雷冰芬,房拴虎,潘師民,陳 紀(jì)
(1.東風(fēng)汽車股份有限公司商品研發(fā)院,湖北 武漢 430057;2.東風(fēng)汽車集團(tuán)技術(shù)中心,湖北 武漢 430057)
Lei Bingfen1,F(xiàn)ang Shuanhu2,Pan Shimin1,Chen Ji1
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乘用車機(jī)艙溫度優(yōu)化研究
雷冰芬1,房拴虎2,潘師民1,陳紀(jì)1
(1.東風(fēng)汽車股份有限公司商品研發(fā)院,湖北武漢430057;2.東風(fēng)汽車集團(tuán)技術(shù)中心,湖北武漢430057)
Lei Bingfen1,F(xiàn)ang Shuanhu2,Pan Shimin1,Chen Ji1
摘要:為了解決某款乘用車機(jī)艙溫度過高的問題,首先通過在機(jī)艙內(nèi)特定點(diǎn)布置溫度傳感器進(jìn)行實(shí)際測(cè)試,然后應(yīng)用CFD軟件對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)艙進(jìn)行熱管理的流體仿真分析,找出造成機(jī)艙溫度高的主要原因,根據(jù)測(cè)試結(jié)果對(duì)影響機(jī)艙溫度的零部件總成進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。結(jié)果表明:優(yōu)化電子風(fēng)扇參數(shù)、改進(jìn)格柵結(jié)構(gòu)和改變機(jī)艙內(nèi)氣流路徑可以解決機(jī)艙溫度過高的問題,提高系統(tǒng)的散熱效率。
關(guān)鍵詞:機(jī)艙溫度;CFD;優(yōu)化
發(fā)動(dòng)機(jī)艙是研究熱管理的重要區(qū)域,一方面發(fā)動(dòng)機(jī)主要熱源集中在機(jī)艙內(nèi),高溫?zé)嵩此l(fā)的熱量對(duì)部分零件如冷凝器、散熱器等造成很大的影響;另一方面在布置空間緊張的機(jī)艙內(nèi),如果流場(chǎng)設(shè)計(jì)不當(dāng),氣流不能有效地帶走熱源散發(fā)出的熱量,則容易在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)產(chǎn)生渦流造成局部溫度過高。針對(duì)某款車型機(jī)艙溫度過高造成空調(diào)冷卻效果不佳的問題,通過采集機(jī)艙內(nèi)多點(diǎn)溫度數(shù)據(jù),運(yùn)用CFD分析軟件建立發(fā)動(dòng)機(jī)艙熱管理模型,對(duì)機(jī)艙流場(chǎng)進(jìn)行模擬分析,并將實(shí)際測(cè)試數(shù)據(jù)與理論分析相結(jié)合,分析影響機(jī)艙溫度高的主要原因,成功解決了機(jī)艙溫度高的問題,提高了整車熱管理系統(tǒng)的散熱效率。
1.1結(jié)構(gòu)布置
研究對(duì)象為一款7座MPV,搭載排量2.0L、怠速(750±50)r/min的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的自動(dòng)擋車型,當(dāng)空調(diào)壓縮機(jī)開啟后發(fā)動(dòng)機(jī)怠速提高到900r/min,考慮機(jī)艙內(nèi)空間位置和艙內(nèi)流場(chǎng)分布,冷卻系統(tǒng)在機(jī)艙內(nèi)布置采用高低速控制的吹風(fēng)式雙電子風(fēng)扇,變速箱機(jī)油冷卻器集成于散熱器內(nèi),結(jié)構(gòu)布置如圖1所示。
1.2機(jī)艙溫度測(cè)試
由于車輛在行駛后怠速狀態(tài)下出現(xiàn)自動(dòng)變速箱油溫報(bào)警、高速風(fēng)扇持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),機(jī)艙溫度明顯高于其他同類型車輛,所以對(duì)該車型和競(jìng)品車型機(jī)艙溫度進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,測(cè)點(diǎn)位置按圖2方式布置。第1、2處布置在發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋上方50mm的前后,在發(fā)動(dòng)機(jī)右懸置和前懸置上方50mm處布置第3、4測(cè)點(diǎn),發(fā)電機(jī)上方50mm處布置第5個(gè)測(cè)點(diǎn),油底殼前端向下50mm處和變速箱上50mm處分別設(shè)置第6、7測(cè)點(diǎn)。
圖2 測(cè)點(diǎn)位置
考慮車輛前格柵和發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板對(duì)機(jī)艙流場(chǎng)的影響,試驗(yàn)分別按保留前格柵和下護(hù)板,取消前格柵和下護(hù)板2種方案進(jìn)行,試驗(yàn)時(shí)環(huán)境溫度為(30±0.5)℃空調(diào)開啟,冷卻風(fēng)扇高速運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)采集本項(xiàng)目(A)與競(jìng)品車項(xiàng)目(B)溫度數(shù)據(jù),具體如表1所示。
從以上數(shù)據(jù)可以看出發(fā)動(dòng)機(jī)原地怠速時(shí),熱氣流方向從散熱器吹向排氣管后(向發(fā)動(dòng)機(jī)上方)流動(dòng),在氣缸罩蓋上方(測(cè)點(diǎn)1、測(cè)點(diǎn)2)形成高溫區(qū),拆掉前格柵后由于進(jìn)風(fēng)干擾減小使該區(qū)域溫度降低7~8℃,整個(gè)機(jī)艙內(nèi)溫度最高點(diǎn)出現(xiàn)在變速箱上方(測(cè)點(diǎn)7)處。另外從數(shù)據(jù)中觀察測(cè)點(diǎn)5、測(cè)點(diǎn)6溫度可能存在異常,在保留格柵時(shí)拆下發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板溫度高于保留發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板溫度,但在取消格柵時(shí)測(cè)點(diǎn)6拆下發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板溫度低于保留發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板溫度,其他測(cè)點(diǎn)溫度差異不大,可能此處流場(chǎng)發(fā)生改變,需要進(jìn)一步對(duì)機(jī)艙進(jìn)行流場(chǎng)分析以查找原因。
