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淺談影響輕苯生產(chǎn)的因素

2016-05-30 19:22:17邊海
科技尚品 2016年8期
關(guān)鍵詞:洗油蒸汽溫度

邊海

摘 要:本文主要簡述了影響輕苯生產(chǎn)的幾個主要因素,及其對應(yīng)采取的措施,作為生產(chǎn)實踐的交流,希望其中的方法能給同事同行得以借鑒,共同穩(wěn)定提高輕苯收率和質(zhì)量。

關(guān)鍵詞:輕苯;溫度;蒸汽;洗油

1 前言

宣鋼焦化廠采用全負(fù)壓煤氣凈化系統(tǒng),單塔生產(chǎn)輕苯,通過洗苯和脫苯兩個工序來完成,洗、脫苯采用焦油洗油洗苯和管式爐加熱富油法蒸餾脫苯工藝。由洗氨工段來的煤氣,通過洗油吸收完成洗苯過程,吸收了煤氣中苯的洗油通常被稱為富油。從洗滌來的富油進(jìn)入富油槽經(jīng)富油泵抽送到油汽換熱器與脫苯塔頂出來的粗苯蒸汽間接換熱,然后進(jìn)入油油換熱器與脫苯塔底排出的熱貧油間接換熱到100~120℃,再進(jìn)入管式爐對流段和輻射段,富油被加熱到175~185℃,其中1.5%的熱富油進(jìn)入再生器,用管式爐來的過熱蒸汽蒸吹。再生器排出的殘渣壓入殘渣槽,再生器頂部蒸出的汽體進(jìn)入脫苯塔底部作脫苯的熱源。另外大部分熱富油進(jìn)脫苯塔,塔底出來的的熱貧油經(jīng)油油換熱器和一段冷卻器后進(jìn)入熱貧油槽,再用貧油泵送往貧油二段冷卻到28~30℃后去洗苯塔。脫苯塔頂出來的粗苯蒸汽與冷富油換熱后,進(jìn)入下部冷凝冷卻器后進(jìn)入油水分離器,分離出的粗苯進(jìn)入粗苯回流槽,用粗苯回流泵抽送到脫苯塔頂,控制塔頂溫度。在脫苯塔23~27層塔板引出萘油側(cè)線,萘油流到萘油槽。在洗苯和脫苯中,輕苯的產(chǎn)量和質(zhì)量受到各種因素的影響,下面通過宣鋼焦化廠的實際生產(chǎn)情況進(jìn)行分析。

2 影響輕苯生產(chǎn)的主要因素及應(yīng)對措施

2.1 溫度

吸收溫度是指洗苯塔內(nèi)汽液兩相接觸面上的平均溫度。它取決于煤氣和洗油的溫度,當(dāng)吸收溫度超過30℃時,塔后煤氣含苯會顯著增加。當(dāng)吸收溫度低于10~15℃時,洗油粘度增加,輸送困難,并且洗苯塔內(nèi)洗油分布不均勻,甚至出現(xiàn)結(jié)晶和殘渣。最適宜的吸收溫度是25~28℃,在生產(chǎn)操作中,嚴(yán)格控制洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度,并保證洗油溫度高于煤氣溫度2~4℃,以防止煤氣中的水冷凝進(jìn)入洗油中,使洗油乳化。

目前,洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度受季節(jié)影響較大,冬季氣溫低,溫度控制容易,到了夏季,洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度均高。

采取的措施:(a)加強三臺初冷器的操作和清洗,提高冷卻塔冷卻效果,穩(wěn)定煤氣初冷效果,保證煤氣集合溫度在18~22℃,從而使洗苯塔煤氣入口溫度控制在23~25℃范圍內(nèi)。(b)提高貧富油換熱效果,降低一段貧油入口溫度,加強一、二段換熱器的清洗,提高冷卻效果,控制洗油溫度在28℃-30℃范圍內(nèi)。

