溢流閥壓力調(diào)整過(guò)低,會(huì)造成部分未經(jīng)過(guò)計(jì)量的液壓油回到液壓泵進(jìn)口,不能真實(shí)反應(yīng)液壓泵出口流量,極易造成液壓泵出口壓力降低。
在前期試驗(yàn)中,由于出現(xiàn)了液壓系統(tǒng)管路振動(dòng)大、加載管路工作聲音異常的問(wèn)題,在試驗(yàn)進(jìn)行過(guò)程中,曾對(duì)安全閥組的打開(kāi)壓力進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整,調(diào)整是在慢車(chē)、液壓泵加載45L/min狀態(tài)下進(jìn)行的,調(diào)整壓力的依據(jù)是安全閥組的指針壓力表的示數(shù),將打開(kāi)壓力調(diào)整至安全壓力(指針壓力表示數(shù)約為29MPa左右)。本次驗(yàn)證試驗(yàn)中,液壓泵工作壓力正常,現(xiàn)場(chǎng)觀察安全閥組指針壓力表的示數(shù),左側(cè)泵示數(shù)為33MPa,右側(cè)泵示數(shù)為40MPa,據(jù)此現(xiàn)象,可以判斷,安全閥組的指針壓力表在前期試驗(yàn)過(guò)程中可能由于振動(dòng)等原因,示數(shù)已不準(zhǔn)確,數(shù)值偏大,為了調(diào)整至安全壓力,在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整時(shí)將安全閥組的溢流閥門(mén)調(diào)整過(guò)大,使安全閥組存在了一部分的異常泄漏。
4.2 液壓控制閥組回油問(wèn)題
在本次驗(yàn)證試驗(yàn)前,檢查出的右側(cè)泵使用的液壓控制閥組回油量偏大問(wèn)題,在前次試驗(yàn)中使用在YZB-90泵上,加劇了異常泄漏量,造成前期試驗(yàn)YZB-90泵加載壓力明顯偏小。
4.3 管路氣塞問(wèn)題
液壓系統(tǒng)油液中有空氣,易造成系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定,液壓泵噪聲及液壓泵過(guò)熱等現(xiàn)象。液壓加載系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)考慮試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)管路長(zhǎng),有高度差,在低壓供油管路設(shè)有排氣裝置,用于試驗(yàn)前排除系統(tǒng)內(nèi)空氣。此次排查故障時(shí)發(fā)現(xiàn)由于管路布置原因,高壓管路氣體不易排出。上次試車(chē)和本次試車(chē)從液壓管路發(fā)出的聲音判斷,上次聲音較本次聲音大,且本次試車(chē)管路振動(dòng)比上次試車(chē)小,加之上次試車(chē)高壓管路沒(méi)有放氣,以上幾個(gè)情況間接說(shuō)明管路氣塞也會(huì)影響系統(tǒng)壓力穩(wěn)定性及試驗(yàn)件安全。
綜上所述,液壓泵加載部分狀態(tài)壓力偏低的原因如下:
a. 由于安全閥組存在異常泄漏, YZB-85液壓泵在低流量(測(cè)量流量170L/min以下)工作時(shí),實(shí)際工作流量大于測(cè)量流量,但沒(méi)有超出液壓泵的工作能力,出口尚能保持壓力,在大流量(測(cè)量流量195L/min、230L/min)工作時(shí),超出了液壓泵的能力范圍,造成出口壓力降低。
b. YZB-90液壓泵除安全閥組的異常泄漏外(大于YZB-85液壓泵安全閥組的異常泄漏量),液壓控制閥組回油量異常,回油量與測(cè)量流量之和遠(yuǎn)大于YZB-90液壓泵的能力,因此,在中等流量(測(cè)量流量90L/min)時(shí)即出現(xiàn)了壓力降低的情況。
c. 管路中存在有氣塞現(xiàn)象加劇了液壓泵的不穩(wěn)定工作。故障分析過(guò)程中,請(qǐng)南京液壓中心提供YZB-85液壓泵的P-Q曲線如圖2、圖3所示。
分析液壓泵的P-Q曲線,表明當(dāng)流量為230L/min時(shí),出口壓力為26.5MPa以上;當(dāng)流量繼續(xù)升高時(shí),出口壓力下降較快,在流量為250L/min時(shí),出口壓力減小到5MPa。根據(jù)機(jī)理分析、故障時(shí)液壓泵加載數(shù)據(jù)(表3)及驗(yàn)證試驗(yàn)數(shù)據(jù)(表4),結(jié)合液壓泵的P-Q曲線,可以確定安全閥組及液壓控制閥組的異常滲漏導(dǎo)致液壓泵出口實(shí)際流量大于測(cè)量流量,造成液壓泵出口壓力不達(dá)標(biāo)。
從表4可見(jiàn),本次驗(yàn)證試驗(yàn)液壓泵出口壓力完全滿(mǎn)足技術(shù)文件要求(不小于26.5MPa)。
5 結(jié)論
通過(guò)故障驗(yàn)證試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,對(duì)液壓加載設(shè)備進(jìn)行的改進(jìn)設(shè)計(jì)解決了液壓加載試驗(yàn)泵出口壓力不達(dá)標(biāo)的故障,排故措拾有效,試驗(yàn)圓滿(mǎn)完成。