表1 機(jī)艙測(cè)點(diǎn)溫度℃
1.3機(jī)艙流場(chǎng)分析
1.3.1計(jì)算模型及邊界條件
根據(jù)整車的布置情況并結(jié)合冷卻包的初步分析,計(jì)算域的尺寸為4m×3m×1.4m,采用切割體網(wǎng)格,網(wǎng)格數(shù)為1853581。分析中設(shè)置了計(jì)算的邊界條件,計(jì)算域出入口均為壓力出口,其他壁面均為滑移壁面。電子風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速為1400r/min,散熱器和冷凝器采用多孔介質(zhì)模型來模擬。散熱器的慣性阻力系數(shù)為122.5kg/m4,粘性系數(shù)為531.5kg/(m3s);冷凝器的慣性阻力系數(shù)為100kg/m4,粘性系數(shù)為500kg/(m3s)。分析工況為車輛怠速工況,計(jì)算模型如圖3、圖4所示。
圖3 機(jī)艙內(nèi)網(wǎng)格面
圖4 冷卻包網(wǎng)格面
1.3.2計(jì)算結(jié)果分析
首先分析整車中心Y平面切過發(fā)動(dòng)機(jī)排氣管所形成的截面,如圖5、圖6所示。
圖5 流線分布圖
圖6 流速分布圖
根據(jù)圖5、圖6分析結(jié)果可知,氣流進(jìn)入機(jī)艙后流經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)吸收熱量后在1、2處形成渦流,熱空氣無法順利排出。在風(fēng)扇前端上方3處存在氣流二次冷卻現(xiàn)象,車頭格柵下方進(jìn)氣口進(jìn)氣利用率比較高,機(jī)艙冷卻包下方有進(jìn)氣,增加了機(jī)艙空間的氣流量。圖7中可以看出,2處的氣流可以順利排出,而在3處風(fēng)速較低,氣流流通不暢。
進(jìn)一步分析整車中心Z平面切過發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管所形成的截面,如圖7、圖8所示。
圖8 流速分布圖
圖7、圖8分析結(jié)果可知,冷卻包左右兩側(cè)(圖7中1、2兩處)存在渦流和氣流二次冷卻現(xiàn)象,不利于機(jī)艙內(nèi)氣流散發(fā)出去。在發(fā)動(dòng)機(jī)左后方(圖7中3處)氣流未能充分利用,圖8中1、2兩處風(fēng)速較低是氣流不能有效利用的主要原因。
2.1增加擋風(fēng)板
在風(fēng)扇左右兩側(cè)及上側(cè)增加擋風(fēng)板,減少進(jìn)入機(jī)艙上方的氣流量,盡量避免氣流產(chǎn)生渦流現(xiàn)象,提高系統(tǒng)的進(jìn)風(fēng)效率。在機(jī)艙下方增加空氣導(dǎo)流罩,使熱空氣有效地導(dǎo)出,進(jìn)一步降低機(jī)艙溫度。
2.2調(diào)整前格柵導(dǎo)風(fēng)板角度
根據(jù)前面數(shù)據(jù)測(cè)試表明,格柵對(duì)機(jī)艙溫度的影響比較大,格柵導(dǎo)風(fēng)板的角度設(shè)計(jì)是否合理直接影響進(jìn)氣量和氣流方向。由于在機(jī)艙上方出現(xiàn)大量空氣產(chǎn)生渦流的情況,故將導(dǎo)風(fēng)板傾斜角度向下調(diào)整2°,使通過散熱器正面積的有效氣流增加。
2.3改進(jìn)驗(yàn)證結(jié)果
將上述一系列改進(jìn)措施應(yīng)用在整車中,通過試驗(yàn)測(cè)試效果非常明顯,不但降低了機(jī)艙內(nèi)的溫度,而且使系統(tǒng)的散熱能力增強(qiáng),空調(diào)效果也得到改善。驗(yàn)證結(jié)果如表2所示。
表2 改進(jìn)后機(jī)艙測(cè)點(diǎn)溫度℃
在設(shè)計(jì)研發(fā)過程中通過理論匹配、軟件分析、試驗(yàn)驗(yàn)證等一系列嚴(yán)格的流程來解決出現(xiàn)的問題,具體總結(jié)如下:
1)熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)前需要對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)通過計(jì)算機(jī)分析模擬流場(chǎng)分布、氣流速度和溫度分布,為設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。
2)試驗(yàn)測(cè)試必須結(jié)合理論分析,通過測(cè)試結(jié)果來驗(yàn)證理論分析的準(zhǔn)確度,反過來可以為熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)理論積累經(jīng)驗(yàn)。
3)研究結(jié)果所采取的改變格柵導(dǎo)風(fēng)板角度、冷卻包周邊增加擋風(fēng)板和機(jī)艙下部設(shè)計(jì)導(dǎo)流罩等方法對(duì)解決熱管理問題非常有效,為后續(xù)設(shè)計(jì)提供了參考方法。
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收稿日期:2015?08?28
文章編號(hào):1002-4581(2016)01-0025-04
中圖分類號(hào):U462.3
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
DOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2016.01.007