通過上述措施,對洗苯塔煤氣入口溫度和洗油溫度的控制,基本保證吸收溫度在25~28℃范圍內(nèi)。

2.2 貧油含苯

貧油含苯越高,則洗苯效果越低。一般情況下控制貧油含苯0.6%以下。在實際生產(chǎn)中,脫苯效率差,貧油含苯高達(dá)0.8%。

采取措施:操作時,可適當(dāng)加大脫苯塔蒸汽量。但蒸汽量過大,又會造成輕苯質(zhì)量不合,同時既增加能耗,又增加蒸汽冷凝水。必須從中找出最佳點,在保證輕苯質(zhì)量和提高富油溫度的情況下,適當(dāng)加大入塔蒸汽量。另外,還要時常關(guān)注油油換熱器的運行情況和貧富油含苯化驗結(jié)果,隨時檢測油油換熱器串漏情況,發(fā)現(xiàn)竄漏及時處理。

2.3 洗油質(zhì)量

洗油是高溫煤焦油230~300℃的餾分。洗油在循環(huán)使用過程中,不飽和化合物聚合成高分子聚合物,溶于洗油中,使洗油質(zhì)量變壞,從而降低了洗苯能力。在生產(chǎn)操作中,為了保證和穩(wěn)定循環(huán)洗油質(zhì)量,必須對洗油進(jìn)行再生,可將洗油總量的2%~4%引入再生器進(jìn)行再生。

采取措施:穩(wěn)定再生器操作,保證脫苯正常進(jìn)行,穩(wěn)定入器油量和蒸汽量及溫度,控制合適的再生器頂部與底部溫度和壓力,定期排渣,使排渣合符技術(shù)規(guī)定,定期補新洗油,穩(wěn)定循環(huán)洗油質(zhì)量,循環(huán)洗油270℃前餾分量穩(wěn)定到50%~70%。

2.4 蒸汽

輕苯的生產(chǎn)是富油的解析過程,目前采樣一塔式直接生產(chǎn)輕苯工藝。脫苯塔操作的好壞,直接影響輕苯產(chǎn)量和質(zhì)量,現(xiàn)蒸汽采用動力廠的低壓汽,由于輸送路途遠(yuǎn),輸送管道細(xì),造成使用時壓力低、溫度低、量不足、且含水大,影響輕苯蒸餾操作。

采取措施:提高蒸汽壓力,進(jìn)一步提高蒸汽溫度,減少蒸汽帶水。同時,穩(wěn)定管式爐操作,保證富油溫度及過熱蒸汽壓力和溫度。

2.5 側(cè)線采出

脫苯塔設(shè)有10層側(cè)線,用于重苯和萘油的采出。為保證塔內(nèi)重質(zhì)成分不上移,進(jìn)一步確保輕苯質(zhì)量,需進(jìn)行側(cè)線采出操作。采取措施:側(cè)線采出操作是一個難點,既要及時采出,又要控制采出量。在側(cè)線采出過程中,必須隨時關(guān)注采出物的成分分析,根據(jù)采出物的成分決定采出側(cè)線的層數(shù)、采出量的大小和采出時間。

3 結(jié)語

影響輕苯生產(chǎn)的因素還很多,如洗苯塔阻力、塔內(nèi)煤氣量和流速、循環(huán)洗油量、苯的油水分離效果、設(shè)備原因、電氣原因、突發(fā)事故等,但在平時的正常操作中,我們必須要注意以上幾點,通過細(xì)化操作,經(jīng)常檢查各油水分離器的運行情況,保證分離效果良好,注意觀察輕苯顏色變化情況,發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施。保證輕苯分離效果,苯不帶水、水中不帶苯,合理控制各項工藝參數(shù),穩(wěn)定洗油質(zhì)量和循環(huán)量,提高脫苯效率,落實側(cè)線采出制度,就一定能提高輕苯的收率和質(zhì)量。

參考文獻(xiàn)

[1]王瑩,王強.提高輕苯收率的措施[J].城市建設(shè)理論研究,2014,(12):1.

[2]張增福,赫秀嬌.提高輕苯產(chǎn)率 降低洗油消耗[J].包鋼科技,2007,33(3):8-10.

(作者單位:河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼焦化廠)

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