劉 霞
硫酸燒渣提鐵降硫工藝試驗(yàn)研究
劉 霞
(湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410100)
對某化工廠黃鐵礦制酸燒渣的工藝礦物學(xué)性質(zhì)進(jìn)行檢測分析,確定采用篩分水洗—溜槽重選—浮選脫硫選礦工藝流程,從燒渣中分選獲得了鐵品位為65.29%,鐵回收率為83.74%,硅、硫含量分別為4.89%、0.15%的高品質(zhì)鐵精礦產(chǎn)品。
硫酸燒渣;提鐵降硫;螺旋溜槽;重選
我國75%產(chǎn)量的硫酸是以硫鐵礦為原料制得的[1]。每生產(chǎn)1 t硫酸,硫酸廠要排渣0.7~1 t,全國每年燒渣總排量超過1 000萬t,利用率不到50%,硫酸燒渣中鐵含量在30%~60%之間,達(dá)不到煉鐵要求,但長期堆存,又造成嚴(yán)重的環(huán)境污染[2,3]。硫酸燒渣屬于人造礦石,用常規(guī)的鐵礦石選別方法無法獲得滿意的效果。國內(nèi)外對燒渣選別工藝進(jìn)行過大量的研究工作,如氯化焙燒、磁化焙燒等工藝研究,但因工藝復(fù)雜或成本過高而未能用于生產(chǎn)實(shí)踐[4,5]。本文通過對某硫鐵礦廠生產(chǎn)的燒渣工藝礦物學(xué)研究,采用篩分水洗—溜槽重選—浮選脫硫的選礦工藝流程,成功地分選得到高品質(zhì)鐵精礦,此流程相對簡單、成本較低、適應(yīng)性廣、具有一定的靈活性。
1.1化學(xué)成分及鐵物相分析
試樣中主要礦物為磁鐵礦、赤褐鐵礦、假象赤鐵礦,少量及微量礦物的黃鐵礦、鉛鋅銅的氧化物和硫化物等;主要脈石礦物有石英,少量綠泥石、絹云母、高嶺土、透閃石、透輝石、硬石膏、玻璃質(zhì)、霏細(xì)質(zhì)炭質(zhì)物等。硫酸燒渣主要化學(xué)成分結(jié)果見表1。采用化學(xué)物相法對硫酸燒渣鐵化學(xué)物相進(jìn)行分析檢測,結(jié)果見表2。
從表1可知,燒渣中可回收的主要組分是鐵,品位為60.89%,選礦需排除的造渣組分主要是SiO2,次為Al2O3,二者含量合計(jì)為8.23%,硫含量為1.39%,其它雜質(zhì)含量相對較低。由表2可知,燒渣中的鐵主要以磁鐵礦、赤褐鐵礦、假象赤鐵礦為主,上述三種都為選礦富集對象,賦存于它們的鐵占總鐵的96.67%。
表1 主要化學(xué)成分分析結(jié)果%
表2 硫酸燒渣鐵化學(xué)物相分析結(jié)果%
1.2粒度分析
對硫酸渣樣品粒度分布進(jìn)行了濕法篩分分析,分析結(jié)果見表3。
由表3可知,硫酸燒渣粒度較細(xì),大于0.147 mm的顆粒為2.72%,品位為55.14%,可作為雜質(zhì)直接去除。硫酸燒渣中的硫主要以殘余黃鐵礦和硫酸鹽的形式存在,這兩種形式的硫占總硫的80%以上??梢酝茰y出脫除的主要為鈣離子和硫酸根離子,硫的去除率為60%~70%左右,水洗后燒渣的鐵品位提高到63.11%。因此,在篩分水洗的過程中不僅能去掉大顆粒低品位雜質(zhì),有助于提高鐵品位。
表3 硫酸燒渣粒度組成及鐵的分布%
2.1選礦方案確定
根據(jù)硫酸燒渣的礦物性質(zhì),首先進(jìn)行篩分水洗試驗(yàn),可溶性鹽類溶解于水中,可以提高燒渣的鐵品位,降低硫含量。螺旋溜槽具有結(jié)構(gòu)簡單、占地面積小、處理量大、富集比高、安裝操作方便、適應(yīng)性強(qiáng)等特點(diǎn),重選采用螺旋溜槽進(jìn)行分選[6,7]。篩分水洗除雜的燒渣采用兩段螺旋溜槽重選,重選精礦再采用反浮選脫硅脫硫,得到合格的鐵精礦產(chǎn)品。選礦原則流程如圖1所示。
圖1 硫酸燒渣提鐵降硫選礦原則流程圖
2.2溜槽重選
燒渣經(jīng)篩分水洗后-0.147 mm礦樣進(jìn)入溜槽重選,分選得到鐵精礦和尾礦。試驗(yàn)采用的螺旋溜槽直徑為400 mm,研究截流寬度、礦漿濃度、給礦量三個(gè)參數(shù)對鐵精礦的鐵品位及回收率的影響規(guī)律,試驗(yàn)流程如圖2所示。
圖2 硫酸燒渣篩分水洗—溜槽重選試驗(yàn)流程
2.2.1 截流寬度
硫酸燒渣進(jìn)入螺旋溜槽分選時(shí)的礦漿濃度為10%時(shí),給礦量為0.05 t/h,進(jìn)行截流寬度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 溜槽截流寬度對鐵精礦品位及回收率的影響
從圖3可以看出,溜槽截流寬度對鐵品位影響顯著,在截留位置為3.5 cm時(shí),鐵品位最高,隨著截流寬度的增大,回收率顯著增大。
2.2.2 礦漿濃度
硫酸燒渣進(jìn)入螺旋溜槽分選,截流寬度為3.5 cm,給礦量為0.05 t/h,進(jìn)行礦漿濃度試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 礦漿濃度對鐵精礦品位及回收率的影響
從圖4可以看出,礦漿濃度為15%時(shí),鐵精礦品位最高,隨著礦漿濃度的增大,回收率顯著降低。
2.2.3 給礦量試驗(yàn)
硫酸燒渣進(jìn)入螺旋溜槽分選,截流寬度為3.5cm,礦漿濃度為15%。進(jìn)行給礦量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖5 給礦量對鐵精礦品位及回收率的影響
從圖5可以看出,給礦量為0.05 t/h時(shí),鐵精礦品位達(dá)到最大值。隨著給礦量的增大,回收率顯著降低。
2.2.4 兩段溜槽重選試驗(yàn)
硫酸燒渣一段重選截流寬度為3.5 cm,礦漿濃度為15%,給礦量為0.05 t/h,一段重選尾礦直接進(jìn)入二次溜槽掃選試驗(yàn),二段不進(jìn)行濃縮和稀釋,截流寬度為3 cm,分選得到溜槽精礦和尾礦。試驗(yàn)結(jié)果見表4。
表4 硫酸燒渣兩段重選試驗(yàn)流程結(jié)果%
由表4可知,一段溜槽鐵精礦鐵品位為65.75%,二段溜槽精礦品位為62.59%,兩段溜槽混合精礦全鐵品位為64.70%,回收率為87.69%。
2.3浮選脫硫試驗(yàn)
硫酸燒渣經(jīng)篩分水洗后進(jìn)入溜槽重選,溜槽精礦硫含量較高,對燒渣重選鐵精礦進(jìn)行反浮選脫硫試驗(yàn),浮選濃度為30%左右,采用NaOH為pH調(diào)整劑,硫酸銅為硫鐵礦和磁黃鐵礦活化劑,2#油為起泡劑。浮選溜槽精礦經(jīng)一粗一掃得到合格的鐵精礦產(chǎn)品。
2.4全流程試驗(yàn)
采用篩分水洗—溜槽重選—反浮選脫硫選礦全流程分選,試驗(yàn)流程如圖6所示。試驗(yàn)結(jié)果見表5。
圖6 硫酸燒渣分選全流程試驗(yàn)流程圖
表5 硫酸燒渣提鐵降硫全流程分選試驗(yàn)結(jié)果%
由表5可知,全流程分選得到的鐵精礦產(chǎn)品全鐵品位為65.29%,雜質(zhì)硫含量為0.15%,SiO2含量為4.89%。
1.硫酸燒渣主要由磁鐵礦、赤褐鐵礦、假象赤鐵礦及石英等礦物組成,其粒度較細(xì),鐵品位高,雜質(zhì)硫含量高。
2.對硫酸燒渣采用篩分水洗—溜槽重選—反浮選脫硫選礦試驗(yàn)流程,可得到鐵品位為65.29%,鐵回收率為83.74%鐵精礦,硫含量為0.15%,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到煉鐵原料要求。選礦工藝流程簡單合理,用于生產(chǎn)實(shí)踐的操作成本低廉、對所試燒渣取得了滿意的選鐵指標(biāo),這一方法可以在其它硫酸廠推廣應(yīng)用。
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Experimental Research on the Technology for Recovering Iron and Removing Sulfur of the Pyrite Cinder
LIU Xia
(HunanResearchInstituteofNonferrousMetals,Changsha410100,China)
Based on the processmineralogy properties of the pyrite cinder from a chemical plant,the beneficiation process of screening washing—gravity separation using chute—sulfur removal by flotation was determined,and the high quality iron concentrate containing65.29%iron was obtained with the recovery of83.74%,the contentof silica and sulfur was 4.89%and 0.15%,respectively.
pyrite cinder;iron increase and phosphorous reduction;spiral chute;gravity separation
TD922
:A
:1003-5540(2016)06-0009-03
2016-08-10
劉 霞(1984-),女,工程師,主要從事固體廢棄物資源綜合利用與選礦工藝研究工作。